【摘要】:振動是燃煤電廠轉(zhuǎn)動機(jī)械常見的故障之一,研究了335MW燃煤機(jī)組排粉機(jī)振動原因,分析了聯(lián)軸器找正過程中出現(xiàn)的問題,通過排查影響找正的因素,找出了引起找正結(jié)果與計(jì)算數(shù)據(jù)出現(xiàn)差異的原因,并提出了解決方案。
【關(guān)鍵詞】:排粉機(jī) 振動 聯(lián)軸器 找正
振動是轉(zhuǎn)動機(jī)械常見的故障之一,轉(zhuǎn)機(jī)振動過大,輕則損壞轉(zhuǎn)機(jī)設(shè)備,造成環(huán)境噪音污染,重則導(dǎo)致嚴(yán)重事故甚至危及人身安全。因此,如何減輕和消除轉(zhuǎn)機(jī)振動是人們一直研究的重要課題[1]。
轉(zhuǎn)動機(jī)械聯(lián)軸器中心度的大小是影響轉(zhuǎn)機(jī)運(yùn)行時振動情況的重要因素之一,正確的找正方式和嚴(yán)格的工藝標(biāo)準(zhǔn)有助于降低轉(zhuǎn)機(jī)運(yùn)行振動過大的發(fā)生率[2]。找正過程中的影響因素有很多,在實(shí)際找正時,通常會遇到規(guī)程指導(dǎo)范圍之外的問題,需要針對機(jī)組現(xiàn)場情況進(jìn)行分析。
一、機(jī)組運(yùn)行狀況
某電廠335MW機(jī)組乙排粉機(jī)在2014年9月1日出現(xiàn)振動異常,現(xiàn)場進(jìn)行測量發(fā)現(xiàn)電機(jī)軸瓦及軸承箱振動偏大。表1.1為排粉機(jī)各測點(diǎn)測振幅所得數(shù)據(jù)。
測得的數(shù)據(jù)中,電機(jī)側(cè)及軸承箱水平向和垂直向振幅在規(guī)程中規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)(≯0.085mm),電機(jī)側(cè)軸向振動已逼近標(biāo)準(zhǔn)上限,軸承箱軸向振幅已超過所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。
二、 檢查情況
為防止設(shè)備產(chǎn)生更嚴(yán)重的損壞,決定停機(jī)切換備用排粉機(jī),對乙排粉機(jī)進(jìn)行解體檢查。
解體軸承箱后,發(fā)現(xiàn)推力側(cè)軸承(型號SKF 7330)滾珠變色,測量軸承游隙為0.57mm,已超過規(guī)程中的標(biāo)準(zhǔn)范圍上限(≯0.45mm),分析為排粉機(jī)長期運(yùn)行,軸承在高溫環(huán)境下振動及磨損,導(dǎo)致滾珠過熱材質(zhì)損壞,游隙超標(biāo)。
三、 處理過程
經(jīng)研究決定更換推力側(cè)軸承一件,并按照檢修規(guī)程進(jìn)行復(fù)裝。
排粉機(jī)各部件復(fù)裝完畢后,將聯(lián)軸器用螺栓緊固,調(diào)整好對輪間隙,并在聯(lián)軸器對輪上搭設(shè)百分表進(jìn)行找正。表3.1為首次測量偏差結(jié)果。規(guī)程所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)范圍為面距差<0.1mm,圓距差<0.1mm。
根據(jù)以往找正經(jīng)驗(yàn),水平向通過調(diào)整電機(jī)前后及兩側(cè)頂絲,調(diào)整面距差及圓距差至標(biāo)準(zhǔn)內(nèi),并緊固頂絲,使電機(jī)不會在水平方向移動[3]。
豎直方向按照公式計(jì)算所加墊片厚度為前地腳53絲,后地腳146絲。墊片固定之后緊固地腳螺栓再次進(jìn)行找正,表3.2為測量偏差數(shù)據(jù)。
所測結(jié)果出現(xiàn)了與公式計(jì)算所得數(shù)據(jù)不符的情況。通常造成測量數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確的原因通常有以下三種[4]:
1.測量工具不準(zhǔn)確;
2.人為因素造成測量偏差;
3.設(shè)備因素影響測量結(jié)果。
更換百分表,測量中心偏差所得結(jié)果與原數(shù)據(jù)一致,因此排除測量工具不準(zhǔn)確的因素。
為排除人為因素,決定按照每次測量結(jié)果繼續(xù)更換墊片厚度,緊固螺栓后再進(jìn)行測量,如此連續(xù)找正三次,表3.3為連續(xù)三次找正所得數(shù)據(jù)。
由表中的數(shù)據(jù)可看出,每次所得結(jié)果與公式計(jì)算均不相符,因此,排除人為因素。為徹底查出影響找正結(jié)果的因素,決定起吊電機(jī),檢查電機(jī)平臺,并抽出所有墊片進(jìn)行檢查。
檢查電機(jī)平臺后發(fā)現(xiàn)平臺靠近邊緣與電機(jī)支撐座接觸的部分有材料異形凸起或焊接凸起(圖3.1)。當(dāng)這些凸起的高度大于墊片高度時,會造成電機(jī)支撐座下平面懸空,無法與平臺平面接觸,導(dǎo)致墊片失去作用,造成找正數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確。對平臺凸起進(jìn)行高度測量,分析其對墊片的影響,結(jié)果發(fā)現(xiàn)凸起并未超過每次所加墊片的高度,找正過程中平臺凸起未與電機(jī)支撐平面接觸,因此不會對找正結(jié)果產(chǎn)生影響。
抽出所有墊片,檢查各墊片的情況,發(fā)現(xiàn)部分較薄的墊片邊緣出現(xiàn)卷起(圖3.2),觀察墊片卷起的邊緣都是與地腳螺栓接觸的部分,經(jīng)分析,墊片剪成的形狀不規(guī)范,某些墊片內(nèi)側(cè)距離地腳螺栓過近,甚至發(fā)生接觸,緊固地腳螺栓時,墊片邊緣被卷進(jìn)螺紋中,每次加完墊片進(jìn)行地腳螺栓緊固時,墊片移位或者卷積,無法起到正常的支撐作用,導(dǎo)致找正測量結(jié)果與計(jì)算不相符。
為消除所有導(dǎo)致找正測量結(jié)果不準(zhǔn)確的因素,處理方式為:
(一)起吊電機(jī),用壓縮空氣吹掃平臺,特別是靠近電機(jī)支撐座的四角部分,將平臺上遺留的雜質(zhì)清除干凈;
(二)用銼刀打磨平臺上電機(jī)支撐座所覆蓋的部分,保證平臺的平整,防止電機(jī)支撐座未與平臺接觸導(dǎo)致墊片失去作用;
(三)抽出所有出現(xiàn)卷起現(xiàn)象的墊片,重新制作新的墊片,保證墊片形狀合格,不與地腳螺栓接觸。
以上處理方案實(shí)施后,對聯(lián)軸器進(jìn)行找正,所得結(jié)果符合檢修過程中的規(guī)定值(表3.4)。
四、結(jié) 語
本文對某電廠335MW機(jī)組排粉機(jī)振動處理過程進(jìn)行了分析,針對在復(fù)裝時進(jìn)行聯(lián)軸器找正的過程中,出現(xiàn)的百分表讀數(shù)與理論計(jì)算不相符的情況,分析其影響因素,檢查后排除墊片、平臺狀況等對找正的影響,并對聯(lián)軸器找正提出幾點(diǎn)建議。
1.轉(zhuǎn)機(jī)聯(lián)軸器找正過程中,應(yīng)先將平臺清理干凈,檢查有無凸起點(diǎn),保證平臺表面平整,防止臺面的不平整點(diǎn)影響墊片的作用,導(dǎo)致找正結(jié)果不準(zhǔn)確或無法進(jìn)行。
2.垂直方向找正時,在地腳螺栓附近所加的墊片應(yīng)形狀合理,保證螺栓緊固的過程中,墊片不會與螺栓發(fā)生接觸,避免墊片卷入螺栓的螺紋中導(dǎo)致墊片移位變形,造成找正結(jié)果不準(zhǔn)確。
參考文獻(xiàn):
[1]黃生琪,周菊華.常見轉(zhuǎn)機(jī)振動故障的分析處理和預(yù)防[J].武漢電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報,2004(2)3:57-58.
[2]張旭峰,姚軍.200MW機(jī)組振動故障的診斷及處理[J].新疆電力,2003,3:47-49.
[3]王娟平.聯(lián)軸器安裝時找中心問題的研究[J].價值工程,2011,5:31-32.
[4]王世山,劉永進(jìn).聯(lián)軸器找中心方法探討[J].冶金動力,2006,1:5-6.
作者簡介:
尤坤坤(1988-),男,江蘇徐州人,碩士,助理工程師,華電國際鄒縣發(fā)電廠檢修公司鍋爐隊(duì)本體班。研究方向:燃煤電站動力機(jī)械節(jié)能、污染物控制。