張曉東
摘 要:依據(jù)國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),火電廠煙塵、二氧化硫、氮氧化物必須達(dá)標(biāo)排放,本文對(duì)西北某電廠的電除塵、脫硫設(shè)備、脫銷(xiāo)設(shè)備在建設(shè)過(guò)程中的設(shè)計(jì)選型、設(shè)備改造等方面的情況進(jìn)行了說(shuō)明,提出了改造方案,經(jīng)過(guò)機(jī)組的運(yùn)行,證明改造方案是可行的,為高海拔地區(qū)的火電機(jī)組建設(shè)提供了經(jīng)驗(yàn)。
關(guān)鍵詞:火電廠;煙塵;二氧化硫;氮氧化物;達(dá)標(biāo)排放
中圖分類(lèi)號(hào):X322.012 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1671-2064(2017)06-0136-01
西北某火電廠2×660MW超超臨界機(jī)組工程為新建工程,廠址位于青海省,是世界上上海拔最高的火電機(jī)組,同步建設(shè)FGD脫硫及SCR脫硝設(shè)施,主要大氣污染物排放指標(biāo),煙塵、二氧化硫、氮氧化物實(shí)現(xiàn)了達(dá)標(biāo)排放,指標(biāo)優(yōu)于現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。
1 工程概況
靜電除塵器:采用了福建龍凈環(huán)保股份有限公司生產(chǎn)的電除塵設(shè)備,設(shè)備型式為雙室五電廠靜電除塵器。
脫硫:采用了中電投遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保工程有限公司的脫硫設(shè)備,脫硫系統(tǒng)為石灰石-石膏濕法脫硫,由遠(yuǎn)達(dá)公司EPC總承包。
脫硝:采用了上海電氣集團(tuán)股份有限責(zé)任公司的脫硝設(shè)備,采用選擇性催化還原脫硝(SCR)工藝。
2 事件經(jīng)過(guò)
在2012年12月份初步設(shè)計(jì)階段,依據(jù)國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),確定了大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn),并進(jìn)行了設(shè)備招標(biāo),但是在2013年10月份,青海省環(huán)保廳發(fā)函,要求提高大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn),這樣我們招標(biāo)的電除塵、脫硫設(shè)備不符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的要求,需要重新確定技術(shù)方案。具體事件經(jīng)過(guò)如下:
2.1 初步設(shè)計(jì)階段
在初步設(shè)計(jì)階段,依據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB13223-2011《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》附表1火力發(fā)電鍋爐及燃?xì)廨啓C(jī)組大氣污染物排放濃度限值的要求,確定了本項(xiàng)目的排放標(biāo)準(zhǔn),即煙塵≤30mg/m3;二氧化硫≤100mg/m3。
2.2 設(shè)備招標(biāo)階段的排放標(biāo)準(zhǔn)情況
(1)靜電除塵器:除塵器的效率為99.85%,除塵器出口濃度為:48mg/Nm3(設(shè)計(jì)煤),按照濕法脫硫系統(tǒng)有50%的除塵效率,煙囪出口的煙塵排放濃度為:24mg/Nm3(設(shè)計(jì)煤),滿足煙塵濃度排放≤30mg/Nm3的要求。
(2)脫硫設(shè)備:脫硫效率為:97.3%,出口濃度應(yīng)為:97.12 mg/NM3,滿足SO2濃度排放≤100mg/Nm3的要求。
2.3 大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)提高的起因
在2013年10月25日,青海省環(huán)保廳發(fā)函明確要求本火電項(xiàng)目廢氣排放須按GB13223-2011《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》附表2中大氣污染物特別排放限值標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)、建設(shè)。
3 處理方案
3.1 靜電除塵器提效方案
(1)采用全電場(chǎng)高頻電源并采用小分區(qū)供電方案,改為電除塵器出口煙塵濃度≤35.2mg/Nm3保證效率:≥99.89%(設(shè)計(jì)/校核煤質(zhì)1/校核煤質(zhì)2)。
(2)方案說(shuō)明:將技術(shù)協(xié)議簽訂的供電方式即原一、二電場(chǎng)8臺(tái)2.0A/72kV高頻電源,三、四、五電場(chǎng)12臺(tái)工頻電源供電改為第一電場(chǎng)采用8臺(tái)1.0A/72kV高頻電源小分區(qū)供電,第二、三、四、五電場(chǎng)32臺(tái)1.2A/72kV高頻電源小分區(qū)供電。
3.2 脫硫系統(tǒng)提效方案
即FGD出口SO2濃度由降低至50mg/Nm3。BMCR工況時(shí)不小于98.61%。脫硫塔噴淋層由原來(lái)的4層增加至5層,原吸收塔直徑為19.6m,脫硫提效設(shè)計(jì)將塔徑改為20m。吸收塔總高度由41.4米提高至44.6米,降低煙氣流速。
3.3 脫硝系統(tǒng)提效方案
(1)性能要求:脫硝效率不小于85%,脫硝裝置在附加層催化劑投運(yùn)前,脫硝裝置出口煙氣中NOx含量不大于45mg/Nm3(標(biāo)態(tài),干基,O2=6%,以NO2計(jì))。
(2)主要變化:對(duì)SCR區(qū)部分維持2+1層不變,通過(guò)增加脫硝催化劑用量來(lái)保證脫硝效率提升。氨區(qū)部分,由于氨耗量提高,液氨蒸發(fā)槽氣化量增加為450kg/h/臺(tái),共設(shè)兩臺(tái),一用一備。
4 高海拔對(duì)于除塵器、脫硫、脫硝系統(tǒng)的影響
相對(duì)于平原地區(qū),高海拔地區(qū)對(duì)除塵器、脫硫、脫硝的影響主要表現(xiàn)在需要處理的煙氣量應(yīng)進(jìn)行修正,若使用與平原地區(qū)的相同型號(hào),將會(huì)導(dǎo)致設(shè)備達(dá)不到額定輸出功率。對(duì)煙氣量應(yīng)進(jìn)行了修正,修正系數(shù)為37%左右。
5 機(jī)組運(yùn)行結(jié)果
在168小時(shí)試運(yùn)滿負(fù)荷期間兩臺(tái)機(jī)組的大氣污染物排放濃度:FGD入口煙塵29mg/Nm3(技術(shù)協(xié)議35.2mg/Nm3),F(xiàn)GD出口煙塵13mg/Nm3(國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)20mg/Nm3),二氧化硫10mg/Nm3(國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)50mg/Nm3),氮氧化物45mg/Nm3(國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)100mg/Nm3)范圍內(nèi),指標(biāo)均優(yōu)于國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。
6 結(jié)語(yǔ)
(1)高原地區(qū)氣壓降低,等溫氣體體積將發(fā)生膨脹,雖然請(qǐng)西安熱工院進(jìn)行了專(zhuān)題試驗(yàn)研究,并根據(jù)設(shè)計(jì)規(guī)范對(duì)于煙氣量進(jìn)行了修正,但由于只是理論研究,無(wú)成熟經(jīng)驗(yàn)可以借鑒,對(duì)于煙塵、二氧化硫、氮氧化物排放指標(biāo)是否能夠達(dá)到設(shè)計(jì)值,當(dāng)時(shí)還有一定擔(dān)心,但經(jīng)過(guò)本臺(tái)機(jī)組的投運(yùn),證明當(dāng)初的煙氣放大系數(shù)是可行的,為以后高海拔地區(qū)的火電廠建設(shè)積累了經(jīng)驗(yàn)。
(2)經(jīng)過(guò)實(shí)踐證明:靜電除塵器采用全電場(chǎng)高頻電源并采用小分區(qū)供電方案是可行的;煙氣脫硫系統(tǒng),采用托盤(pán)技術(shù)、增加脫硫塔噴淋層數(shù)、降低煙氣流速是可以降低二氧化硫排放濃度的;脫硝系統(tǒng)通過(guò)增加脫硝催化劑用量是能夠保證脫硝效率的提升。
本項(xiàng)目由于在基建階段進(jìn)行了環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的提效,脫硝系統(tǒng)滿足新的要求,又由于預(yù)留了濕式除塵器位置,為以后改造降低煙塵、二氧化硫的排放濃度提供了方便條件,減少了投資。