黃凌君,蔣景順,蔣光煒
(1.三明學(xué)院,福建三明365004;2.三明市高遠公路建設(shè)開發(fā)有限公司,福建三明365004)
超長深水鉆孔灌注樁自平衡法承載力測試技術(shù)的應(yīng)用研究
黃凌君1,蔣景順2,蔣光煒2
(1.三明學(xué)院,福建三明365004;2.三明市高遠公路建設(shè)開發(fā)有限公司,福建三明365004)
結(jié)合超長深水鉆孔灌注樁靜載測試實例,采用自平衡法單荷載箱技術(shù)進行試驗,根據(jù)結(jié)果分析樁的承載性能、樁身軸力、樁端承載力等,并利用自平衡法檢測結(jié)果驗證基樁沉渣及垂直度控制方法的合理性。結(jié)果表明:樁的靜載試驗檢測結(jié)果較好,有足夠的承載力,超長樁施工過程沉渣清除徹底,樁垂直度控制良好,施工質(zhì)量可靠。
自平衡試驗;超長樁;深水;承載力
國道205線三明市區(qū)過境段工程荊東互通主線橋上部結(jié)構(gòu)主跨采用72 m+130 m+72 m變截面懸澆連續(xù)箱梁,左右幅4個主墩位于沙溪河中,平均水深14 m,流速1.94 m/s,樁基礎(chǔ)設(shè)計為摩擦樁,樁徑2.2 m,分布較密,共32根(88 m和92 m超長樁各16根),每個承臺布置8根樁。樁位所在地質(zhì)情況復(fù)雜,處斷層發(fā)育區(qū),風(fēng)化極不均勻,穿過的地層有卵石層、粉質(zhì)黏土層、砂土狀強風(fēng)化構(gòu)造巖、碎塊狀強風(fēng)化構(gòu)造巖、中風(fēng)化構(gòu)造帶層等。
由于省力、省時、不受場地條件和噸位限制等優(yōu)點[1],超長樁靜載測試采用自平衡法,以92 m長樁(取1根試驗)單荷載箱測試為例,主要參數(shù)見表1。
表1 試樁參數(shù)表
2.1 荷載值計算
根據(jù)地質(zhì)條件,利用《公路橋涵地基與基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范》(JTG D63—2007)[2]中的方法計算92 m超長樁承載力,結(jié)果如表2所示。由于實際地質(zhì)各類土層均為多層分布,且互相交替,為節(jié)省篇幅,表格中層厚采用總厚度??紤]到承載力計算較大,以優(yōu)化設(shè)計為目的,荷載箱布置在距樁底22 m,設(shè)計加載能力為2×32 000 kN。
表2 樁計算承載力
2.2 試驗系統(tǒng)布置
自平衡示意圖如圖1所示。測試原理是把特制荷載箱和鋼筋籠焊接在一起埋入樁內(nèi),將荷載箱的高壓油管引到地面,然后澆筑成樁。由高壓油泵在地面向荷載箱沖油加載,荷載箱將力傳遞到樁身,通過其上部樁身的摩擦力與下部樁的摩擦力及端阻力相平衡來維持加載[3]。
圖1 自平衡示意圖
測試時每根樁通過磁性表座將電子位移傳感器固定在基準鋼梁上,各用2個位移傳感器(共6個)分別量測荷載箱處的向上位移和向下位移及樁頂部向上位移,由計量部門標定。樁身軸力用振弦式鋼筋計量測,在樁身巖土層分界面處平均布置4個,布置截面位置應(yīng)以附近地質(zhì)鉆孔詳勘報告為依據(jù)。荷載箱實物圖如圖2。
圖2 荷載箱實物圖
2.3 加載過程
加載分級進行,每級加載量為預(yù)估極限荷載的1/15~1/10,樁端為巨粒土?xí)r第一級按2倍分級荷載加載[4]4。卸載也應(yīng)分級進行,每級卸載量為3個加載級的荷載值。位移觀測時采用慢速維持荷載法[5]。本項目按照總位移量大于或等于40 mm進行,24 h后未達穩(wěn)定,加載即可終止。取比終止時小一級的荷載為極限荷載。以92 m超長樁為例,當(dāng)加載至第15級(對應(yīng)加載值為2×32 000 kN)時,向上位移14.96 mm,向下位移11.49 mm,判定試樁此時并未達到極限承載力,因此又增加一級加載,當(dāng)加載至16級(對應(yīng)加載值為2×34 133 kN)時,向上位移29.94 mm,向下位移13.51 mm,判定試樁此時已達到極限承載力,故終止加載,開始卸載。極限承載力Quu取第15級加載值32 000 kN;Qlu取第16級加載值34 133 kN。
3.1 單樁豎向抗壓承載力分析
根據(jù)《基樁靜載試驗 自平衡法》(JT/T 738—2009)[4]5中的方法,可將荷載箱極限承載力轉(zhuǎn)化為樁頂?shù)刃Ш奢d,如表3所示。
表3 試樁極限承載力計算結(jié)果
92 m長樁極限承載力為62 448 kN,對應(yīng)位移為43.45 mm(荷載箱向上位移和向下位移之和),如圖3。按照位移40 mm控制,對應(yīng)承載力為59 963 kN。對樁長縮短3 m和6 m后的承載力-位移曲線進行了預(yù)測,樁長縮短3 m后,位移為40 mm的對應(yīng)承載力為58 017 kN;樁長縮短6 m后,位移為40 mm的對應(yīng)承載力為56 465 kN。
圖3 92 m樁樁頂位移等效曲線及預(yù)測曲線
由圖3可知,承載力-位移曲線呈緩變形,和工程背景摩擦樁相符[6],說明尚未達到破壞荷載。樁長縮短后,樁的極限承載力下降。樁的承載力性能總體發(fā)揮較好。
3.2 單樁軸力分析
超長樁鋼筋應(yīng)變量可由樁身預(yù)埋的振弦式鋼筋測力計讀數(shù)得到,由于在同級荷載作用下,試樁內(nèi)混凝土所產(chǎn)生的應(yīng)變量等于鋼筋所產(chǎn)生的應(yīng)變量,量測截面的樁身軸向力PZ值便可由相應(yīng)的相關(guān)方程求得。92 m長樁加載時軸力隨荷載及標高變化如圖4。
圖4 試樁加載樁身軸力曲線
圖5 92 m超長樁樁端阻力-位移曲線
由圖可知,樁身軸力曲線在荷載箱處軸力最大,向上和向下軸力均減小,軸力衰減幅度隨斜率減小而增大。而傳統(tǒng)受壓樁由于是樁頂加載,軸力最大位置在樁頂,隨深度增加逐漸衰減。根據(jù)力的相互作用,可以認為樁底軸力大小同樁端阻力大小一致,而樁端位移值可通過向下的位移計近似測定,從而得出樁端阻力和位移的相關(guān)曲線,如圖5所示。超長樁主要靠摩阻力來承載。
4.1 試驗結(jié)果對基樁成渣及垂直度的驗證
超長樁施工過程中清渣難度較短樁大,而樁的承載力也受沉渣影響明顯。在相同的地質(zhì)和成樁條件下,樁底成渣厚度越大,樁頂沉降量越大,單樁極限承載能力越低。經(jīng)驗數(shù)據(jù)統(tǒng)計,受沉渣影響,單樁極限承載力實測值與計算值之比在0.3~1.0[7]。另外,樁端阻力大小也與沉渣厚度有關(guān),沉渣越厚,樁端沉降越明顯,所受阻力越小。
而垂直度對超長樁承載力的影響比普通樁明顯,特別是垂直度大于0.1%時,樁基極限承載力下降比較劇烈[8]。圖3所示,92 m樁極限承載力為59 963 kN,為表2計算值79 996 kN的75%,排除計算時選取的參數(shù)和實際參數(shù)差別造成的偏差,樁在施工過程中沉渣及垂直度控制情況總體較好。圖5顯示的樁端阻力近16 000 kN,而樁端位移僅7 mm,也驗證了樁底成渣較少這一結(jié)論。
4.2 沉渣及垂直度質(zhì)量控制措施
1)施工現(xiàn)場深水灌注樁一次清孔及二次清孔均采用換漿法,使用2臺泥漿泵正循環(huán)清孔,利用附近孔口作為泥漿池返漿,其中一臺37 kW泥漿泵正循環(huán)清孔,另一臺22 kW泥漿泵外接濾砂器,孔口抽漿,降低泥漿含砂率,將過濾后的泥漿排入泥漿池。為解決鉆孔平臺場地狹窄,無法設(shè)置沉淀池的問題,清孔時在孔口設(shè)置振動篩進行排渣。當(dāng)清孔達到一定時間(92 m長樁約為46 h),粒徑較大的沉渣被排除,粒徑較小的沉渣則透過篩網(wǎng),振動篩起不到隔離排渣的作用,此時就需要使用濾砂器。振動篩和濾砂器的具體工藝參照文獻[9]。采用該技術(shù)大大提高了清孔質(zhì)量和清孔速度,每根樁基可節(jié)約清孔時間約26.5 h。
2)為保證孔形垂直,鉆進中,現(xiàn)場采用籠式井徑器檢孔。井徑器用φ22的鋼筋制成,直徑與鉆頭直徑相同,長度為鉆孔直徑的4~6倍(可根據(jù)鉆機的性能及地層的具體情況而定),更換鉆頭前,必須經(jīng)過檢孔。檢測時,將井徑器吊起,慢慢放入孔內(nèi),孔的中心與起吊鋼繩在一條線上。若鋼絲繩的位置偏移護筒中心或檢孔器不能沉到原來已鉆到的深度,則可能造成孔的垂直度差、縮孔等現(xiàn)象,應(yīng)進行整改。終孔后以及灌注混凝土前也必須進行檢孔。
超長深水鉆孔灌注樁靜載性能測定可以通過自平衡試驗完成,該方法具有省力、省時、不受場地條件和噸位限制等優(yōu)點。荊東互通主線橋超長深水樁基承載能力較好,92 m長樁等效極限荷載與計算總承載力大致吻合,樁身實測軸力曲線與樁端阻力-位移曲線符合正常規(guī)律。超長深水樁在施工過程中的沉渣及垂直度控制情況對承載力影響較大,荊東互通主線橋現(xiàn)場采用的相關(guān)控制方案較為可行,自平衡試驗結(jié)果驗證了施工質(zhì)量的可靠性。
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責(zé)任編輯:唐海燕
Self-balancing Method in Bearing Capacity Test of Super-long Deepwater Bored Pile
HUANG Lingjun1,JIANG Jingshun2,JIANG Guangwei2
(1.Sanming University,Sanming 365004;2.Gaoyuan highway construction and development limited liability company in Sanming City,Sanming 365004)
Combining an example of static load test of super-long bored pile,the self-balancing load cell technology was used in the test.Based on the test results,the bearing properties and axial force of pile,and the bearing capacity of pile tip were analyzed.The method for controlling pile foundation sediment and verticality was verified by the self-balancing method.It was shown that the results of static load test of piles were good with enough bearing capacity,sediment cleared during super-long pile construction,verticality well controlled and construction quality ensured.
self-balancing test;super-long pile;deepwater;bearing capacity
10.3969/j.issn.1671-0436.2017.01.005
2016-10- 19
福建省中青年教師教育科研項目(JAT160455)
黃凌君(1982— ),男,碩士,講師,工程師。
U443.15
A
1671- 0436(2017)01- 0024- 04