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        抽水蓄能機(jī)組轉(zhuǎn)子接地故障原因查找及分析處理

        2017-05-06 03:46:27趙守運(yùn)劉思遠(yuǎn)
        水電站機(jī)電技術(shù) 2017年4期
        關(guān)鍵詞:磁極引線勵磁

        趙守運(yùn),劉思遠(yuǎn)

        (南方電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻發(fā)電公司檢修試驗(yàn)中心,廣東廣州511400)

        抽水蓄能機(jī)組轉(zhuǎn)子接地故障原因查找及分析處理

        趙守運(yùn),劉思遠(yuǎn)

        (南方電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻發(fā)電公司檢修試驗(yàn)中心,廣東廣州511400)

        介紹了某抽水蓄能電站轉(zhuǎn)子接地故障情況、故障點(diǎn)查找、故障原因分析及故障處理過程,并針對該種類型的

        轉(zhuǎn)子接地;原因分析;故障處理;直流加壓法

        0 引言

        當(dāng)機(jī)組轉(zhuǎn)子繞組僅有一點(diǎn)接地時,因?yàn)闆]有電流通過故障點(diǎn),對機(jī)組不會造成危害,若又發(fā)生另一點(diǎn)接地而形成二點(diǎn)接地時,則故障電流可能會嚴(yán)重?zé)龎霓D(zhuǎn)子鐵芯或護(hù)環(huán);由于一部分轉(zhuǎn)子繞組被短接而破壞了轉(zhuǎn)子磁場的對稱性,可能使得機(jī)組發(fā)生劇烈的振動和轉(zhuǎn)子鐵芯被磁化,嚴(yán)重時會損壞機(jī)組固定座和轉(zhuǎn)子本體;還會引起機(jī)端出口電壓下降,造成定子電流急劇上升,損壞定子繞組。因此,發(fā)生機(jī)組轉(zhuǎn)子接地故障時一定要及時予以處理,總結(jié)經(jīng)驗(yàn),并針對故障原因及時采取有效的預(yù)防措施[5]。

        本文對近期發(fā)生在某抽水蓄能電站1號機(jī)組轉(zhuǎn)子接地故障事件的查找及處理過程做了介紹,并提出了針對該種類型的故障需要采取的預(yù)防措施。詳細(xì)介紹了采用“直流加壓法”[1]精確定位到故障點(diǎn)的方法及過程。

        1 事件概況及初步判斷

        1.1 事件概況

        某抽水蓄能電站安裝4臺額定容量356 MVA的立軸半傘式、單級混流可逆式三相凸極同步發(fā)電電動機(jī),轉(zhuǎn)子磁極數(shù)14個,額定轉(zhuǎn)速428.6 r/min,泵工況下[2]:額定功率331MW,定子額定電壓15 750 V,定子額定電流13 050 A,額定功率因素0.975,額定勵磁電壓246 V,額定勵磁電流1 555 A。

        2016年1月11日,1號機(jī)組泵工況穩(wěn)態(tài)運(yùn)行56 min后,1號機(jī)組轉(zhuǎn)子接地保護(hù)裝置檢測到1號機(jī)組轉(zhuǎn)子接地并達(dá)到動作值,1號機(jī)組轉(zhuǎn)子接地保護(hù)動作跳機(jī),甩負(fù)荷-320 MW。保護(hù)裝置正確動作,1號機(jī)組存在轉(zhuǎn)子接地故障。

        1.2 初步判斷

        該電站機(jī)組采用的為西門子公司7UM622型號的轉(zhuǎn)子一點(diǎn)接地保護(hù)裝置,通過向轉(zhuǎn)子注入1~3Hz低頻方波電壓(TD1)后,測量轉(zhuǎn)子上的電流(電流經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)電阻轉(zhuǎn)成電壓TD2)和轉(zhuǎn)子上的方波電壓(TD3)計算出轉(zhuǎn)子接地電阻。

        事后查看保護(hù)動作報告和故障錄波圖,經(jīng)過詳細(xì)分析,由故障信息“REF prot.(1-3Hz)Re<<picked upON0ms”、“REF prot.(1-3Hz)Re<<trip ON 1996ms”,初步判斷為轉(zhuǎn)子接地故障導(dǎo)致機(jī)組跳機(jī),轉(zhuǎn)子存在接地故障,接下來的工作就是盡快查找并確認(rèn)轉(zhuǎn)子接地故障位置,采取有效措施消除故障。

        2 故障查找及原因分析

        2.1 轉(zhuǎn)子接地故障位置查找

        轉(zhuǎn)子接地故障查找的總體思路是:按照由簡單及復(fù)雜的故障查找思路,根據(jù)發(fā)電-電動機(jī)的結(jié)構(gòu)(如圖1),分析可能存在故障的部位,采取逐段查找的方法,分別查找勵磁母線、I段磁極引線、II段引線、磁極本體是否存在接地點(diǎn),逐步縮小故障范圍,最終確定故障位置。

        2.1.1 勵磁母線

        將機(jī)組碳刷架上的碳刷和接地碳刷均拔出,在集電環(huán)處測試勵磁母線、勵磁引線及磁極繞組的對地絕緣電阻(如圖1所示),測試結(jié)果如表1,由測試結(jié)果可以判斷勵磁母線無接地點(diǎn)。采用萬用表測量集電環(huán)對地電阻為7.2 Ω,分析判斷接地點(diǎn)在勵磁引線或磁極本體上。

        圖1 發(fā)電—電動機(jī)總裝配圖

        表1 勵磁電纜、引線對地絕緣電阻(測試電壓為500 V)

        2.1.2 I段磁極引線

        保持碳刷拔出與集電環(huán)斷開狀態(tài),在上風(fēng)洞內(nèi)轉(zhuǎn)子支架上拆卸出A1、A2點(diǎn)處連接螺栓并分離勵磁引線如圖2,測量絕緣情況如表2,由測試結(jié)果可以判斷I段無接地。

        2.1.3 II段磁極引線

        拆卸1號、14號磁極處上擋風(fēng)板,在上風(fēng)洞內(nèi)轉(zhuǎn)子支架上拆卸出B1、B2點(diǎn)處連接螺栓并分離勵磁引線(如圖2),測量絕緣情況如表3,用萬用表測量磁極對地電阻為7.1 Ω,由測試結(jié)果可以判斷II段無接地點(diǎn),故障點(diǎn)位于磁極本體上,且是比較穩(wěn)定的金屬性接地故障。

        表3 磁極繞組對地絕緣電阻(測試電壓為500V)

        2.1.4 磁極本體

        進(jìn)入發(fā)電機(jī)上、下風(fēng)洞,檢查每個磁極本體及其連接部位絕緣情況,沒有發(fā)現(xiàn)磁極線圈移位、絕緣部分與非絕緣部分接觸、發(fā)熱燒蝕等明顯異?,F(xiàn)象,決定采用“直流加壓法”來確認(rèn)14個磁極中的故障點(diǎn),直流加壓法工作原理圖如圖3所示。

        直流加壓法判斷故障點(diǎn)的工作原理如下:

        圖2 勵磁引線A1點(diǎn)、A2點(diǎn)、1號磁極引出線B1點(diǎn)、14號磁極引出線B2點(diǎn)

        圖3 直流加壓法測量磁極分壓的試驗(yàn)接線圖

        若已知U、U1、U2的電壓值,則可以測得故障點(diǎn)距離1號、14號磁極引線的距離,從而可以確定故障點(diǎn)位于哪一個磁極處。

        假設(shè)每個磁極的電阻r均相同,則由式(1)、(2)可計算得到故障點(diǎn)所在的磁極編號為:

        式中,U表示1號~14號磁極間總電壓,U1表示1號磁極引線對地測量電壓,U2表示14號磁極引線對地測量電壓,N1表示故障點(diǎn)到1號磁極引出線處的磁極個數(shù),N2表示故障點(diǎn)到14號磁極引出線處的磁極個數(shù)。

        如圖2所示,采用“直流電壓法”在1號磁極引出線B1點(diǎn)和14號磁極引出線B2點(diǎn)間注入恒定直流電流,用萬用表直流電壓檔測量1號磁極引出線B1點(diǎn)對地電壓U1,測量14號磁極引出線B2點(diǎn)對地電壓U2,測量1號磁極與14號磁極間電壓U,測量結(jié)果如表4。

        表4 直流加壓法測量結(jié)果

        由式(1)、(2)、(3)、(4)可得:

        圖4 磁極構(gòu)造示意圖

        計算結(jié)果表明,接地點(diǎn)位于5號磁極和6號磁極之間,根據(jù)磁極構(gòu)造(圖4所示),推斷接地點(diǎn)位置可能如下:1)5號磁極近末匝線圈;2)5號、6號磁極間連接片部位;3)6號磁極近首匝線圈。

        2.1.5 故障定位

        根據(jù)所得結(jié)果,檢查5、6號磁極線圈和磁極連接片位置,未發(fā)現(xiàn)明顯異常點(diǎn),拆除5、6號磁極上端部極間連接支撐螺桿處的外螺母后,取下絕緣膠塊、絕緣套管,發(fā)現(xiàn)有部分細(xì)小金屬粉末,在空間上分離連接片導(dǎo)體與拉緊螺桿的接觸部分,用萬用表測得磁極對地電阻為無窮大,然后用絕緣表復(fù)測得絕緣值為300 MΩ,絕緣測試結(jié)果滿足大于等于0.5 MΩ的要求[4],因此,可以斷定故障點(diǎn)在5、6號磁極連板支撐螺桿處。

        2.2 故障原因分析

        (1)在拆卸5、6號磁極間連接拉緊螺桿的外側(cè)螺母與絕緣套管、絕緣墊圈后,發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)子繞組對地絕緣電阻恢復(fù)正常,故判斷接地故障點(diǎn)在極間連接導(dǎo)體與拉緊螺桿間。

        (2)檢查極間連接導(dǎo)體與拉緊螺桿間接地故障的唯一固體絕緣介質(zhì)(絕緣套管與絕緣墊圈)外觀無異常,模擬對其進(jìn)行包裹狀耐壓試驗(yàn)合格,表明絕緣套管、絕緣墊圈部件絕緣性能完好。

        (3)根據(jù)廠家圖紙技術(shù)說明,檢查此處絕緣套管的安裝方位、偏心度、間隙,拉緊螺母的緊固力矩,以及安裝工藝次序等均正確。

        (4)5、6號極間連接導(dǎo)體為多層軟銅片,安裝現(xiàn)場先一片一片交叉疊合后錫焊,然后用鉆機(jī)配打(鉆)孔。分析為磁力鉆絞孔過程中銅金屬粉末殘留在極間連接片中,未得到徹底清理。在機(jī)組運(yùn)行過程中,受振動、離心力位移影響,金屬粉末逐漸跌落至絕緣套管表面形成金屬性短接點(diǎn)。

        綜合上述原因分析,結(jié)合檢查結(jié)果可以判斷本次故障的原因?yàn)榇艠O連片與支撐螺桿間存在金屬粉末,導(dǎo)致轉(zhuǎn)子一點(diǎn)接地故障發(fā)生。

        3 故障處理及預(yù)防措施

        根據(jù)轉(zhuǎn)子磁極的結(jié)構(gòu)及本次發(fā)現(xiàn)的情況,主要通過以下幾方面對故障部分進(jìn)行處理并提出了預(yù)防措施,以確保不會再發(fā)生此類事件。

        (1)清潔絕緣套管、絕緣墊塊、磁極間的絕緣拉桿,在極間連接導(dǎo)體拉緊螺桿孔內(nèi)與絕緣套管間涂抹硅膠,并在絕緣套管與拉緊螺桿間加裝一層NOMEX絕緣紙,以增強(qiáng)絕緣效果,然后將磁極連接部件回裝,回裝后測量轉(zhuǎn)子繞組對地絕緣電阻,如表5所示測量結(jié)果1。

        (2)將勵磁引線拆卸的A、B點(diǎn)緊固后,重做錫焊,用適形氈浸泡環(huán)氧填充、用環(huán)氧玻璃絲帶綁扎完好,然后測量轉(zhuǎn)子繞組對地絕緣電阻,如表5所示測量結(jié)果2。

        (3)為了防止類似的情況再次發(fā)生,建議在下次機(jī)組檢修時,檢查其它磁極連片間支撐螺桿及相關(guān)部位是否存在金屬粉末,并在支撐螺桿、絕緣套管間加裝一層NOMEX絕緣紙,加強(qiáng)絕緣。

        (4)為防止其它機(jī)組可能存在類似情況的發(fā)生,建議在磁極組裝過程中重點(diǎn)關(guān)注磁極間連接片處支撐螺桿絕緣狀況,必要時,采用(1)所述的方法加強(qiáng)絕緣,以保證類似的情況不再發(fā)生在其他機(jī)組上。

        表5 轉(zhuǎn)子處理回裝后絕緣電阻測試

        4 結(jié)束語

        本文針對某抽水蓄能電站1號機(jī)組轉(zhuǎn)子一點(diǎn)接地故障,詳細(xì)闡述了接地故障的查找、分析和處理過程,應(yīng)用“直流電壓法”成功的定位了故障點(diǎn),為整個故障查找節(jié)省了時間、人力及物力。本次發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子接地故障的查找、分析過程及處理方法,為以后解決此類故障的情況提供了很好的參考價值。

        [1]石建勇,杜志剛.600 MW汽輪發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子接地故障查找及原因分析[J].浙江電力,2008,2(4):71-72.

        [2]東芝水電廠設(shè)備(杭州)有限公司.發(fā)電電動機(jī)運(yùn)行維護(hù)說明書[Z].

        [3]徐華安,程詩明.一種發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子接地檢測方法與保護(hù)裝置[J].武漢大學(xué)學(xué)報(工學(xué)版),2011,22(2):266-268.

        [4]中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司.Q/CSG114002-2011電力設(shè)備預(yù)防性試驗(yàn)規(guī)程[S].

        [5]羅真,李書興.發(fā)電機(jī)勵磁回路兩點(diǎn)接地保護(hù)的研究[J].繼電器,2007,5(3):81-84.

        [6]李建明,朱康.高壓電氣設(shè)備試驗(yàn)方法[M].北京:中國電力出版社,2001.

        TV738

        B

        1672-5387(2017)04-0043-04

        10.13599/j.cnki.11-5130.2017.04.012

        2016-10-28

        趙守運(yùn)(1982-),男,工程師,從事抽水蓄能電站電氣設(shè)備檢修工作。

        故障提出了預(yù)防措施。詳細(xì)介紹了“直流加壓法”的工作原理及采用該方法精確定位到故障點(diǎn)的方法及過程。

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