于海山(大慶油田有限責(zé)任公司第八采油廠)
抽油機(jī)降沖速節(jié)能裝置應(yīng)用
于海山(大慶油田有限責(zé)任公司第八采油廠)
為了有效緩解嚴(yán)重供液不足井生產(chǎn)運(yùn)行狀況及減少能源浪費(fèi)現(xiàn)象,從實(shí)現(xiàn)超低沖速采油的角度出發(fā),應(yīng)用了抽油機(jī)降沖速節(jié)能裝置。通過在電動(dòng)機(jī)與抽油機(jī)減速箱皮帶輪之間設(shè)置過度輪的方法,實(shí)現(xiàn)了抽油機(jī)超低沖速運(yùn)行。應(yīng)用抽油機(jī)降沖速節(jié)能裝置后,抽油機(jī)沖速可降至1.5 min-1,單井日產(chǎn)液基本保持穩(wěn)定,系統(tǒng)運(yùn)行平穩(wěn);供液不足現(xiàn)象有所改善,功圖顯示飽滿,沉沒度上升148 m,泵效提高18.3個(gè)百分點(diǎn);有功功率降低1.2 kW,單井日節(jié)電31.2 kWh,投資回收期約為169 d,系統(tǒng)效率提高1.78個(gè)百分點(diǎn)。抽油機(jī)降沖速節(jié)能裝置在低滲透油田具有廣泛的應(yīng)用前景。
超低沖速;供液不足;泵效;節(jié)能;系統(tǒng)效率
大慶外圍“三低”油田開采普遍存在供液不足或嚴(yán)重供液不足的現(xiàn)象,具有產(chǎn)量低、泵效低、能耗高的特點(diǎn),節(jié)能降本問題突出。嚴(yán)重供液不足的抽油機(jī)井地面運(yùn)行參數(shù)已經(jīng)調(diào)至最低,仍然解決不了供液不足的問題,給正常生產(chǎn)運(yùn)行帶來隱患的同時(shí)也浪費(fèi)了電能。對(duì)這部分井采用間抽制度,雖然供液狀況有所改善,也能節(jié)約一部分電能,但頻繁啟停井增加了工人勞動(dòng)強(qiáng)度、夜間及特殊天氣存在安全隱患、設(shè)備維護(hù)管理困難、間抽執(zhí)行不到位影響產(chǎn)量情況等諸多問題[1-5]。因此,為了有效緩解供液不足井生產(chǎn)運(yùn)行狀況及減少能源浪費(fèi)現(xiàn)象,從實(shí)現(xiàn)超低沖速采油的角度出發(fā),應(yīng)用了抽油機(jī)降沖速節(jié)能裝置,取得了一定的效果。
抽油機(jī)降沖速節(jié)能裝置的結(jié)構(gòu)包括底座、過渡輪及其固定軸三個(gè)部分(圖1)。其運(yùn)行原理是在抽油機(jī)電動(dòng)機(jī)與減速箱皮帶輪之間,增加1個(gè)過渡輪,通過更換不同型號(hào)過渡輪,調(diào)整過渡輪半徑的大小,進(jìn)而調(diào)節(jié)減速箱皮帶輪轉(zhuǎn)速,實(shí)現(xiàn)抽油機(jī)超低沖速調(diào)節(jié)。
2.1 試驗(yàn)選井
抽油機(jī)井參照運(yùn)行沖速參數(shù)已調(diào)至最低、產(chǎn)液量低于2 t、沉沒度低于150 m、功圖顯示供液不足且未安裝變頻控制裝置的原則選取。安裝前,利用系統(tǒng)效率測(cè)試儀器對(duì)耗電數(shù)據(jù)進(jìn)行測(cè)試,試驗(yàn)期間采油隊(duì)進(jìn)行正常日常維護(hù)及加藥工作。
按上述選井原則選取10口抽油機(jī)井,應(yīng)用抽油機(jī)降沖速節(jié)能裝置進(jìn)行試驗(yàn)。試驗(yàn)井測(cè)試情況如下:平均沖速3.8 min-1,沉沒度100 m,有功功率7.3 kW,系統(tǒng)效率5.24%,泵效17.6%(表1)。
表1 選取試驗(yàn)井測(cè)試情況統(tǒng)計(jì)
2.2 應(yīng)用效果
安裝抽油機(jī)降沖速節(jié)能裝置1個(gè)月后,應(yīng)用系統(tǒng)效率測(cè)試儀測(cè)試得到:平均沖速1.6 min-1,沉沒度248 m,有功功率6.0 kW,系統(tǒng)效率7.02%,泵效35.9%(表2)。
表2 應(yīng)用抽油機(jī)降沖速節(jié)能裝置測(cè)試效果統(tǒng)計(jì)
2.3 效果分析
對(duì)比抽油機(jī)降沖速節(jié)能裝置試驗(yàn)前后數(shù)據(jù),并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)測(cè)試情況分析得出:
1)安裝抽油機(jī)降沖速節(jié)能裝置后,抽油機(jī)運(yùn)行沖速可降低至1.5 min-1,平均沖速降低2.2 min-1,可實(shí)現(xiàn)抽油機(jī)超低沖速運(yùn)行。
2)平均沉沒度上升148 m,泵效提高18.3個(gè)百分點(diǎn),流壓得到有效控制。由A2井的示功圖變化情況可知,應(yīng)用抽油機(jī)降沖速節(jié)能裝置后,功圖顯示飽滿,供液不足的現(xiàn)象明顯改善,并且日產(chǎn)液略有提升(圖2)。
圖2 A2井試驗(yàn)前后功圖對(duì)比
3)有功功率降低0.7~1.8 kW,平均1.3 kW,平均單井日節(jié)電31.2 kWh,節(jié)能效果顯著。
4)平均系統(tǒng)效率提高1.78個(gè)百分點(diǎn),系統(tǒng)運(yùn)行更加平穩(wěn)、高效。
3.1 應(yīng)用
抽油機(jī)降沖速節(jié)能裝置適用于常規(guī)抽油機(jī),安裝改造便捷,能夠?qū)崿F(xiàn)抽油機(jī)超低沖速運(yùn)行,系統(tǒng)運(yùn)行平穩(wěn),泵效提高,系統(tǒng)效率提升,具有明顯改善系統(tǒng)運(yùn)行效果的作用。并且,應(yīng)用抽油機(jī)降沖速節(jié)能裝置可以避免間抽制度執(zhí)行不到位及停井帶來的產(chǎn)量影響,減少間抽人力物力的投入,也方便對(duì)抽油機(jī)井的日常維護(hù)管理。
3.2 效益
應(yīng)用抽油機(jī)降沖速節(jié)能裝置成本為3500元/套,可實(shí)現(xiàn)平均單井日節(jié)電31.2 kWh的節(jié)能效果,日節(jié)省電費(fèi)21.1元。每套抽油機(jī)降沖速節(jié)能裝置需要3根小皮帶,每根成本約15元,平均使用壽命約4個(gè)月,平均單井每日皮帶費(fèi)用0.4元;每套抽油機(jī)降沖速節(jié)能裝置的投資回收期約為169 d,投入少,回收成本快。
3.3 對(duì)比
相比于多功能變頻控制柜,抽油機(jī)降沖速節(jié)能裝置沒有工頻運(yùn)行和變頻運(yùn)行的區(qū)分,不需要將抽油機(jī)調(diào)整到功率平衡狀態(tài)[1],就能實(shí)現(xiàn)超低沖速運(yùn)行。費(fèi)用相比于超過3萬元/套,投資回收期長(zhǎng)達(dá)3年以上的多功能變頻控制柜優(yōu)勢(shì)更為明顯。
1)抽油機(jī)降沖速節(jié)能裝置能夠?qū)崿F(xiàn)抽油機(jī)超低沖速運(yùn)行,避免了間抽制度執(zhí)行不到位及停井帶來的產(chǎn)量影響,并且安裝便捷,日常維護(hù)管理方便。
2)抽油機(jī)降沖速節(jié)能裝置能夠提高泵效,提升系統(tǒng)效率,并具有明顯的節(jié)能效果,平均單井日節(jié)電31.2 kWh,投資回收期約為169 d。
[1]楊有為.變頻調(diào)速控制節(jié)能技術(shù)的油田應(yīng)用[J].石油石化節(jié)能,2014,4(5):18-20.
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10.3969/j.issn.2095-1493.2017.04.015
2016-12-29
(編輯 張興平)
于海山,工程師,2008年畢業(yè)于大慶石油學(xué)院(資源勘查工程專業(yè)),從事機(jī)采、措施管理相關(guān)工作,E-mail:yuhaishan@petrochina.com.cn,地址:黑龍江省大慶市大慶油田有限責(zé)任公司第八采油廠工程技術(shù)大隊(duì),163514。