孫志鵬
(中材裝備集團(tuán)有限公司 天津 300400)
第四代篦冷機(jī)在氧化鋁行業(yè)的應(yīng)用
孫志鵬
(中材裝備集團(tuán)有限公司 天津 300400)
山西某鋁業(yè)公司燒結(jié)廠(chǎng)使用SHL32052高效充氣梁水平推動(dòng)篦冷機(jī)冷卻氧化鋁熟料。自投用至今故障頻發(fā),設(shè)備磨損嚴(yán)重,備件和維護(hù)成本高,現(xiàn)場(chǎng)粉塵污染嚴(yán)重。基于現(xiàn)場(chǎng)情況中材裝備集團(tuán)對(duì)該廠(chǎng)篦冷機(jī)進(jìn)行針對(duì)性技術(shù)改造,將充氣梁式篦冷機(jī)改為第四代步進(jìn)式篦冷機(jī),在解決了篦冷機(jī)故障率高、設(shè)備磨損快、維護(hù)成本高、現(xiàn)場(chǎng)污染嚴(yán)重等問(wèn)題的同時(shí)提高了燒成系統(tǒng)工藝性能,節(jié)能降耗,提高了經(jīng)濟(jì)利益。
氧化鋁;篦冷機(jī);技術(shù)改造;節(jié)能降耗
山西某鋁業(yè)公司燒結(jié)廠(chǎng)使用SHL32052高效充氣梁式水平推動(dòng)篦冷機(jī)冷卻氧化鋁熟料,設(shè)備生產(chǎn)能力2300t/d。由于高效充氣梁式篦冷機(jī)設(shè)計(jì)特點(diǎn)易造成風(fēng)室積料、弧形閥卡閥、集料斗積料等故障頻繁,現(xiàn)場(chǎng)粉塵污染嚴(yán)重,工作環(huán)境非常惡劣,而且冷卻機(jī)風(fēng)機(jī)使用較多,控制繁瑣,不利于節(jié)能降耗。因此,我們根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況以及氧化鋁熟料特性對(duì)篦冷機(jī)進(jìn)行技術(shù)改造,在保留原篦冷機(jī)殼體的情況下將內(nèi)部篦床改為第四代步進(jìn)式篦床,熟料破碎機(jī)改為輥式破碎機(jī),既降低了改造成本,又提高了設(shè)備穩(wěn)定性,提升了系統(tǒng)工藝性能和機(jī)械性能。本次改造是第四代篦冷機(jī)在氧化鋁行業(yè)的首次跨行業(yè)改造與應(yīng)用。為了交流改造經(jīng)驗(yàn),以本文對(duì)此次改造進(jìn)行總結(jié)。
部分橫梁變形,造成篦板縫隙過(guò)大且不均,冷卻風(fēng)漏風(fēng)嚴(yán)重,不能滿(mǎn)足篦冷機(jī)的運(yùn)行條件,漏料嚴(yán)重,篦板磨損嚴(yán)重使用壽命非常短,熟料冷卻效果差。
與盲板接觸的活動(dòng)篦板設(shè)計(jì)不合理,易磨損出大洞大顆粒物料進(jìn)入風(fēng)室,造成風(fēng)室灰斗積料或弧形閥卡閥漏風(fēng)嚴(yán)重,拉鏈機(jī)機(jī)尾軸承座多次損壞,頻繁造成停窯事故。
機(jī)械設(shè)備運(yùn)行周期短、可靠性極差,故障率高,篦板磨損嚴(yán)重,備件和維護(hù)成本高。因冷卻機(jī)頻繁故障嚴(yán)重影響了窯運(yùn)轉(zhuǎn)率以及正常生產(chǎn)。
整個(gè)系統(tǒng)使用控制繁瑣復(fù)雜,冷卻風(fēng)機(jī)較多,能耗高。
風(fēng)室積料、弧形閥卡閥、集料斗積料,現(xiàn)場(chǎng)粉塵污染嚴(yán)重,工作環(huán)境惡劣,檢修維護(hù)困難。
1)提高設(shè)備穩(wěn)定性,更換后篦床采用液壓驅(qū)動(dòng),步進(jìn)式運(yùn)動(dòng)原理,設(shè)備易損件少。密封等活動(dòng)部件采用特種耐熱耐磨材質(zhì),適應(yīng)氧化鋁熟料的特性,使用壽命長(zhǎng)。
2)提高工藝性能,篦冷機(jī)采用分風(fēng)室供風(fēng),風(fēng)室之間獨(dú)立隔開(kāi),沒(méi)有三代機(jī)的灰斗裝置,不存在漏風(fēng)串風(fēng)情況,有利于氧化鋁熟料的冷卻,從而提高了篦冷機(jī)冷卻效率和熱回收效率,有利于降低熟料出料溫度。
3)改善現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境,由于第四代步進(jìn)式篦冷機(jī)的設(shè)計(jì)理念采用無(wú)漏料設(shè)計(jì),不存在漏料情況,因此現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境整潔有序。篦床采用集中自動(dòng)潤(rùn)滑方式,維護(hù)工作量少。
3.1 拆除部分
如圖1所示灰色部分為原三代冷卻機(jī)保留部分,保留上、下殼體,大部分內(nèi)襯把釘和澆注料,空氣炮,原篦床底框架等。需要拆除原三代機(jī)內(nèi)部篦床、斜坡等全部結(jié)構(gòu)以及驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu),破碎機(jī)等以及灰斗,拉鏈機(jī)、下料溜子等。
圖1
3.2 主機(jī)部分
圖1所示綠色部分為新增部件。包括更換的全新的篦冷機(jī)內(nèi)部固定篦床,活動(dòng)篦床,凹凸密封,液壓傳動(dòng),輥式破碎機(jī)等。熟料冷卻篦床由若干條平行且相互獨(dú)立的輸送列組成。工作時(shí),所有列同步往破碎機(jī)方向運(yùn)行,隨后分三組,分列回撤,列與列之間,配有精密鑄造的列間密封,保證篦床不漏料。
3.3 輥破部分
因?yàn)槠溥\(yùn)轉(zhuǎn)方式,相比于錘破,功耗更小,更節(jié)能;大塊熟料或者窯皮完全能逐漸破碎,而錘破卻存在被卡死的可能性; 如果一根輥軸出現(xiàn)故障,可以在線(xiàn)將其屏蔽,其他的破碎副完全能滿(mǎn)足生產(chǎn)??傊?,輥破大大提高了破碎可靠性和系統(tǒng)的運(yùn)轉(zhuǎn)率。
3.4 傳動(dòng)部分
原三代機(jī)采用電機(jī)機(jī)械式傳動(dòng)方式,更換后四代機(jī)采用液壓驅(qū)動(dòng)方式,因此需要新配置一套液壓系統(tǒng)及控制柜,以控制篦冷機(jī)液壓站以及輥式破碎機(jī)。
3.5 潤(rùn)滑部分
四代機(jī)采用的是雙線(xiàn)式集中潤(rùn)滑,原有三代機(jī)潤(rùn)滑管路和潤(rùn)滑量不能滿(mǎn)足更換后的篦床潤(rùn)滑,因此需要單獨(dú)配一套潤(rùn)滑系統(tǒng)。用以潤(rùn)滑篦冷機(jī)四連桿軸承。
3.6 風(fēng)機(jī)部分
由于四代步進(jìn)式篦冷機(jī)工作原理與三代機(jī)的充氣梁式供風(fēng)原理不同,因此對(duì)于每個(gè)風(fēng)室的劃分以及風(fēng)量風(fēng)壓的配置需要按照四代篦冷機(jī)需要進(jìn)行重新計(jì)算和設(shè)計(jì)選型。在現(xiàn)有風(fēng)機(jī)參數(shù)的基礎(chǔ)上,本著節(jié)約改造成本,充分利用現(xiàn)有風(fēng)機(jī)并保證篦冷機(jī)風(fēng)量風(fēng)壓的需求原則,配風(fēng)計(jì)算如下:
風(fēng)量m3/h風(fēng)壓Pa電機(jī)功率Kw 備注12701 1200084 原F1(A) F1風(fēng)室12701 1200084 原F2(A)固定斜坡分區(qū)供風(fēng)26128 12000148 原F3(A) F2風(fēng)室47000 8000160 新購(gòu) 新購(gòu)風(fēng)機(jī)F3風(fēng)室25194 474162 原F9(I) 考慮風(fēng)室隔開(kāi)25194 474162 原F8(H) F4風(fēng)室25194 474162 原F11(K) 考慮風(fēng)室隔開(kāi)25194 474162 原F10(J) F5風(fēng)室61586 387862 原F12(L) 工作點(diǎn):全壓5000,風(fēng)量44000 F6風(fēng)室42000 500090 新購(gòu) 新購(gòu)風(fēng)機(jī)總計(jì)302892 876
3.7 土建部分:
篦床基礎(chǔ):保留原有篦冷機(jī)篦床基礎(chǔ),將新篦床底座與原有土建基礎(chǔ)或者底框架連接破碎機(jī)基礎(chǔ):拆除原有破碎機(jī),并制作預(yù)埋鋼板,將輥式破碎機(jī)底座與預(yù)埋鋼板焊接。
風(fēng)機(jī)基礎(chǔ):拆除原F4(D),F5(E), F6(F),F7(G),F(xiàn)13(M),F(xiàn)14(N)四臺(tái)風(fēng)機(jī)基礎(chǔ),并新做新增加的2臺(tái)風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)。
新制作液壓站房以及液壓站土建基礎(chǔ)
3.8 電氣部分
由于新增加兩臺(tái)風(fēng)機(jī)電機(jī),因此需要增加一臺(tái)套160KW軟啟柜,與原MCC柜并聯(lián),以及在原有基礎(chǔ)上改造成一套90KW電機(jī)啟動(dòng)柜。現(xiàn)場(chǎng)新增篦冷機(jī)液壓站控制柜以及輥破控制柜;新增篦下風(fēng)室風(fēng)壓測(cè)壓裝置8套;篦板測(cè)溫裝置共計(jì)6套。
1)運(yùn)轉(zhuǎn)率提高
由于四代篦冷機(jī)的獨(dú)特設(shè)計(jì),可靠性大大提高,提高了窯系統(tǒng)的運(yùn)轉(zhuǎn)率,除了正常的停窯檢修,不會(huì)因?yàn)槔鋮s機(jī)的故障導(dǎo)致停窯。
2)備品各件比較
目前,三代機(jī)的篦床篦板基本一年一換,錘頭半年一換;由于四代機(jī)的設(shè)計(jì)理念,零部件使用壽命長(zhǎng),備件量非常小。
3)節(jié)能降耗
通過(guò)冷卻機(jī)升級(jí)改造,提高二、三次風(fēng)溫,降低熟料溫度,回收更多的熱量進(jìn)入窯內(nèi)、爐內(nèi),提高熱回收效率,可降低煤耗。
通過(guò)本次篦冷機(jī)改造,目前篦冷機(jī)運(yùn)行正常,各項(xiàng)指標(biāo)均到達(dá)預(yù)期目標(biāo)。設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常,提高了系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)率,熟料冷卻效果較好,破碎粒度達(dá)到設(shè)計(jì)要求,現(xiàn)場(chǎng)操作維護(hù)工作量較少。改造效果得到了業(yè)主的認(rèn)可。驗(yàn)證了第四代步進(jìn)式篦冷機(jī)的可靠性與廣泛適用性。
本次改造,積極的響應(yīng)了國(guó)家“十二五”關(guān)于節(jié)能減排的號(hào)召,創(chuàng)造了較大的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益,同時(shí),企業(yè)生產(chǎn)成本也得到了降低,切實(shí)的提高了企業(yè)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)下的生存能力。
TQ172
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1007-6344(2017)01-0011-01