李建生
(洛陽職業(yè)技術學院,河南洛陽 471000)
摩托車發(fā)動機運行時,各部位相互摩擦發(fā)出聲響。新車的響聲有規(guī)律、柔和而不雜亂。若出現(xiàn)異常響聲,主要是零件間的配合出現(xiàn)松動、磨損或調整不當?shù)葐栴}。EJ018型摩托車發(fā)動機采用數(shù)控點火系統(tǒng),在發(fā)動機在調試過程中,發(fā)現(xiàn)缸頭部位發(fā)出異常響聲,增大了發(fā)動機噪聲,影響產(chǎn)品質量,這類發(fā)動機長時間運行后,必然增加機械磨損,直至出現(xiàn)故障,因此必須在調試階段找出發(fā)出異聲部位并予以解決。但因發(fā)動機工作時,異聲與正常響聲混雜在一起,很難準確判斷問題部位。
摩托車發(fā)動機常見的異聲主要有:活塞敲缸聲、活塞銷敲擊聲、活塞環(huán)漏氣聲、氣門敲擊聲、連桿軸承響聲、曲軸軸承響聲、活塞環(huán)響聲、節(jié)氣門響聲等。拆解檢查發(fā)動機總成,各部件的機加工尺寸和形位公差以及裝配尺寸均符合工藝要求?,F(xiàn)場檢查中發(fā)現(xiàn),發(fā)動機運行時,異聲隨著缸頭部位溫度的上升而加大,初步判斷問題部位是缸頭的凸輪軸軸承室。檢查發(fā)現(xiàn),凸輪軸軸承室在緊固及發(fā)熱狀態(tài)下,圓度發(fā)生變化。該型發(fā)動機在設計時,為了保證裝配性能,發(fā)動機凸輪軸軸承與缸頭軸承室內徑設計為間隙配合,室溫下間隙為0.03~0.06 mm。機加工時,凸輪軸軸承室的尺寸為mm,圓公差為0.025 mm。發(fā)動機裝配緊固時受到下壓力的作用,凸輪軸軸承室發(fā)生變形,橫向尺寸增加0.03 mm。發(fā)動機工作后溫度上升,缸頭膨脹,軸承室部位發(fā)生變形,橫向尺寸加大,間隙可達0.12 mm,這樣的間隙導致軸承發(fā)生跳動,軸承與軸承室相互碰撞發(fā)出異聲。凸輪軸軸承室變形情況見圖1。
發(fā)動機的工作循環(huán)在高溫下進行,汽油的燃燒及發(fā)動機各機件運動摩擦產(chǎn)生的摩擦熱會使曲軸、活塞、缸體等部位溫度升高,使之產(chǎn)生熱變形,機械強度隨之降低,正常的間隙配合也隨著熱膨脹而改變。溫度下降也會使各部件尺寸發(fā)生變化,影響發(fā)動機性能。為了獲得發(fā)動機溫度變化引起的變形量,設計從-20℃(表1)至130 ℃(表2)的低溫和高溫試驗,模擬發(fā)動機冷熱機狀態(tài)下軸承室尺寸的變化規(guī)律,用以確定預加工量。
圖1 凸輪軸軸承室變形
表1 低溫冷凍實驗
表2 130℃高溫實驗
因為發(fā)動機缸頭裝配時要用螺栓緊固,壓緊力會造成0.03 mm變形,但這部分變形無法避免,只能嚴格控制緊固力的大小。
由下壓造成的變形和溫度升高造成的變形不可避免,可以考慮把軸承室加工成橢圓來抵消變形。既然下壓時橫向尺寸增大,機械加工時相應減小橫向尺寸,將縱向尺寸適當增加(圖2)。經(jīng)過反復試驗,得出軸承室縱向尺寸增加0.025 mm時,熱變形后間隙<0.06 mm,發(fā)動機處于最佳運行狀態(tài)。改造后,軸承室熱機狀態(tài)下的間隙降到最低,消除了缸頭異聲。
經(jīng)運行測試,改進后的發(fā)動機工作平穩(wěn),噪聲下降,動力強勁,避免了此問題造成的后續(xù)返工維修;降低調試過程中的勞動強度,并且降低成本,產(chǎn)品質量得到提高。
[1]姚小剛,程昌圻.排氣噪聲預測的改進研究[J].內燃機學報,1991,9(1):71-76.
圖2 軸承室預加工成橢圓
[2]阮天林,朱蘭英.摩托車發(fā)動機診斷與檢修新方法[M].北京:人民郵電出版社,2016.