胡 晨
(安徽中煙工業(yè)有限責(zé)任公司蕪湖卷煙廠,安徽蕪湖 241002)
CO2燃燒爐是卷煙工業(yè)企業(yè)膨脹煙絲生產(chǎn)線的重要用能設(shè)備,試驗設(shè)計(Design of Experiments,DOE)是一種安排試驗和分析試驗數(shù)據(jù)的數(shù)理統(tǒng)計方法。將該方法與企業(yè)的生產(chǎn)實踐相結(jié)合,記錄制絲車間膨脹煙絲生產(chǎn)線CO2燃燒爐的生產(chǎn)過程數(shù)據(jù),借助MINITAB軟件,統(tǒng)計分析新風(fēng)開度、含氧量、爐溫與天然氣流量之間的關(guān)系,從而得出具有實際指導(dǎo)意義的結(jié)論。
膨脹煙絲ET-X;CO2燃燒爐(焚燒前/后含氧量表,天然氣流量計,新風(fēng)風(fēng)門,聯(lián)動風(fēng)門)。
在CO2線帶料生產(chǎn)過程中,不同的設(shè)定爐溫下,手動調(diào)節(jié)新風(fēng)風(fēng)門開度,觀測并記錄天然氣流量計和焚燒前/后含氧量表的顯示值以及聯(lián)動風(fēng)門開度值。
DOE設(shè)計目的:天然氣流量是重點需要降低的CO2燃燒爐消耗指標(biāo),影響天然氣流量的主要因子有新風(fēng)風(fēng)門開度A和爐溫B。為了找出2個因子的最佳取值,確定天然氣流量,通過2因素一個4水平和一個3水平的辦法來進行DOE全因子試驗。具體水平和因子見表1。由MINITAB軟件生成全因子實驗表,并按照設(shè)計進行實驗。相關(guān)的試驗數(shù)據(jù)記錄見表2。爐溫550℃、新風(fēng)風(fēng)門開度25%的情況未進行試驗。原因是在爐溫550℃、新風(fēng)風(fēng)門開度50%的情況下,聯(lián)動風(fēng)門開度已經(jīng)達到90%左右,數(shù)據(jù)顯示此時的工藝氣體溫度始終略低于設(shè)定值260℃,如果在此溫度下再降低新風(fēng)風(fēng)門開度,就會導(dǎo)致工藝氣體溫度無法達標(biāo),造成產(chǎn)品質(zhì)量不合格。
表1 DOE因子與水平設(shè)置
(1)天然氣流量主效應(yīng)圖(圖1)解析。①新風(fēng)風(fēng)門開度越大,天然氣流量越大;反之,新風(fēng)風(fēng)門開度越小,天然氣流量越小。且新風(fēng)風(fēng)門開度對天然氣流量的影響很大。②爐溫越高,天然氣流量越大;反之,爐溫越低,天然氣流量越小。且爐溫對天然氣流量的影響相對較小。③為了得到更低的天然氣流量,爐溫設(shè)在550℃,新風(fēng)風(fēng)門開度設(shè)在25%。
表2 試驗數(shù)據(jù)匯總
(2)天然氣流量交互作用圖(圖2)解析。各曲線接近平行無相交,說明新風(fēng)風(fēng)門開度與爐溫對天然氣流量大小無交互作用。
圖1 天然氣流量主效應(yīng)
圖2 天然氣流量交互作用
(1)判斷模型有效性。天然氣流量殘差圖(圖3)解析:試驗?zāi)P偷臍埐畛收龖B(tài)分布,殘差和為0,殘差沒有明顯的模式和趨勢,說明模型是有效的。
(2)利用統(tǒng)計工具進行分析(表3)。方差分析表明:新風(fēng)風(fēng)門開度和爐溫的P值≤0.05,說明二者都是重要的,主效應(yīng)是顯著的。
除了新風(fēng)風(fēng)門開度和爐溫這兩個燃燒爐關(guān)鍵參數(shù)以外,焚燒前后含氧量、聯(lián)動風(fēng)門開度等這些過程生產(chǎn)參數(shù)對于節(jié)能研究也具有十分重要的意義。
在550℃,560℃,570℃爐溫下,分別研究新風(fēng)開度與焚燒前含氧量的關(guān)系(圖4)。由圖4可見,在爐溫一定的情況下,隨著新風(fēng)風(fēng)門開度的增大,焚燒前含氧量不斷提高。同時,在新風(fēng)風(fēng)門開度一定的情況下,隨著爐溫的增加,焚燒前含氧量無明顯變化。結(jié)果表明:焚燒前含氧量與新風(fēng)風(fēng)門開度具有正相關(guān)關(guān)系,不受爐溫的影響。
圖3 天然氣流量殘差
表3 天然氣流量方差分析
圖4 新風(fēng)風(fēng)門開度與焚燒前含氧量的關(guān)系
在550℃,560℃,570℃爐溫下,分別研究新風(fēng)開度與焚燒后含氧量的關(guān)系(圖5)。由圖5可以看出,當(dāng)新風(fēng)風(fēng)門開度在50%以上時,爐溫一定的情況下,焚燒后含氧量跟隨新風(fēng)風(fēng)門開度的變化不顯著。在新風(fēng)風(fēng)門開度一定的情況下,焚燒后含氧量隨爐溫的變化也不顯著。但是,當(dāng)新風(fēng)風(fēng)門開度在25%時,焚燒后的含氧量呈現(xiàn)快速增大的現(xiàn)象。結(jié)果表明:焚燒后含氧量具有相對穩(wěn)定性,受爐溫的影響不顯著。新風(fēng)開度過小會導(dǎo)致焚燒后的含氧量值較大,說明燃燒過程中氧氣消耗少,燃燒不充分。
圖5 新風(fēng)風(fēng)門開度與焚燒后含氧量的關(guān)系
在新風(fēng)風(fēng)門開度值25%,50%,75%和100%的情況下,分別研究新風(fēng)風(fēng)門開度與聯(lián)動風(fēng)門開度的關(guān)系(圖6)。由圖6可見,在爐溫一定的情況下,聯(lián)動風(fēng)門開度隨著新風(fēng)風(fēng)門開度的增大,呈現(xiàn)減小的趨勢。在新風(fēng)風(fēng)門開度一定的情況下,聯(lián)動風(fēng)門開度隨著爐溫的升高,同樣呈現(xiàn)減小的趨勢。結(jié)果表明:聯(lián)動風(fēng)門的作用是自動控制工藝氣體的溫度。新風(fēng)風(fēng)門加大,系統(tǒng)的含氧量提高,燃燒更充分,爐溫有上升的趨勢,熱量積累的更快,因此需要進入工藝加熱器的工藝氣體量就更少,使得聯(lián)動風(fēng)門開度有減小的趨勢。新風(fēng)量不變,爐溫升高時,煙氣溫度升高,維持工藝氣體溫度,而需要進行換熱的工藝氣比例減少,因此相應(yīng)的聯(lián)動風(fēng)門開度有減小趨勢。
圖6 新風(fēng)風(fēng)門開度與聯(lián)動風(fēng)門開度的關(guān)系
在550℃,560℃和570℃爐溫下,分別研究聯(lián)動風(fēng)門開度與天然氣流量的關(guān)系(圖7)。由圖7可知,在爐溫一定的情況下,天然氣流量隨著聯(lián)動風(fēng)門開度值的增大而降低。結(jié)果表明:聯(lián)動風(fēng)門開度值越大,天然氣流量越小,就越節(jié)能。但是,并不是越大越好,開度值如果過大,會造成聯(lián)動風(fēng)門對工藝氣體溫度的調(diào)節(jié)空間過小,不利于工藝氣體溫度的穩(wěn)定性。開度值如果過小,又會造成換熱量小,燃燒不經(jīng)濟,不利于節(jié)約天然氣。因此,聯(lián)動風(fēng)門開度應(yīng)處于一個合理的范圍內(nèi)。
圖7 聯(lián)動風(fēng)門開度與天然氣流量的關(guān)系
(1)爐溫越低,新風(fēng)風(fēng)門開度越小,聯(lián)動風(fēng)門開度越大,越節(jié)約天然氣。
(2)新風(fēng)風(fēng)門開度不宜過小,聯(lián)動風(fēng)門不宜過大。第一,新風(fēng)風(fēng)門開度過小會導(dǎo)致聯(lián)動風(fēng)門開度過大,試驗中新風(fēng)風(fēng)門開度為25%、爐溫為560℃和570℃時,聯(lián)動風(fēng)門開度分別達到了84.2%和90%,如果生產(chǎn)流量出現(xiàn)較大波動,就會要求供應(yīng)更多的熱量,而此時聯(lián)動風(fēng)門已經(jīng)接近全開狀態(tài),系統(tǒng)就會因為飽和而失去調(diào)節(jié)空間。第二,新風(fēng)風(fēng)門開度過小,會導(dǎo)致焚燒前含氧量偏低,焚燒后含氧量偏高,影響燃燒充分性和系統(tǒng)穩(wěn)定性。因此,新風(fēng)風(fēng)門開度宜控制在25%~75%,聯(lián)動風(fēng)門開度宜控制在70%~80%,焚燒前氧氣含量在17%~18%,焚燒后氧氣含量在15%~16%,能較好兼顧系統(tǒng)的穩(wěn)定性和生產(chǎn)的經(jīng)濟性。
(3)鑒于以上結(jié)論,為了最大限度地節(jié)能,同時又能確保生產(chǎn)穩(wěn)定,選定膨脹絲ET-X的最優(yōu)生產(chǎn)參數(shù),即設(shè)定新風(fēng)風(fēng)門開度50%、爐溫560℃。過程參數(shù):焚燒前含氧量17.9%,焚燒后含氧量15.9%,聯(lián)動風(fēng)門開度78.8%,此時天然氣流量約為64.4 m3/h。