邵昌盛,陳華輝
(湛江電力有限公司,廣東湛江 524099)
目前,國內(nèi)越來越多的火電廠采用TDM(Turbine Diagnosis Management)系統(tǒng)(汽輪發(fā)電機(jī)組診斷管理系統(tǒng))對汽輪機(jī)組進(jìn)行振動監(jiān)測與故障診斷,主要作用:對汽輪機(jī)組運(yùn)行過程中的振動數(shù)據(jù)進(jìn)行深入分析;獲取包括轉(zhuǎn)速、振動波形、頻譜以及各頻率成分的幅值和相位等故障特征數(shù)據(jù),為故障診斷人員提供數(shù)據(jù)及專業(yè)的圖譜工具;協(xié)助振動專家深入分析機(jī)組運(yùn)行狀態(tài)等。
現(xiàn)有的TDM系統(tǒng)存在的不足:一是缺少對汽輪機(jī)組過程量數(shù)據(jù)的監(jiān)測,對判斷機(jī)組故障造成不便;二是系統(tǒng)的遠(yuǎn)程連接功能不夠安全便捷,無法較好地借助廠外專家力量進(jìn)行故障診斷。
為了解決以上2個(gè)問題,湛江電廠對原有的TDM系統(tǒng)進(jìn)行了完善,增加了汽輪機(jī)組過程量數(shù)據(jù)監(jiān)測功能,改進(jìn)了系統(tǒng)遠(yuǎn)程連接功能,使得汽輪機(jī)組故障診斷變得更加準(zhǔn)確、安全和便捷。
過程量數(shù)據(jù)是指汽輪機(jī)組在運(yùn)行過程中一些不斷變化的參數(shù),包括發(fā)電機(jī)功率、主汽壓力、主汽流量、潤滑油溫、各高壓調(diào)節(jié)閥開度等。在汽輪機(jī)組的運(yùn)行過程中,很多振動變化都是因?yàn)槟骋粋€(gè)或者幾個(gè)過程量變化而引起的,將振動數(shù)據(jù)與過程量數(shù)據(jù)結(jié)合起來分析,可以更全面、有效地診斷汽輪機(jī)組的故障。
為增加汽輪機(jī)組過程量數(shù)據(jù)監(jiān)測功能,湛江電廠對原有的TDM系統(tǒng)進(jìn)行了完善,系統(tǒng)主要由SIS系統(tǒng)(Supervisory Information System,實(shí)時(shí)監(jiān)控信息系統(tǒng))、TDM接口機(jī)、安全隔離網(wǎng)閘和原有TDM系統(tǒng)組成(圖1)。
SIS系統(tǒng)的傳統(tǒng)功能是通過SIS交換機(jī)從 DCS(Distributed Control System,分布式控制系統(tǒng))接口機(jī)中取得汽輪機(jī)組過程量數(shù)據(jù)并上傳至SIS服務(wù)器以供電廠員工實(shí)時(shí)監(jiān)控。在SIS系統(tǒng)傳統(tǒng)功能的基礎(chǔ)上,湛江電廠在SIS交換機(jī)和TDM交換機(jī)中間增設(shè)了1臺TDM接口機(jī)和安全隔離網(wǎng)閘。TDM接口機(jī)中安裝有過程量采集軟件,一端與SIS交換機(jī)相連,負(fù)責(zé)從中采集汽輪機(jī)組過程量數(shù)據(jù);另一端與安全隔離網(wǎng)閘相連,負(fù)責(zé)向網(wǎng)閘傳輸采集到的過程量數(shù)據(jù)。安全隔離網(wǎng)閘用于將TDM接口機(jī)采集到的過程量數(shù)據(jù)單向傳輸給TDM交換機(jī),同時(shí)利用安全隔離功能防止TDM系統(tǒng)對SIS系統(tǒng)及DCS系統(tǒng)造成干擾,保證生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的安全。
TDM交換機(jī)接受到TDM接口機(jī)與安全隔離網(wǎng)閘傳輸來的過程量數(shù)據(jù),同時(shí)還接受到各臺機(jī)組振動采集器采集到的振動數(shù)據(jù),兩者綜合后傳輸給各臺機(jī)組的TDM服務(wù)器,供電廠專業(yè)人員進(jìn)行故障診斷。
該創(chuàng)新功能既能安全地監(jiān)測汽輪機(jī)組過程量數(shù)據(jù),又可以避免TDM系統(tǒng)對SIS系統(tǒng)及DCS系統(tǒng)造成干擾,降低了因?yàn)楸O(jiān)測不到汽輪機(jī)組過程量數(shù)據(jù)而無法正確判斷振動異常原因的機(jī)率,提高了汽輪機(jī)組故障診斷的準(zhǔn)確性,對火電廠汽輪機(jī)組的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行具有重要意義。
現(xiàn)有火電廠的TDM系統(tǒng)大都使用2種方式供廠外的用戶遠(yuǎn)程查看:一是讓廠外用戶通過互聯(lián)網(wǎng)直接訪問廠內(nèi)的TDM服務(wù)器,查看各種振動數(shù)據(jù);二是在廠內(nèi)將TDM系統(tǒng)采集到的數(shù)據(jù)上傳到互聯(lián)網(wǎng)的數(shù)據(jù)庫中,供廠外用戶查看。第一種方式雖然方便,但安全性較差,直接開放廠內(nèi)的TDM服務(wù)器容易導(dǎo)致外部網(wǎng)絡(luò)對其產(chǎn)生影響,使系統(tǒng)發(fā)生故障,嚴(yán)重時(shí)甚至有可能影響電廠安全生產(chǎn);第二種方式安全性好,但是需要不斷上傳大量數(shù)據(jù),而且需要單獨(dú)設(shè)置數(shù)據(jù)庫來存儲海量數(shù)據(jù),維護(hù)起來比較麻煩且花費(fèi)較高。
圖1 過程量數(shù)據(jù)監(jiān)測功能系統(tǒng)拓?fù)鋱D
為了解決以上問題,湛江電廠創(chuàng)新地在TDM交換機(jī)和辦公網(wǎng)交換機(jī)之間增設(shè)了1臺TDM鏡像服務(wù)器和1臺安全隔離網(wǎng)閘,辦公網(wǎng)交換機(jī)與TDM鏡像服務(wù)器連接,TDM鏡像服務(wù)器經(jīng)由安全隔離網(wǎng)閘與TDM交換機(jī)連接(圖2)。
在改進(jìn)后的系統(tǒng)中,TDM交換機(jī)可以實(shí)時(shí)將TDM服務(wù)器上的數(shù)據(jù)鏡像到TDM鏡像服務(wù)器上,廠外專家只需要通過辦公網(wǎng)交換機(jī)訪問到TDM鏡像服務(wù)器,就可以對TDM系統(tǒng)采集到的汽輪機(jī)組各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)測和分析,非常便捷。同時(shí),安全隔離網(wǎng)閘只允許汽輪機(jī)組各項(xiàng)數(shù)據(jù)由廠內(nèi)的TDM交換機(jī)鏡像到TDM鏡像服務(wù)器上,而不允許與互聯(lián)網(wǎng)連接的辦公網(wǎng)交換機(jī)及電廠員工計(jì)算機(jī)對TDM系統(tǒng)造成任何影響,保證了安全性。
湛江電廠2#機(jī)組于2017年2月到4月大修,4月9日2:13,大修后機(jī)組首次冷態(tài)沖轉(zhuǎn),在1200 r/min暖機(jī)過程中,3#,4#軸承振動爬升,其中3#瓦平振最高升至119 μm。后降轉(zhuǎn)速至600 r/min,降速過程中振動繼續(xù)增大,3#瓦平振最高升至198 μm。之后運(yùn)行人員執(zhí)行打閘操作,轉(zhuǎn)子靜止后投入盤車運(yùn)行。
利用改進(jìn)前的TDM系統(tǒng)對該故障進(jìn)行分析。從振動異常時(shí)的波形頻譜圖發(fā)現(xiàn),振動波形為正弦波,頻譜中以一倍頻為主,沒有異常頻率成分,從該圖中無法判斷究竟是何種故障。利用軸心軌跡圖、波德圖、軸中心線位置圖等傳統(tǒng)TDM系統(tǒng)的振動分析方法,也無法準(zhǔn)確判斷出故障的根源。于是湛江電廠利用TDM系統(tǒng)的新功能,將汽輪機(jī)組過程量數(shù)據(jù)與振動數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合趨勢分析。2#機(jī)汽輪機(jī)2017年4月9日 02:07:38至04:06:00的振動曲線如圖3所示。其中,3×通頻幅值最大197.9 μm,最小2.5 μm;偏心最大值 56.06 μm,最小 0.5 μm。
圖2 遠(yuǎn)程連接功能系統(tǒng)拓?fù)鋱D
將汽輪機(jī)組過程量數(shù)據(jù)如主汽壓力、主汽溫度、偏心值等添加進(jìn)TDM系統(tǒng)多點(diǎn)趨勢圖,發(fā)現(xiàn)主汽壓力、主汽溫度等參數(shù)變化不大,但是偏心值參數(shù)在振動波動的過程中也有較大變化量。
偏心值指轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)軸的晃動度,一般表示轉(zhuǎn)子彎曲程度。從圖3可以看出,3#軸承在振動變大過程中,偏心值不斷增加,說明汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子彎曲程度越來越大,因此導(dǎo)致頻譜中1倍頻非常突出。在機(jī)組打閘盤車后,偏心值又逐漸回落,說明盤車過程中轉(zhuǎn)子彎曲程度恢復(fù)正常,屬于熱彎曲的特征。
熱彎曲一般為轉(zhuǎn)子受熱不均勻?qū)е?,常常因?yàn)槟Σ炼?,再?lián)系機(jī)組在大修期間為了保證機(jī)組效率將汽封間隙全部按照規(guī)定范圍內(nèi)的最小值調(diào)整這一事實(shí),電廠專業(yè)人員因此初步判斷機(jī)組發(fā)生了動靜碰磨故障。
為了更準(zhǔn)確判斷故障,湛江電廠利用TDM系統(tǒng)的遠(yuǎn)程連接功能,請東南大學(xué)振動專家楊建剛教授在南京遠(yuǎn)程查看2#機(jī)組的振動及過程量數(shù)據(jù)。楊教授通過分析振動異常時(shí)的振動特征及過程量變化,肯定了電廠專業(yè)人員的判斷,并建議下次啟機(jī)時(shí)降速暖機(jī),以防止振動突升。
當(dāng)轉(zhuǎn)子熱彎曲恢復(fù)后,運(yùn)行人員再次開機(jī),保持800 r/min的較低轉(zhuǎn)速暖機(jī),讓動靜間隙可以充分摩擦,又不至引起較大振動。在一段時(shí)間的暖機(jī)過后,機(jī)組終于順利沖轉(zhuǎn)至3000 r/min。
湛江電廠通過對原有TDM系統(tǒng)的完善,增加了汽輪機(jī)組過程量數(shù)據(jù)監(jiān)測功能,改進(jìn)了系統(tǒng)遠(yuǎn)程連接功能,既提高了汽輪機(jī)組故障診斷的準(zhǔn)確性,又保證了火電廠系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)的安全性。通過2#機(jī)組動靜碰磨的故障診斷證明,TDM系統(tǒng)創(chuàng)新功能有效,對火電廠汽輪機(jī)組的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有重要意義。
圖3 過程量與振動數(shù)據(jù)綜合分析