薛 旻
(華潤電力(常熟)有限公司,江蘇常熟 215536)
華潤電力(常熟)有限公司一臺超臨界650 MW汽輪發(fā)電機(jī)組,配套東方汽輪機(jī)廠引進(jìn)日立技術(shù)生產(chǎn)制造的超臨界壓力、一次中間再熱、單軸、三缸四排汽、雙背壓、純凝汽式汽輪機(jī),汽輪機(jī)型號CLN650-24.2/538/566,最大連續(xù)出力660 MW,額定出力650 MW。
該機(jī)組于2005年投產(chǎn),受當(dāng)時(shí)設(shè)計(jì)水平和制造加工工藝的限制,加上多年運(yùn)行后系統(tǒng)較多閥門出現(xiàn)泄漏的影響,機(jī)組在安全性和經(jīng)濟(jì)性方面較同類型機(jī)組有著較大的差距。為了提高機(jī)組安全、經(jīng)濟(jì)性,節(jié)能降耗,在機(jī)組檢修中對汽機(jī)熱力系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化改造,取得了良好的效果。
該機(jī)組為國內(nèi)早期650 MW超臨界機(jī)組,設(shè)計(jì)上存在不足,投產(chǎn)多年后,發(fā)現(xiàn)機(jī)組存在熱耗偏高,系統(tǒng)復(fù)雜,冗余設(shè)計(jì)過多等問題。
(1)汽輪機(jī)熱力系統(tǒng)設(shè)計(jì)上存在較多的冗余,系統(tǒng)復(fù)雜,甚至還存在機(jī)組投產(chǎn)以來從未使用過的系統(tǒng)和設(shè)備,不僅增加了系統(tǒng)的復(fù)雜性,還增加了系統(tǒng)的內(nèi)漏因素。
(2)機(jī)組疏水系統(tǒng)閥門內(nèi)漏嚴(yán)重,大量優(yōu)質(zhì)工質(zhì)直接漏至凝汽器,不僅增加凝汽器的熱負(fù)荷,影響凝汽器真空,還影響機(jī)組運(yùn)行的安全性。每年更換及維護(hù)疏水系統(tǒng)閥門的費(fèi)用高達(dá)100多萬元人民幣。
(3)7/8號低壓加熱器疏水不暢,導(dǎo)致大量高品質(zhì)工質(zhì)通過緊急疏水直接排至凝汽器疏擴(kuò),造成極大的熱量損失。
(4)部分熱備用疏水管路設(shè)計(jì)不合理,采用疏水管路加裝節(jié)流孔板連續(xù)疏水的熱備用方式,導(dǎo)致大量優(yōu)質(zhì)工質(zhì)直接排放,產(chǎn)生較大的能量損失。
(5)部分高壓閥門受當(dāng)時(shí)制造工藝限制,有多路漏汽管道,造成優(yōu)質(zhì)工質(zhì)損失,以目前的制造工藝完全可以取消高壓閥門漏汽管路,提高機(jī)組經(jīng)濟(jì)性。
(1)合理利用優(yōu)質(zhì)工質(zhì)。盡可能回收利用優(yōu)質(zhì)工質(zhì)的有效能,減少工質(zhì)損失,是從系統(tǒng)設(shè)計(jì)上提高能量利用率、進(jìn)而提高機(jī)組經(jīng)濟(jì)性的有效途徑。
(2)簡化熱力系統(tǒng)。對熱力系統(tǒng)的簡化是從系統(tǒng)的設(shè)計(jì)上降低不必要的能量損失,提高機(jī)組經(jīng)濟(jì)性的有效途徑。系統(tǒng)簡化后還能降低系統(tǒng)維護(hù)工作量及維護(hù)費(fèi)用,減少運(yùn)行操作量,提高設(shè)備可靠性和安全性。
(3)減少閥門泄漏。由于疏水閥門前、后差壓大,經(jīng)過機(jī)組幾次啟、停后,閥門出現(xiàn)不同程度的內(nèi)漏。由于高壓疏水壓差更大,更容易沖刷閥門造成泄漏,且泄漏后對經(jīng)濟(jì)性的影響也更大,應(yīng)重點(diǎn)采取措施治理。
通過采用加裝手動門、采用組合型自動疏水器等方式,可有效降低閥門泄漏的危害,降低泄漏損失。加裝手動門后,可在疏水閥泄漏的情況下及時(shí)關(guān)閉手動門以減少機(jī)組運(yùn)行中的泄漏損失。
通過分析熱力系統(tǒng)存在的問題,在保證機(jī)組運(yùn)行安全性的基礎(chǔ)上,經(jīng)過對原有系統(tǒng)的梳理,制定了熱力系統(tǒng)的優(yōu)化方案,在機(jī)組檢修期間實(shí)施了熱力系統(tǒng)的優(yōu)化改造。
如圖1所示,將低旁前管道疏水合并后取消閥門,在疏水閥前接入再熱蒸汽左支管疏水。通過對比可以看出,原疏水系統(tǒng)設(shè)計(jì)復(fù)雜,繁多的作用相同的閥門容易造成較多的泄漏隱患。根據(jù)估算,此處泄漏量可達(dá)到0.5 t/h,可造成熱耗率提高2 kJ(/kW·h),同時(shí)增加了閥門的檢修和維護(hù)成本。優(yōu)化后在滿足機(jī)組疏水要求的前提下,簡化了系統(tǒng),減少了泄漏點(diǎn)。對中聯(lián)門前疏水、高排管道疏水、抽汽管道疏水等處實(shí)施類似的改造,減少了閥門內(nèi)漏造成的工質(zhì)浪費(fèi)。
圖1 再熱蒸汽管道疏水優(yōu)化改造前后
原抽汽管道布置為抽汽止回閥加抽汽電動閥的結(jié)構(gòu),并在止回閥前、電動閥后以及兩個(gè)閥門中間管道上設(shè)置疏水管,在抽汽管道最高點(diǎn)布置排汽門。通過分析認(rèn)為,兩個(gè)閥門中間的管道較短,無設(shè)置疏水點(diǎn)的必要,管道最高點(diǎn)排氣門操作不便且無實(shí)際用處,可以取消,以減少閥門泄漏隱患。在機(jī)組檢修中,對汽輪機(jī)的一段、二段、三段、四段、五段、六段抽汽實(shí)施了此項(xiàng)改造。
原系統(tǒng)中高壓缸排汽通風(fēng)采用VV閥,該閥門形式復(fù)雜,漏汽嚴(yán)重,造成大量優(yōu)質(zhì)工質(zhì)及高品位能源的浪費(fèi)。利用等效熱降法對該機(jī)組進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)以1 t/h的泄漏量來估算,可造成熱耗率增大約3.5 kJ/(kW·h)。且由于排汽通風(fēng)閥管道設(shè)計(jì)不合理,該機(jī)組曾發(fā)生過因排汽通風(fēng)閥(VV閥)誤開而導(dǎo)致凝汽器換熱管吹損而被迫停機(jī)的重大安全事故。
改造后,在滿足機(jī)組運(yùn)行要求的前提下,加裝電動門,更換新型排汽通風(fēng)閥,取消門桿漏汽,同時(shí)取消排地溝的疏水管路,減少了泄漏點(diǎn)。另外,將排汽通風(fēng)閥的排汽管道接口從高壓側(cè)凝汽器移位至高壓側(cè)凝汽器疏擴(kuò),優(yōu)化設(shè)計(jì)多措并舉,提高了系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)性和安全性。
圖2 高排通風(fēng)閥(VV閥)系優(yōu)化進(jìn)改造前后
改造前,機(jī)組存在7/8號低加疏水不暢的問題,為保證系統(tǒng)安全性,長期打開7/8號低加事故疏水,未經(jīng)充分換熱的疏水直接排至凝汽器,造成了熱量的浪費(fèi)。通過對現(xiàn)場的查看與分析,制定了增加7/8號低加正常疏水旁路管的改造方案。7號低加現(xiàn)場采用最短管路、最少彎頭的方案加裝旁路管;8號低加,采用將8號低加正常疏水管改接至凝汽器內(nèi)部(原僅接至凝汽器管壁),同時(shí)加裝正常疏水旁路管道并接至凝汽器底部放水手動門前,既解決了疏水不暢問題,又做到盡量回收熱量。
根據(jù)等效熱降原理,改造后8號低加正常疏水不再與凝汽器汽側(cè)直接接觸,熱量完全被熱井內(nèi)凝結(jié)水帶走,排擠抽汽,使機(jī)組做工增大,熱耗相應(yīng)降低。以機(jī)組THA工況下216.492 t/h的疏水流量計(jì)算,理論上機(jī)組熱耗降低10 kJ(/kW·h)。
受限于系統(tǒng)的運(yùn)行方式,加熱器危機(jī)疏水手動門在機(jī)組運(yùn)行時(shí)保持常開狀態(tài),故疏水氣動門一旦關(guān)閉不嚴(yán)就會造成大量的能源流失,其流量約 15 t/h,可造成熱耗率升高 7.5 kJ(/kW·h)。
優(yōu)化方案是將危急疏水閥前手動隔離門改為電動隔離門,同時(shí)氣動門控制改為全開全關(guān)控制,機(jī)組運(yùn)行時(shí)兩道閥門都處于關(guān)閉狀態(tài),大大提高了危急疏水管路的嚴(yán)密程度,一旦加熱器水位出現(xiàn)高液位,閥門立即全開,快速排水。
原設(shè)計(jì)為保證軸封系統(tǒng)的安全可靠性,機(jī)組軸封系統(tǒng)共有3路汽源,分別是主汽供軸封、冷再供軸封以及輔汽供軸封,但在實(shí)際運(yùn)行中,由于機(jī)組輔汽系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定(與鄰機(jī)輔汽聯(lián)箱相通),完全可以滿足機(jī)組安全運(yùn)行的要求。運(yùn)行中發(fā)現(xiàn),主蒸汽因閥門泄漏進(jìn)入軸封母管,造成高品質(zhì)能量損失。以1 t/h的泄漏量估算,造成熱耗增加7.7 kJ(/kW·h)。因此,在熱力系統(tǒng)優(yōu)化改造時(shí)取消了冷再供軸封和主汽供軸封管路,同時(shí)取消輔汽供軸封的減溫水,簡化系統(tǒng),優(yōu)化設(shè)計(jì),避免因泄漏造成大量高品質(zhì)工質(zhì)的浪費(fèi),提高了經(jīng)濟(jì)性。
原軸封系統(tǒng)采用節(jié)流孔板連續(xù)疏水至凝汽器的疏水方式,雖然可靠,但浪費(fèi)了大量高品質(zhì)工質(zhì)。改造后(圖3),疏水方式改為U形水封疏水,設(shè)置一定高度的U形管,當(dāng)疏水量偏大時(shí),通過U形管溢出,無需長期疏水,減少了工質(zhì)的浪費(fèi)。
圖3 軸封系統(tǒng)疏水改造前后
(1)性能試驗(yàn)結(jié)果。以550 MW工況作為評價(jià)機(jī)組性能的基準(zhǔn)工況。改造前試驗(yàn)熱耗率為8164.6 kJ(/kW·h),修正至額定參數(shù)下熱耗率為7902.7 kJ(/kW·h);改造后試驗(yàn)熱耗率為7723.9 kJ(/kW·h),修正至額定參數(shù)下熱耗率為 7847.8 kJ/(kW·h),改造后熱耗率下降 54.9 kJ(/kW·h)。
(2)熱力系統(tǒng)泄漏。改造前550 MW工況系統(tǒng)不明漏量10.62 t/h,不明泄漏率0.56%。改造后550 MW工況系統(tǒng)不明漏量6.01 t/h,,不明泄漏率為0.32%。改造后不明泄漏情況有較大改善。
華潤電力(常熟)有限公司對機(jī)組熱力系統(tǒng)進(jìn)行的優(yōu)化改造,不僅消除了長期影響機(jī)組運(yùn)行的安全隱患,同時(shí)降低了機(jī)組的發(fā)電熱耗率,達(dá)到了節(jié)能減排的效果。