劉海濱
(日照鋼鐵有限公司,山東日照 276806)
梭車安裝在卷取運(yùn)輸區(qū),位于打捆機(jī)后,步進(jìn)梁前,用于對(duì)3臺(tái)卷取機(jī)卸出的鋼卷快速運(yùn)輸、下線。小車自帶鋼卷轉(zhuǎn)向功能,鋼卷運(yùn)送到小車上之后旋轉(zhuǎn)90°,快速運(yùn)卷到步進(jìn)梁。小車行走由液壓馬達(dá)驅(qū)動(dòng),編碼器安裝于馬達(dá)減速機(jī)后,進(jìn)行位置檢測(cè)。小車行程22 m,1#,2#和3#卷取機(jī)定位位置分別為0 m,9 m和18 m,運(yùn)送到步進(jìn)梁位置定位為22 m。
低速、定位慢、定位不準(zhǔn)和故障率高,梭車無(wú)法滿足高效、快速運(yùn)卷的要求,嚴(yán)重影響了鋼卷的及時(shí)下線。小車提速,待卷優(yōu)化,快速定位、降低故障率刻不容緩。單純提高小車最高運(yùn)行速度會(huì)導(dǎo)致小車運(yùn)行過(guò)程中拖鏈晃動(dòng)大,損傷拖鏈電纜和油管?;蝿?dòng)過(guò)大時(shí)會(huì)沖撞小車軌道地坑蓋板造成拖鏈折斷。待卷邏輯混亂,在軋制小卷過(guò)程中,小車不往鋼卷多的卷取機(jī)位置去取卷,浪費(fèi)定位時(shí)間,運(yùn)輸不及時(shí)造成堵卷。
(1)小車運(yùn)行時(shí)間長(zhǎng),生產(chǎn)節(jié)奏快的情況下不能滿足快速運(yùn)卷要求,邏輯混亂,且偶爾不往急需運(yùn)卷接卷位置取卷,需由操作人員手動(dòng)操作,浪費(fèi)時(shí)間。
(2)絕對(duì)值編碼器與液壓馬達(dá)“硬”連接、不同軸、易打齒,同時(shí)由于減速機(jī)問(wèn)題,經(jīng)常出現(xiàn)編碼器接軸脫齒,影響位置檢測(cè)。
(3)運(yùn)行斜坡不合理、定位時(shí)間過(guò)長(zhǎng)、定位不準(zhǔn)。
(1)降低小車單周期運(yùn)行時(shí)間,減少10 s以上、提高運(yùn)輸節(jié)奏。
(2)位置檢測(cè)雙備用,在原編碼器位置檢測(cè)的基礎(chǔ)上,增加激光測(cè)距儀進(jìn)行檢測(cè)。
(3)快速精準(zhǔn)定位,誤差保證在2 mm以內(nèi)。
小車在不提高最高運(yùn)行速度的前提下優(yōu)化運(yùn)行斜坡,減少運(yùn)行單周期時(shí)間。通過(guò)不斷測(cè)試,優(yōu)化程序中設(shè)定參數(shù),將低速運(yùn)行速度系數(shù)25%修改到30%,同時(shí)小車前進(jìn)運(yùn)卷比例系數(shù)K由 1.36×10-4修改到 1.45×10-4,通過(guò) PDA 曲線比較,小車運(yùn)行時(shí)間明顯縮短。梭車運(yùn)行單周期時(shí)間:①C1→WB,優(yōu)化前44.6 s,優(yōu)化后30.6 s;②C2→WB,優(yōu)化前35.1 s,優(yōu)化后23.2 s;③C3→WB,優(yōu)化前 33.9 s,優(yōu)化后 24.5 s。
小車軌道最北側(cè)蓋板下防撞鋼結(jié)構(gòu)上安裝VDM50激光測(cè)距傳感器(圖1),通過(guò)查閱資料,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)驗(yàn),采用SSI數(shù)據(jù)通信方式的激光測(cè)距傳感器,相比4~20 mA等其他模擬量傳輸方式,SSI信號(hào)抗干擾性強(qiáng),精度高,更穩(wěn)定。信號(hào)經(jīng)過(guò)電纜傳輸直接進(jìn)入TDC控制系統(tǒng),程序中定義好通道地址后,添加程序塊“AENC”,其參數(shù)設(shè)置方式與磁尺參數(shù)設(shè)定類似。Type mode選4。通過(guò)編碼器的檢測(cè)位置與激光測(cè)距的檢測(cè)位置的差值設(shè)定其OFFSET值。調(diào)整激光測(cè)距傳感器發(fā)射端傾斜角度,通過(guò)傳感器LED的數(shù)值顯示以及反光板上的紅色光點(diǎn)位置來(lái)調(diào)整水平。
圖1 梭車安裝激光測(cè)距傳感器
程序中小車控制方式為,位置偏差越大,給定速度越大,位置偏差越小,給定速度越小。由于比例閥存在死區(qū),在很小的給定速度時(shí),無(wú)法驅(qū)動(dòng)小車進(jìn)行位置調(diào)整,而小車定位控制在2 mm以內(nèi),隨著比例閥的老化,死區(qū)不斷增大,這就造成了小車長(zhǎng)時(shí)間定位不到2 mm以內(nèi),增加了運(yùn)卷時(shí)間。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,進(jìn)行程序優(yōu)化,增加定位偏差邏輯矯正功能,當(dāng)運(yùn)行速度低于8%時(shí),啟動(dòng)偏差矯正功能,通過(guò)計(jì)算實(shí)際位置與設(shè)定位置之間的偏差值,輸出恒定的間斷性略大于死區(qū)的給定信號(hào),偏差值控制在2 mm窗口范圍以內(nèi),停止輸出信號(hào)。
啟動(dòng)偏差矯正速度:8%(死區(qū)3%);偏差矯正前進(jìn)輸出:0.075(最大輸出為1);點(diǎn)動(dòng)輸出脈沖寬度:200 ms。
(1)小車運(yùn)行時(shí)間有了明顯的縮短,單次循環(huán)平均時(shí)間與之前比較減少10 s。
(2)激光測(cè)距檢測(cè)值與絕對(duì)值編碼器檢測(cè)值曲線很好重合(圖2),偏差在允許范圍內(nèi),同時(shí)程序中增加了一鍵切換傳感器功能,若小車馬達(dá)一側(cè)的編碼器出現(xiàn)脫齒等檢測(cè)不準(zhǔn)現(xiàn)象,現(xiàn)場(chǎng)人員確認(rèn)無(wú)問(wèn)題后可直接切換投用激光測(cè)距傳感器,降低了故障率。
圖2 編碼器與新安裝激光測(cè)距傳感器檢測(cè)曲線
(3)因死區(qū)等問(wèn)題造成的定位不準(zhǔn)問(wèn)題,經(jīng)程序優(yōu)化,小車目前定位精度高,速度快,減少了定位時(shí)間,完全滿足快速運(yùn)卷、快速的定位要求。
通過(guò)梭車效率的提高與改進(jìn),不僅降低了設(shè)備故障率,減少了小車的備件消耗和人工成本,還減少了運(yùn)卷時(shí)間,避免了因小車堵卷產(chǎn)生的廢鋼事故,降低了生產(chǎn)成本,提高了生產(chǎn)效率。
通過(guò)此次設(shè)備提高與改進(jìn),解決了限制生產(chǎn)的設(shè)備技術(shù)問(wèn)題。降速提節(jié)奏的速度斜坡優(yōu)化,提高了梭車的運(yùn)卷效率;位置雙備用檢測(cè)方式降低了小車故障率,縮短了故障處理時(shí)間,快速精準(zhǔn)定位,提高了小車運(yùn)行的穩(wěn)定性。同時(shí)參與人員的技能及素質(zhì)均得到相應(yīng)的提高,穩(wěn)定了生產(chǎn)。
[1]孫炳達(dá).自動(dòng)控制原理[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2005.