趙家平,曹東
(1.寧夏天地奔牛實業(yè)集團有限公司固定資產(chǎn)管理中心,寧夏石嘴山753001;2.西北稀有金屬材料研究院,寧夏石嘴山753000)
XK6040型數(shù)控銑床電氣系統(tǒng)改造
趙家平1,曹東2
(1.寧夏天地奔牛實業(yè)集團有限公司固定資產(chǎn)管理中心,寧夏石嘴山753001;2.西北稀有金屬材料研究院,寧夏石嘴山753000)
XK6040數(shù)控銑床工作原理、機床配置、技術(shù)性能和電器元件。采用寶元LNC-M528A數(shù)控系統(tǒng)、安川伺服驅(qū)動對XK6040數(shù)控銑床進行電氣改造。
XK6040;LNC-M528A數(shù)控系統(tǒng);安川伺服驅(qū)動
XK6040型銑床是三坐標數(shù)字程序控制銑床,由齊齊哈爾第二機床廠1994年生產(chǎn),適用于小生產(chǎn),加工多品種,幾何形狀比較復雜,精度要求比較高的零件。該機床采用FANUC3M-A數(shù)控系統(tǒng),3M-A是一種用于銑床,高精度、高性能的軟件固化的CNC系統(tǒng),主要由電源單元、主印刷電路板、伺服控制單元、直流伺服電機、操作面板和手動脈沖發(fā)射器組成。目前,XK6040型銑床電氣控制系統(tǒng)線路老化,主印刷電路板、伺服控制單元電器故障頻繁,維修困難,維修成本高,而且很難買到原有電器配件。為此,采用寶元LNC-M528A數(shù)控系統(tǒng)和安川伺服驅(qū)動對機床進行電氣改造。
該機床采用機電一體化結(jié)構(gòu),機床電氣元件主要有:①左壁柜,主要安裝繼電器控制元件、總電源開關(guān);②變壓器箱,裝有數(shù)控控制變壓器及伺服變壓器;③數(shù)控柜,裝有控制單元及伺服單元;④懸臂操作站,可旋轉(zhuǎn)150°通過數(shù)控系統(tǒng)對機床進行操作;⑤主軸控制面板,安裝在機床左側(cè)壁柜上方,通過按鈕開關(guān)可手動控制主軸正反啟停及冷卻操作。
該機床具有X,Y,Z三坐標的臥式數(shù)控銑床,其中X坐標為工作臺縱向進給,Y坐標為升降臺垂向進給、Z坐標為滑鞍橫向進給,分別由3個伺服控制單元控制直流伺服電機坐標并可同時聯(lián)動。機床主要傳動零件均采用合金鋼制造,保證機床傳動的精度和使用壽命。進給系統(tǒng)工作臺縱向、橫向及升降運動采用滾珠絲杠傳動,并由雙螺母及墊片消除間隙,齒輪傳動采用雙片齒輪消除間隙保證機床運動的精度和剛性。主傳動系統(tǒng)中,主軸是由7.5 kW電機通過一對皮帶輪和兩對三聯(lián)滑移齒輪及一對雙聯(lián)滑移齒輪傳動,使主軸獲得18級轉(zhuǎn)速,其轉(zhuǎn)速范圍30~1500 r/min。
考慮到XK6040型銑床大部分故障均由電氣故障造成停機,因此決定改造XK6040型銑床的電氣控制部分,具體方案如下。
(1)保留原有主軸電機、保留原冷卻系統(tǒng)、潤滑系統(tǒng),同時保留原有主軸控制面板。
(2)保留原有伺服變壓器,其余電氣元件全部從控制柜中拆除;安裝一新電氣控制柜,更換全部的電氣元件并重新設(shè)計排列,即同時保證空間滿足使用要求;更換原來的懸掛操作站,按照寶元LNC-M528A操作部件對懸掛操作站進行重新設(shè)計制作。
(3)選用安川伺服驅(qū)動器及配套伺服電機,配置與原機床電機功率相同。X,Z軸為SGDM-30ADAGSK系列伺服控制器及配套SGMG-30ACA21 0.29 kW系列伺服電機,Y軸為SGDV-470A01A系列伺服控制器及配套SGMGV-55ADC6C 5.5 kW系列伺服電機。
(4)完善設(shè)備改造后全部電氣資料,方便后期維護。
(1)保持原機床所有操作方式及動作,編制機床PLC的控制程序;編制機床操作面板控制按鍵的動作程序;編制PLC報警信息和相關(guān)的故障診斷描述(圖1)。
(2)按照原機床電氣原理重新設(shè)計機床電氣控制策略,繪制控制原理圖、電柜內(nèi)元器件的布置圖、接線圖。
(3)設(shè)計、制作、安裝與電氣改造配套的機械加工件,主要是伺服電機支撐座和絲杠連軸器;安裝伺服電機。
(4)安裝新的電氣控制柜,依據(jù)新的電路圖安裝伺服控制器,并重新配置電控柜內(nèi)所有電氣元件及各類引線和電纜(2)。安裝寶元LNC-M528A數(shù)控系統(tǒng)操作面板。同時拆除舊電氣控制柜內(nèi)電氣元件和舊操作面板。
(1)電路檢查。由于電氣控制柜內(nèi)元件重新設(shè)計和安裝,其控制功能及連接導線較多,在機床通電前要認真的進行核實、檢查,避免燒壞電器元件。
(2)送電要按一定的順序送電。先斷開所有低壓斷路器,合上總電源,再送控制電源,檢測控制回路是否正常。當正常無誤后再將其他的斷路器按功能要求逐個合上。
(3)機床參數(shù)設(shè)定和數(shù)據(jù)配置。根據(jù)寶元LNC-M528A數(shù)控系統(tǒng)、安川伺服驅(qū)動的技術(shù)要求對機床數(shù)據(jù)進行配置,分別對伺服參數(shù)、軸參數(shù)、驅(qū)動參數(shù)、手輪參數(shù)等進行參數(shù)設(shè)定和數(shù)據(jù)配置。
(4)PLC控制程序聯(lián)機調(diào)試。根據(jù)機床功能的PLC程序設(shè)計,調(diào)試運行PLC程序,結(jié)合數(shù)控系統(tǒng)面板進行聯(lián)機調(diào)試。調(diào)試程序時要按步驟分段進行調(diào)試,手動運行、自動運行、工作臺進給、機床安全保護、操作互鎖等分段調(diào)試。對編制的PLC報警信息、故障診斷、信息描述進行調(diào)試校對,分段調(diào)試完畢后便可以進行程序的整體調(diào)試。
(5)運行加工程序?qū)庸ぜ嚽小J褂脤氃狶NC-M528A數(shù)控系統(tǒng)編制工件加工程序?qū)庸ぜM行連續(xù)的復雜加工,并結(jié)合工件加工情況對NC數(shù)據(jù)進行優(yōu)化。
圖1 PLC程序
圖2 改造后的電氣控制柜內(nèi)部(部分)
改造后設(shè)備運行正常,各項性能得到明顯改善,寶元LNC-M528A數(shù)控系統(tǒng)使設(shè)備的操作管理加工能力及其加工質(zhì)、程序編輯 有了進一步提升,從而提高了量。先進的數(shù)控系統(tǒng)和伺服驅(qū)動,大大提高了數(shù)控系統(tǒng)的可靠性,同時維護也十分方便。該機床改造涉及到數(shù)控系統(tǒng)的更新?lián)Q代,主要包括:數(shù)控系統(tǒng)和伺服驅(qū)動的選配、PLC程序設(shè)計調(diào)試、機床參數(shù)設(shè)定和數(shù)據(jù)配置等。通過對老化淘汰的數(shù)控系統(tǒng)進行更新改造,從而使機床恢復原有的加工精度和加工質(zhì)量,提高了生產(chǎn)設(shè)備的自動化水平和效率,可以作為新設(shè)備繼續(xù)使用多年。
〔編輯 凌瑞〕
TG54
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10.16621/j.cnki.issn.1001-0599.2017.03.34