張寧方
淺析火電廠輸煤系統(tǒng)取樣機(jī)存在的問題及解決方法
張寧方
本文對(duì)火力發(fā)電廠燃料輸煤系統(tǒng)自動(dòng)取煤樣裝置運(yùn)行中存在的問題作了全面的分析和研究,并提出了一系列綜合控制和處理方案。
輸煤系統(tǒng);輸煤;采制樣裝置
廣州市旺隆熱電有限公司輸煤系統(tǒng)為四臺(tái)2×100MW+2×330MW機(jī)組,該輸煤系統(tǒng)所設(shè)置的入爐與入廠煤都采用相同型號(hào)的自動(dòng)采制樣機(jī)各兩臺(tái),均是在皮帶上的刮板式自動(dòng)采制樣裝置,為江蘇賽摩拉姆齊技術(shù)有限公司產(chǎn)品,分別設(shè)置在#1BCa/b皮帶機(jī)和#7BCa/b皮帶機(jī)的中下部。該采樣裝置能夠按預(yù)設(shè)程序完成子樣的采集、子樣破碎制樣、二次縮分采樣、煤樣本的收集以及余煤回收等過程。
輸煤設(shè)備啟動(dòng)時(shí),#1BCa/b皮帶機(jī)和#7BCa/b皮帶機(jī)的運(yùn)行信號(hào)通過輸煤DCS系統(tǒng)的輸出設(shè)備,被傳輸至皮帶中下部的采制樣裝置。該自動(dòng)采制樣機(jī)的PLC系統(tǒng)接收到皮帶的運(yùn)行信號(hào)后,觸發(fā)自動(dòng)采制樣裝置整機(jī)起動(dòng)工作,同時(shí)又觸發(fā)一次刮板式采樣頭與二次刮板式采樣頭的程序計(jì)時(shí)器進(jìn)行倒計(jì)時(shí),當(dāng)?shù)褂?jì)時(shí)達(dá)到零時(shí),一次采樣頭第一次轉(zhuǎn)動(dòng)刮板式采樣頭采樣,所采的煤樣通過下煤管落到一次帶式給料輸送機(jī)的皮帶上,一次帶式給料輸送機(jī)將所采煤樣均勻持續(xù)地送至破碎機(jī)進(jìn)行破碎,再落入二次帶式給料輸送機(jī)進(jìn)行縮分采樣,所采的子煤樣被送至可自動(dòng)旋轉(zhuǎn)的集樣罐中,多余部分的煤樣通過下煤管和斗提升機(jī)運(yùn)回相應(yīng)的輸送帶上。當(dāng)縮分設(shè)備(二次采樣頭)采樣動(dòng)作完所設(shè)置的次數(shù)后,自動(dòng)采制樣機(jī)的PLC觸發(fā)轉(zhuǎn)動(dòng)集樣罐旋轉(zhuǎn)至下一個(gè)罐,這樣不斷反復(fù),直至完成某一條煤船的采樣。當(dāng)采樣機(jī)對(duì)應(yīng)的膠帶機(jī)停止時(shí),自動(dòng)采制樣機(jī)的PLC系統(tǒng)可按設(shè)置時(shí)間延時(shí)停止運(yùn)行。
輸煤系統(tǒng)取樣裝置進(jìn)行投運(yùn)后,對(duì)在運(yùn)行中經(jīng)常出現(xiàn)的設(shè)備故障進(jìn)行了分析,這四套相同型號(hào)的取樣裝置在設(shè)計(jì)上主要存在以下問題:
(a)取樣機(jī)斗提機(jī)的提升斗選材不合理,導(dǎo)致落煤筒內(nèi)表面摩擦系數(shù)大,易造成下煤管堵塞;(b)采樣機(jī)運(yùn)行機(jī)構(gòu)有些參數(shù)設(shè)置不適當(dāng),導(dǎo)致系統(tǒng)報(bào)故障,不能正常運(yùn)行;(c)對(duì)水分偏高的煤種適應(yīng)性不強(qiáng)。
3.1 采制樣裝置的余煤回收設(shè)備堵塞
采制樣裝置余煤回收機(jī)構(gòu)采用斗提機(jī)和下煤管構(gòu)成,依賴斗提機(jī)將余煤運(yùn)回至#2BCa/b或#7BCa/b皮帶上,但由于現(xiàn)場(chǎng)斗提機(jī)的提升斗易積煤的關(guān)系,導(dǎo)致斗容變得越來越小,造成無法運(yùn)送余料。因此,該取樣裝置投入運(yùn)行后經(jīng)常碰到余料回收系統(tǒng)的堵塞現(xiàn)象。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)分析,斗提機(jī)的提升斗易積煤的主要原因是斗內(nèi)表面摩擦系數(shù)大,不光滑。于是我們將原斗提機(jī)的提升斗全部拆除,更換成比較光滑的不銹鋼提升斗,消除了余煤回收設(shè)備堵塞的缺陷。
3.2 自動(dòng)采制樣機(jī)的破碎設(shè)備因采子樣量過多堵塞
該自動(dòng)采制樣機(jī)原設(shè)計(jì)一次所采的子樣量在#2BCa/b及#7BCa/b皮帶正常荷時(shí)為80kg,當(dāng)系統(tǒng)超正常負(fù)荷運(yùn)行時(shí),一次采樣頭的取樣量將超80kg。由于下煤管與一次帶式給料輸送機(jī)差不多相垂直的,因此每次所采的煤量落至一次帶式給料輸送機(jī)的時(shí)間過短,在一次給料機(jī)皮帶上生成了一個(gè)帶丘狀的堆煤,該子煤樣量被送入破碎機(jī)時(shí)不太均勻,容易導(dǎo)致瞬間落入破碎機(jī)的子樣量超過破碎機(jī)的額定出力,而造成破碎機(jī)超負(fù)荷運(yùn)行跳閘。發(fā)生該故障的重要因素是原破碎機(jī)的設(shè)計(jì)出力不匹配,原額定出力為5t/h,而80kg子煤樣量撒在一次帶式給料機(jī)上。雖然一次帶式給料機(jī)的給料帶速有變頻可調(diào),但是根據(jù)平時(shí)運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),當(dāng)頻率設(shè)置10Hz以下時(shí),給料皮帶機(jī)不能啟動(dòng),當(dāng)頻率設(shè)置10Hz以上時(shí),進(jìn)入破碎機(jī)煤量超過其額定出力 5t/h而堵塞,為了處理該問題,我們?cè)谡{(diào)低一次給料輸送帶的速度外,同時(shí)在一次給料機(jī)上方的下煤管加裝轉(zhuǎn)動(dòng)式緩沖給料器,使子樣煤緩慢均勻地撒在給料皮帶上。改造后的這幾年的運(yùn)行效果較好。
3.3 進(jìn)廠煤粘性太大導(dǎo)致破碎機(jī)篩板堵塞
自動(dòng)采制樣裝置的破碎機(jī)篩板原設(shè)計(jì)縫隙為5毫米,95%的出料顆粒度小于5毫米。采制樣機(jī)在運(yùn)行過程中,如果遇到粘性度大的煤種時(shí),經(jīng)常發(fā)生破碎機(jī)篩板堵塞的難題,使自動(dòng)采制樣機(jī)無法正常投入運(yùn)行。經(jīng)調(diào)查,發(fā)現(xiàn)其他電廠在遇粘性較大的煤種時(shí)破碎機(jī)的篩板不會(huì)堵塞,原因是其篩板縫隙為10mm。為了使我廠自動(dòng)采制樣裝置的破碎機(jī)適應(yīng)濕度大、粘性大的煤種,比照其他電廠自動(dòng)采制樣裝置的破碎機(jī),我們把其破碎機(jī)篩板縫隙調(diào)整到10毫米,并在制樣室增加1臺(tái)破碎機(jī),把煤樣本再進(jìn)行破碎制樣。
3.4 自動(dòng)采制樣裝置的破碎機(jī)進(jìn)煤口易堵
自動(dòng)采制樣裝置的破碎機(jī)進(jìn)煤口較小,它的進(jìn)口尺寸為 100mm×250mm。若碰到濕度大、且粘性也較大的煤種時(shí),由于破碎機(jī)轉(zhuǎn)子速度快將飛速的煤漿粘在進(jìn)口管壁上,導(dǎo)致破碎機(jī)進(jìn)口煤管在一小時(shí)內(nèi)堵塞,從而自動(dòng)采制樣裝置無法正常運(yùn)行。為此,我們將破碎機(jī)入口擴(kuò)大為 150mm×300mm,并在其落煤管內(nèi)加了一個(gè)定時(shí)疏通振動(dòng)器,有效保證自動(dòng)采制樣裝置的投運(yùn)率。
3.5 自動(dòng)采制樣裝置的破碎機(jī)篩板易斷
自動(dòng)采制樣裝置的破碎機(jī)篩板原配置是鑄鐵構(gòu)件,雖然其耐磨性好,但韌性度差。在我國的煤碳中煤矸石等硬質(zhì)物較多,這些煤中的硬質(zhì)物易導(dǎo)致篩斷裂。為此我們把破碎機(jī)篩板改裝鑄鋼構(gòu)件,這樣既有好的耐磨性,又有較好的韌性度,避免了斷裂情況發(fā)生。
4.1 自動(dòng)采制樣裝置一次取樣頭動(dòng)作周期參數(shù)調(diào)整
自動(dòng)采制樣裝置原設(shè)計(jì)一次取樣時(shí)間間隔為 200S,即是一次取樣頭每相隔200S動(dòng)作一次,但實(shí)際運(yùn)行中一次取樣頭所取子樣次數(shù)過于頻繁,導(dǎo)致通過一次帶式給料輸送機(jī)送入破碎機(jī)的煤量遠(yuǎn)超過自動(dòng)采制樣裝置破碎機(jī)的額定出力,后果導(dǎo)致給煤量太大使破碎機(jī)超負(fù)荷運(yùn)行調(diào)閘。為此,根據(jù)技術(shù)規(guī)范調(diào)整了一次取樣器動(dòng)作時(shí)間間隔為350s,徹底解決了該問題。
4.2 自動(dòng)采制樣裝置中各設(shè)備間的啟動(dòng)順序優(yōu)化
自動(dòng)采制樣裝置中各設(shè)備間的原PLC系統(tǒng)設(shè)置為同時(shí)啟、停,在這種情況下自動(dòng)采制樣裝置停止運(yùn)行時(shí),可能會(huì)造成帶式給料機(jī)上有余煤未運(yùn)走,破碎機(jī)內(nèi)有煤沒處理完以及余煤回收斗提機(jī)里存在積煤等狀況,導(dǎo)致設(shè)備再次啟動(dòng)時(shí)報(bào)系統(tǒng)故障不能正常運(yùn)行。為了消除這些異?,F(xiàn)象,將自動(dòng)采制樣裝置中各設(shè)備間的啟動(dòng)程序進(jìn)行修改優(yōu)化,每次設(shè)備啟動(dòng)時(shí),余煤回收斗提機(jī)、破碎機(jī)先30S啟動(dòng);設(shè)備停動(dòng)時(shí)延時(shí)600S停止。
5.1 開始卸煤作業(yè)前(或上煤),應(yīng)檢查采樣機(jī)設(shè)備的狀況,手動(dòng)啟動(dòng)各個(gè)部件能正常運(yùn)轉(zhuǎn),無堵煤、積煤。如發(fā)現(xiàn)積煤較多時(shí),需就地啟動(dòng)提升斗-二級(jí)皮帶給料機(jī)-破碎機(jī)-一級(jí)皮帶給料機(jī),清通積煤。如有異常,點(diǎn)擊控制面板,查明故障及時(shí)處理。
5.2 每次卸船前(或上煤前),需檢查取樣罐內(nèi)干凈、無積煤。
5.3 開始卸煤作業(yè)前(或上煤),將控制箱轉(zhuǎn)換開關(guān)打至自動(dòng)方式,換罐開關(guān)打至手動(dòng)。
5.4 卸煤(或上煤)皮帶正常運(yùn)行后,程控值班員需確認(rèn)自動(dòng)采樣機(jī)是否處于正常運(yùn)行狀態(tài),發(fā)現(xiàn)異常及故障報(bào)警,及時(shí)通知巡檢工現(xiàn)場(chǎng)檢查;同時(shí),運(yùn)行人員在卸煤(或上煤)過程中,需對(duì)采樣機(jī)運(yùn)行狀況進(jìn)行巡查,檢查各部件是否正常運(yùn)行,采樣罐內(nèi)能否取到樣,發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常及無樣時(shí),及時(shí)查明原因并處理。
5.5 采樣機(jī)在煤船卸煤(或上煤)正常作業(yè)中,禁止人為停止自動(dòng)采樣。
5.6 煤船卸煤(或上煤)完成后,運(yùn)行人員應(yīng)將取樣罐內(nèi)煤樣倒至取樣桶,并清空罐。
6.1 自動(dòng)采樣機(jī)出現(xiàn)故障時(shí),當(dāng)值運(yùn)行人員應(yīng)及時(shí)填寫缺陷。缺陷等級(jí),皮帶單路運(yùn)行填為A級(jí),雙路運(yùn)行填為B級(jí)。
6.2 當(dāng)一路自動(dòng)取樣機(jī)故障時(shí),無特殊情況,需轉(zhuǎn)至另一路取樣機(jī)正常的系統(tǒng)運(yùn)行。
6.3 自動(dòng)采樣機(jī)缺陷(特別是電氣或熱控的缺陷)處理完成后,應(yīng)通過啟動(dòng)相關(guān)皮帶機(jī)來啟動(dòng)機(jī)械取樣裝置試機(jī),運(yùn)行時(shí)間不少于10分鐘,檢驗(yàn)其缺陷是否已消除。
6.4 每次缺陷消除后,當(dāng)值運(yùn)行人員應(yīng)立即檢查采樣機(jī)運(yùn)行參數(shù)是否改變,如有改變應(yīng)重新設(shè)置,并會(huì)同保潔人員檢查并清空取樣罐。
公司對(duì)自動(dòng)采制樣裝置非常重視,早在2012年初就將自動(dòng)采制樣裝置列入部門獎(jiǎng)金考核內(nèi)容中,運(yùn)行部又制定了對(duì)相關(guān)班組的考核細(xì)則,督促了班組對(duì)自動(dòng)采制樣裝置的運(yùn)行管理,提高了消除故障的及時(shí)性。
[1]鄧金福 等編著,燃料設(shè)備運(yùn)行與檢修技術(shù)問答,中國電力出版社,2003.11
[2]火力發(fā)電廠按入爐煤量正平衡計(jì)算發(fā)、供電煤耗的方法,水利電力出版社,1994.11
[3]SD342-89,刮板機(jī)械采樣裝置技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),水利電力出版社,1989.3.27
K928
B
1007-6344(2017)02-0138-01