張旭朋+劉軍+顧春榮
摘 要:針對國外某煤氣風(fēng)機價格昂貴且供貨周期長等問題,對此產(chǎn)品的國產(chǎn)化進行了可行性分析及實施,闡述了國產(chǎn)化方案的實施過程與技術(shù)改進,為風(fēng)機國產(chǎn)化提供了依據(jù)與指導(dǎo)。
關(guān)鍵詞:煤氣風(fēng)機;國產(chǎn)化;焦?fàn)t煤氣;焊接應(yīng)力
中圖分類號:TQ545 文獻標(biāo)識碼:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2017.05.088
某鋼鐵廠一至三期工程使用的煤氣排送鼓風(fēng)機由日本生產(chǎn),擔(dān)負著該公司焦?fàn)t煤氣輸送的重任,其主要技術(shù)參數(shù)為:工作介質(zhì)為焦?fàn)t煤氣,工作溫度32 ℃(最高為35 ℃),風(fēng)量為65 000 N·m3/h,轉(zhuǎn)速為5 116~7 308 rpm,升壓為20.58 kPa。
風(fēng)機自投入運作以來,其零部件的供應(yīng)一直依賴于日本廠家,產(chǎn)品價格昂貴且供貨周期較長。為打破國外煤氣排送風(fēng)機的技術(shù)壟斷,降低風(fēng)機的采購成本,決定對此煤氣風(fēng)機進行國產(chǎn)化技術(shù)攻關(guān),并將國產(chǎn)化后的風(fēng)機應(yīng)用于該公司新建焦?fàn)t。
1 煤氣風(fēng)機國產(chǎn)化的可行性分析
1.1 技術(shù)可行性論證
為了評價進口煤氣風(fēng)機國產(chǎn)化的制造技術(shù)風(fēng)險,需要分析國內(nèi)加工制造技術(shù)水平,明確加工的精度與性能能否滿足要求。制造煤氣鼓風(fēng)機的技術(shù)關(guān)鍵是要解決鍛造、加工精度和焊接應(yīng)力的消除等問題。經(jīng)過調(diào)研分析,結(jié)合我國在風(fēng)機材料、密封等方面的技術(shù)水平現(xiàn)狀,目前,國內(nèi)的大型風(fēng)機公司完全具備制造類似煤氣風(fēng)機的能力,此類風(fēng)機的國產(chǎn)化工作在技術(shù)上是可行的。
1.2 經(jīng)濟效益可行性分析
進口煤氣風(fēng)機的國產(chǎn)化需要進行經(jīng)濟效益的可行性分析,了解進口產(chǎn)品價格和國產(chǎn)化生產(chǎn)成本,并評估進口和國產(chǎn)產(chǎn)品的使用壽命,從而比較進口與國產(chǎn)產(chǎn)品之間的性價比。此外,還要著重考慮交貨周期等因素。通過詢價和計算,國產(chǎn)風(fēng)機制造所需的成本僅為進口風(fēng)機價格的1/5~1/4;在使用壽命方面,采用高強度材料后,國產(chǎn)化煤氣風(fēng)機將比進口風(fēng)機壽命更長,備件方面也更加便宜。
2 測繪與試驗
由于國外對進口煤氣風(fēng)機的核心零部件信息封鎖,只能依靠對進口樣機的測繪來完成資料的準(zhǔn)備工作。測繪原則為:在對風(fēng)機進行測繪的基礎(chǔ)上,采用國內(nèi)相關(guān)離心風(fēng)機的設(shè)計模型進行校核后再設(shè)計。該風(fēng)機結(jié)構(gòu)并不復(fù)雜,但對機加工的精度要求較高,因此,風(fēng)機的測繪工作將直接影響其工作性能。
2.1 材質(zhì)的選取
對于風(fēng)機主要零部件的選材,通過查閱相關(guān)使用說明書以及對材質(zhì)進行金相化驗,可獲得其各零部件的材質(zhì)。隨著技術(shù)的進步和工程領(lǐng)域高參數(shù)需求的發(fā)展,經(jīng)過多年的引進與吸收,目前,國內(nèi)滿足煤氣風(fēng)機葉輪強度等級要求的材料有雙相不銹鋼鋼、鈦合金和低合金結(jié)構(gòu)鋼。此次國產(chǎn)化過程中葉輪選用的材質(zhì)為雙相不銹鋼,主軸材質(zhì)為42CrMo。
2.2 幾何尺寸測繪
測繪過程并不是一個簡單的測量過程,對復(fù)雜、關(guān)鍵零部件幾何尺寸的精確測繪是煤氣風(fēng)機國產(chǎn)化工作的第一要求。機殼、葉輪等零部件的型線是三維的,其測繪必須依靠高端測備,以保證測繪的精度。
2.3 試驗
作為轉(zhuǎn)動部件,煤氣風(fēng)機轉(zhuǎn)子在設(shè)計、加工與裝配等過程中不可避免地存在誤差,進而在運作時產(chǎn)生離心慣性力,引發(fā)振動、噪聲,甚至破壞性事故。因此,需要對轉(zhuǎn)子進行動平衡試驗,使其達到允許的平衡精度。
考慮到要國產(chǎn)化轉(zhuǎn)子的高速性能要求和在高速條件下材質(zhì)力學(xué)性能的變化,對轉(zhuǎn)子的出廠試驗采用了超速性能試驗,轉(zhuǎn)速達12 320 rpm。
由于風(fēng)機工作介質(zhì)為焦?fàn)t煤氣,殼體必須具備良好的密封性能,因此,對殼體進行了水壓試驗,保證無滲漏。
3 技術(shù)關(guān)鍵與改進措施
進口風(fēng)機的國產(chǎn)化工作不是簡單的測繪仿造,而是要針對設(shè)計和試用過程中發(fā)現(xiàn)的問題加以改進和完善。
3.1 機殼鑄件的密封與支承
機殼經(jīng)過測繪、設(shè)計、鑄造加工,進入工廠測試。在進行水壓試驗時,機殼本體與冷鐵結(jié)合部分發(fā)生了泄漏。針對這個情況,現(xiàn)場停止了下一步的裝配,與制造公司的加工技術(shù)人員對此進行了討論,以尋求解決方法。
針對機殼泄露問題,相關(guān)技術(shù)人員提出了采用膠補的解決方法。通過查閱資料及討論,確定了此方案的可行性,最終通過此方法解決了機殼滲水問題。
3.2 葉輪效率的提高
葉輪采用三元流葉輪,效率高,半開式無前盤,葉片附加離心力小。材料為鍛制不銹鋼,五軸聯(lián)動數(shù)控加工中心整體銑制加工而成。
3.3 集流器防爆設(shè)計
作為煤氣風(fēng)機,防爆是必須考慮的,同時,還要考慮強度、耐腐蝕性、生產(chǎn)成本等各種因素。由于國外風(fēng)機運行時間較長,集流器表面被煤焦油覆蓋,僅能看到材質(zhì)為鑄鐵,如何防爆無從知曉。因此,金通靈公司成立科研攻關(guān)小組,將此項作為一個重點進行研究,最終采用了鑄鐵集流器,并在表面澆注防爆材料的設(shè)計方案。
3.4 工作介質(zhì)的密封
由于風(fēng)機的工作介質(zhì)為煤氣,因此,決定了風(fēng)機設(shè)計與制造中存在諸多技術(shù)難點與關(guān)鍵點,尤其是風(fēng)機軸端的密封問題。目前,風(fēng)機常用的密封方式有迷宮式密封、浮環(huán)密封、機械密封、干氣密封等,根據(jù)現(xiàn)場的實際需求,采用迷宮+水密封的方式對煤氣進行隔絕,以防煤氣的泄漏。此外,為了防止水通過密封流入到機體,在密封處設(shè)置了擋水盤,通過離心力的作用將水甩出,實現(xiàn)了工作介質(zhì)的密封。
4 運行效果和經(jīng)濟效益
煤氣風(fēng)機的國產(chǎn)化設(shè)計過程中充分運用了先進的設(shè)計理論,采用單級高速、雙進氣、雙支撐及防爆設(shè)計技術(shù),國產(chǎn)化風(fēng)機設(shè)計流量為61 200 m3/h,壓升為30 kPa,產(chǎn)品實測效率比國內(nèi)現(xiàn)有多級鼓風(fēng)機產(chǎn)品提高了5%以上,比進口產(chǎn)品效率高2%左右。目前,風(fēng)機運行狀態(tài)良好,現(xiàn)場檢測結(jié)果達到了設(shè)計要求。
對于本次煤氣風(fēng)機國產(chǎn)化的費用,通過與日本風(fēng)機進行對比,國產(chǎn)風(fēng)機制造所需的成本僅為進口風(fēng)機價格的1/5~1/4.此外,國產(chǎn)化風(fēng)機制作周期為進口供貨周期的1/3.
煤氣風(fēng)機國產(chǎn)化的成功實施有效保證了鋼廠冶金系統(tǒng)的穩(wěn)定運行,降低了公司的設(shè)備采購和維護成本,同時,對此類風(fēng)機的國產(chǎn)化工作具有重要的指導(dǎo)意義。
參考文獻
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〔編輯:張思楠〕