摘 要:結(jié)合300MW機(jī)組設(shè)備運(yùn)行特點(diǎn)及我廠熱力系統(tǒng)改造,對目前設(shè)備運(yùn)行方式進(jìn)行了優(yōu)化調(diào)整和改造,節(jié)約了廠用電,減少了工質(zhì)的損失和浪費(fèi),實(shí)現(xiàn)了機(jī)組節(jié)能降耗。
關(guān)鍵詞:運(yùn)行方式;節(jié)能;調(diào)整
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.04.063
1 前言
近年,我公司通過歷次大小修,對#5、#6、#7、#8機(jī)組熱力系統(tǒng)進(jìn)行了優(yōu)化改造,目前,#5、#6、#7、#8機(jī)組名牌出力由原來的300MW提升為330MW,機(jī)組熱力系統(tǒng)優(yōu)化改造后,使得機(jī)組出力增大,給公司帶來的巨大的經(jīng)濟(jì)效益。然而機(jī)組熱力系統(tǒng)的優(yōu)化改造不僅僅帶來的是機(jī)組名牌出力的提升,同時(shí)給我們的運(yùn)行方式的調(diào)整也開闊了空間,近兩年來,運(yùn)行部加強(qiáng)節(jié)能管理,采用技術(shù)上可行,經(jīng)濟(jì)上合理以及環(huán)境和社會認(rèn)可的措施,進(jìn)行了多項(xiàng)運(yùn)行方式優(yōu)化改革嘗試,通過優(yōu)化設(shè)備運(yùn)行方式,進(jìn)一步節(jié)約廠用電,減少各個(gè)環(huán)節(jié)中的損失和浪費(fèi),更加有效、合理地利用能源, 進(jìn)而實(shí)現(xiàn)機(jī)組節(jié)能降耗,最大限度的提高機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性,實(shí)現(xiàn)公司利益的最大化。下面就機(jī)組熱力系統(tǒng)改造后,在機(jī)組運(yùn)行方式方面做的調(diào)整及優(yōu)化逐一論述。
2 運(yùn)行方式優(yōu)化調(diào)整
2.1 采用汽泵代替電泵提高機(jī)組啟停的經(jīng)濟(jì)性和安全性
我公司四臺機(jī)組給水系統(tǒng)配置2臺50%汽泵和1臺50%電動(dòng)給水泵。原設(shè)計(jì)機(jī)組啟動(dòng)時(shí)采用電泵向鍋爐上水,直至點(diǎn)火、升溫升壓、汽機(jī)沖轉(zhuǎn)、暖機(jī)、發(fā)電機(jī)并網(wǎng),當(dāng)機(jī)組負(fù)荷升至100MW-150MW時(shí),才依次啟動(dòng)兩臺汽泵。汽泵帶負(fù)荷正常后將電泵停運(yùn)投備。這個(gè)過程大約10-12小時(shí)甚至更長,機(jī)組停運(yùn)過程中也需運(yùn)行5小時(shí)以上,由于啟停機(jī)過程中電泵運(yùn)行小時(shí)數(shù)均較多,導(dǎo)致廠用電消耗大,機(jī)組經(jīng)濟(jì)性差;另外如果啟停過程中電泵故障跳閘,鍋爐將面臨斷水干燒的危險(xiǎn)。因此,充分利用輔汽汽源,通過優(yōu)化小機(jī)進(jìn)汽和汽泵給水管路,實(shí)現(xiàn)機(jī)組啟停全程用汽泵代替電泵上水,既可大量節(jié)約廠用電,實(shí)現(xiàn)了節(jié)能降耗;同時(shí)因有電泵始終備用,又極大的提高了機(jī)組啟停的安全性。
2.1.1改造方案:
小機(jī)汽源正常由四段抽汽供給,為實(shí)現(xiàn)機(jī)組啟停全過程小機(jī)代替電泵運(yùn)行,經(jīng)過研究采取給四段供輔汽逆止門加裝旁路手動(dòng)門的辦法,在機(jī)組啟動(dòng)時(shí)開啟該手動(dòng)門由輔汽向四段抽汽供汽,提供小機(jī)啟動(dòng)汽源。同時(shí)為保證鍋爐水位調(diào)整需要,在A汽泵出口電動(dòng)門加裝旁路調(diào)整門,用于給水流量調(diào)整,在機(jī)組啟動(dòng)接帶負(fù)荷至100MW~150MW時(shí)進(jìn)行小機(jī)汽源切換,將小機(jī)汽源倒為四段抽汽接帶,系統(tǒng)改造如圖1:
通過上述改造實(shí)現(xiàn)了汽泵代替電泵的全過程機(jī)組啟停
2.1.2 經(jīng)濟(jì)及安全性分析:
對運(yùn)行方式優(yōu)化改造前機(jī)組啟、停過程中電泵全程上水運(yùn)行電耗搜集、匯總、整理如下:
從上表可以看出:利用電泵全程進(jìn)行鍋爐上水:機(jī)組冷態(tài)滑啟電耗在1.3-2.0萬KWH,滑停電耗也近1.2萬KWH,如果再加上組織管理、人員操作、缺陷的影響,廠用電耗十分驚人,這明顯大大增加了機(jī)組正常啟、停費(fèi)用。
通過對改善后機(jī)組啟停過程中用A汽泵代替電泵全程上水時(shí)A前置泵運(yùn)行電耗搜集、匯總、整理如下:
為了科學(xué)論證改造效果,必須計(jì)入A小機(jī)在機(jī)組啟停過程中的熱耗等價(jià)電耗進(jìn)行比較。結(jié)合多次開停機(jī)跟蹤記錄A小機(jī)運(yùn)行情況如下:
(1)冷態(tài)啟動(dòng)等效電耗:3602KWh
(2)滑停等效電耗:2001KWh
計(jì)入啟停機(jī)過程中的A小機(jī)等效電耗,得出采用A汽泵代替電泵全程上水的實(shí)際電耗如下表:
機(jī)組啟停過程中,用汽泵全程代替電泵運(yùn)行,節(jié)能效果十分顯著:單機(jī)啟動(dòng)節(jié)電1.2萬KWH,停運(yùn)節(jié)電0.7萬KWH 。以我公司4臺機(jī)每年各啟停3次計(jì)算,可節(jié)約外購電量22.8萬KWH ,以0.36元/KWH計(jì)算可節(jié)約人民幣8.208萬元,長期效益及推廣前景十分廣闊。
從統(tǒng)計(jì)資料看,300MW機(jī)組啟動(dòng)過程中因電泵故障跳閘導(dǎo)致鍋爐干鍋的事故并不鮮見,而采用汽泵全程代替電泵從根本上杜絕了此類事故的發(fā)生,機(jī)組啟停安全性大為提高。
2.2 機(jī)組啟停過程、低負(fù)荷使用單臺循環(huán)泵,降低廠用電
我公司#5、#6機(jī)組循環(huán)水系統(tǒng)配置三臺循環(huán)水泵,以前機(jī)組啟停及低負(fù)荷過程中兩臺循環(huán)泵運(yùn)行,由于循環(huán)泵實(shí)際流量比設(shè)計(jì)流量大,在機(jī)組啟動(dòng)或低負(fù)荷時(shí),兩臺循環(huán)泵運(yùn)行流量明顯富裕,經(jīng)過試驗(yàn),目前機(jī)組啟停時(shí)保持一臺循環(huán)泵運(yùn)行就可以滿足需要。春秋季由于環(huán)境溫度較低,循環(huán)水溫度在8-15℃之間,機(jī)組負(fù)荷在200MW及以下時(shí)保持一臺循環(huán)泵運(yùn)行,大大節(jié)約了廠用電,實(shí)現(xiàn)了節(jié)能降耗。
效果分析:
啟停機(jī)時(shí)停運(yùn)一臺循環(huán)泵可節(jié)約廠用電如下:
電機(jī)功率:P=1.732UIcosφ =1.732 × 6 × 137×0.85 =1210KW;
按照啟動(dòng)至接帶200MW負(fù)荷用時(shí)10小時(shí)計(jì)算,可節(jié)約廠用電12100 KWH;
按照200MW負(fù)荷滑停至盤車投入2小時(shí)計(jì)算,可節(jié)約廠用電2420 KWH;
春秋季機(jī)組負(fù)荷在200MW及以下時(shí),由于循環(huán)水溫度較低,一般在8-15℃之間,并且兩臺循環(huán)泵流量富裕,停運(yùn)一臺循環(huán)泵機(jī)組真空下降不大于1Kpa,而廠用電率下降0.8%,按照機(jī)組真空每下降1Kpa時(shí)對應(yīng)供電煤耗增加2.6g,廠用電率下降1%時(shí)對應(yīng)供電煤耗減少3.2g計(jì)算,只要循環(huán)泵停運(yùn)時(shí)真空下降不大于1Kpa就可以實(shí)現(xiàn)節(jié)能目的。我廠#5、6機(jī)組在200MW負(fù)荷,循環(huán)水溫度在13℃以下時(shí),停運(yùn)一臺循環(huán)泵,真空下降0.5-0.7Kpa左右,可降低煤耗1g左右,達(dá)到了節(jié)能降耗的目的,提高了機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性。
2.3 暖風(fēng)器疏水系統(tǒng)改造
2.3.1 暖風(fēng)器疏水系統(tǒng)改造方案
在現(xiàn)有的兩臺疏水泵系統(tǒng)基礎(chǔ)上安裝一套多級水封系統(tǒng),在原有的暖風(fēng)器疏水至管擴(kuò)管道上增加一管道與凝汽器相連,利用凝汽器真空來抽吸暖風(fēng)器疏水。工作流程為:爐暖風(fēng)器疏水→暖風(fēng)器疏水箱 →多級水封→高加疏水?dāng)U容器 →凝汽器。通過多級水封及其后調(diào)整門共同維持暖風(fēng)器疏水箱水位在正常范圍,防止疏水箱被抽干,造成暖風(fēng)器內(nèi)的蒸汽被直接抽至凝汽器而影響機(jī)組經(jīng)濟(jì)性。
2.3.2 效果分析
暖風(fēng)器疏水回收至凝汽器后,每天可節(jié)約除鹽水80噸,效益明顯。另外,暖風(fēng)器疏水回收至凝汽器后,無需啟動(dòng)暖風(fēng)器疏水泵,每天可節(jié)省電耗約500度,降低廠用電率,同時(shí),系統(tǒng)改造后且減少了暖風(fēng)器疏水泵的日常維護(hù)工作,使暖風(fēng)器水泵運(yùn)行時(shí)“跑、冒、滴、漏”的現(xiàn)象得到解決,符合現(xiàn)場文明生產(chǎn)要求。
2.4 #7、8機(jī)循環(huán)泵兩機(jī)三泵運(yùn)行方式
2.4.1 運(yùn)行方式調(diào)整方案
我廠#7、8機(jī)組各配有兩臺循環(huán)泵,正常運(yùn)行時(shí)一臺循環(huán)泵運(yùn)行,一臺備用,但在夏季工況時(shí),由于循環(huán)水溫度高,單臺循環(huán)泵不能滿足需求,而啟動(dòng)兩臺循環(huán)泵循環(huán)水流量又過大,冷卻塔冷卻能力不足,造成循環(huán)水溫度過高,影響機(jī)組真空下降,并且廠用電增加較多。而我廠#7、8機(jī)循環(huán)泵出口母管安裝有聯(lián)絡(luò)門,經(jīng)過試驗(yàn)調(diào)整,在夏季工況時(shí)運(yùn)行三臺循環(huán)泵,開啟循環(huán)泵出口聯(lián)絡(luò)門進(jìn)行調(diào)整保證兩臺機(jī)組循環(huán)水流量平衡,同時(shí)開啟塔池自流溝聯(lián)絡(luò)門保持塔池水位平衡,這樣即滿足了兩臺機(jī)組真空的需求,又將廠用電的增加降低至最小,提高了經(jīng)濟(jì)性。
2.4.2 效果分析
#7、8機(jī)雙機(jī)運(yùn)行時(shí)采取兩機(jī)三泵的運(yùn)行方式,表5是兩機(jī)三泵運(yùn)行時(shí)的主要參數(shù):
由上表可以看出,兩機(jī)三泵運(yùn)行時(shí),兩機(jī)真空均上升1.2KPA左右。廠用電#8機(jī)上升1%左右,#7機(jī)6KV母線電流僅上升10A,幾乎可以忽略不計(jì)。由以上所述,根據(jù)經(jīng)驗(yàn)值可推算出#7、8機(jī)供電煤耗平均可下降1.5g/kwh左右。另外,由于兩機(jī)三泵運(yùn)行時(shí)塔池淋水密度與單機(jī)兩泵運(yùn)行時(shí)相對較小,而且塔池在設(shè)計(jì)時(shí)都有一定的裕度,故循環(huán)水溫度與單機(jī)單泵運(yùn)行時(shí)幾乎沒有變化,在很大程度上保證了機(jī)組運(yùn)行的安全性。
2.5 凝汽器放水系統(tǒng)優(yōu)化
凝汽器檢修后,為了查找凝汽器銅管存在的脹口松弛,管道腐蝕破損,真空系統(tǒng)泄漏點(diǎn)等情況,利用除鹽水充滿凝汽器汽側(cè)查找泄露點(diǎn)是火力發(fā)電廠一項(xiàng)重要工作,每次大小修后都要進(jìn)行灌水找漏工作,但是找漏結(jié)束后凝汽器中的水就直接排放至地溝,造成浪費(fèi),并且由于排水井等限制,放水速度不能夠太快,影響了檢修工期,同時(shí)我廠#7、8機(jī)組凝汽器地溝無下水井,排水依靠潛水泵排出,流量有限,并且需要浪費(fèi)廠用電,因此對凝汽器放水系統(tǒng)進(jìn)行了優(yōu)化改造。
將凝汽器放水回收至凝汽器循環(huán)水回水管道,排放至塔池,改造系統(tǒng)如圖:
效果分析:凝汽器灌水所用除鹽水量大,約需1000噸除鹽水。將1000噸除鹽水回收排放至塔池后,可節(jié)約1000噸原水,1噸原水按1元計(jì)算,每臺機(jī)組每次可節(jié)約1000元原水成本。每臺機(jī)組投資增加低壓閥門2只、部分管道,為一次性投 資,且投資小。#7、8機(jī)組無需啟動(dòng)潛水泵,節(jié)約了人工及廠用電。
凝汽器放水時(shí)間由原來的6-8小時(shí)縮短為2-3小時(shí),大大節(jié)約了放水時(shí)間,為檢修工作創(chuàng)造了有利條件。
2.6 除氧器排氧門調(diào)整,降低除鹽水耗
除氧器的主要作用就是用它來除去鍋爐給水中的氧氣,保證給水的品質(zhì)。傳統(tǒng)方式下正常運(yùn)行中,除氧器的排氧門保持常開,工質(zhì)浪費(fèi)較大,為了減小工質(zhì)浪費(fèi),在保證給水溶氧合格的前提下,將除氧器排氧門關(guān)閉,根據(jù)化學(xué)監(jiān)督除氧器溶氧指標(biāo)進(jìn)行間斷開啟調(diào)整溶氧,從而達(dá)到降低工質(zhì)損失的目的。
排氧門調(diào)整后四臺機(jī)組每天節(jié)約除鹽水約40噸左右,達(dá)到了節(jié)能減排目的。
3 結(jié)論
經(jīng)過上述運(yùn)行方式優(yōu)化調(diào)整,節(jié)能效果顯著,實(shí)現(xiàn)了節(jié)能減排的目標(biāo),同時(shí)保證了機(jī)組安全運(yùn)行。
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作者簡介:牛志成(1972-),男,甘肅涇川人,本科,工程師,主要從事汽輪機(jī)運(yùn)行技術(shù)管理工作。