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        淺析輕灰煅燒爐進(jìn)料結(jié)疤的原因及防護(hù)措施

        2017-03-26 06:25:17
        純堿工業(yè) 2017年5期
        關(guān)鍵詞:爐頭結(jié)疤料器

        (連云港堿業(yè)有限公司,江蘇 連云港 222042)

        經(jīng) 驗(yàn) 交 流

        淺析輕灰煅燒爐進(jìn)料結(jié)疤的原因及防護(hù)措施

        李敬輝

        (連云港堿業(yè)有限公司,江蘇 連云港 222042)

        通過對(duì)輕灰煅燒爐進(jìn)料在生產(chǎn)過程中結(jié)疤的原因進(jìn)行分析,提出相應(yīng)的防結(jié)疤措施,同時(shí)進(jìn)行了效果驗(yàn)證。改造后延長(zhǎng)了結(jié)疤清理周期,保證了輕灰煅燒爐連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行。

        輕灰煅燒爐進(jìn)料;重堿離心機(jī);結(jié)疤;措施;效果對(duì)比

        連云港堿業(yè)有限公司共有5臺(tái)輕灰煅燒爐,近期生產(chǎn)中存在著輕灰3#、4#煅燒爐進(jìn)料易結(jié)疤,需每班停爐清理一次,影響了輕灰煅燒爐連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行,且增加了操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度。為消除隱患,保證設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行,結(jié)合長(zhǎng)期以來的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),分析并總結(jié)了輕灰煅燒爐進(jìn)料在生產(chǎn)過程中結(jié)疤的原因,提出相應(yīng)的防結(jié)疤措施。

        1 工藝流程簡(jiǎn)述

        來自重堿車間4#皮帶運(yùn)輸機(jī)經(jīng)離心分離后的濕重堿,通過重堿大皮帶運(yùn)輸機(jī)由電動(dòng)犁料器進(jìn)行分配到1#、2#、3#下堿溜管經(jīng)汽封轉(zhuǎn)動(dòng)閥送預(yù)混器;0#及4#系統(tǒng)直接從重堿車間4#皮帶運(yùn)輸機(jī)通過重堿小皮帶運(yùn)輸機(jī)經(jīng)汽封轉(zhuǎn)動(dòng)閥送預(yù)混器;在預(yù)混器內(nèi)與返堿加料器、輕灰分離器分離的堿塵通過預(yù)混器攪拌軸攪拌充分混合,降低重堿水分,經(jīng)進(jìn)料螺旋運(yùn)輸機(jī)進(jìn)入輕灰煅燒爐,重堿在煅燒爐內(nèi)被中壓蒸汽間接加熱。濕重堿在輕灰煅燒爐中加熱分解生成輕質(zhì)純堿和爐氣。從煅燒爐出來的輕質(zhì)純堿,經(jīng)出料螺旋輸運(yùn)機(jī)、0#爐出料閥、返堿刮板運(yùn)輸機(jī),一部分作為返堿進(jìn)入返堿加料器,另一部分進(jìn)入輕灰刮板運(yùn)輸機(jī),經(jīng)輕灰斗式提升機(jī)輸送到輕灰分配刮板機(jī),通過溜管分配到回收配制堿液,同時(shí)分配到重灰、涼堿及低鹽重灰崗位。

        2 輕灰煅燒爐進(jìn)料螺旋運(yùn)輸機(jī)

        采用雙頭螺旋帶,起到進(jìn)料和攪拌作用,旋轉(zhuǎn)軸在爐內(nèi)用吊軸瓦支承,內(nèi)部軸承用循環(huán)水冷卻。

        3 輕灰煅燒爐進(jìn)料結(jié)疤的原因

        在生產(chǎn)操作中,根據(jù)實(shí)踐操作經(jīng)驗(yàn),分析得出輕灰煅燒爐進(jìn)料結(jié)疤的主要原因有:

        3.1 重堿來量不穩(wěn)

        由于重堿車間過來的濕重堿進(jìn)輕灰煅燒爐順序?yàn)椋狠p灰4#煅燒爐→輕灰0#煅燒爐→輕灰1#煅燒爐→輕灰2#煅燒爐→輕灰3#煅燒爐。在實(shí)際生產(chǎn)操作過程中,重堿車間濕重堿的來量不穩(wěn),有時(shí)波動(dòng)值達(dá)到40~50 t/h,出現(xiàn)波動(dòng)時(shí),若輕灰操作員不及時(shí)將增加的濕重堿均勻分配到各臺(tái)輕灰煅燒爐內(nèi),這些濕重堿首先進(jìn)入輕灰4#煅燒爐進(jìn)料內(nèi),最后剩余的濕重堿全部都進(jìn)入輕灰3#煅燒爐進(jìn)料內(nèi),造成該爐混合堿溫度<90 ℃,低溫堿在進(jìn)料螺旋和吊軸瓦上易結(jié)疤。

        3.2 重堿堿質(zhì)不好

        重堿濾堿機(jī)目前使用的過濾介質(zhì)是針刺尼,使用周期一般不到兩月,濾布破損嚴(yán)重,班中要經(jīng)常堵漏,損失率較高>2.5%, 造成結(jié)晶粒度小,過濾阻力大,洗滌效果差,用水量增加,濕重堿水分>18.5%,濕重堿經(jīng)過重堿離心機(jī)洗滌后水分>15%,水分大的濕重堿易造成輕灰煅燒爐進(jìn)料螺旋和吊軸瓦上結(jié)疤。

        3.3 輕灰煅燒爐出堿溫度偏低

        輕灰煅燒爐出堿溫度操作規(guī)程規(guī)定控制在160~210 ℃,當(dāng)重堿量大,中壓蒸汽壓力不足,負(fù)壓不足時(shí),造成輕灰煅燒爐出堿溫度低于160 ℃,使重堿不能在輕灰煅燒爐內(nèi)充分分解,形不成返堿作用,且重堿在輕灰煅燒爐中停留時(shí)間延長(zhǎng)(在160 ℃左右,停留時(shí)間約為13~23 min左右),使輕灰煅燒爐進(jìn)料混合堿溫度<90 ℃,易造成輕灰煅燒爐進(jìn)料螺旋和吊軸瓦上結(jié)疤。

        3.4 輕灰煅燒爐返堿加料器轉(zhuǎn)速偏低

        在生產(chǎn)操作控制中,輕灰0#、1#、2#返堿加料器轉(zhuǎn)速22 Hz基本能滿足生產(chǎn)需要,輕灰3#、4#返堿加料器轉(zhuǎn)速23 Hz、24 Hz不能完全滿足生產(chǎn)需要。從近期生產(chǎn)中輕灰3#、4#煅燒爐進(jìn)料頻繁結(jié)疤停爐清理,實(shí)踐證明:當(dāng)重堿含游離水較多,高于9.5%時(shí),就會(huì)成球和結(jié)疤,濕重堿與不足量的純堿(稱返堿)混合或碰到進(jìn)料螺旋、吊軸瓦、加熱壁時(shí)便粘附結(jié)疤。

        3.5 輕灰煅燒爐爐頭壓力控制不當(dāng)

        輕灰煅燒爐爐頭壓力操作規(guī)程規(guī)定控制在±150 Pa,生產(chǎn)過程中由于出現(xiàn)重堿量增大或壓縮機(jī)負(fù)壓不足時(shí),重堿量不能在短時(shí)間內(nèi)恢復(fù)正常,壓縮機(jī)負(fù)壓不能滿足輕灰煅燒爐爐頭壓力需要,造成輕灰煅燒爐爐頭在400~1000 Pa之間正壓操作,爐氣中水汽冷凝而引起的堿塵、重堿粘接在輕灰煅燒爐進(jìn)料螺旋和吊軸瓦上結(jié)疤。

        3.6 重堿離心機(jī)出力率低

        我公司于2004年、2007年引進(jìn)7臺(tái)德國(guó)Krauss-Maffei公司的SZ 1000/2—12/4 K10推料式離心機(jī),近十年來重堿離心機(jī)由于檢修費(fèi)用限制,一直未進(jìn)行徹底大修理,造成重堿離心機(jī)運(yùn)行不穩(wěn)定。有時(shí)20 t/h重堿不經(jīng)過重堿離心機(jī)脫水直接走大溜子,因脫水后的濕重堿與未脫水的濕重堿混合不均勻,有70%未脫水的濕重堿全部進(jìn)入最后的輕灰3#煅燒爐,使3#煅燒爐進(jìn)料的濕重堿水分>15%(另外進(jìn)輕灰4臺(tái)煅燒爐進(jìn)料的濕重堿水<14%),易造成輕灰3#煅燒爐進(jìn)料螺旋和吊軸瓦上結(jié)疤。

        4 防結(jié)疤的措施

        4.1 控制好重堿量

        在生產(chǎn)操作中,根據(jù)重堿量的變化,加強(qiáng)與重堿碳化聯(lián)系,及時(shí)將增大的濕重堿均勻分配到各臺(tái)輕灰煅燒爐內(nèi),保證輕灰煅燒爐混合堿溫度≥90 ℃范圍內(nèi)。

        4.2 控制好重堿堿質(zhì)

        2017年3月份對(duì)重堿濾堿機(jī)采用新的過濾介質(zhì),使用280目的不銹鋼網(wǎng)替換針刺尼濾網(wǎng),不銹鋼網(wǎng)安裝在濾鼓上時(shí),一定保證不銹鋼網(wǎng)平整,不起皺褶,并在280目的不銹鋼網(wǎng)外面增加20目的不銹鋼網(wǎng)作為保護(hù);同時(shí)對(duì)濾過洗水溫度控制在38~45 ℃范圍內(nèi)。過濾介質(zhì)替換后,使用周期達(dá)到1年,損失率≤2.5%,洗滌效果較好,用水量減少,濕重堿水分≤18.5%,濕重堿經(jīng)過重堿離心機(jī)洗滌后水分<14.5%,各項(xiàng)工藝參數(shù)均達(dá)到了預(yù)期效果。

        4.3 提高輕灰煅燒爐出堿溫度

        根據(jù)操作經(jīng)驗(yàn),對(duì)受重堿量變化影響較大的輕灰3#、4#煅燒爐出堿溫度進(jìn)行調(diào)整,提高溫度可以加速重堿的分解,要求輕灰3#、4#煅燒爐出堿溫度控制在180~190 ℃,重堿中NaHCO3完全分解的時(shí)間僅由35 min縮短到30 min,滿足了輕灰煅燒爐進(jìn)料混合堿溫度≥90 ℃,減緩了輕灰煅燒爐進(jìn)料結(jié)疤的速率。

        4.4 提高輕灰煅燒爐返堿加料器轉(zhuǎn)速

        針對(duì)輕灰3#、4#煅燒爐進(jìn)料頻繁結(jié)疤停爐清理現(xiàn)狀,為了解決這一問題,重堿在進(jìn)入輕灰煅燒爐前需加入煅燒所得的純堿(稱返堿)以將其游離水轉(zhuǎn)變?yōu)榻Y(jié)晶水(混合堿水分一般控制在9%以下),所以加適量返堿(返堿量:成品純堿量約2.5∶1)以保證固體物料的松散狀態(tài),是保證重堿煅燒過程正常進(jìn)行的有力措施。經(jīng)過驗(yàn)算,在保證輕灰返堿刮板穩(wěn)定運(yùn)行的基礎(chǔ)上,將輕灰3#、4#返堿加料器轉(zhuǎn)速提高為26 Hz、25 Hz,目前,輕灰3#、4#煅燒爐進(jìn)料結(jié)疤得到有效控制。

        4.5 控制好輕灰煅燒爐爐頭壓力

        生產(chǎn)中輕灰內(nèi)操與重堿碳化、壓縮機(jī)崗位保持聯(lián)系,根據(jù)重堿量、壓縮負(fù)壓變化,精心操作,及時(shí)調(diào)整輕灰煅燒爐下堿量,嚴(yán)格按操作規(guī)程要求將輕灰煅燒爐爐頭壓力控制在±150 Pa范圍內(nèi),減少爐氣中水汽冷凝,減少輕灰煅燒爐進(jìn)料螺旋和吊軸瓦上結(jié)疤。

        4.6 提高重堿離心機(jī)出力率

        我公司根據(jù)7臺(tái)重堿離心機(jī)現(xiàn)狀,2016年9月、11日分別對(duì)重堿7#、1#離心機(jī)進(jìn)行大修理,計(jì)劃逐步對(duì)另外5臺(tái)離心機(jī)進(jìn)行大修理,目前7臺(tái)重堿離心機(jī)基本能滿足生產(chǎn)需要,濕重堿全部經(jīng)過重堿離心機(jī),生產(chǎn)正常情況下濕重堿已不走大溜子,進(jìn)輕灰5臺(tái)煅燒爐進(jìn)料的濕重堿水分<14%。

        5 改造前后對(duì)比

        通過穩(wěn)定重堿量、重堿堿質(zhì),提高輕灰煅燒爐出堿溫度,提高輕灰煅燒爐返堿加料器轉(zhuǎn)速,控制好輕灰煅燒爐爐頭壓力,提高重堿離心機(jī)出力率等防結(jié)疤措施,輕灰3#、4#進(jìn)料結(jié)疤由原來的每班清理一次(3班/天),變成四天清理一次;且清理時(shí)間由原來的一次20 min,變成現(xiàn)在的一次5 min,大大延長(zhǎng)了清理周期和縮短了清理時(shí)間,提高了輕灰產(chǎn)量,保證了輕灰生產(chǎn)連續(xù)平穩(wěn)。

        [1] 陳學(xué)勤.氨堿法純堿工藝[M].沈陽:遼寧科學(xué)技術(shù)出版社,1989

        TQ114.16

        B

        1005-8370(2017)05-37-03

        2017-05-02

        李敬輝(1976—),本科學(xué)歷,工程師,現(xiàn)任連云港堿業(yè)有限公司煅燒車間工藝主管。

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