摘 要:FOCKE350S硬盒包裝機的商標紙吸取裝置在工作過程中存在故障率高、維修時間長等問題,跟蹤觀察設(shè)備運行情況后,分析得出商標紙吸取裝置負壓偏低、連桿軸承易損壞是影響設(shè)備正常運轉(zhuǎn)的主要原因。研究采用有限元分析方法對吸風輪傳動軸進行靜力學分析,對吸風輪傳動軸加以改進。通過更改負壓通道,并在傳動軸與連桿連接處增加一個軸承,由單軸承支撐改為雙軸承支撐,有效延長了軸承的使用壽命,極大提高了設(shè)備的有效作業(yè)率。
關(guān)鍵詞:商標紙吸??;傳動軸;軸承;有限元;負壓通道
1 前言
FOCKE350S硬盒翻蓋包裝機組整個設(shè)備技術(shù)成熟,結(jié)構(gòu)復(fù)雜,運用一些典型機構(gòu),是目前技術(shù)較為成熟的中速卷煙包裝設(shè)備[1]。但在使用過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)備還存在某些缺陷,如FOCKE350S商標紙吸取裝置運行不穩(wěn)定,故障較高,設(shè)備有效作業(yè)率較低,同時產(chǎn)品質(zhì)量也受到極大影響。經(jīng)觀察分析該故障與商標紙裝置的負壓不穩(wěn)有關(guān),負壓偏低導(dǎo)致商標紙吸取不良,引起商標紙輸送時發(fā)生阻塞;而造成商標紙負壓不穩(wěn)的原因是由于傳動軸及連桿處的軸承和油封損壞影響商標紙的吸取,該處所需的維修時間較長,影響了設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)。對此,圍繞FOCKE350S商標紙吸取裝置進行改進設(shè)計。
2 商標紙吸取裝置的故障原因分析
2.1 商標紙吸取裝置工作原理
商標紙吸風輪靠曲柄滑塊機構(gòu)驅(qū)動,吸風輪正處于最前端位置上,在這個位置,商標紙庫的最底層那張商標紙被吸風輪吸出,吸風輪與扇形齒輪相連,曲軸盤帶動連桿、扇形齒輪運動,扇形齒輪則沿著齒條邊作直線運動邊作旋轉(zhuǎn)運動,帶動吸杯往復(fù)旋轉(zhuǎn),把商標紙庫的最底層商標紙吸取出并進入商標紙的輸送通道。圖1是商標紙吸風輪的剖面圖,吸風軸3經(jīng)過負壓管道、吸風管5供給吸紙盤4[2]。
2.2 商標紙吸取故障現(xiàn)象及原因分析
2.2.1 故障現(xiàn)象
FOCKE350S包裝機在生產(chǎn)過程中全速運行時,影響其生產(chǎn)效率的故障較多發(fā)生在商標紙吸取部位。在維修過程中發(fā)現(xiàn),商標紙吸取裝置在生產(chǎn)中存在商標紙吸取不良的現(xiàn)象,造成設(shè)備停機率較高,該現(xiàn)象發(fā)生比較頻繁,維修耗時多。商標紙吸取裝置在曲柄連桿驅(qū)動下往復(fù)工作,吸取裝置自重及所受連桿拉力使直線軸承所受載荷較大,導(dǎo)致軸承磨損較快。商標紙連桿軸承的消耗量大,直接影響各生產(chǎn)班組的產(chǎn)量完成指標和備件消耗指標,同時增加了商標紙的消耗,降低了設(shè)備有效作業(yè)率。
2.2.2 故障原因分析
通過負壓表對卷包車間B線六臺套的FOCKE350S包裝機的商標紙負壓通道進行檢測,不同的機臺負壓實測值不一致。說明在經(jīng)過一段時間的運轉(zhuǎn)后,隨著零件的磨損會導(dǎo)致負壓值不同程度的變小。從圖2的吸風輪剖面分析,其吸風傳動軸3經(jīng)過負壓管道、吸風管5供給吸紙盤4之間的通道比較可靠,負壓不易泄漏。再從圖4的商標紙吸風輪軸及連接結(jié)構(gòu)示意圖分析,負壓的泄漏可能發(fā)生在負壓管接入到商標紙吸風輪傳動軸之間。
商標紙吸取所需負壓通過與連桿軸承、油封、商標紙吸風輪軸的中空部分形成一個密閉的通道來輸送,由于負壓直接與軸承端面相通,造成負壓管道中的雜質(zhì)極易進入軸承工作面,使軸承損壞。軸承損壞后的鐵屑也會被吸入電磁閥,使其堵塞。
另外,通過對吸風輪傳動軸實體模型利用有限元分析軟件進行應(yīng)力分析[4],其計算結(jié)果如圖6所示,ANSYS的有限元分析結(jié)果表明,傳動軸結(jié)構(gòu)滿足強度設(shè)計要求,但在單軸承情況下,原傳動軸在左側(cè)應(yīng)力明顯較為集中。
根據(jù)以上分析,原有的FOCKE350S商標紙吸取裝置的運行已不能滿足FOCKE350S 設(shè)備的正常生產(chǎn)需要,因此,有必要對該裝置進行技術(shù)改進。
3 改進方案與措施
3.1 改進方案的選定
3.1.1 負壓通道的改進方案
為避免負壓與軸承直接接觸,將負壓通道的接入點改在軸的端部,該方案既可避免粉塵、雜質(zhì)進入軸承工作面而導(dǎo)致軸承損壞,也能避免因軸承損壞產(chǎn)生的鐵屑進入電磁閥而造成其動作失靈,影響商標紙的吸取效果。同時,更改負壓通道也可避免因骨架油封的磨損而引起負壓泄漏。
3.1.2 軸承承載能力的改進方案
改進方案是在傳動軸靠近曲柄連桿的一側(cè)增加一個軸承,與原來的軸承共同承擔傳動軸和連桿產(chǎn)生的載荷,改進后的結(jié)構(gòu)如圖7所示。
3.2 改進方案的實施
采取改進措施,選取商標紙吸風裝置故障頻發(fā)且負壓管實測值最低的機臺B-B1#進行試驗。以檢測商標紙吸風裝置經(jīng)過改進后負壓值是否穩(wěn)定在0.05MPa以上,且商標紙連桿軸承是否出現(xiàn)損壞的現(xiàn)象。
3.2.1 負壓通道的改進實施
如圖9所示,采用30CrMnSiA合金鋼經(jīng)調(diào)質(zhì)熱處理[5],重新加工一根總長不變的傳動軸,將與連桿相連接的部位加長,由13mm改成23mm,同時將原來軸上的4個負壓孔取消,在軸的端部攻一個與軸中空部位相通的M10×1的螺紋孔便于固定負壓管接頭。
3.2.2 軸承承載能力的改進
原來吸風軸的軸承6003-2RS內(nèi)徑是,外徑是,寬度是10mm,對連桿的軸承位進行測量,寬度是20mm,剛好可以再裝入一個6003-2RS的軸承,只要把兩側(cè)端蓋的凸沿去掉即可滿足要求。
4 效果驗證
依據(jù)以上改進建議,于2016年4月至2016年6月先后對卷包車間B線的其它6臺FOCKE350S設(shè)備進行了相同的改造,并于2016年7月至2016年10月每隔一周對6臺設(shè)備的商標紙吸取裝置負壓值進行了檢測,改進后用于商標紙吸取的負壓基本都能穩(wěn)定在0.052MPa以上,商標紙吸取裝置運行平穩(wěn),商標紙消耗明顯降低,設(shè)備有效作業(yè)率明顯提高。
5 結(jié)論
本項目在原機的基礎(chǔ)上改進了商標紙吸取裝置的傳動軸,更改負壓通道和增加支撐軸承。此次改進使得主軸支撐更加合理,使得軸承的使用壽命得到延長。并且方案簡捷,同時負壓偏低引起的商標紙吸取不良的情況得到了控制。減少了設(shè)備維修費用,提高了設(shè)備有效作業(yè)率。
參考文獻
[1]侯紅玲,彭玉海.包裝紙拾取器支撐系統(tǒng)故障分析及再設(shè)計[J].包裝工程,2010,01.
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[3]姚二民.卷煙機械[M].北京:中國輕工業(yè)出版社,2006.
[4]程明. 疊片聯(lián)軸器的非線性有限元分析[D].南京航空航天大學碩士論文,2006.
[5]聞邦椿.機械設(shè)計手冊[M].北京:機械工業(yè)出版社. 2010.
作者簡介
黃城寶(1986-),男,碩士研究生,研究方向:煙機設(shè)備管理與維護。