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        真空系統(tǒng)優(yōu)化分析及調(diào)整

        2017-03-23 11:18:29劉國(guó)亮
        科學(xué)與財(cái)富 2016年34期
        關(guān)鍵詞:經(jīng)濟(jì)性汽輪機(jī)真空

        劉國(guó)亮

        (國(guó)電宿州(第二)熱電有限公司 234000)

        摘 要:從真空系統(tǒng)設(shè)計(jì)、制造、運(yùn)行等方面,分析影響汽輪機(jī)真空度的種種原因,采取了相應(yīng)對(duì)策,同時(shí)考慮到運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性,對(duì)機(jī)組進(jìn)行改良,制定措施,實(shí)施效果良好。

        關(guān)鍵詞:汽輪機(jī);真空;射水泵;經(jīng)濟(jì)性

        國(guó)電宿州熱電有限公司#4機(jī)C120/N137.5-13.24/535/535/0.981型超高壓、一次中間再熱、雙缸、雙排氣、單軸、單抽、凝汽式汽輪機(jī)。近幾年來(lái)運(yùn)行真空一直偏低,汽輪機(jī)真空降低,不僅降低機(jī)組經(jīng)濟(jì)性,更為嚴(yán)重的是真空下降,將直接影響機(jī)組的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和機(jī)組的負(fù)荷,真空每降低1千帕,機(jī)組的出力將會(huì)降低2MW,甚至更多。為此,我們運(yùn)行部聯(lián)合檢修部成立小組,合理解決真空問(wèn)題。經(jīng)調(diào)查分析得出因果圖如下:

        我廠于2006年#4機(jī)組投產(chǎn),在運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)真空低,嚴(yán)密性試驗(yàn)結(jié)果為每分鐘大約下降800Pa,端差達(dá)到近10℃ ,嚴(yán)重不符合最佳真空,對(duì)機(jī)組安全性有很大威脅。我們根據(jù)圖表一列出的影響凝汽器真空的因素,制定計(jì)劃,利用大、小修的時(shí)間段,對(duì)與負(fù)壓相關(guān)的設(shè)備系統(tǒng)進(jìn)行隔離查找,如軸加U型管、高加疏水?dāng)U容器、二級(jí)旁路以及三級(jí)旁路等灌水找漏,逐個(gè)排查。對(duì)每一個(gè)可能進(jìn)行論證,收集了大量精確的數(shù)據(jù)。我們對(duì)這些數(shù)據(jù)進(jìn)行整理、計(jì)算,并與#3機(jī)的數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比,取得了一定成果。這也正是我廠目前的現(xiàn)狀。

        1、2008年10月,我們發(fā)現(xiàn)高壓軸封至六抽(#2低加)開度較大,而高壓軸封壓力較小,空氣沿高壓軸端進(jìn)入處于負(fù)壓系統(tǒng)的六級(jí)抽汽,是造成真空降低的主要原因。關(guān)小回汽后,真空明顯上升,約2kPa,端差降低5℃,進(jìn)行真空嚴(yán)密性實(shí)驗(yàn),實(shí)驗(yàn)結(jié)果為每分鐘下降260Pa,實(shí)驗(yàn)合格。

        分析比較活動(dòng)完成前后的真空,自#4機(jī)投產(chǎn)以來(lái),真空首次合格。我們?cè)诮酉聛?lái)的時(shí)間內(nèi)繼續(xù)觀察,看真空能否長(zhǎng)時(shí)間保持穩(wěn)定。

        2、在運(yùn)行一段時(shí)間后發(fā)現(xiàn)真空多次出現(xiàn)波動(dòng),我們按照上次排查的順序進(jìn)行重新灌水檢查。檢查到軸加U型管處發(fā)現(xiàn),水位正常,但經(jīng)過(guò)測(cè)量疏水管溫度判斷,此水位為假水位。挺急后做實(shí)驗(yàn)確認(rèn),軸加U型管處的水位確實(shí)為假水位,U型管處已經(jīng)沒有水了。

        經(jīng)研究后發(fā)現(xiàn),可能是負(fù)壓將軸加U型管內(nèi)的水拉出,造成U型管失水。U型管失水后,空氣沿U型管直接進(jìn)入凝汽器,造成真空下降,因此凝汽器真空有時(shí)會(huì)出現(xiàn)波動(dòng)。

        通過(guò)對(duì)比國(guó)內(nèi)外電廠的資料,以及最新的科技技術(shù),我們提出將U型管改裝成汽液兩相流疏水器的意見。同時(shí)利用大修時(shí)進(jìn)行改裝,在機(jī)組重新啟動(dòng)后,運(yùn)行一段時(shí)間發(fā)現(xiàn)真空穩(wěn)定,再?zèng)]出現(xiàn)過(guò)波動(dòng)。這項(xiàng)舉措大大提高了機(jī)組安全經(jīng)濟(jì)性。

        運(yùn)行一個(gè)月以后,#4機(jī)多次出現(xiàn)#2瓦振動(dòng)突增現(xiàn)象,最嚴(yán)重的一次造成跳機(jī)。為此,我們進(jìn)行排查。發(fā)現(xiàn)軸封處有水汽冒出,#2瓦振動(dòng)大,不知道是局部積水大軸受冷還是軸加疏水器水位偏高。對(duì)此我們打開軸封回汽母管疏水至凝汽器管路,略有緩解。增加2臺(tái)軸加風(fēng)機(jī),效果不明顯。

        最后我們研究小組認(rèn)為是因?yàn)槭杷鞯乃黄?,大約為2/3,使軸封汽不暢,造成#2瓦振動(dòng)突增,小組計(jì)劃此次小修時(shí)改低。

        以上改造完成后,我們對(duì)機(jī)組進(jìn)行再一次的灌水檢查,對(duì)負(fù)壓相關(guān)設(shè)備系統(tǒng)進(jìn)行隔離排查,結(jié)果沒有發(fā)現(xiàn)什么問(wèn)題。自此,機(jī)組運(yùn)行正常,真空穩(wěn)定,機(jī)組安全經(jīng)濟(jì)性得到保證。

        與此同時(shí)我為保證#4機(jī)在最佳真空下運(yùn)行,消除事故隱患,特此提出提高電廠經(jīng)濟(jì)效益的措施:兩臺(tái)機(jī)組共用一臺(tái)射水泵,節(jié)約廠用電。對(duì)#4機(jī)抽真空系統(tǒng)的改造。正常運(yùn)行時(shí)兩臺(tái)機(jī)組各用一臺(tái)射水泵,廠用電量大,機(jī)組經(jīng)濟(jì)性降低。上表為#4機(jī) 1~5月份凝汽器端差和真空值調(diào)查表。

        經(jīng)過(guò)研究小組的討論研究,確立了一下兩個(gè)目標(biāo):第一,通過(guò)對(duì)射水泵抽汽器的檢修,提高射水泵抽汽器的工作能力,提高機(jī)組真空;第二,為兩臺(tái)機(jī)組共用一臺(tái)射水泵創(chuàng)造條件,節(jié)約廠用電,節(jié)能降耗。 在將#4機(jī)凝汽器真空提高到-97.42的同時(shí)實(shí)現(xiàn)兩臺(tái)機(jī)組共用一臺(tái)射水泵。

        由專工及班組技術(shù)骨干組成,為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)提供了可靠的技術(shù)保障。技改空氣管路,對(duì)機(jī)組、電廠意義重大,堅(jiān)定了我們成員的信心。并確立了目標(biāo)的可行性。根據(jù)所選課題和我們廠的實(shí)際情況,分析影響#4機(jī)真空的環(huán)節(jié),經(jīng)調(diào)查分析得出因果圖:

        本小組成員根據(jù)調(diào)查得出的因果圖,通過(guò)反復(fù)試驗(yàn),分段分布進(jìn)行,對(duì)諸因素加強(qiáng)分析,采用排除法,排除了閥瓣損壞、循環(huán)水系統(tǒng)異常和真空系統(tǒng)管道泄露的因素,得出結(jié)論:一、射水泵工作能力不強(qiáng),影響真空。二、射水抽氣器進(jìn)水高度不夠,速度能不夠,進(jìn)而影響真空。由結(jié)論我們制定了對(duì)策如下表。同時(shí)我們制定了四點(diǎn)措施:1、加強(qiáng)班組管理,開展指標(biāo)競(jìng)賽,加強(qiáng)技能培訓(xùn),提倡節(jié)能降耗;2、利用#4機(jī)小修機(jī)會(huì),對(duì)射水泵進(jìn)行檢修,發(fā)現(xiàn)射水泵抽汽器噴嘴堵了一個(gè)雜物,對(duì)雜物進(jìn)行進(jìn)行清理;3、把射水泵抽汽器進(jìn)水管高度提高一米,用以提高進(jìn)水的速度能,提高射抽抽空氣能力;4、#4機(jī)本來(lái)有兩臺(tái)射水泵,一臺(tái)運(yùn)行一臺(tái)備用,為了響應(yīng)國(guó)家的號(hào)召,把其中一臺(tái)射水泵改為真空泵。

        在四個(gè)措施實(shí)施后,我們對(duì)凝汽器真空進(jìn)行了調(diào)查、分析,發(fā)現(xiàn),凝汽器真空由原來(lái)的-95.6kPa提高到-96.50kPa。雖然真空提高了,但是沒有達(dá)到目標(biāo)值。

        我們對(duì)此分析原因,對(duì)影響#4機(jī)真空的環(huán)節(jié),又進(jìn)行了一次細(xì)致的調(diào)查、研究,排除了閥瓣損壞和水溫高問(wèn)題,我們發(fā)現(xiàn),#4機(jī)真空系統(tǒng)的空氣管道存在問(wèn)題:現(xiàn)場(chǎng)空氣管道彎頭較多,積水所致;真空管路存在一段U型管路,運(yùn)行一段時(shí)間必然會(huì)產(chǎn)生積水,有積水后,空氣流通阻力將明顯增大,影響真空 。對(duì)此我們?cè)俅沃贫藢?duì)策。同時(shí)也相應(yīng)制定三個(gè)措施:1、去除空氣管路的彎頭,用直管路代替。對(duì)于不方便施工成直管路的,盡量增大彎頭的彎度,減少積水;2、管路優(yōu)化改造,去除U型管段,在原管段低處增加疏水。避免管道存在積水后,空氣流通阻力增大,影響機(jī)組真空;3、在#3機(jī)和#4機(jī)射水泵抽汽器出口安裝一聯(lián)絡(luò)閥,實(shí)現(xiàn)兩臺(tái)機(jī)組共用一臺(tái)射水泵,節(jié)約廠用電。

        本小組第二次對(duì)真空系統(tǒng)后,對(duì)凝汽器端差和真空調(diào)查的結(jié)果為:

        在活動(dòng)前-95.6 ; 第一次活動(dòng)后-96.5;目標(biāo)值-97.42;第二次活動(dòng)-97.41。我們的目標(biāo)基本達(dá)到了。

        在完成之后我們小組又制定了一系列鞏固措施:(1)每周四進(jìn)行一次凝汽器真空嚴(yán)密性試驗(yàn),不合格進(jìn)行查漏;(2)設(shè)備大、小修時(shí)進(jìn)行凝汽器水側(cè)、汽側(cè)灌水檢查,查看凝汽器銅管及本體有沒有漏點(diǎn);(3)大小修時(shí)進(jìn)行凝汽器清洗,清洗銅管內(nèi)壁及循環(huán)水回水管道;(4)加強(qiáng)對(duì)膠球設(shè)備的監(jiān)視,記錄每次收球數(shù)目。

        總結(jié),我們通過(guò)對(duì)#4機(jī)整個(gè)系統(tǒng)查找原因并對(duì)相關(guān)問(wèn)題采取了一系列的措施,經(jīng)過(guò)我們大家的努力,機(jī)組真空提高了,并能夠穩(wěn)定運(yùn)行。在此同時(shí),我們?yōu)楣?jié)約電耗,提高經(jīng)濟(jì)性,對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行了相應(yīng)改造,最終實(shí)現(xiàn)了我們所期待的目標(biāo)值,成功的完成了對(duì)#4機(jī)真空系統(tǒng)的優(yōu)化調(diào)整,為國(guó)電宿州熱電公司節(jié)能降耗創(chuàng)造更多的經(jīng)濟(jì)效益。

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