宋凱+董強+郭龍河
摘 要:2015年11月初,現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)#5爐吸風機出口煙道(總煙道至脫硫區(qū)域煙道第一個彎頭部位)移位,部分煙道支架脫出失效,通過對煙道整體結構分析,提出改進措施,解決了煙道位移的弊端,可推廣實施。
關鍵詞:煙道支架;膨脹節(jié);失效
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.03.021
1 實施背景和現(xiàn)場概況
鄒縣發(fā)電廠三期工程(2×600MW機組)2020T/H鍋爐為亞臨界、中間再熱、自然循環(huán)、平衡通風、固態(tài)排渣、單爐膛、懸吊式平行雙煙道倒U型燃煤汽包爐,是由美國Foster Wheeler 能源公司(FWEC)設計制造的,2014年#5機組根據(jù)環(huán)保要求將原引風機、增壓風機合并改造,將原引風機改造為上海鼓風機廠生產(chǎn)的雙級動葉可調軸流式風機,型號:SAF31-18-2,然而2015年11月初,現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)#5爐吸風機出口煙道(總煙道至脫硫區(qū)域煙道第一個彎頭部位)移位,部分煙道支架脫出失效,對機組安全穩(wěn)定運行造成極大的安全生產(chǎn)隱患。
2 煙道結構及原因分析
根據(jù)現(xiàn)場最近幾個月的引風機運行曲線可知,引增合一改造后,引風機出口的壓力基本在4.5KPa~5.5KPa壓力之間運行,引風機出口溫度基本在135℃~150℃之間運行。其次針對現(xiàn)場位移結合圖紙進行描述如下:
根據(jù)圖紙所標示,再結合現(xiàn)場觀察補償器A與補償器B之間的煙道以2號支點為軸心發(fā)生了順時針扭曲,補償器B與補償器C之間的煙道向21軸方向發(fā)生偏移,1號支架整體向E軸偏移,靠近20號軸的兩個點向E軸位移更大,2號固定支架靠近20號軸的兩個滑動點根部向E軸方向微微發(fā)生偏移,固定點及其它2點基本未動,X號滑動支架向21軸及E軸方向發(fā)生較大偏移,根部已完全脫離支撐鋼梁,且靠近D軸的2個支撐鋼管彎曲變形,3號滑動支架根部向21軸方向基本偏移出鋼梁,但根部與鋼梁接觸緊密,4號滑動支架根部向21軸方向完全偏移出鋼梁,且此處煙道支架根部與支撐梁存在一定間隙,5號彈簧支架未發(fā)生明顯偏移,6號固定支架向21軸方向發(fā)生略微彎曲,7號支架向21軸方向略微發(fā)生偏移。(現(xiàn)場實際圖如下所示)
根據(jù)機組運行期間的工況,對原支撐點的荷載以及補償器的熱位移計算如表1所示:
計算結果進行支撐點改造以及膨脹節(jié)的移位,從而解決因煙道無法完全吸收經(jīng)向位移而導致的水平煙道以被垂直管道的熱位移頂起。
3 處理措施
經(jīng)過對此部位煙道圖紙、機組運行工況以及現(xiàn)場實際情況進行計算[1],對煙道支撐點改造以及膨脹節(jié)位移,主要方案為:1、將A處金屬膨脹節(jié)拆除,用煙道連接;在B處(立管段中間)設置1件非金屬膨脹節(jié);C處金屬膨脹節(jié)撕裂,更換1件新金屬膨脹節(jié)。
下圖4所示,拆除原1-7號支架及彎頭下部支架(2a號),制作加裝新支架[2],并在彎頭下部與原斜支撐梁平行布置一根支撐梁,一并加裝新支架。此外,在煙道彎頭豎直鋼梁之間增加3道斜拉支撐。此方案的實施,可解決煙道因無法完全吸收經(jīng)向位移而導致的水平煙道以被垂直管道的熱位移頂?shù)那闆r。
4 結論
煙道支撐點的改造和膨脹節(jié)的位移經(jīng)過機組長時間的運行效果來看,取得了良好的成果,此方案成功得到了證明,可推廣應用。經(jīng)濟效益主要體現(xiàn)在改造后解決了煙道位移造成的安全生產(chǎn)隱患,節(jié)約搶修所需時間,此方案的實施,徹底解決了運行機組的安全隱患,而且在解決煙道的位移、支撐點失效等問題上,有著可觀的參考價值。在提高設備的可靠性和經(jīng)濟性等方面取得了顯著的成效。
參考文獻:
[1]DL/T5121-2000火力發(fā)電廠煙風煤粉管道設計技術規(guī)程[S].北京:中國電力出版社,2000.
[2]GB50017-2003鋼結構設計規(guī)范[S].北京:中國計劃出版社,2003.