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        1 600 kt /a 高濃度冶煉煙氣制酸裝置節(jié)能實(shí)踐

        2017-03-12 15:31:43楊德鑫茍彥軍
        硫酸工業(yè) 2017年2期
        關(guān)鍵詞:制酸金川熱能

        楊德鑫,茍彥軍

        (廣西金川有色金屬有限公司化工廠,防城港,538000)

        1 600 kt /a 高濃度冶煉煙氣制酸裝置節(jié)能實(shí)踐

        楊德鑫,茍彥軍

        (廣西金川有色金屬有限公司化工廠,防城港,538000)

        硫酸生產(chǎn) 冶煉煙氣 節(jié)能 低溫?zé)峄厥?/p>

        廣西金川有色金屬有限公司(以下簡(jiǎn)稱金川有色)采用閃速爐熔煉-閃速爐吹煉-陽(yáng)極爐精煉-電解精煉工藝生產(chǎn)陰極銅,設(shè)計(jì)陰極銅產(chǎn)能400 kt/a,配套冶煉煙氣制酸裝置1 600 kt/a。金川有色1 600 kt/a硫酸裝置是我國(guó)目前技術(shù)裝備水平較高的系統(tǒng)之一,集中采用了孟莫克公司預(yù)轉(zhuǎn)化工藝、低溫?zé)峄厥誋RS工藝及離子液循環(huán)脫硫工藝等新技術(shù)[1]。該裝置處理高濃度SO2煙氣制酸,采用高效節(jié)能技術(shù)和設(shè)備,回收利用轉(zhuǎn)化、干吸工序熱能,系統(tǒng)熱能回收利用率處于較高水平。

        1 凈化工序節(jié)能

        1 600 kt/a硫酸裝置凈化工序采用絕熱蒸發(fā)稀酸洗滌凈化工藝,來(lái)自冶煉電收塵器的煙氣經(jīng)一級(jí)動(dòng)力波洗滌器—?dú)怏w冷卻塔—二級(jí)動(dòng)力波洗滌器—2級(jí)電除霧器洗滌凈化后送入干燥塔處理,在煙氣洗滌過(guò)程中加入除氟劑硅酸鈉進(jìn)行除氟處理。裝置采用目前國(guó)內(nèi)外大型裝置廣泛使用的湍沖泡沫洗滌設(shè)備、蜂窩狀導(dǎo)電玻璃鋼電除霧器和稀酸板式換熱器,具有操作彈性大、洗滌凈化效果好、循環(huán)液允許含塵量高、污酸排放量少等優(yōu)點(diǎn)[2]。由于煙氣SO2濃度高,與同規(guī)模常規(guī)氣濃制酸裝置相比,凈化煙氣量較小,系統(tǒng)設(shè)備、管道尺寸減小且布置緊湊,因此凈化工序較為節(jié)能,循環(huán)泵耗電量較小。

        2 轉(zhuǎn)化工序節(jié)能

        該裝置轉(zhuǎn)化采用預(yù)轉(zhuǎn)化+ⅢⅣⅠ-ⅤⅡ“3+2”兩次轉(zhuǎn)化換熱工藝,轉(zhuǎn)化工序設(shè)置2臺(tái)余熱鍋爐和2臺(tái)省煤器回收SO2轉(zhuǎn)化余熱,生產(chǎn)5.6 MPa飽和蒸汽。

        1)采用預(yù)轉(zhuǎn)化工藝。采用預(yù)轉(zhuǎn)化器對(duì)SO2煙氣進(jìn)行預(yù)轉(zhuǎn)化,在進(jìn)入常規(guī)5段轉(zhuǎn)化器前部分SO2氧化為SO3,降低了常規(guī)轉(zhuǎn)化器進(jìn)口煙氣SO2濃度,同時(shí)起到抑制一段轉(zhuǎn)化率的作用。另外,通過(guò)預(yù)轉(zhuǎn)化環(huán)節(jié)可調(diào)節(jié)進(jìn)常規(guī)轉(zhuǎn)化器煙氣的氧硫比,確保后續(xù)轉(zhuǎn)化順利進(jìn)行。與常規(guī)轉(zhuǎn)化工藝相比,減少了需要配比的稀釋空氣量,減小設(shè)備和管道尺寸,大大降低設(shè)備投資費(fèi)用和運(yùn)行能耗。

        2)采用急擴(kuò)加速流縮放管式換熱器。該換熱器的管間氣體為縱向旋轉(zhuǎn)流動(dòng),管間氣流方向與管子平行,有比較大的通流面積和布管密度,布管數(shù)是傳統(tǒng)光管換熱器的1.5~2倍[3]。因此,設(shè)備尺寸減小,節(jié)省了投資費(fèi)用。該換熱器氣流方向與管子平行旋轉(zhuǎn)運(yùn)行,使得運(yùn)行阻力較低;在相同阻力的條件下,與光管相比縮放管的傳熱系數(shù)可以提高50%以上。

        3)在主轉(zhuǎn)化器一段至四段和2臺(tái)省煤器之間設(shè)置開(kāi)車(chē)升溫工藝管線。在系統(tǒng)開(kāi)車(chē)期間,可同步對(duì)主轉(zhuǎn)化器各段進(jìn)行升溫操作,并可將HRS系統(tǒng)旁通出升溫過(guò)程,降低了風(fēng)機(jī)運(yùn)行能耗。

        4)開(kāi)工燃?xì)庀到y(tǒng)采用天然氣燃燒間接加熱,并將預(yù)熱器排放的部分燃燒風(fēng)作為稀釋風(fēng)返回至開(kāi)工預(yù)熱系統(tǒng),提高了能源的利用率,降低了燃料消耗。

        5)設(shè)置2臺(tái)省煤器和2臺(tái)火管余熱鍋爐回收轉(zhuǎn)化系統(tǒng)中溫位熱能,生產(chǎn)5.6 MPa飽和蒸汽;蒸汽等級(jí)屬次高壓蒸汽,有利于提高蒸汽利用效率。

        3 干吸工序節(jié)能

        干吸工序采用1次干燥、2次吸收工藝,1次吸收采用帶有蒸汽噴入的HRS技術(shù)回收干吸低溫位熱能,生產(chǎn)1.0 MPa低壓飽和蒸汽。

        1)在二吸塔氣體出口至干燥塔氣體進(jìn)口設(shè)置開(kāi)車(chē)工藝管線。在系統(tǒng)開(kāi)車(chē)預(yù)熱升溫期間,出二吸塔的干燥氣體不排空,而是經(jīng)開(kāi)車(chē)工藝管線返回干燥塔循環(huán)利用。這樣,既減少了開(kāi)車(chē)母酸的用量,也減少開(kāi)車(chē)燃料用量。

        2)在干燥塔進(jìn)氣管上設(shè)置空氣進(jìn)口。對(duì)于需要補(bǔ)充空氣的制酸系統(tǒng),盡可能在凈化工序后、干燥工序前補(bǔ)充空氣,減少凈化系統(tǒng)的規(guī)模,降低能耗。在干燥塔進(jìn)氣管上設(shè)置空氣進(jìn)管,在開(kāi)車(chē)預(yù)熱階段,可在凈化系統(tǒng)不啟動(dòng)的前提下,對(duì)轉(zhuǎn)化系統(tǒng)進(jìn)行預(yù)熱升溫,減少動(dòng)力消耗[4]。

        3)一級(jí)吸收采用帶有蒸汽噴射的HRS工藝回收干吸低溫位熱能。不帶HRS系統(tǒng)的傳統(tǒng)一級(jí)吸收工藝通常采用80℃左右的濃硫酸來(lái)吸收SO3,產(chǎn)生的熱量由循環(huán)冷卻水移走;占干吸總熱量90%以上的SO3吸收熱和濃酸稀釋熱量最終通過(guò)循環(huán)冷卻水而流失于環(huán)境之中。HRS就是針對(duì)此部分熱量的回收而設(shè)計(jì)的,HRS在設(shè)計(jì)上采用HRS熱回收塔取代傳統(tǒng)工藝的吸收塔,用HRS鍋爐取代傳統(tǒng)工藝的吸收塔酸冷卻器,達(dá)到降溫和回收低溫位熱能的目的[5]。

        4 運(yùn)行情況及改進(jìn)措施

        目前,金川有色冶煉1 600 kt/a煙氣制酸裝置電耗為65 kWh/t,生產(chǎn)5.6 MPa飽和蒸汽0.22 t/t、1.0 MPa低壓飽和蒸汽0.50 t/t,達(dá)到了較好的節(jié)能和熱能回收效果。

        今后節(jié)能方面仍有兩點(diǎn)需要繼續(xù)改進(jìn):一是干吸塔仍均采用傳統(tǒng)散堆填料,節(jié)能效果不佳;將來(lái)可在保證系統(tǒng)干燥、吸收效率的前提下,逐步替換為規(guī)整填料,進(jìn)一步降低系統(tǒng)運(yùn)行阻力,節(jié)約風(fēng)機(jī)和酸泵運(yùn)行能耗。二是可進(jìn)一步優(yōu)化干吸串酸流程。目前離開(kāi)HRS加熱器串往干燥吸收的w(H2SO4)99.6%濃硫酸溫度較高,可將這部分串酸與串往稀釋器的w(H2SO4)94%干燥酸進(jìn)行換熱,以進(jìn)一步回收其中的熱量,提高HRS系統(tǒng)低壓飽和蒸汽產(chǎn)量。

        5 結(jié)語(yǔ)

        制酸裝置節(jié)能是一項(xiàng)系統(tǒng)工程,冶煉煙氣制酸技術(shù)依然處于不斷的發(fā)展之中,隨著新技術(shù)的不斷出現(xiàn),冶煉煙氣制酸將朝著設(shè)備尺寸更小、能耗更低、余熱回收利用水平更高的方向前進(jìn),并將進(jìn)一步降低硫酸生產(chǎn)成本;通過(guò)節(jié)能和熱能回收技術(shù)創(chuàng)新,未來(lái)可使冶煉煙氣制酸裝置成為真正的綠色“能源工廠”。

        [1]萬(wàn)愛(ài)東,郭萬(wàn)書(shū),張更生,等.廣西金川公司銅“雙閃”冶煉技術(shù)及試生產(chǎn)實(shí)踐[J].有色金屬:冶煉部分,2015(9):1-5.

        [2]艾新橋,楊德鑫,趙陽(yáng),等.冶煉煙氣制酸凈化系統(tǒng)生產(chǎn)指標(biāo)優(yōu)化調(diào)控研究[J].有色金屬:冶煉部分,2015 (9):64-66.

        [3]鄧先和,黃維軍.急擴(kuò)加速流縮放管氣體換熱器的結(jié)構(gòu)及應(yīng)用[J].硫酸工業(yè),2005(5):22-24.

        [4]肖萬(wàn)平.冶煉煙氣制酸裝置的節(jié)能論述[J].硫酸工業(yè),2015(5):17-20.

        [5]楊德鑫,茍彥軍,楊會(huì).低溫位熱能回收技術(shù)在1 600 kt/a硫酸系統(tǒng)中的應(yīng)用[J].硫酸工業(yè),2015(1):53-54.

        TQ111.16

        B

        :1002-1507(2017)02-0028-02

        2016-10-25。

        楊德鑫,男,廣西金川有色金屬有限公司化工廠教授級(jí)高級(jí)工程師,現(xiàn)從事技術(shù)管理工作。電話: 18677007839;E-mail:yangdexin@jnmc.com。

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