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        燃煤電廠寬溫催化劑全負(fù)荷脫硝的應(yīng)用研究

        2017-03-11 05:40:06劉海蛟程紀(jì)東李清毅李文華潘良金吳衛(wèi)紅
        上海節(jié)能 2017年2期
        關(guān)鍵詞:滿負(fù)荷氮氧化物轉(zhuǎn)化率

        劉海蛟 程紀(jì)東 孫 科 李清毅 李文華 潘良金 吳衛(wèi)紅

        1 浙江天地環(huán)保科技有限公司

        2 浙江浙能溫州發(fā)電有限公司

        3 浙江大學(xué)

        燃煤電廠寬溫催化劑全負(fù)荷脫硝的應(yīng)用研究

        劉海蛟1程紀(jì)東1孫 科1李清毅1李文華2潘良金1吳衛(wèi)紅3

        1 浙江天地環(huán)??萍加邢薰?/p>

        2 浙江浙能溫州發(fā)電有限公司

        3 浙江大學(xué)

        研究了寬溫催化劑在燃煤電廠的全負(fù)荷脫硝應(yīng)用。該新型SCR寬溫催化劑在設(shè)計(jì)煤種條件下35%~100% BMCR工況時(shí),脫硝效率不小于85%,氨逃逸率不大于3 ppm,SO2/SO3轉(zhuǎn)化率小于1%。研究結(jié)果表明,在100%負(fù)荷工況下,脫硝效率85.31%,氨逃逸率2.30 ppm,SO2/SO3轉(zhuǎn)化率0.835%。35%負(fù)荷工況下,脫硝效率85.05%,氨逃逸率2.51 ppm。在試驗(yàn)工況條件下,各項(xiàng)保證參數(shù)均達(dá)到保證值。

        脫硝;SCR;寬溫;催化劑;全負(fù)荷

        DOI∶10.13770/j.cnki.issn2095-705x.2017.02.002

        1 前言

        我國(guó)一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)以煤為主,2015年能源消費(fèi)總量43.0億t標(biāo)準(zhǔn)煤,煤炭消費(fèi)量占能源消費(fèi)總量的64.0%[1]。中國(guó)的一次能源結(jié)構(gòu)決定了我國(guó)的電力結(jié)構(gòu)是以煤電為主,2015年底全國(guó)火電裝機(jī)容量9.9億kW[2]?;痣姀S煤燃燒產(chǎn)生大量的氮氧化物,對(duì)環(huán)境保護(hù)造成不利的影響。為了降低氮氧化物對(duì)環(huán)境的影響,燃煤電廠多采用以選擇性催化還原(SCR)技術(shù)為主的氮氧化物控制技術(shù)。截至2014年底,已投運(yùn)火電廠煙氣脫硝機(jī)組容量約6.87億kW,占全國(guó)火電機(jī)組容量的75.0%,占全國(guó)煤電機(jī)組容量的83.2%[3]。

        SCR采用的催化劑對(duì)煙氣溫度有下限要求,當(dāng)機(jī)組負(fù)荷較低(煙氣溫度低于300℃)時(shí),催化劑活性下降,造成脫硝效率下降,氨逃逸率上升,生成硫酸氫銨造成空預(yù)器堵塞,影響機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行。為了避免低負(fù)荷下SCR系統(tǒng)對(duì)機(jī)組的不利影響,發(fā)電企業(yè)多采取SCR系統(tǒng)低負(fù)荷停止運(yùn)行的策略。針對(duì)發(fā)電企業(yè)在低負(fù)荷退出SCR系統(tǒng)投運(yùn)問題,環(huán)境保護(hù)部發(fā)文要求,火電廠在任何運(yùn)行負(fù)荷時(shí),都必須達(dá)標(biāo)排放。脫硝系統(tǒng)無(wú)法運(yùn)行導(dǎo)致的氮氧化物排放濃度高于排放限值要求的,應(yīng)認(rèn)定為超標(biāo)排放,并依法予以處罰[4]。使煙溫滿足SCR全負(fù)荷脫硝的常規(guī)措施是對(duì)鍋爐/汽輪機(jī)進(jìn)行改造,包括省煤器水側(cè)旁路改造、省煤器煙氣側(cè)旁路改造、省煤器分級(jí)改造、汽輪機(jī)高壓缸抽汽回?zé)岬燃夹g(shù)[5~8]。上述措施費(fèi)用較高,工期長(zhǎng)、對(duì)機(jī)組的熱效率和穩(wěn)定運(yùn)行有一定的影響。研究SCR催化劑在低負(fù)荷低煙溫下的適用性,對(duì)于解決燃煤電廠全負(fù)荷脫硝有重要意義,本文對(duì)新型寬溫催化劑在燃煤電廠的全負(fù)荷脫硝應(yīng)用進(jìn)行研究。

        2 燃煤電廠概況

        該電廠鍋爐系引進(jìn)國(guó)外技術(shù),由上海鍋爐廠制造的SG-1025/17.5-M869 型亞臨界中間一次再熱控制循環(huán)汽包爐,配用中速磨直吹式制粉系統(tǒng),固態(tài)排渣,π型布置、單爐膛、平衡通風(fēng)、爐膛四角正反切圓燃燒。噴嘴擺動(dòng)可調(diào),燃用易結(jié)渣性煙煤。爐前布置五臺(tái)HP-863型中速磨煤機(jī),每臺(tái)磨煤機(jī)出口4根煤粉管道接一層燃燒器。在脫硝改造期間同時(shí)進(jìn)行了取消旁路改造、鍋爐低氮燃燒器改造、汽輪機(jī)節(jié)能增容改造、干式靜電除塵器高頻電源改造,改造后過(guò)熱蒸汽流量由1 025 t/h擴(kuò)容到1087 t/h。

        該機(jī)組在2012年進(jìn)行了脫硝改造,每臺(tái)鍋爐安裝兩臺(tái)SCR脫硝反應(yīng)器,每個(gè)反應(yīng)器安裝了兩層催化劑。機(jī)組在2015年進(jìn)行了超低排放改造,結(jié)合鍋爐低氮燃燒器燃燒調(diào)整,每臺(tái)反應(yīng)器安裝兩層新的寬溫催化劑替換原有舊催化劑的方式進(jìn)行全負(fù)荷脫硝應(yīng)用示范。設(shè)計(jì)脫硝入口氮氧化物濃度300 mg/Nm3(6%O2),SO2/SO3轉(zhuǎn)化率不超過(guò)1%,氨逃逸率不超過(guò)3 ppm。

        3.測(cè)量方法

        3.1 氮氧化物

        在SCR反應(yīng)器的入口和出口煙道截面,分別采用等截面網(wǎng)格法布置煙氣取樣點(diǎn)。對(duì)SCR脫硝反應(yīng)器的進(jìn)出口各測(cè)點(diǎn)逐點(diǎn)測(cè)試,主要測(cè)試煙氣中的NO濃度和O2含量。將各網(wǎng)格點(diǎn)NOx濃度折成同一氧量下的濃度再進(jìn)行算術(shù)平均,其結(jié)果為該截面NOx濃度值。

        脫硝效率按如下公式計(jì)算:

        式中:η—脫硝裝置的脫硝效率,%;c1—折算到標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)、6%O2下的進(jìn)口煙氣NOx濃度,mg/ Nm3;c2—折算到標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)、6%O2下的出口煙氣NOx濃度,mg/Nm3。

        3.2 氨逃逸

        在SCR反應(yīng)器出口測(cè)點(diǎn)位置測(cè)試,每個(gè)測(cè)量面的測(cè)點(diǎn)數(shù)不少于3點(diǎn)。測(cè)試方法參照《燃煤電廠煙氣脫硝裝置性能驗(yàn)收試驗(yàn)規(guī)范》DL/T260-2012附錄B。采樣裝置如圖1所示。

        通過(guò)化學(xué)分析,按照如下公式得出煙氣中氨逃逸濃度,氨逃逸按如下公式計(jì)算:

        式中:C—氨逃逸濃度,ppm;1.318—氨體積折算系數(shù),L/g;MNH3—SCR出口煙氣中氨含量(標(biāo)態(tài)、干基、6%O2),μg;VNH3—抽取煙氣體積(標(biāo)態(tài)、干基、6%O2),L。

        圖1 氨逃逸濃度采集裝置

        圖2 SO3采樣系統(tǒng)

        3.3 SO3濃度

        每個(gè)測(cè)量面的測(cè)點(diǎn)數(shù)不少于3點(diǎn)。測(cè)試方法參照《石灰石-石膏濕法煙氣脫硫裝置性能驗(yàn)收試驗(yàn)規(guī)范》DL/T998-2006附錄A。采樣裝置如圖2所示。

        通過(guò)化學(xué)分析,按照如下公式得出煙氣中SO3的濃度:

        式中:CSO3—三氧化硫濃度(標(biāo)態(tài)、干基、6%O2),mg/m3;0.833—硫酸根對(duì)三氧化硫的折算系數(shù);L—洗液的容積,0.1L;X—洗液中硫酸根離子的含量,mg/L;V—抽取的煙氣體積(標(biāo)態(tài)、干基、6%O2),m3。

        3.4 SO2/SO3轉(zhuǎn)化率

        煙氣中SO2的采樣方法執(zhí)行GB/T 16157和HJ/T 47的規(guī)定,煙氣中SO3的采樣方法參照?qǐng)?zhí)行DL/T 998 附錄A的規(guī)定。通過(guò)測(cè)量SCR進(jìn)口的SO2、SO3和出口的SO3濃度,通過(guò)計(jì)算得到。

        SO2/SO3轉(zhuǎn)化率按如下公式計(jì)算:

        式中:X —煙氣脫硝系統(tǒng)SO2/SO3轉(zhuǎn)化率,%;MSO2—SO2的摩爾質(zhì)量,g/mol;MSO3—SO3的摩爾質(zhì)量,g/mol;CSO3out—SCR反應(yīng)器出口煙氣中SO3濃度(標(biāo)態(tài)、干基、6%O2),mg/m3;CSO3in—SCR反應(yīng)器入口煙氣中SO3濃度(標(biāo)態(tài)、干基、6%O2),mg/m3;CSO2in—SCR反應(yīng)器入口煙氣中SO2濃度(標(biāo)態(tài)、干基、6%O2),mg/m3。

        4 研究?jī)?nèi)容

        4.1 滿負(fù)荷工況脫硝性能

        對(duì)滿負(fù)荷工況下,按照3.1節(jié)的測(cè)試方法對(duì)SCR反應(yīng)器進(jìn)出口氮氧化物濃度和氧量進(jìn)行測(cè)量,從而計(jì)算出SCR的脫硝效率;按照3.2節(jié)的測(cè)試方法對(duì)多個(gè)測(cè)量點(diǎn)的氨逃逸率進(jìn)行測(cè)量,從而計(jì)算出SCR的氨逃逸率;按照3.3和3.4節(jié)的測(cè)試方法對(duì)多個(gè)測(cè)量點(diǎn)的二氧化硫和三氧化硫的濃度進(jìn)行測(cè)量,從而計(jì)算出SCR的SO2/SO3轉(zhuǎn)化率。具體測(cè)量結(jié)果如圖3所示。

        圖3是滿負(fù)荷工況下SCR入口氮氧化物濃度分布情況,從圖中可以看出入口的氮氧化物濃度分布較為均勻,相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)表差只有3.86%。圖4是滿負(fù)荷工況下SCR出口氮氧化物濃度分布情況,從圖中可以看出,由于煙道的翻轉(zhuǎn)和偏斜,噴氨區(qū)域的速度場(chǎng)有一定的偏差,在入口的氮氧化物濃度較為均勻情況下,出口的氮氧化物濃度分布相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差有所增加。脫硝效率85.31%。

        表1是滿負(fù)荷工況下SO2/SO3轉(zhuǎn)化率測(cè)試結(jié)果,在滿負(fù)荷工況下(入口煙氣溫度375℃),寬溫催化劑的SO2/SO3轉(zhuǎn)化率滿足不超過(guò)1%的要求。

        表2是滿負(fù)荷工況下氨逃逸率測(cè)試數(shù)據(jù),從結(jié)果中可以看出氨逃逸率滿足不超過(guò)3 ppm的要求。

        4.2 最低穩(wěn)燃負(fù)荷工況脫硝性能

        SO2/SO3的化率對(duì)溫度變化敏感,溫度越高,轉(zhuǎn)化率越高。由于滿負(fù)荷工況下SO2/SO3轉(zhuǎn)化率不超過(guò)1%,因此在最低穩(wěn)燃負(fù)荷工況下,煙溫較低,SO2/SO3轉(zhuǎn)化率不是關(guān)注的重點(diǎn)。最低穩(wěn)燃負(fù)荷主要考量脫硝效率和氨逃逸率。

        圖4是最低穩(wěn)燃負(fù)荷工況下SCR入口氮氧化物濃度分布情況,圖4是最低穩(wěn)燃負(fù)荷工況下SCR出口氮氧化物濃度分布情況。從圖中可以看出,在低負(fù)荷情況下入口的氮氧化物分布濃度有所變化,在噴氨格柵沒有隨之調(diào)整的情況下,出口的氮氧化物濃度分布波動(dòng)較大。脫硝效率85.05%。

        圖3 滿負(fù)荷入口NOx濃度分布

        圖4 滿負(fù)荷出口NOx濃度分布

        表1 SO2/SO3轉(zhuǎn)化率測(cè)試數(shù)據(jù)

        表2 氨逃逸率測(cè)試數(shù)據(jù)

        圖5 最低穩(wěn)燃負(fù)荷入口NOx濃度分布

        圖6 最低穩(wěn)燃負(fù)荷出口NOx濃度分布

        表3 氨逃逸率測(cè)試數(shù)據(jù)

        表3是最低穩(wěn)燃負(fù)荷工況下(煙氣溫度275℃)氨逃逸率測(cè)試數(shù)據(jù),從結(jié)果中可以看出氨逃逸率滿足不超過(guò)3 ppm的要求。

        5 結(jié)論

        (1)寬溫催化劑能夠滿足鍋爐在全負(fù)荷工況運(yùn)行下的脫硝效率、氨逃逸率、SO2/SO3轉(zhuǎn)化率的要求,是解決當(dāng)前SCR脫硝系統(tǒng)難以適應(yīng)負(fù)荷變化的有效途徑。

        (2)為了進(jìn)一步提升負(fù)荷變化時(shí)噴氨量的精確控制,脫硝改造應(yīng)結(jié)合噴氨格柵細(xì)調(diào)進(jìn)行相應(yīng)的優(yōu)化。

        [1] 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 《中華人民共和國(guó)2015 年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》 2016 年 2 月 29 日

        [2]國(guó)家能源局 《2015年全國(guó)6000千瓦及以上電廠發(fā)電設(shè)備平均利用小時(shí)情況》 2016年1月29日

        [3]中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì) 《中電聯(lián)發(fā)布2014年度火電廠環(huán)保產(chǎn)業(yè)信息》2015年5月7日

        [4]環(huán)境保護(hù)部 《關(guān)于火電廠SCR脫硝系統(tǒng)在鍋爐低負(fù)荷運(yùn)行情況下NOx排放超標(biāo)有關(guān)問題的復(fù)函》環(huán)函[2015]143號(hào) 2015年6月19日

        [5]閆超,張?zhí)m華 1000MW機(jī)組全負(fù)荷低NOx排放優(yōu)化 電力科學(xué)與工程 第31卷第12期 2015年12月 61-65

        [6]羅江勇,呂新樂,邊鵬飛,韓琪 600MW超臨界鍋爐全負(fù)荷工況脫硝改造方案探討 山東電力技術(shù) 第42卷(總第214期) 2015年第10期61-66

        [7]高偉,宋寶軍 1000MW超超臨界鍋爐全負(fù)荷投運(yùn)SCR技術(shù)方案探討 鍋爐制造 第1期 2015年1月 37-39

        [8]黃文靜,戴蘇峰,艾春美,康志宏 電站燃煤鍋爐全負(fù)荷SCR脫硝控制技術(shù)探討 節(jié)能技術(shù) 第2期 第33卷(總第190期) 2015年3月 189-192

        Study on Wide Temperature Catalyst
        Full Load Denitrification Application at Coal-Fired Power Plant

        Liu Haijiao1, Cheng Jidong1, Sun Ke1, Li Qingyi1, Li Wenhua2, Pan Liangjin1, Wu weihong3

        1 Zhejiang Province Tiandi Environment Protection Technology Co.,Ltd
        2 Zhejiang Province Zhe Energy Wenzhou Power Generation Co.,Ltd
        3 Zhejiang University

        ∶The author studies wide temperature catalyst full load application at coal-fired power plant. The brand new SCR wide temperature denitrification rate is above 85%, ammonia escaping rate is under 3ppm and SO2/SO3conversion rate is under 1% when design condition of coal variety is between 35%~100%. The experiment result shows that denitrification efficiency is 85.31%, ammonia escaping rate is 2.3 ppm and SO2/SO3conversion rate is 0.835% when load condition is 100%. The experiment result also shows that denitrification efficiency is 85.05%, ammonia escaping rate is 2.51 ppm when load condition is 35%. All parameters are guaranteed under test conditions.

        ∶Denitrification, SCR, Wide Temperature, Catalyst, Full Load

        劉海蛟:(1978.02-),男,工程師,主要從事電廠環(huán)保技術(shù)研究和設(shè)計(jì)工作。

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