劉立斌
天壕環(huán)境寧夏節(jié)能投資有限公司
熱電廠鍋爐高壓變頻節(jié)能技術(shù)改造分析
劉立斌
天壕環(huán)境寧夏節(jié)能投資有限公司
據(jù)統(tǒng)計,我國的高耗能和高污染行業(yè)集中在電力、石化、冶金、礦業(yè)行業(yè)中,而這些企業(yè)電能的消耗大多數(shù)都是在高壓大功率的三相交流電動機(jī)上。三相交流電動機(jī)的消耗約占整個企業(yè)電能的65~75%,因此,高壓電動機(jī)的節(jié)能對于生產(chǎn)企業(yè)來說非常重要。文章以熱電廠鍋爐風(fēng)機(jī)為研究目標(biāo),探討熱電廠鍋爐風(fēng)機(jī)高壓變頻節(jié)能技術(shù)改造的需求、原理和方案。
熱電廠;鍋爐風(fēng)機(jī);高壓變頻節(jié)能
通過分析鍋爐風(fēng)機(jī)原理可知,隨著鍋爐負(fù)荷的變化,二次風(fēng)機(jī)的調(diào)節(jié)較為頻繁。而如今大部分鍋爐風(fēng)機(jī)是全頻運(yùn)行的模式,即無法改變風(fēng)機(jī)的運(yùn)行功率,是在風(fēng)機(jī)出風(fēng)口設(shè)置擋板,當(dāng)需要對風(fēng)量進(jìn)行調(diào)節(jié)時,通過調(diào)節(jié)擋板開合度來實(shí)現(xiàn)。這樣的運(yùn)行模式,導(dǎo)致二次風(fēng)機(jī)在進(jìn)行調(diào)節(jié)時,很大一部分的風(fēng)力被擋板消耗,甚至產(chǎn)生的回流風(fēng)再次抵消掉一部分風(fēng)力,造成電力的大量浪費(fèi)。據(jù)統(tǒng)計,鍋爐風(fēng)機(jī)的耗電量占熱電廠總耗電量的45% 左右,而擋板調(diào)節(jié)的方式,使得鍋爐高負(fù)荷時風(fēng)機(jī)浪費(fèi)的電力約為25%,鍋爐低負(fù)荷時風(fēng)機(jī)浪費(fèi)的電力達(dá)到了75%。
所謂高壓變頻技術(shù),是通過調(diào)節(jié)電壓的輸出,控制風(fēng)機(jī)的實(shí)際功率,從而進(jìn)一步控制風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速,調(diào)節(jié)風(fēng)機(jī)風(fēng)量,在風(fēng)機(jī)中應(yīng)用高壓變頻技術(shù),就可以使得出風(fēng)口的擋板完全打開,利用變頻技術(shù)從源頭調(diào)節(jié)風(fēng)機(jī)的風(fēng)量輸出。風(fēng)機(jī)的電機(jī)轉(zhuǎn)速公式為:n=(1-s)n0,n0=60f/p。其中n為實(shí)際轉(zhuǎn)速,n0為理論轉(zhuǎn)速,s是轉(zhuǎn)差率,f是電機(jī)的運(yùn)行頻率(60是60s),p是電機(jī)極對數(shù)。由轉(zhuǎn)速公式可看出,在不考慮轉(zhuǎn)差率s的情況下(s=0~0.05),電機(jī)的實(shí)際轉(zhuǎn)速n=60f/p,即n 與f是成正比例相關(guān)的,n的值會隨著f的增加而增加,隨著f的減少而減少,所以控制功率的輸出,來調(diào)節(jié)f的值,就能夠完成對電機(jī)轉(zhuǎn)速n的調(diào)節(jié)。
HARSVERT-A系列10KV高壓變頻調(diào)器共有21個功率單元,每7個功率單元串聯(lián)構(gòu)成一相。每個功率單元結(jié)構(gòu)上完全一致,可以互換,其電路結(jié)構(gòu)如圖1所示,為基本的交-直-交單相逆變電路,整流側(cè)為二極管三相全橋。通過對IGBT逆變橋進(jìn)行正弦PWM控制。輸入側(cè)由移相變壓器給每個單元供電,移相變壓器的副邊繞組分為3組,構(gòu)成42脈沖整流方式,這種多級移相疊加的整流方式,可以大大改善網(wǎng)絡(luò)的電流波形,使其在負(fù)載下網(wǎng)側(cè)功率因數(shù)接近1。
輸出側(cè)由每個單元的U、V輸出端子相互串接而成星型接法給電動機(jī)供電,通過對每個單元的PWM波形進(jìn)行重組,這種波形正弦度好,d*/d+小,可減少對電纜和電動機(jī)的絕緣損壞,無需輸出濾波器就可以使輸出電纜有很長的長度,電動機(jī)不需要降額使用,可直接用于舊設(shè)備的改造。同時,電動機(jī)的諧波損耗大大減少,消除了由此引起的機(jī)械振動,減小了軸承和葉片的機(jī)械應(yīng)力。
當(dāng)某一個單元出現(xiàn)故障時,通過將繼電器K閉合,可以將此單元旁路出系統(tǒng)而不影響其它單元的運(yùn)行,變頻器可持續(xù)降額運(yùn)行。如此,可減少停機(jī)造成的損失。
3.1 問題
克拉瑪依石化公司熱電廠目前廠用電率約為19%,較之同類電廠偏高,主要原因是廠用輔機(jī)運(yùn)行效率低下,其中風(fēng)機(jī)耗電量約占熱電廠用電的25%~30%。熱電廠2#鍋爐為東方鍋爐廠生產(chǎn)的DG-130/3.82-4型、中間倉儲式制粉系統(tǒng)、煤氣混燃鍋爐,配置2臺G4-73-11NO12D型送風(fēng)機(jī)(電機(jī)容量220kW,設(shè)計風(fēng)量71200m3/h),2臺引風(fēng)機(jī)。送風(fēng)機(jī)是熱電廠主要用電設(shè)備,設(shè)計采用定速電機(jī)帶動送風(fēng)機(jī),通過擋板調(diào)節(jié)送風(fēng)量,以適應(yīng)機(jī)組負(fù)荷變化,鍋爐送風(fēng)系統(tǒng)在運(yùn)行過程中存在以下問題。(1)擋板調(diào)節(jié)導(dǎo)致風(fēng)道壓流損失嚴(yán)重,風(fēng)速較大時,會產(chǎn)生擋板的沖擊損耗。(2)擋板動作遲緩,手動時不易操作,操作不當(dāng)會造成送風(fēng)機(jī)振動,難以達(dá)到最佳調(diào)節(jié)狀態(tài)。(3)送風(fēng)機(jī)擋板執(zhí)行機(jī)構(gòu)為大力矩電動執(zhí)行器,故障較多,不適應(yīng)長期頻繁調(diào)節(jié),使送風(fēng)系統(tǒng)一直不能投入自動運(yùn)行,無法實(shí)現(xiàn)氧量自控。
3.2 改造
基于熱電廠廠用段電壓為10KV,參考其他燃煤電廠變頻調(diào)速改造方案(表1),最終選擇目前燃煤電廠應(yīng)用較多的高壓方案(保留原有10KV電機(jī)),在電機(jī)與開關(guān)之間增加一套高壓變頻裝置,保留原有工頻回路做為旁路。該方案無需升降壓變壓器,功率器件在電網(wǎng)與電機(jī)之間直接構(gòu)建變換器。變頻系統(tǒng)由高壓變頻器、整流變壓器、電機(jī)和開關(guān)組成,選用北京利德華福電氣技術(shù)有限公司的HARSVERT-A06/035型變頻器,變頻器輸入電壓為6000V,額定功率為220kW,額定電流為35A。
(1)2#鍋爐2臺送風(fēng)機(jī)變頻改造前后半年內(nèi)的耗電量、產(chǎn)汽量及單位噸汽平均耗電量統(tǒng)計見表2,可見變頻改造后在生產(chǎn)相同蒸汽量情況下,送風(fēng)機(jī)耗電量大幅較小。改造后半年時間共計產(chǎn)汽414412t,若以改造前單位噸汽平均耗電量1.5883kW·h計算,則節(jié)約耗電量為213505.06kW·h,以下網(wǎng)電價0.414元/(kW·h)計算,改造后半年時間內(nèi)2#鍋爐2臺送風(fēng)機(jī)僅耗電量一項(xiàng)就節(jié)約電費(fèi)8.84萬元。
(2)2# 鍋爐送風(fēng)機(jī)變頻改造后半年時間內(nèi),1#~3# 鍋爐產(chǎn)汽量、送風(fēng)機(jī)耗電量及單位噸汽平均耗電量統(tǒng)計見表3,可見,在1#~3# 鍋爐產(chǎn)汽量基本相同情況下,2# 鍋爐2 臺送風(fēng)機(jī)耗電量明顯小于工頻運(yùn)行的1#、3# 鍋爐送風(fēng)機(jī)耗電量。
變頻器調(diào)速的工作原理是將交流電順變成直流電,平滑濾波后再經(jīng)過逆變回路,將直流電變成不同頻率的交流電,使電動機(jī)獲得無級調(diào)速所需要的電壓和頻率,從而直接改變和控制電動機(jī)的軸功率。鍋爐系統(tǒng)變頻改造后,效率穩(wěn)定在一個較理想范圍內(nèi),電機(jī)能耗明顯降低。實(shí)現(xiàn)鍋爐氧量自控,為優(yōu)化燃燒、提高鍋爐效率提供可靠保證,另外消除了電機(jī)因啟停產(chǎn)生的慣動量對設(shè)備的機(jī)械沖擊,減少了機(jī)械部分的磨損和振動,延長了風(fēng)機(jī)檢修周期,節(jié)省了維護(hù)費(fèi)用。
[1]元東旭.旺隆熱電廠鍋爐風(fēng)機(jī)系統(tǒng)的節(jié)能改造技術(shù)研究[D].華南理工大學(xué),2015.
[2]陳偉玲.熱電廠鍋爐風(fēng)機(jī)高壓變頻節(jié)能技術(shù)改造分析[J].硅谷,2014,15:141+127.