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        某臺(tái)630 MW機(jī)組低壓轉(zhuǎn)子異常振動(dòng)診斷及處理

        2017-03-10 07:23:11李衛(wèi)軍吳文健應(yīng)光耀
        浙江電力 2017年1期
        關(guān)鍵詞:軸封動(dòng)平衡動(dòng)靜

        李衛(wèi)軍,吳文健,應(yīng)光耀

        (國(guó)網(wǎng)浙江省電力公司電力科學(xué)研究院,杭州310014)

        某臺(tái)630 MW機(jī)組低壓轉(zhuǎn)子異常振動(dòng)診斷及處理

        李衛(wèi)軍,吳文健,應(yīng)光耀

        (國(guó)網(wǎng)浙江省電力公司電力科學(xué)研究院,杭州310014)

        對(duì)某臺(tái)630 MW機(jī)組低壓轉(zhuǎn)子的異常振動(dòng)進(jìn)行了測(cè)試試驗(yàn),結(jié)果表明:低壓轉(zhuǎn)子存在原始不平衡或熱不平衡且動(dòng)靜間隙偏小、發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子上的熱不平衡,引起低壓轉(zhuǎn)子不同程度的動(dòng)靜碰磨,導(dǎo)致低壓轉(zhuǎn)子軸振異常。通過(guò)在低壓轉(zhuǎn)子與汽發(fā)對(duì)輪上同時(shí)加重的現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)平衡調(diào)整,徹底解決了該振動(dòng)問(wèn)題,可為630 MW機(jī)組的振動(dòng)故障診斷提供參考。

        630 MW機(jī)組;低壓轉(zhuǎn)子;異常振動(dòng);碰磨;動(dòng)平衡

        0 引言

        隨著汽輪機(jī)技術(shù)的發(fā)展,通流改造技術(shù)可顯著提高機(jī)組的效率,是火電機(jī)組節(jié)能減排的重要措施。在蒸汽流量不變的情況下,600 MW亞臨界機(jī)組銘牌出力可改造為630 MW機(jī)組,其安全可靠性均有所提高。但改造后的部分機(jī)組在調(diào)試或運(yùn)行過(guò)程中,因轉(zhuǎn)子質(zhì)量不平衡、轉(zhuǎn)子動(dòng)靜碰磨等振動(dòng)故障[1,2],影響機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行。

        目前,浙江省已完成5臺(tái)某型機(jī)組的改造,其效率、可靠性均有明顯的改善。但有1臺(tái)改造后的630 MW機(jī)組在調(diào)試及運(yùn)行過(guò)程中,低壓LPB轉(zhuǎn)子軸振存在波動(dòng)較大的異常情況,影響其安全可靠性。通過(guò)對(duì)機(jī)組軸系振動(dòng)測(cè)試及分析,認(rèn)為L(zhǎng)PB轉(zhuǎn)子的動(dòng)靜碰磨為主要原因,并采用動(dòng)平衡,徹底處理了該機(jī)組的振動(dòng)問(wèn)題,軸系振動(dòng)為優(yōu)良并且很穩(wěn)定。

        1 機(jī)組概述與振動(dòng)現(xiàn)象

        1.11 號(hào)機(jī)組概述

        2016年,某廠1號(hào)機(jī)組開展通流改造,改造后汽輪機(jī)型號(hào)為N630-16.7/538/538-1,為亞臨界一次再熱式、四缸四排汽、單軸凝汽式汽輪機(jī)。汽輪機(jī)高、中、低壓轉(zhuǎn)子由剛性聯(lián)軸器聯(lián)接并支撐在8只徑向軸承上,其中1—4號(hào)軸承為可傾瓦結(jié)構(gòu),5號(hào)軸承為三瓦塊可傾瓦軸承,6—8號(hào)軸承為圓筒軸承,發(fā)電機(jī)軸承為可傾瓦軸承。其軸系布置如圖1。

        圖1 機(jī)組軸系布置示意

        為了提高低壓缸效率及安全可靠性,低壓缸進(jìn)行了技術(shù)改造,具體措施為:

        (1)葉片改型。低壓缸通流采用雙向反動(dòng)式壓力級(jí),為2×7級(jí),末級(jí)采用1 050 mm的長(zhǎng)葉片。

        (2)缸體加固。600 MW亞臨界機(jī)組在改造前低壓轉(zhuǎn)子的缸體較弱,真空變化時(shí),低壓轉(zhuǎn)子易發(fā)生動(dòng)靜碰磨現(xiàn)象[3]。在改造過(guò)程中,對(duì)低壓缸進(jìn)行了加固,以提高低壓缸的剛度。

        (3)凝汽器的改造。凝汽器由原來(lái)的單背壓、雙流程改為雙背壓、單流程。

        1.2 振動(dòng)現(xiàn)象及特征

        該機(jī)組通流改造結(jié)束后,2016年9月8日首次啟動(dòng)中,19∶00定速2 450 r/min進(jìn)行中速暖機(jī);19∶40后的1 h內(nèi),7號(hào)瓦、8號(hào)瓦軸振分別由41 μm和46 μm爬升至64 μm和70 μm,隨后逐漸降低至42 μm和45 μm。在2 950 r/min的閥切換中,7號(hào)、8號(hào)軸振在2 min內(nèi)快速分別由52 μm和91 μm爬升至122 μm和173 μm,導(dǎo)致機(jī)組停機(jī),振動(dòng)數(shù)據(jù)見表1,振動(dòng)趨勢(shì)見圖2。

        圖2 首次啟動(dòng)中8Y振動(dòng)變化趨勢(shì)

        表1 該機(jī)組Y向軸振數(shù)據(jù)

        7號(hào)瓦、8號(hào)瓦軸振爬升極快,6號(hào)瓦、9號(hào)瓦的振動(dòng)變化量較小,認(rèn)為振動(dòng)故障在低壓LPB轉(zhuǎn)子(下文簡(jiǎn)稱LPB轉(zhuǎn)子)。7號(hào)瓦、8號(hào)瓦爬升過(guò)程為時(shí)2 min,以1X分量為主,振動(dòng)變化不是突變性振動(dòng),可排除轉(zhuǎn)子部件脫落或?qū)嗗e(cuò)位等故障,確認(rèn)LPB轉(zhuǎn)子發(fā)生了動(dòng)靜碰磨[4]。

        9月9日03時(shí)定速3 000 r/min并進(jìn)行電氣試驗(yàn)期間,低壓LPB轉(zhuǎn)子軸動(dòng)較穩(wěn)定。9月9日20時(shí)并網(wǎng),7號(hào)瓦、8號(hào)瓦軸振在11 min內(nèi)分別爬升至195 μm和180 μm,和前一次的振動(dòng)快速爬升情況極其相似,致使機(jī)組跳機(jī),數(shù)據(jù)見表1。

        9月10日04時(shí)定速3 000 r/min,7號(hào)瓦、8號(hào)瓦振動(dòng)分別穩(wěn)定在80 μm和60 μm。降低機(jī)組真空,即真空由-96 kPa降低至-92 kPa;調(diào)整機(jī)組軸封汽溫度,將軸封汽溫度由142℃提高至162℃,機(jī)組振動(dòng)較穩(wěn)定,在帶10%負(fù)荷5個(gè)多小時(shí)后,順利完成閥門汽密性試驗(yàn)和超速試驗(yàn)。機(jī)組發(fā)生動(dòng)靜碰磨后,調(diào)整軸封汽溫度、真空等,均可使低壓轉(zhuǎn)子軸振減小或趨于穩(wěn)定,進(jìn)一步驗(yàn)證了機(jī)組的振動(dòng)爬升為低壓轉(zhuǎn)子動(dòng)靜碰磨。

        該機(jī)組在9月12日后的帶負(fù)荷過(guò)程中,7號(hào)瓦、8號(hào)瓦軸振分別在80~94 μm和83~104 μm波動(dòng),且以1X分量為主。分析認(rèn)為L(zhǎng)PB轉(zhuǎn)子發(fā)生輕微動(dòng)靜碰磨或軸瓦不穩(wěn)定,通過(guò)調(diào)整真空、軸封汽溫度等,7號(hào)瓦、8號(hào)瓦軸振雖在波動(dòng),但未發(fā)生大幅波動(dòng)現(xiàn)象,詳細(xì)數(shù)據(jù)見表2。

        表2 該機(jī)組帶負(fù)荷過(guò)程Y向軸振數(shù)據(jù)

        2 原因分析

        該機(jī)組運(yùn)行過(guò)程中,7號(hào)、8號(hào)瓦軸振存在快速爬升或波動(dòng)現(xiàn)象,其原因?yàn)椋狠S封汽溫度、真空等不匹配、轉(zhuǎn)子的軸端汽封間隙偏小、轉(zhuǎn)子存在動(dòng)不平衡等,均會(huì)導(dǎo)致轉(zhuǎn)子發(fā)生動(dòng)靜碰磨,引起軸振爬升或波動(dòng)現(xiàn)象。分析如下:

        2.1 LPB轉(zhuǎn)子動(dòng)靜間隙較小

        為了提高低壓缸效率,在通流改造、軸封改造中,軸封、汽封與轉(zhuǎn)子的間隙設(shè)計(jì)值偏小,這給機(jī)組的安裝、運(yùn)行帶來(lái)了一定的難度。若轉(zhuǎn)子動(dòng)靜間隙較小,在機(jī)組運(yùn)行中,諸如軸封汽溫度、真空等運(yùn)行參數(shù)和運(yùn)行工況不匹配,誘發(fā)動(dòng)靜碰磨,振動(dòng)略微爬升后,容易發(fā)生嚴(yán)重的動(dòng)靜碰磨,致使低壓轉(zhuǎn)子軸振快速爬升,甚至導(dǎo)致停機(jī),這和該機(jī)組振動(dòng)現(xiàn)象一致。

        由表1可知,機(jī)組第一次、第二次動(dòng)靜碰磨,低壓轉(zhuǎn)子振動(dòng)爬升時(shí)間分別為2 min和11 min,振動(dòng)爬升至173 μm和195 μm。這表明,動(dòng)靜碰磨發(fā)生后,動(dòng)靜間隙有所增大,后期的碰磨強(qiáng)度已有所減弱。

        2.2 低壓轉(zhuǎn)子存在不平衡現(xiàn)象

        低壓轉(zhuǎn)子的軸振略大時(shí),容易出現(xiàn)動(dòng)靜碰磨。該機(jī)組定速3 000 r/min時(shí),低壓LPA轉(zhuǎn)子、低壓LPB轉(zhuǎn)子的最大軸振分別為60 μm和80 μm,且以1X分量為主。LPA轉(zhuǎn)子軸振較小,相對(duì)較穩(wěn)定,未發(fā)生動(dòng)靜碰磨;而LPB轉(zhuǎn)子軸振相波動(dòng)較大,發(fā)生了2次嚴(yán)重的動(dòng)靜碰磨,表現(xiàn)為7號(hào)瓦、8號(hào)瓦軸振大幅爬升。經(jīng)計(jì)算,低壓LPB轉(zhuǎn)子上存在一定的不平衡量,且嚴(yán)重動(dòng)靜碰磨后,其不平衡量有所增大。

        該機(jī)組在帶負(fù)荷過(guò)程中,LPB轉(zhuǎn)子發(fā)生輕微動(dòng)靜碰磨,前期較輕微。在機(jī)組溫升試驗(yàn)后,因發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子的熱不平衡,7—10號(hào)瓦振動(dòng)略增大,低壓轉(zhuǎn)子動(dòng)靜碰磨有所加重,7號(hào)瓦、8號(hào)瓦振動(dòng)波動(dòng)頻繁且振動(dòng)變化量有所增大。經(jīng)計(jì)算,不同工況下,低壓LPB轉(zhuǎn)子上的不平衡量基本不變,表明碰磨程度較輕,未產(chǎn)生明顯的熱不平衡。

        2.3 低壓轉(zhuǎn)子臨界轉(zhuǎn)速對(duì)碰磨的影響

        在機(jī)組升降速過(guò)程中,測(cè)定轉(zhuǎn)子升速與降速過(guò)程的軸振值,根據(jù)波特圖或奈奎斯特圖確定其臨界轉(zhuǎn)速。該機(jī)組8號(hào)瓦在超速前后的波特圖見圖3、圖4(其它軸振波特圖相似,不再列舉),該型2臺(tái)改造機(jī)組的臨界轉(zhuǎn)速如表3。

        由圖3、圖4可知,LPB轉(zhuǎn)子的1階臨界轉(zhuǎn)速為1 580~1 710 r/min,并存在2 910~2 970 r/min的臨界轉(zhuǎn)速,這與超速試驗(yàn)后的波特圖相吻合。廠家的資料顯示:低壓轉(zhuǎn)子臨界轉(zhuǎn)速為1 600 r/min,葉片的共振轉(zhuǎn)速在1 900~2 280 r/min及2 600~2 910 r/min范圍內(nèi)。根據(jù)波特圖,發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子的臨界轉(zhuǎn)速為2 910~2 970 r/min;勵(lì)磁機(jī)小軸在2 910~2 970 r/min的振動(dòng)均較小,且轉(zhuǎn)子質(zhì)量較低壓轉(zhuǎn)子輕很多,也不足以誘發(fā)低壓轉(zhuǎn)子的大振動(dòng)。因此,低壓轉(zhuǎn)子確實(shí)存在2 910~2 970 r/min范圍內(nèi)的臨界轉(zhuǎn)速,接近3 000 r/min。

        圖3 軸振8X波特

        圖4 軸振8Y波特

        表3 2臺(tái)機(jī)組低壓轉(zhuǎn)子的臨界轉(zhuǎn)速r/min

        LPB轉(zhuǎn)子臨界轉(zhuǎn)速接近3 000 r/min,即轉(zhuǎn)子強(qiáng)迫振動(dòng)和共振振動(dòng)頻率較近,轉(zhuǎn)子軸振不穩(wěn)定裕度降低,轉(zhuǎn)子發(fā)生動(dòng)靜碰磨,出現(xiàn)嚴(yán)重動(dòng)靜碰磨的概率會(huì)增大。一方面,轉(zhuǎn)子在臨界轉(zhuǎn)速附近發(fā)生動(dòng)靜碰磨,碰磨效應(yīng)產(chǎn)生的轉(zhuǎn)軸熱彎曲,將會(huì)增加碰撞程度[5]。另一方面,碰磨產(chǎn)生的熱彎曲使得轉(zhuǎn)子附加一熱不平衡量,軸振相應(yīng)會(huì)增大,因動(dòng)靜間隙較小,會(huì)使動(dòng)靜碰磨程度加劇,導(dǎo)致轉(zhuǎn)子軸振快速爬升。

        2.4 發(fā)電機(jī)軸振變化對(duì)低壓LPB轉(zhuǎn)子振動(dòng)的影響

        該機(jī)組在2016年9月20日的發(fā)電機(jī)溫升試驗(yàn)中,9號(hào)瓦、10號(hào)瓦軸振分別爬升13 μm,17 μm,以1X分量為主;且有一定的滯后性。機(jī)組在大電流工況下,因?yàn)闊崦洸粫场⒒茖优蛎浭茏璧纫蛩?,轉(zhuǎn)子上產(chǎn)生了一定量的熱態(tài)不平衡;該機(jī)振動(dòng)變化量較小,表明熱不平衡量較小,數(shù)據(jù)見表4。對(duì)低壓轉(zhuǎn)子來(lái)說(shuō),發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子的熱不平衡相當(dāng)于其外伸端出現(xiàn)了不平衡量,導(dǎo)致低壓轉(zhuǎn)子軸振有所增大。在2016年9月20日溫升試驗(yàn)后,7號(hào)瓦、8號(hào)瓦振動(dòng)值有所增大,波動(dòng)幅度更大,8號(hào)瓦最高爬升至110 μm,且波動(dòng)更頻繁,數(shù)據(jù)見表5。

        表4 機(jī)組溫升試驗(yàn)中Y向軸振數(shù)據(jù)

        表5 機(jī)組溫升試驗(yàn)后部分Y向軸振數(shù)據(jù)

        綜上分析,原始不平衡、動(dòng)靜碰磨產(chǎn)生的熱不平衡、發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子上產(chǎn)生的熱不平衡量的共同作用,導(dǎo)致LPB轉(zhuǎn)子的軸振較大。低壓轉(zhuǎn)子動(dòng)靜間隙較小,在運(yùn)行中,時(shí)而發(fā)生動(dòng)靜碰磨,導(dǎo)致7號(hào)瓦、8號(hào)瓦軸振容易波動(dòng)。

        3 振動(dòng)處理

        根據(jù)上述分析,采用振型分離法結(jié)合動(dòng)平衡計(jì)算技術(shù),實(shí)施準(zhǔn)確的動(dòng)平衡,減小LPB轉(zhuǎn)子和發(fā)電機(jī)軸振,可解決該振動(dòng)問(wèn)題。

        LPB轉(zhuǎn)子在不同工況下軸振的1X分量為反相,且其二階臨界轉(zhuǎn)速接近3 000 r/min,以二階振型下的不平衡為主,可在低壓轉(zhuǎn)子缸內(nèi)施加反對(duì)稱型配重或單端配重。而發(fā)電機(jī)的軸振以同相分量為主,其運(yùn)行轉(zhuǎn)速為3 000 r/min;而發(fā)電機(jī)的實(shí)測(cè)一階、二階臨界轉(zhuǎn)速分別為830 r/min和2 040 r/min。表明發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子存在一階或三階型的熱不平衡,應(yīng)在發(fā)電機(jī)外伸端加重。汽發(fā)對(duì)輪作為低壓轉(zhuǎn)子和發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子的共同外伸端,對(duì)降低發(fā)電機(jī)、汽輪機(jī)的振動(dòng)均有較好的減振效果。

        利用該機(jī)組9月28日—10月9日的檢修期,在LPB轉(zhuǎn)子缸內(nèi)汽側(cè)輪轂上、汽發(fā)對(duì)輪上同時(shí)加重,加重量分別為0.570 kg∠210°和0.40 kg∠120°。10月9日,機(jī)組在加重后的啟動(dòng)過(guò)程中,7—10號(hào)瓦的振動(dòng)均小于50 μm,且很穩(wěn)定,該機(jī)組能安全可靠地穩(wěn)定運(yùn)行,運(yùn)行數(shù)據(jù)如表6所示。

        表6 該機(jī)組動(dòng)平衡后Y向軸振數(shù)據(jù)

        4 結(jié)論

        通過(guò)對(duì)某廠1號(hào)機(jī)組低壓轉(zhuǎn)子振動(dòng)測(cè)試分析、診斷及處理,將該機(jī)組的振動(dòng)降低至優(yōu)良,確保其安全穩(wěn)定運(yùn)行。結(jié)論如下:

        (1)低壓轉(zhuǎn)子軸振大且波動(dòng)的原因?yàn)榈蛪恨D(zhuǎn)子的動(dòng)靜碰磨,其誘因?yàn)榈蛪恨D(zhuǎn)子動(dòng)靜間隙偏小,存在一定的原始不平衡或熱不平衡。低壓轉(zhuǎn)子的某階臨界轉(zhuǎn)速接近3 000 r/min,其軸系穩(wěn)定性較差,加劇了其動(dòng)靜碰磨的程度。

        (2)發(fā)電機(jī)溫升試驗(yàn)中,發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子上產(chǎn)生了一定的熱不平衡,低壓轉(zhuǎn)子、發(fā)電機(jī)的振動(dòng)略有上升,加劇了LPB轉(zhuǎn)子軸系不穩(wěn)定。

        (3)采用動(dòng)平衡有效降低了LPB轉(zhuǎn)子、發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子的振動(dòng)值,低壓LPB轉(zhuǎn)子軸振小于50 μm且很穩(wěn)定。

        [1]李衛(wèi)軍,吳文健,蔡文方,等.某軸向拂汽式汽輪發(fā)電機(jī)組異常振動(dòng)的分析及處理[J].浙江電力,2015,34(11)∶8-11.

        [2]徐曉峰.600 MW機(jī)組通流改造后振動(dòng)故障診斷及治理[J].安徽電力,2016,33(1)∶1-3.

        [3]吳文健,童小忠,應(yīng)光耀,等.浙江省內(nèi)國(guó)產(chǎn)化600 MW汽輪發(fā)電機(jī)組振動(dòng)綜合處理.浙江電力,2010,29(10)∶28-31.

        [4]李榮義,李小軍,陸頌元,等.兩臺(tái)大型機(jī)組動(dòng)靜碰磨故障現(xiàn)場(chǎng)分析及診斷[J].汽輪機(jī)技術(shù),2008,9(6)∶440-442.

        [5]王士敏,陸啟韶,等.轉(zhuǎn)子通過(guò)臨界轉(zhuǎn)速時(shí)碰摩熱效應(yīng)對(duì)振動(dòng)特性的影響[J].動(dòng)力學(xué)與控制學(xué)報(bào),2004,2(3)∶64-68.

        [6]魏繼龍,杜君文,劉俊漢,等.600 MW發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子不穩(wěn)定振動(dòng)分析及控制[J].中國(guó)電力,2004,2(3)∶64-68.

        (本文編輯:徐晗)

        Diagnosis and Treatment on Abnormal Vibration of Low-pressure Rotors of 630 MW Units

        LI Weijun,WU Wenjian,YING Guangyao
        (State Grid Zhejiang Electric Power Research Institute,Hangzhou 310014,China)

        The abnormal vibration of low-pressure rotors of 630 MW units is tested.The result shows that there is initial unbalance or thermal unbalance in the rotors;besides,the kinetic-static clearance is small,and thermal unbalancing of the rotors results in rubbing of low-pressure rotor and the abnormal shaft vibration. The abnormal vibration is thoroughly eliminated by on-site dynamic balancing of low-pressure rotors and wheels of turbine and generator,which can be used as reference for the fault diagnosis of 630 MW units.

        630 MW units;low-pressure rotor;abnormal vibration;rubbing;dynamic balancing

        項(xiàng)目:國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(51275452);國(guó)網(wǎng)浙江省電力公司科技項(xiàng)目(5211DS14005B)

        TK268+.1

        B

        1007-1881(2017)01-0054-04

        2016-12-08

        李衛(wèi)軍(1975),男,高級(jí)工程師,主要從事汽輪機(jī)故障診斷及處理工作。

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