馬思聰,蔡文方
(國網(wǎng)浙江省電力公司電力科學(xué)研究院,杭州310014)
發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子振動(dòng)故障的診斷與處理
馬思聰,蔡文方
(國網(wǎng)浙江省電力公司電力科學(xué)研究院,杭州310014)
介紹了2臺上汽1 000 MW汽輪發(fā)電機(jī)組的振動(dòng)爬升情況,針對出現(xiàn)的振動(dòng)問題,通過相關(guān)的試驗(yàn)分析,得出了發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子振動(dòng)故障為轉(zhuǎn)子熱彎曲和安裝缺陷所致,現(xiàn)場采取了熱態(tài)動(dòng)平衡與檢修相結(jié)合的方案,消除了發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子的振動(dòng)問題。
發(fā)電機(jī);熱不平衡;振動(dòng);平衡
大型發(fā)電機(jī)振動(dòng)故障有很多類型,熱彎曲是比較常見的振動(dòng)故障,其主要原因包括材質(zhì)問題、冷卻系統(tǒng)故障、轉(zhuǎn)子線圈膨脹受阻、匝間短路等,從表現(xiàn)上看,這4類故障的特征頻率均為基頻,現(xiàn)場為了區(qū)分這4類故障,需進(jìn)行深入分析并進(jìn)行相關(guān)試驗(yàn)。
隨著汽輪機(jī)組技術(shù)的發(fā)展,發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子超大型化設(shè)計(jì)使得轉(zhuǎn)子更容易出現(xiàn)材質(zhì)不均勻及受熱不均勻等缺陷,引起轉(zhuǎn)子熱彎曲。上海汽輪機(jī)廠1 000 MW機(jī)組自投產(chǎn)以來,部分發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子存在不同程度的熱不平衡現(xiàn)象,在機(jī)組高負(fù)荷狀態(tài)下,發(fā)電機(jī)振動(dòng)偏大,影響機(jī)組安全運(yùn)行。
通過2臺發(fā)電機(jī)因熱不平衡導(dǎo)致的熱彎曲造成振動(dòng)過大的案例,介紹了故障的特征、分析過程和處理方法,可以為其他機(jī)組作為參考。
某機(jī)組選用1000-26.25/600/600(TC4F)型超超臨界、一次中間再熱、單軸、四缸四排汽、雙背壓凝汽式汽輪機(jī),配以THDF125/6型水/氫/氫冷卻發(fā)電機(jī),勵(lì)磁系統(tǒng)采用靜態(tài)勵(lì)磁和無刷勵(lì)磁2種方式。機(jī)組軸系由5個(gè)徑向橢圓軸承支撐,高壓轉(zhuǎn)子為雙支撐結(jié)構(gòu),中壓和低壓轉(zhuǎn)子為單支撐結(jié)構(gòu),發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子和勵(lì)端小軸為三支承結(jié)構(gòu),各轉(zhuǎn)子間均用剛性聯(lián)軸器連接,其軸系布置如見圖1所示。
2.1 振動(dòng)現(xiàn)象
圖1 1000 MW汽輪發(fā)電機(jī)組軸系
A電廠3號機(jī)組自投入生產(chǎn)以來,發(fā)電機(jī)在整個(gè)沖轉(zhuǎn)過程中,振動(dòng)良好,無異常振動(dòng)特征。發(fā)電機(jī)在機(jī)組初定速以及初帶負(fù)荷的時(shí)候,5號瓦、6號瓦振動(dòng)均小于80 μm且振動(dòng)穩(wěn)定;但隨著機(jī)組負(fù)荷逐漸升高,5號瓦、6號瓦振動(dòng)也隨之升高,當(dāng)機(jī)組升至滿負(fù)荷時(shí),5號瓦、6號瓦振動(dòng)最大為150 μm;當(dāng)機(jī)組負(fù)荷下降時(shí),5號、6號瓦振動(dòng)也隨之下降。
2.2 振動(dòng)相關(guān)試驗(yàn)
為了進(jìn)一步查明根本原因,對機(jī)組先后進(jìn)行了變氫溫試驗(yàn)、變密封油試驗(yàn)、變有功試驗(yàn)、變無功試驗(yàn)。
在變氫溫試驗(yàn)、變密封油溫試驗(yàn)、變無功試驗(yàn)過程中,5號、6號、7號瓦振動(dòng)幅值和角度均無明顯變化,振動(dòng)基本保持穩(wěn)定。
在進(jìn)行變有功功率試驗(yàn)時(shí),隨負(fù)荷增加5號、6號、7號瓦軸承出現(xiàn)明顯爬升,試驗(yàn)測試數(shù)據(jù)見表1。
表1 變負(fù)荷試驗(yàn)振動(dòng)測試數(shù)據(jù)
2.3 振動(dòng)故障特征與原因分析
變氫溫試驗(yàn)、變密封油溫試驗(yàn)、變無功試驗(yàn)的結(jié)果表明:試驗(yàn)對5號瓦、6號瓦、7號瓦振動(dòng)無明顯影響,基本可以排除冷卻系統(tǒng)故障、線圈膨脹受阻、匝間短路以及出現(xiàn)動(dòng)靜碰磨等故障。而機(jī)組變負(fù)荷試驗(yàn)結(jié)果表明5號瓦、6號瓦振動(dòng)上升存在以下幾點(diǎn)特征:
(1)隨負(fù)荷上升,5號、6號、7號瓦振動(dòng)逐漸爬升。
(2)振動(dòng)爬升主要以基頻成分為主。
(3)在振動(dòng)爬升過程中,6號、7號瓦相位發(fā)生明顯變化,且各工況下重復(fù)性振動(dòng)較好。
(4)當(dāng)負(fù)荷升至滿負(fù)荷狀態(tài)后,振動(dòng)還會進(jìn)一步上升,再逐漸趨于穩(wěn)定。
以上特征表明:機(jī)組在空載和帶初負(fù)荷時(shí),振動(dòng)均在80 μm左右,振動(dòng)雖無明顯變化,但振動(dòng)幅值相對較大,存在一定的質(zhì)量不平衡。根據(jù)軸系布置圖,5號瓦為低壓缸后軸承,6號瓦、7號瓦為發(fā)電機(jī)前后軸承,隨著機(jī)組負(fù)荷升至高負(fù)荷時(shí),5號瓦、6號瓦振動(dòng)上升幅度較大,6號瓦、7號瓦相位增大。根據(jù)這些振動(dòng)特點(diǎn),判斷發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子受熱不均勻,導(dǎo)致轉(zhuǎn)子熱彎曲和低發(fā)對輪中心產(chǎn)生偏差的可能性較大。
2.4 振動(dòng)處理措施
根據(jù)以上診斷結(jié)果,決定在機(jī)組停機(jī)之后,對其進(jìn)行汽發(fā)對輪中心重新校正對中,并在汽發(fā)對輪上進(jìn)行現(xiàn)場動(dòng)平衡。經(jīng)計(jì)算,在汽發(fā)對輪上加重1.04 kg逆轉(zhuǎn)向120°的平衡塊,降低發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子在高負(fù)荷時(shí)熱彎曲的振動(dòng),兼顧發(fā)電機(jī)空載時(shí)的振動(dòng),同時(shí)根據(jù)廠家要求對汽發(fā)對輪中心等安裝參數(shù)重新進(jìn)行調(diào)整和對中。
經(jīng)過現(xiàn)場動(dòng)平衡和汽發(fā)對輪中心調(diào)整后,機(jī)組再次啟動(dòng),空載時(shí),機(jī)組發(fā)電機(jī)前后軸振均小于60 μm,振動(dòng)處于優(yōu)良水平;機(jī)組逐漸帶至高負(fù)荷,5號、6號、7號瓦振動(dòng)平穩(wěn),未出現(xiàn)振動(dòng)異常波動(dòng),振動(dòng)問題得到解決,各工況振動(dòng)詳細(xì)數(shù)據(jù)見表2。
表2 處理后機(jī)組各工況振動(dòng)測試數(shù)據(jù)(通頻)
3.1 振動(dòng)現(xiàn)象
B電廠2號機(jī)組自基建調(diào)試168 h試運(yùn)行以來,機(jī)組從空載到帶500 MW負(fù)荷時(shí),發(fā)電機(jī)6號、7號瓦振動(dòng)處于優(yōu)良水平,機(jī)組帶高負(fù)荷的過程中,6號、7號瓦軸振逐漸上升,且7號瓦瓦振也逐漸上升,尤其在機(jī)組滿負(fù)荷狀態(tài)下,7號瓦軸振最大為162 μm,瓦振最大為11.6 mm/s;機(jī)組負(fù)荷下降時(shí),6號、7號瓦振動(dòng)也隨負(fù)荷下降而下降。這一振動(dòng)現(xiàn)象與A電廠3號機(jī)組相似。
3.2 振動(dòng)試驗(yàn)
從振動(dòng)現(xiàn)象來看,該機(jī)組初步判斷是6號、7號瓦的振動(dòng)跟負(fù)荷有關(guān),即隨負(fù)荷變化而變化,且為了進(jìn)一步查明根本原因,對機(jī)組進(jìn)行了變氫溫試驗(yàn)、變密封油試驗(yàn)、變負(fù)荷試驗(yàn)、變無功試驗(yàn)。
經(jīng)過變氫溫試驗(yàn)、變密封油試驗(yàn)、變無功試驗(yàn),在試驗(yàn)過程中機(jī)組發(fā)電機(jī)6號、7號瓦軸振振動(dòng)均無明顯的影響,且振動(dòng)保持穩(wěn)定。但在無功試驗(yàn)中,無功功率從低到高變化的過程中,7號瓦振也隨之變化,其變化幅度大于軸振變化,其試驗(yàn)詳細(xì)測試數(shù)據(jù)見表3。
表3 無功試驗(yàn)對7號瓦振測試數(shù)據(jù)
而從機(jī)組的歷史振動(dòng)數(shù)據(jù)表明,機(jī)組從基建調(diào)試168 h試運(yùn)行開始,到正式投產(chǎn)運(yùn)行數(shù)月后,期間6號、7號、8號瓦振動(dòng)在機(jī)組各個(gè)工況下有著明顯變化,詳細(xì)振動(dòng)數(shù)據(jù)見表4。
表4 各工況下振動(dòng)數(shù)據(jù)
3.3 振動(dòng)故障特征與原因分析
根據(jù)變氫溫試驗(yàn)、變密封油溫試驗(yàn)、變無功試驗(yàn)的結(jié)果表明:試驗(yàn)對6號、7號瓦振動(dòng)無明顯影響,基本可以排除由冷卻系統(tǒng)故障、線圈膨脹受阻、匝間短路以及出現(xiàn)動(dòng)靜碰磨等引起的故障。但變無功試驗(yàn)對7號瓦振有一定的影響,且7號瓦振在機(jī)組高負(fù)荷下較大,結(jié)合機(jī)組歷史數(shù)據(jù)來看,6號、7號、8號瓦振動(dòng)存在以下特征:
(1)隨負(fù)荷增大,6號、7號、8號瓦振動(dòng)逐漸爬升。
(2)振動(dòng)波動(dòng)主要以基頻成分為主。
(3)在振動(dòng)波動(dòng)的過程中,6號、7號瓦相位變化不大,且各工況下振動(dòng)具有較好的重復(fù)性。
(4)7號瓦振動(dòng)較大,且受無功功率的影響,瓦振大小與軸振大小不成比例。
綜合以上特征,表明機(jī)組在空載和帶到500 MW負(fù)荷時(shí),6號、7號、8號瓦軸振和7號瓦振在優(yōu)良范圍內(nèi),隨著機(jī)組負(fù)荷的升高,6號、7號瓦振動(dòng)和7號瓦瓦振逐漸升高,且7號瓦瓦振上升幅度與振動(dòng)不成比例,根據(jù)這些振動(dòng)特點(diǎn),判斷發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子受熱不均勻,導(dǎo)致熱彎曲的發(fā)生和7號瓦軸瓦剛性偏差的可能性較大。
3.4 振動(dòng)處理措施
根據(jù)以上診斷結(jié)果,制定了解決方案,在現(xiàn)階段機(jī)組運(yùn)行過程中,根據(jù)變無功試驗(yàn)對7號瓦瓦振有一定影響的結(jié)果,決定在運(yùn)行中對無功功率進(jìn)行相應(yīng)的限制,以限制7號瓦瓦振波動(dòng)。在之后的檢修中,在發(fā)勵(lì)對輪上進(jìn)行現(xiàn)場動(dòng)平衡,先后分別加重174 g逆轉(zhuǎn)向260°和300 g逆轉(zhuǎn)向335°,降低發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子在高負(fù)荷時(shí)熱彎曲的振動(dòng),同時(shí)對8號瓦振動(dòng)也有一定的降低,對7號瓦軸承間隙等安裝參數(shù)根據(jù)廠家的要求進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。經(jīng)過現(xiàn)場動(dòng)平衡、7號瓦軸承間隙的調(diào)整后,機(jī)組再次啟動(dòng),在高負(fù)荷狀態(tài)下,6號、7號瓦振動(dòng)平穩(wěn),軸振均處于60 μm以下,7號瓦瓦振也處于優(yōu)良范圍,未出現(xiàn)振動(dòng)異常波動(dòng),振動(dòng)問題得到解決。
在分析發(fā)電機(jī)熱不平衡導(dǎo)致熱彎曲振動(dòng)的時(shí)候,往往將重點(diǎn)傾向于發(fā)電機(jī)匝間短路上,而忽視了轉(zhuǎn)子本身材質(zhì)不均勻而導(dǎo)致振動(dòng)的可能。通過一系列試驗(yàn)及振動(dòng)分析,將各種可能的振動(dòng)故障一一排除,最終確定為因發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子材質(zhì)不均勻?qū)е碌臒釓澢駝?dòng)。針對這一情況進(jìn)行現(xiàn)場熱平衡處理,但應(yīng)根據(jù)發(fā)電機(jī)組熱彎曲引起的振動(dòng)大小和運(yùn)行允許量值綜合考慮,不能盲目利用熱平衡手段,情況嚴(yán)重時(shí)應(yīng)及時(shí)停機(jī)進(jìn)行檢查。
[1]孔祥渠,王帥,楊承剛.某電廠2號機(jī)組發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子熱彎曲故障診斷[J].科技風(fēng),2014(4)∶71-72.
[2]劉樹鵬,葛祥.某電廠發(fā)電機(jī)振動(dòng)故障診斷及處理[J].大電機(jī)技術(shù).2016(3)∶15-18.
[3]吳文健,童小忠,應(yīng)光耀,等.浙江省內(nèi)國產(chǎn)化600 MW汽輪發(fā)電機(jī)組振動(dòng)綜合處理[J].浙江電力,2010,29(10)∶28-31.
[4]何國安,陳強(qiáng).1 000 MW機(jī)組振動(dòng)特性及案例分析.中國電力,2013,46(10)∶18-22.
[5]張學(xué)延,楊壽敏,張衛(wèi)軍,等.汽輪發(fā)電機(jī)組轉(zhuǎn)子材質(zhì)缺陷引起的振動(dòng)問題[J].中國電力,2010,43(5)∶38-42.
[6]趙衛(wèi)正,陳杰.660 MW超超臨界機(jī)組振動(dòng)原因分析與處理[J].浙江電力,2014,33(11):49-51.
[7]寇勝利.汽輪發(fā)電機(jī)組的振動(dòng)及現(xiàn)場平衡[M].北京:中國電力出版社,2007.
(本文編輯:徐晗)
Diagnosis and Treatment of Generator Rotor Vibration
MA Sicong,CAI Wenfang
(State Grid Zhejiang Electric Power Research Institute,Hangzhou 310014,China)
This paper introduces vibration increase of two 1 000 MW steam turbine generator sets manufactured by STP.Aiming at the existing vibration,it is concluded by test and analysis that the rotor vibration is caused by thermal bending and installation defects.A scheme of integrated thermal state dynamic balancing and maintenance is adopted in the field to eliminate the vibration.
generator;thermal unbalance;vibration;balance
項(xiàng)目:國家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(51275452);國網(wǎng)浙江省電力公司科技項(xiàng)目(5211DS14005B)
TK268+.1
B
1007-1881(2017)01-0064-03
2016-11-21
馬思聰(1985),男,工程師,主要從事汽輪發(fā)電機(jī)組的振動(dòng),模態(tài)的測試分析及診斷研究工作。