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        殼牌煤氣化煤燒嘴角度變化對工況的影響

        2017-03-07 05:14:13張家秋
        杭州化工 2017年2期
        關(guān)鍵詞:殼牌飛灰合成氣

        張家秋

        殼牌煤氣化煤燒嘴角度變化對工況的影響

        張家秋

        (河南能源化工集團(tuán)鶴壁煤電股份有限公司化工分公司,河南鶴壁458000)

        具體分析了殼牌四噴嘴氣化爐的煤燒嘴角度變化對于氣化運(yùn)行工況的影響,對于角度改變前后的工況做出詳細(xì)的比較,分析優(yōu)缺點,總結(jié)經(jīng)驗,使裝置在穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)的前提下能夠長周期運(yùn)行。

        煤燒嘴;殼牌氣化爐;氣化工況

        1 殼牌氣化工藝簡介

        殼牌氣化爐屬于干法進(jìn)料氣流床氣化,煤粉跟氧氣并流進(jìn)入氣化爐中瞬間爆燃,發(fā)生一系列氣化反應(yīng),所有反應(yīng)在數(shù)秒鐘內(nèi)完成,溫度高達(dá)1 600℃。具體工藝流程如下所述。

        帶壓的煤粉與氣化劑(氧氣和水蒸氣)通過4個徑向均布的煤燒嘴進(jìn)入氣化爐反應(yīng)室,燒嘴與徑向的夾角為4°,在1 500~1 700℃的高溫環(huán)境下發(fā)生一系列化學(xué)反應(yīng),生成合成氣、爐渣和飛灰。爐渣在與水冷壁接觸時,最先靠近的部分因溫度低而固化,附在水冷壁上形成固態(tài)渣層。在高溫下呈液態(tài)的附著在固化渣層上的爐渣,在重力作用下向下流至氣化爐底部的渣池,被冷卻水淬激成細(xì)小的顆粒排出。合成氣上行,夾帶有部分粒徑較小、質(zhì)量較輕的爐渣成為飛灰,其在高溫下具有很大的黏性。合成氣在氣化爐反應(yīng)室頂部錐形出口與激冷氣混合,溫度降至900℃,部分爐渣液滴經(jīng)過激冷氣激冷凝固成飛灰。通過輸氣導(dǎo)管送至合成氣冷卻器進(jìn)一步冷卻,合成氣溫度降至340℃左右,進(jìn)入下一工序經(jīng)S1501除去飛灰。

        2 殼牌氣化爐運(yùn)行現(xiàn)狀

        殼牌氣化爐自進(jìn)入中國以來,以其碳轉(zhuǎn)化效率高、煤種適應(yīng)性廣、有效氣比高、環(huán)境污染小等優(yōu)勢,最近幾年在國內(nèi)得到長足發(fā)展。但是由于其進(jìn)入中國時間不長,對于該爐型的經(jīng)驗較少,各個廠家都是在不斷的摸索中總結(jié)經(jīng)驗,汲取教訓(xùn),經(jīng)過幾年的發(fā)展,基本上都能實現(xiàn)百天以上的長周期運(yùn)行。

        殼牌氣化爐開車工況時,以氮氣為載氣向爐內(nèi)輸送煤粉,由于在氣化反應(yīng)過程中會產(chǎn)生大量的二氧化碳,不能參與后續(xù)的合成反應(yīng),只能當(dāng)作廢氣放入大氣,經(jīng)濟(jì)價值和環(huán)保價值都不高,所以在正常工況下是以二氧化碳為載氣。

        在燒嘴夾角為4°的時候,爐膛內(nèi)的氣體流場形成的燒圓較小,離心力較弱,煤粉與氧氣不能充分反應(yīng),有大量的煤粉隨熔渣向下流動,在氮氣工況下,煤粉不與氮氣發(fā)生反應(yīng),而如果是在二氧化碳工況下,煤粉在向下移動的過程中,會與二氧化碳繼續(xù)反應(yīng),吸收熱量。在高溫時,渣的黏度小,流動性好,隨著爐膛下部的熱量不斷被吸收,溫度會降至渣的流動溫度以下,就會導(dǎo)致堵渣。為了防止堵渣,就必須提高爐膛的反應(yīng)溫度,以維持熔渣的流動性。

        當(dāng)氣化爐爐膛的反應(yīng)溫度升高,上行合成氣的溫度也會隨之升高,在到達(dá)合成氣冷卻器入口的時候,合成氣溫度不能降至飛灰的黏結(jié)溫度以下,由于飛灰的溫度過高,黏結(jié)性過大,會造成合成器冷卻器堵灰,當(dāng)積灰量達(dá)到一定量時,合成氣流速急劇增加,磨損設(shè)備,造成停車事故。

        3 解決方案的制定

        在原有燒嘴夾角不變的情況下,想要維持渣的正常流動,就得提高氧煤比,以提高爐膛內(nèi)溫度,同時還要盡量避免合成氣冷卻器積灰,氣化爐負(fù)荷只能維持到80%~85%,裝置可以運(yùn)行3~4個月;如果負(fù)荷繼續(xù)提升的話,由于合成氣冷卻器進(jìn)口溫度過高,積灰速度明顯增加,運(yùn)行7~10天就必須停車清灰。

        經(jīng)過和殼牌公司的技術(shù)人員進(jìn)行探討,同時借鑒大唐煤化工項目的經(jīng)驗,嘗試將燒嘴角度由原來的4°改變?yōu)?°。燒嘴的徑向傾角增大后,爐膛內(nèi)的流場會相應(yīng)地發(fā)生改變,中心燒圓變大,氣流的離心力增加。煤粉與氧氣進(jìn)入氣化爐內(nèi)后混合得更加均勻,反應(yīng)更加徹底。煤粉的轉(zhuǎn)化率提高了,隨熔渣向下移動的煤粉量隨之減少,二氧化碳與碳發(fā)生還原反應(yīng)吸收的熱量也會變少,同時由于離心力變大,爐膛內(nèi)的熱量向下傳遞得更快,正好抵消了部分煤粉與二氧化碳吸收的熱量,繼而相對較低的氧煤比就能保證渣的正常排出,也能保證上行飛灰的正常輸送。

        4 改造完成后的使用效果

        經(jīng)過不斷的探討和考察,最終決定采用上述方案,于2016年5月底對4個煤燒嘴的改造完成。裝置運(yùn)行以后,在二氧化碳工況下首次將氣化爐負(fù)荷提升至90%,工況運(yùn)行良好,未出現(xiàn)堵渣、積灰現(xiàn)象,各項參數(shù)正常,且合成氣冷卻器入口溫度比控制指標(biāo)還要低30℃左右。穩(wěn)定運(yùn)行2天以后,將氣化爐負(fù)荷提升至100%,達(dá)到滿負(fù)荷后,氣化裝置運(yùn)行指標(biāo)均在可控范圍內(nèi)。

        經(jīng)過本次改造,氣化裝置在二氧化碳工況下不能穩(wěn)定運(yùn)行的問題得到了有效解決,并且負(fù)荷比起之前有很大提升,日均甲醇產(chǎn)量從原來的1 500 t提升至1 800多噸,在負(fù)荷100%的工況下穩(wěn)定運(yùn)行了78天。

        5 后續(xù)使用情況總結(jié)

        經(jīng)過煤燒嘴角度的改良,氣化爐工況整體運(yùn)行良好,在保證渣流動性的情況下能有效地保證爐膛內(nèi)上行飛灰的黏度。但是也出現(xiàn)了一些新的問題,需要進(jìn)一步地改進(jìn),具體情況如下。

        5.1 燒嘴頭的使用壽命

        燒嘴頭部的噴射夾角由原來的4°增加至6°,增加了內(nèi)部流道的彎曲度,干燥的煤粉在高速流動下,會對設(shè)備造成更大的沖刷,減少燒嘴頭的使用壽命。經(jīng)過半年的使用,停車檢修時進(jìn)入爐內(nèi)檢查發(fā)現(xiàn),部分燒嘴頭出現(xiàn)漏水現(xiàn)象。針對這種情況,微漏的可以在線進(jìn)行焊接補(bǔ)漏,而漏量過大的則需要對燒嘴頭進(jìn)行更換處理。

        5.2 燒嘴罩容易燒穿

        燒嘴罩是固定在燒嘴頭周圍的圓形水冷盤管,其內(nèi)部的冷卻水流量比爐膛水冷壁的冷卻水流量大,目的是保護(hù)周圍的水冷壁,防止因過熱而受損。當(dāng)燒嘴噴射火焰的角度增加至6°后,火焰與燒嘴罩之間的距離縮短了,如果煤線流量出現(xiàn)波動,局部的氧碳比過高,非常容易將燒嘴罩燒穿,特別是在開停車的過程中,最容易出現(xiàn)這種情況。燒嘴罩冷卻水大量泄露后,雖然不會造成立即停車,但是會對后續(xù)工段造成較大的影響,例如上行飛灰中含有大量的水分,更容易造成合成氣冷卻器堵灰;飛灰中水含量增加,更容易堵塞U1500單元的金屬濾芯,工況隨之持續(xù)惡化,一段時間后,不得不因為合成氣冷卻器SGC積灰和S1501壓差高而停車檢修。

        5.3 氣化爐水冷壁掛渣情況

        殼牌氣化爐的爐膛采用的是膜式水冷壁,內(nèi)襯耐火材料,在正常運(yùn)行時,在爐壁上會形成一層固態(tài)渣層,液態(tài)渣順著爐壁向下流動,采用以渣抗渣的方式抵消爐膛內(nèi)的高溫,由于內(nèi)部流場發(fā)生變化,燒圓變大,高溫區(qū)更接近水冷壁,爐壁渣層變薄,爐膛會出現(xiàn)耐火泥脫落及耐火銷釘被燒壞的情況,減少其使用壽命,增加檢修時的工作量及難度。

        5.4 上行合成氣中飛灰含量增加

        殼牌設(shè)計的50萬t與60萬t的甲醇項目在U1500單元都是采用了24組濾芯,每組48根,濾芯長度為1.5 m。同樣在滿負(fù)荷的情況下,60萬t的項目常會出現(xiàn)因為濾芯的壓差過高而不得不停車的事件。而經(jīng)過改造后,爐膛內(nèi)的合成氣流場變化,離心力變大,上行的合成氣夾帶走的液態(tài)渣量變多,凝結(jié)成的飛灰量也會相應(yīng)變大,更增加了U1500單元金屬濾芯的負(fù)荷。如果再碰上氣化爐或者合成氣冷卻器內(nèi)漏水的情況,濾芯的壓差會很快升至報警值,通過提高超高壓反吹氣的壓力也無濟(jì)于事,從而影響整套裝置的長周期運(yùn)行。

        6 結(jié)束語

        (1)經(jīng)過改造,有效避免了堵渣與積灰的發(fā)生,雖然出現(xiàn)了種種的問題,但是總體來說還是利大于弊,相信經(jīng)過不斷地努力和改造,殼牌氣化爐以其獨特的環(huán)保優(yōu)勢及高轉(zhuǎn)化率,殼牌氣化裝置會產(chǎn)生非常大的效益。

        (2)殼牌裝置用戶應(yīng)加強(qiáng)技術(shù)交流,攜手解決殼牌氣化技術(shù)難題,為裝置的穩(wěn)定運(yùn)行盡自己的一份力。

        10.13752/j.issn.1007-2217.2017.02.008

        2017-03-02

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