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        丙酮氰醇法甲基丙烯酸生產(chǎn)系統(tǒng)堵塞及一級水解反應(yīng)釜易損壞的原因分析和解決方法

        2017-03-06 06:38:40陳曉雍浙江新華新材料科技有限公司浙江江山324123
        化工管理 2017年24期
        關(guān)鍵詞:生產(chǎn)系統(tǒng)

        陳曉雍(浙江新華新材料科技有限公司,浙江 江山 324123)

        丙酮氰醇法甲基丙烯酸生產(chǎn)系統(tǒng)堵塞及一級水解反應(yīng)釜易損壞的原因分析和解決方法

        陳曉雍(浙江新華新材料科技有限公司,浙江 江山 324123)

        對用丙酮氰醇和濃硫酸為原料生產(chǎn)甲基丙烯酸生產(chǎn)系統(tǒng)容易堵塞及一級水解搪玻璃反應(yīng)釜容易損壞的原因進(jìn)行了合理分析,并提出解決改進(jìn)方法予以實施,達(dá)到了解決問題的目的。

        丙酮氰醇法甲基丙烯酸生產(chǎn)工藝;系統(tǒng)堵塞;搪玻璃反應(yīng)釜;噴射冷卻;玻璃釜耐溫差沖擊極限

        利用丙酮氰醇和濃硫酸為原料,生產(chǎn)甲基丙烯酸工藝,其生產(chǎn)過程包括酰胺化、水解、真空精餾等工序。其生產(chǎn)工藝流程為:液體原料丙酮氰醇和過量濃硫酸通過計量泵進(jìn)入混合釜混合,在常壓和一定的溫度條件下,進(jìn)行酰胺化反應(yīng),反應(yīng)液高位自流進(jìn)入水解混合釜與水混合,然后通過水解反應(yīng)熱依次進(jìn)入一級、二級水解反應(yīng)釜、冷卻器、沉降釜,最后進(jìn)入中間槽,送精餾塔真空精餾,去除高沸點和低沸點雜質(zhì)后,得到甲基丙烯酸產(chǎn)品。

        其生產(chǎn)工藝介質(zhì)涉及到濃硫酸、稀硫酸、甲基丙烯酸等強(qiáng)腐蝕性介質(zhì),因此均采用搪玻璃反應(yīng)釜和換熱器等耐腐蝕設(shè)備及管道閥門材料。其中甲基丙烯酸產(chǎn)品含有雙鍵,在沒有阻聚劑存在的條件下極易自聚,從酰胺化開始至成品生產(chǎn)過程中,雖然在酰胺化過程中就添加固體阻聚劑,但還容易在設(shè)備、管道上產(chǎn)生聚合物造成系統(tǒng)堵塞,導(dǎo)致物料冒料、系統(tǒng)停產(chǎn)、原料消耗增加、成本增加等后果;其中水解反應(yīng)還是一個放熱過程,水解反應(yīng)溫度在135℃,需要冷卻水間歇冷卻。

        1 存在的問題

        (1)在丙酮氰醇法生產(chǎn)甲基丙烯酸生產(chǎn)裝置中,分別在水解混合釜中用振動器加入300ppm固體阻聚劑,和精餾成品槽中預(yù)先加入150-300ppm阻聚劑,來防止甲基丙烯酸的聚合。但是在水解釜出口、沉降釜前搪玻璃套管式冷卻器及沉降釜等部位,每間隔十天左右,就發(fā)生一次系統(tǒng)堵塞,造成水解釜放空管冒料現(xiàn)象,需要停產(chǎn)清理聚合塊狀堵塞物。嚴(yán)重影響裝置的長周期穩(wěn)定運行,同時現(xiàn)場環(huán)境帶來較大污染。

        (2)在丙酮氰醇法生產(chǎn)甲基丙烯酸生產(chǎn)裝置中,一級水解反應(yīng)釜是10立方米K式搪玻璃反應(yīng)釜,其中的工作介質(zhì)為40%稀硫酸的硫酸銨飽和溶液,反應(yīng)壓力(高位位差)為0.12MPa,反應(yīng)溫度135℃,水解反應(yīng)是放熱反應(yīng),夾套采用循環(huán)冷卻水間歇噴射冷卻,冷卻水進(jìn)入搪玻璃反應(yīng)釜夾套內(nèi)直接汽化為蒸汽排放,通過冷卻水汽化吸熱,移走水解反應(yīng)熱,并通過氣動閥控制噴射冷卻水的時間來實現(xiàn)反應(yīng)釜內(nèi)的溫度。一級水解搪玻璃反應(yīng)釜,在10-12月的三個月時間內(nèi),連續(xù)損壞三臺,基本上一個月就發(fā)生一次。

        2 原因分析

        (1)系統(tǒng)堵塞原因:在甲基丙烯酸的生產(chǎn)工藝過程中,雖然分別在水解混合釜中,和精餾成品槽中加入阻聚劑,還是經(jīng)常發(fā)生甲基丙烯酸的聚合現(xiàn)象。原因第一是使用振動式固體加料器投加的阻聚劑數(shù)量不均勻,造成部分物料中的阻聚劑含量不足而自聚;第二是水解、冷卻、沉降工藝過程中局部溫度較高,在搪玻璃釜式反應(yīng)器物料沒有滿液,存在氣相的甲基丙烯酸,極易發(fā)生自聚,脫落后就會造成系統(tǒng)堵塞;第三是工藝裝置沒有配置合適的機(jī)械過濾器,及時去除生產(chǎn)過程中的自聚物。

        (2)一級水解搪玻璃反應(yīng)釜容易損壞的原因:水解反應(yīng)是放熱反應(yīng),夾套采用循環(huán)冷卻水間歇噴射冷卻移走反應(yīng)熱,控制釜內(nèi)反應(yīng)溫度135℃。經(jīng)分析,造成搪玻璃釜損壞的原因有二:原因之一是循環(huán)冷卻上水的溫度基本上夏天為32℃,冬天在15℃左右,而反應(yīng)釜內(nèi)的溫度最高達(dá)到135℃,冬天二者溫差達(dá)到110℃以上,超過搪玻璃釜耐冷沖擊110℃的極限,造成搪玻璃暴瓷損壞;原因之二是冷卻水直接噴射到搪玻璃釜內(nèi)壁,加快搪玻璃反應(yīng)釜沖擊損壞。

        3 解決方案

        (1)系統(tǒng)堵塞解決方案:第一是采用帶變頻的螺帶式雙螺桿自動喂料機(jī),代替震動式固體阻聚劑加料器,保證投加的阻聚劑數(shù)量準(zhǔn)確穩(wěn)定,物料中的阻聚劑含量自始至終穩(wěn)定在150-300ppm之間,避免因阻聚劑投加不均勻造成的自聚;第二是對釜式反應(yīng)器、換熱器等設(shè)備的管道系統(tǒng)進(jìn)行改造,提高物料的出料管安裝高度,保證所有設(shè)備內(nèi)部全部充滿液體物料,避免甲基丙烯酸氣相物料積聚后的自聚;第三是在水解釜出口增加二個機(jī)械過濾器,一開一備運行,主動濾除系統(tǒng)中的固體雜質(zhì),每隔一定周期切換清理,減少自聚物造成的系統(tǒng)堵塞,保證生產(chǎn)裝置的長周期運行。

        (2)根據(jù)造成一級水解反應(yīng)釜容易損壞的原因分析,可以采取溫度超過80℃的熱水和避免冷卻水直接噴射到反應(yīng)釜內(nèi)層外壁。

        具體改進(jìn)方案如下:第一對水解混合釜反應(yīng)放熱產(chǎn)生的連續(xù)的常壓蒸汽進(jìn)行收集綜合利用,來加熱噴射水槽內(nèi)的冷卻水,利用甲基丙烯酸裝置原有的伴熱管道系統(tǒng)熱水循環(huán)泵,給一級水解反應(yīng)釜提供80℃以上冷卻噴射熱水,降低一級水解搪玻璃反應(yīng)釜內(nèi)與冷卻水的溫差,控制溫差在50℃以內(nèi),有效避免搪玻璃釜冷熱沖擊造成的設(shè)備損壞。第二在冷卻水進(jìn)入反應(yīng)釜夾套的進(jìn)口管口處,設(shè)置一個進(jìn)水分布器,避免噴射冷卻水直接與反應(yīng)釜內(nèi)層外壁接觸,減緩反應(yīng)釜的損壞。

        4 結(jié)語

        (1)經(jīng)過改進(jìn)固體阻聚劑的投加設(shè)備、改進(jìn)系統(tǒng)設(shè)備的進(jìn)出口管道、增加機(jī)械過濾器后,丙酮氰醇法甲基丙烯酸生產(chǎn)裝置的穩(wěn)定運行時間,從原來的十天停產(chǎn)一次,到改進(jìn)后的二個月一次,產(chǎn)品的原材料單耗降低5%,產(chǎn)品成本降低,經(jīng)濟(jì)效益顯著,現(xiàn)場環(huán)境得到大大改善。

        (2)丙酮氰醇法生產(chǎn)甲基丙烯酸一級水解搪玻璃反應(yīng)釜的冷卻水系統(tǒng),經(jīng)過單獨提供溫度超過80℃以上冷卻噴射熱水,并改進(jìn)噴射管出口結(jié)構(gòu),穩(wěn)定運行二年,沒有發(fā)生搪玻璃反應(yīng)釜損壞的情況。

        [1]《化工工藝設(shè)計手冊》下冊第35章“搪玻璃設(shè)備”.

        [2]“甲基丙烯酸車間安全技術(shù)操作規(guī)程”.

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