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        甲醇生產(chǎn)裝置系統(tǒng)壓力維穩(wěn)方案

        2017-03-01 11:53:28吳琳瑜王雯雯
        氮肥與合成氣 2017年1期
        關(guān)鍵詞:煤漿工段氣化爐

        張 月 吳琳瑜 王雯雯

        (兗礦國(guó)宏化工有限責(zé)任公司山東鄒城273512)

        甲醇生產(chǎn)裝置系統(tǒng)壓力維穩(wěn)方案

        張 月 吳琳瑜 王雯雯

        (兗礦國(guó)宏化工有限責(zé)任公司山東鄒城273512)

        在甲醇生產(chǎn)裝置的整個(gè)工藝流程中,維持系統(tǒng)壓力穩(wěn)定有著至關(guān)重要的意義。若系統(tǒng)壓力過高,給承壓設(shè)備、管道、法蘭帶來安全隱患,會(huì)引發(fā)一系列的跑、冒、滴、漏等問題;同時(shí),為防止系統(tǒng)超壓,有效氣體被迫從火炬放空燃燒,造成生產(chǎn)消耗增加。若系統(tǒng)壓力過低,不利于各化學(xué)反應(yīng)的進(jìn)行。如果整個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng)壓力大幅波動(dòng),所形成的沖擊力會(huì)造成系統(tǒng)內(nèi)件和管道內(nèi)垢片脫落,進(jìn)而影響生產(chǎn)系統(tǒng)長(zhǎng)周期運(yùn)行。

        1 工藝流程及參數(shù)

        兗礦國(guó)宏化工有限責(zé)任公司年產(chǎn)500 kt甲醇生產(chǎn)裝置采用德士古水煤漿加壓氣化、魯奇公司的低溫甲醇洗煤氣凈化、華東理工大學(xué)的低壓合成甲醇等先進(jìn)技術(shù)工藝。甲醇生產(chǎn)裝置工藝流程為:氣化工段→變換工段→凈化工段→壓縮工段→合成工段。甲醇生產(chǎn)裝置雙爐滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí)各工段工藝參數(shù)如表1所示。

        表1 甲醇生產(chǎn)裝置雙爐滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí)各工段工藝參數(shù)

        2 影響系統(tǒng)壓力的因素

        2.1 氧煤比

        根據(jù)氣化工段氣化爐投氧量與投煤量的比值計(jì)算所得。CO作為變換工段變換反應(yīng)的反應(yīng)物,其濃度直接影響了變換反應(yīng)的速率。氧煤比的高低直接影響氣化工段水煤氣中的CO含量,從而影響變換反應(yīng)中反應(yīng)物CO濃度。

        2.2 水氣比

        指水煤氣中水汽含量與干氣的比值。H2O作為變換工段變換反應(yīng)的反應(yīng)物,其濃度直接影響變換反應(yīng)的速率。氣化工段水煤氣中水汽含量直接決定了變換反應(yīng)中反應(yīng)物H2O的濃度。

        2.3 甲醇循環(huán)量

        指入凈化主洗塔吸收洗滌的貧甲醇流量。在低溫甲醇洗操作中,系統(tǒng)甲醇循環(huán)量的多少直接影響到新鮮氣中的CO2含量,其中貧甲醇的再生度及水含量都是重要的控制指標(biāo)。

        2.4 系統(tǒng)壓力

        低溫甲醇洗的物理吸收過程遵循亨利定律,即增加氣體的壓力有利于氣體的吸收,降低氣體的壓力有利于氣體的解析。

        2.5 主洗甲醇溫度

        指入凈化主洗塔吸收洗滌的貧甲醇溫度。甲醇溶液的溶解度隨溫度的下降而顯著增加,故吸收過程要求在盡可能低的溫度下進(jìn)行。

        2.6 聯(lián)合壓縮機(jī)

        指聯(lián)合壓縮機(jī)工段將來自低溫甲醇洗工段的合格新鮮氣經(jīng)壓縮升壓送至甲醇合成系統(tǒng)合成甲醇,是整個(gè)系統(tǒng)壓力維持穩(wěn)定的重要輔助手段。當(dāng)系統(tǒng)壓力出現(xiàn)波動(dòng)時(shí),可通過改變聯(lián)合壓縮機(jī)的防喘振閥開度及運(yùn)行轉(zhuǎn)速來達(dá)到調(diào)節(jié)系統(tǒng)壓力的目的。

        2.7 合成塔壓力

        甲醇合成塔的壓力主要受新鮮氣中氫碳比影響。正常生產(chǎn)時(shí),應(yīng)保證氫碳比在要求指標(biāo)范圍內(nèi);若氫碳比嚴(yán)重失調(diào),則合成塔壓力波動(dòng)幅度較大,導(dǎo)致聯(lián)合壓縮機(jī)超出調(diào)節(jié)范圍,最終迫使系統(tǒng)減量或放空。其中,新鮮氣中CO含量主要受變換工段控制,CO2含量主要受凈化工段控制,只有這2個(gè)工段統(tǒng)一由合成工段指揮、互相協(xié)調(diào)配合,才能更好地控制氣體成分,從而滿足甲醇合成塔穩(wěn)定運(yùn)行的要求。

        3 存在的問題及處理方案

        3.1 變換工段CO含量調(diào)節(jié)滯后

        為了保證出變換工段CO含量穩(wěn)定,必須保證變換反應(yīng)平穩(wěn)進(jìn)行,即保證反應(yīng)物CO和H2O的含量穩(wěn)定。在生產(chǎn)運(yùn)行中,為應(yīng)對(duì)氣化工段氧煤比、水氣比的波動(dòng),需在變換工段通過水煤氣副線閥門進(jìn)行調(diào)節(jié),而變換氣在線分析取樣點(diǎn)在變換工段出口處,分析結(jié)果經(jīng)實(shí)際對(duì)比測(cè)算,常常會(huì)滯后25 min。因此,當(dāng)氣化工段工況出現(xiàn)波動(dòng)時(shí),變換工段CO調(diào)節(jié)滯后。

        處理方案:為減少變換氣分析的滯后時(shí)間,將變換氣取樣點(diǎn)前移(圖1),分析結(jié)果經(jīng)實(shí)際對(duì)比測(cè)算,滯后時(shí)間縮短至5 min。

        根據(jù)實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn),當(dāng)氣化工段氧煤比、水氣比波動(dòng)時(shí),由于變換爐內(nèi)的變換反應(yīng)是放熱反應(yīng),變換爐的熱點(diǎn)溫度波動(dòng)非常敏感,進(jìn)而引起系統(tǒng)壓力小幅度波動(dòng)。因此,通過對(duì)變換爐熱點(diǎn)溫度、系統(tǒng)壓力、在線分析三者進(jìn)行綜合判斷分析CO含量的變化情況,對(duì)調(diào)節(jié)變換工段CO含量具有指導(dǎo)意義。

        圖1 變換氣取樣點(diǎn)前移流程示意

        3.2 氣化工段氣化爐加減負(fù)荷時(shí)壓力波動(dòng)大

        該套甲醇生產(chǎn)裝置設(shè)計(jì)處理變換氣流量為218 000 m3/h(標(biāo)態(tài)),正常負(fù)荷下3臺(tái)氣化爐2開1備,每臺(tái)氣化爐提供109 000 m3/h(標(biāo)態(tài))左右的氣量。若1臺(tái)氣化爐發(fā)生跳車事故,系統(tǒng)負(fù)荷突然減半,系統(tǒng)壓力短時(shí)間內(nèi)會(huì)迅速下降。在壓力重新趨于穩(wěn)定后,發(fā)現(xiàn)新鮮氣中CO2含量會(huì)逐漸降至零,導(dǎo)致氫碳比過高,合成塔壓力迅速上升,整個(gè)系統(tǒng)的壓力也會(huì)隨之上升。在氣化爐并爐加負(fù)荷時(shí),若氣量增長(zhǎng)較快,則對(duì)應(yīng)的CO和CO2的調(diào)節(jié)常常跟不上氣量的增長(zhǎng)速度,氫碳比也會(huì)出現(xiàn)一個(gè)短時(shí)間內(nèi)的失調(diào)。

        處理方案:在發(fā)現(xiàn)單臺(tái)氣化爐跳車、氣量迅速下降時(shí),聯(lián)合壓縮機(jī)應(yīng)該在最短時(shí)間內(nèi)開大防喘振閥,并降低運(yùn)行轉(zhuǎn)速,使氣體大量回流,以保證前系統(tǒng)壓力穩(wěn)定。由于氣量減半,低溫甲醇洗的甲醇循環(huán)量也要按比例進(jìn)行減少。滿負(fù)荷時(shí),入凈化主洗塔CO2主洗段的貧甲醇流量指標(biāo)為349 m3/h,入H2S主洗段的富碳甲醇流量指標(biāo)為180 m3/h;負(fù)荷減半后,按比例貧甲醇流量應(yīng)降至175 m3/h左右,富碳甲醇流量應(yīng)降至90 m3/h左右。由于甲醇流量過低時(shí)在塔盤上可能會(huì)出現(xiàn)偏流現(xiàn)象,會(huì)導(dǎo)致凈化氣中總硫含量超標(biāo)(體積分?jǐn)?shù)≥0.1×10-6),從而造成合成塔催化劑失活。因此,在半負(fù)荷時(shí)一般會(huì)將貧甲醇流量控制在約200 m3/h、富碳甲醇流量控制在100 m3/h左右,即均略大于比例設(shè)計(jì)值。為此,變換工段應(yīng)在負(fù)荷減半后就有針對(duì)性地適當(dāng)提高CO含量,而非等到合成塔壓力開始上升后再作調(diào)節(jié),從而避免系統(tǒng)壓力的失控。在氣化爐并爐時(shí),可根據(jù)氣化放空量來控制并氣速度,以保證氣量緩慢穩(wěn)定增長(zhǎng)。在并氣過程中,聯(lián)合壓縮機(jī)逐漸關(guān)小防喘振閥,并提高運(yùn)行轉(zhuǎn)速,變換工段和凈化工段各自根據(jù)氣量的增加及合成工段的要求相應(yīng)調(diào)節(jié)出適宜的CO和CO2含量,以保證系統(tǒng)壓力的穩(wěn)定。

        3.3 煤漿濃度波動(dòng)對(duì)系統(tǒng)壓力的影響

        在生產(chǎn)裝置雙爐滿負(fù)荷運(yùn)行工況下,當(dāng)煤漿濃度波動(dòng)時(shí)各工段指標(biāo)見表2。

        表2 煤漿濃度波動(dòng)時(shí)各工段指標(biāo)

        由于煤漿濃度取樣分析間隔時(shí)間一般為2 h,嚴(yán)重滯后,而煤漿濃度大幅波動(dòng)時(shí)對(duì)氣體成分影響較為明顯,進(jìn)而引起系統(tǒng)壓力波動(dòng)。

        當(dāng)氣化工段的煤漿濃度出現(xiàn)波動(dòng)時(shí),煤漿管線與氣化爐燃燒室的壓差也會(huì)出現(xiàn)波動(dòng),同時(shí)氣化爐爐溫、氣化爐排渣渣樣都會(huì)給予積極的反饋,然后可結(jié)合各工段氣體成分在線分析指標(biāo),有針

        對(duì)性地對(duì)變換工段CO含量、凈化工段CO2含量進(jìn)行調(diào)節(jié),對(duì)系統(tǒng)壓力維穩(wěn)具有指導(dǎo)意義。

        3.4 氣化工段高壓煤漿泵墊缸對(duì)系統(tǒng)壓力的影響

        氣化工段高壓煤漿泵為三缸單作用往復(fù)隔膜泵,一旦某個(gè)缸出現(xiàn)墊缸不打量,會(huì)造成氣化爐投煤量短時(shí)間內(nèi)降低,氧煤比大幅增大,各工段氣量驟減,系統(tǒng)壓力大幅下降,進(jìn)而引起各工段氣體成分變化。通過氣化工段主動(dòng)調(diào)節(jié),即增大高壓煤漿泵電機(jī)頻率后,氣化爐投煤量又會(huì)陡增,甚至超過原來的正常投煤量,同時(shí)系統(tǒng)壓力又會(huì)增高。因此,當(dāng)高壓煤漿泵墊缸時(shí),系統(tǒng)壓力會(huì)出現(xiàn)反復(fù)波動(dòng),給壓力調(diào)節(jié)帶來一定困難。墊缸發(fā)生時(shí)各工段指標(biāo)對(duì)比見表3。

        表3 墊缸發(fā)生時(shí)各工段指標(biāo)對(duì)比

        根據(jù)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),墊缸發(fā)生前、后雖然氣體成分和氣量會(huì)發(fā)生大幅波動(dòng),但墊缸畢竟是個(gè)短期現(xiàn)象,因此,各崗位對(duì)氣體成分的調(diào)節(jié)幅度要小,應(yīng)防止調(diào)節(jié)幅度過大而引起系統(tǒng)壓力的不平穩(wěn)。墊缸發(fā)生時(shí),因氣化工段氧煤比大幅上升,氣化工段需及時(shí)調(diào)整氧煤比至正常范圍內(nèi);同時(shí),變換工段、凈化工段及合成工段有針對(duì)性地對(duì)氣體成分進(jìn)行小幅調(diào)節(jié)。當(dāng)墊缸問題消除后,各崗位人員應(yīng)及時(shí)恢復(fù)至墊缸之前的工況。

        4 結(jié)語

        在日常操作中,各工段應(yīng)統(tǒng)一操作思路,做好數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和經(jīng)驗(yàn)總結(jié),并通過上述幾個(gè)處理方案,有針對(duì)性地解決工藝生產(chǎn)中可能造成系統(tǒng)壓力波動(dòng)的各項(xiàng)問題,從而維持整個(gè)甲醇生產(chǎn)系統(tǒng)的壓力穩(wěn)定。

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        2016- 03- 04)

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