張東坤
三廢混燃爐點火及運行工藝的改進
張東坤
(安徽晉煤中能化工股份有限公司安徽臨泉236400)
安徽晉煤中能化工股份有限公司(以下簡稱中能公司)第1臺三廢混燃爐于2010年安裝投產(chǎn),蒸汽壓力為5.29 MPa,蒸汽溫度450 ℃,負荷為60 t/h,其中60%的負荷由回收造氣吹風氣、合成廢氣、脫碳廢氣生產(chǎn),另外40%的負荷由回收造氣爐渣以及造氣煤末生產(chǎn)。為了淘汰落后產(chǎn)能,2012年又拆除2臺35 t/h的鏈條鍋爐,新建了1臺60 t/h的三廢混燃爐。目前,第3臺三廢混燃爐項目已完成項目論證,該項目正在有序推進。中能公司第1臺三廢混燃爐初始點火和運行時存在很多問題,通過實踐和探索,改進了點火及運行方式,目前2臺三廢混燃爐運行情況良好。
1.1 點火改進措施
三廢混燃爐原設計采用固定床床上木炭點火,但由于三廢混燃爐爐膛面積大,此種點火方式勞動強度大、成功率低、點火時間長,且起火時升溫速率快,不利于延長鍋爐使用壽命。鑒于此,將點火方式改為流化態(tài)床下點火,并自行加工2臺點火器,配2支油槍,單支油槍噴油量450 L/h。由于燃燒的燃料為造氣爐渣和無煙煤末的混煤,其熱值約在11 723.6 kJ/kg,揮發(fā)分含量<5%(質(zhì)量分數(shù)),著火點在600 ℃左右,故三廢混燃爐點火2.5~3.0 h后,料層溫度升至450 ℃,若再將料層溫度升至混煤的燃點550~600 ℃則比較困難,至少需再投油槍2 h,多燒2 t柴油,有時還很難引燃混煤,勉強投煤極易造成床溫達到650 ℃前著火不及時,而當床溫升至850 ℃后發(fā)生爆燃,導致超溫結(jié)焦。為了降低點火成本、節(jié)省燃油耗和電耗,同時為了確保點火一次成功,應設法使三廢混燃爐點火升溫2.5~3.0 h后及時引燃混煤至穩(wěn)定燃燒狀態(tài)。為此,采取了如下措施。
(1) 選擇適當厚的料層。若料層太薄,流化不均;若料層太厚,會增加電耗。中能公司通過實踐,選擇料層靜止厚度在400 mm左右。
(2) 選用適當?shù)娘L量。若風量太大,不利于蓄熱;若風量太小,可能導致流化不均,造成局部結(jié)焦。只要底料內(nèi)無明顯可燃物,在點火初始階段,料層溫度在400 ℃以下時,可采取微流化風量,甚至鼓泡狀態(tài)的風量,以利料層蓄熱。當人工拋煤或給煤機投煤時,必須保證料層整體不低于最低流化風量,以防局部結(jié)焦。
(3) 采用優(yōu)質(zhì)煙煤引火助燃。在床溫達450 ℃時,打開爐門,維持爐膛負壓在-300 Pa左右,向流化床內(nèi)添加揮發(fā)分在20%(質(zhì)量分數(shù))以上、著火點在400~500 ℃的優(yōu)質(zhì)煙煤或褐煤;當煙煤燃燒將床溫升至600 ℃時,啟動給煤機,及時適量添加混煤,穩(wěn)步控制床溫升至900 ℃左右后退油槍,點火成功。每次點火只需用500 kg煙煤即可節(jié)省柴油2 t和電2 000 kW·h。
1.2 探索保證揚火成功的措施,降低揚火成本
由于三廢混燃爐燃煤熱值低,壓火時間也短,2 h后床溫即降至700 ℃以下,且混煤著火難。運行初始階段,每次壓火超過2 h后揚火必須重新點油槍,揚火猶如開爐點火,成本極高。為了延長壓火時間、提高揚火成功率并降低揚火成本,中能公司采取了以下措施。
(1) 提高壓火料層厚度和床溫。床溫控制在950~980 ℃,料層差壓比正常運行時高0.5~1.0 kPa。
(2) 揚火初期,采用微流化風量;當床溫升至700 ℃后,再保持正常流化風量。
(3) 揚火起動時,一邊用優(yōu)質(zhì)煙煤引火,一邊用給煤機給煤,確保床溫穩(wěn)步上升。
采取以上措施,只要壓火后床溫在500 ℃以上,即可成功揚火,壓火時間可達10 h以上,每次可以節(jié)省柴油2~3 t。
三廢混燃爐利用流化床鍋爐的燃燒技術,采用吹風氣余熱鍋爐的模式,爐渣摻燒量可達到50%(質(zhì)量分數(shù))以上。摻有約50%(質(zhì)量分數(shù))造氣爐渣的燃料在混燃爐中沸騰流化燃燒,吹風氣、弛放氣從爐膛出口處加入爐膛,由二次風作為配風,煙氣進入組合式除塵器,較粗的顆粒被分離出來后落入下部水封刮板,細灰則隨高溫煙氣進入余熱鍋爐。但由于爐膛標高只有17 m左右,燃燒流程短,燃燒不充分。分離出來的未燃盡顆粒不再循環(huán)參與燃燒,因而飛灰殘?zhí)己科?,有時達20%(質(zhì)量分數(shù))以上,影響了燃料燃燒效率和鍋爐熱效率。
中能公司第1臺三廢混燃爐運行初期組合除塵器頂部的旋風筒底板總是變形。經(jīng)分析,原因為運行中旋風筒的外部溫度達到950~1 000 ℃,其冷卻工藝是由空氣預熱器出口二次風經(jīng)過旋風筒后再回到爐膛中部二次風環(huán)管,但由于中部二次風環(huán)管主要由另一風管直接從空氣預熱器出口二次風總管供風,造成旋風筒的冷卻風被短路,實際經(jīng)過的風量小。旋風筒的底板變形后,由于組合除塵器內(nèi)煙氣負壓比爐膛的負壓大,故旋風筒自身的冷卻風、中部二次風環(huán)管的風都從旋風筒底部漏入組合除塵器,一方面造成爐膛中部二次風實際風量減小,固體碳顆粒欠氧;另一方面導致旋風筒分離效果降低,三廢混燃爐飛灰殘?zhí)己窟M一步提高。為了降低飛灰殘?zhí)己?,中能公司采取了以下措施?/p>
(1) 適當降低一次風量,提高床溫,盡可能控制床溫在950~980 ℃,保持較小的爐膛出口負壓,使燃煤中的飛灰盡可能在燃燒爐內(nèi)燃燒。
(2) 通過對吹風氣的旋風分離,減少進入三廢混燃爐吹風氣中攜帶的固體顆粒。
(3) 改進組合除塵器頂部的旋風筒冷卻風的工藝,將其冷卻風改為二次空氣預熱器進口的涼風,既降低了風溫,又提高了風壓,并改善了旋風筒的冷卻效果,保證了爐膛中部二次風的正常供給。
(4) 提高混燃爐出口的煙氣溫度,將其控制在950~980 ℃,使飛灰盡可能在組合除塵器前燃盡。如果爐膛出口煙氣溫度偏低,可適當增加弛放氣氣量。
通過采取以上措施,目前三廢混燃爐飛灰殘?zhí)假|(zhì)量分數(shù)降至15%以下。
通過實踐和探索,改進點火、揚火方式,改進配風工藝,調(diào)整運行控制方式,目前中能公司2臺三廢混燃爐運行狀況良好。2臺三廢混燃爐回收化工生產(chǎn)中的各種廢氣、廢渣、廢灰,相當于年節(jié)約標準煤60 kt,經(jīng)濟效益為5 000萬元左右,可實現(xiàn)節(jié)能環(huán)保雙豐收。
2016- 05- 14)