曹 峰,劉 慶,索 航,李德君,姚 歡
1.中國石油集團(tuán)石油管工程技術(shù)研究院(陜西西安710077)
2.中國石油煤層氣有限責(zé)任公司(北京100028)
3.中國石油煤層氣有限責(zé)任公司臨汾分公司(山西臨汾042200)
N80Q套管脫扣失效分析
曹 峰1,劉 慶2,索 航3,李德君1,姚 歡1
1.中國石油集團(tuán)石油管工程技術(shù)研究院(陜西西安710077)
2.中國石油煤層氣有限責(zé)任公司(北京100028)
3.中國石油煤層氣有限責(zé)任公司臨汾分公司(山西臨汾042200)
結(jié)合套管在井中的受力狀況以及脫扣事件發(fā)生的過程,對(duì)脫扣的Ф139.70mm×9.17mmN80Q LC套管進(jìn)行了材料理化性能分析測(cè)試、金相分析、螺紋宏觀形貌分析。指出,導(dǎo)致套管脫扣的直接原因?yàn)樘坠苈菁y強(qiáng)度不足,螺紋連接強(qiáng)度不足的原因?yàn)樯峡圻^程中產(chǎn)生錯(cuò)扣、粘扣,進(jìn)而導(dǎo)致螺紋連接強(qiáng)度降低,最終在試壓作業(yè)中發(fā)生脫扣事故。對(duì)規(guī)范下套管作業(yè)、防止套管錯(cuò)扣、脫扣提出了嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行相關(guān)作業(yè)等意見與建議。
N80Q套管;錯(cuò)扣;脫扣;標(biāo)準(zhǔn)
煤層氣某公司的一口開發(fā)井,井深約2 300m,生產(chǎn)套管規(guī)格為Ф139.70mm×9.17mmN80Q LC,水泥反高約300m。鉆完井試壓過程中,當(dāng)壓力達(dá)到19MPa時(shí)井里傳出“嘭”的響聲,此時(shí)壓力再無法提高,也無法保壓,懷疑套管脫扣,停止試壓作業(yè)。對(duì)“脫扣”套管進(jìn)行了打撈,發(fā)現(xiàn)自井口向下連接第11支套管與第12支套管的接箍現(xiàn)場(chǎng)端脫扣。為了研究清楚套管脫扣的原因并防止類似情況再次發(fā)生,煤層氣公司委托第三方機(jī)構(gòu)對(duì)脫扣套管進(jìn)行了失效分析。
脫扣套管的宏觀形貌如圖1所示,圖1(a)為第12支套管的接箍,圖1(b)為第11支套管的現(xiàn)場(chǎng)端。
對(duì)失效套管的外螺紋部分進(jìn)行徹底清洗,觀察發(fā)現(xiàn)失效套管外螺紋粘扣嚴(yán)重,螺紋牙頂幾乎磨平,如圖2所示。與之相對(duì)的接箍,由于打撈時(shí)進(jìn)行磨銑作業(yè)的緣故,現(xiàn)場(chǎng)端僅留下約60%的接箍,內(nèi)壁上仍殘留有水泥,接箍由端口向接箍中心方向,第1扣至第16扣螺紋有明顯損傷,特別是第1扣至第9扣螺紋損傷尤為嚴(yán)重,如圖3所示。雖然接箍現(xiàn)場(chǎng)端破壞嚴(yán)重,但接箍工廠端螺紋相對(duì)完好,可以檢測(cè)齒高、螺距偏差,經(jīng)檢測(cè)齒高偏差為0,螺距偏差為0,符合API Spec 5B-2008[1]標(biāo)準(zhǔn)要求。
圖1 失效套管與接箍
圖2 失效套管外螺紋形貌
圖3 失效套管接箍形貌
3.1 材質(zhì)分析
從失效套管與接箍上取樣,采用ARL4460型直讀光譜儀對(duì)試樣材料進(jìn)行化學(xué)成分分析,其化學(xué)成分符合API Spec 5CT-2009[2]標(biāo)準(zhǔn)要求。
3.2 力學(xué)性能分析
從失效套管管體及接箍上取樣進(jìn)行縱向拉伸性能、橫向夏比V型沖擊和洛氏硬度測(cè)試。拉伸性能與夏比沖擊試驗(yàn)結(jié)果如表1、表2所示。失效套管管體與接箍洛氏硬度測(cè)試值分別為21.8HRC和21.6 HRC。力學(xué)性能試驗(yàn)結(jié)果表明:失效套管管體和接箍的力學(xué)性能符合API Spec 5CT-2009標(biāo)準(zhǔn)對(duì)N80Q鋼級(jí)套管力學(xué)性能的要求。
表1 拉伸試驗(yàn)結(jié)果
表2 夏比沖擊試驗(yàn)結(jié)果
3.3 金相分析
從失效套管管體與接箍上切取金相試樣進(jìn)行顯微組織分析。金相分析內(nèi)容主要包括組織分析、非金屬夾雜評(píng)級(jí)、晶粒度。
圖4 失效套管管體金相組織
圖5 失效接箍的金相組織
失效套管的金相組織主要為回火索氏體S回,如圖4所示,為N80Q套管典型的調(diào)質(zhì)熱處理組織,晶粒度為8.0級(jí),非金屬夾雜物等級(jí)為A0.5,B0.5,D0.5。失效接箍金相組織為:回火索氏體S回+貝氏體,如圖5所示,晶粒度8.0級(jí)。
3.4 失效螺紋形貌分析
在失效的套管管體外螺紋與接箍?jī)?nèi)螺紋段采用線切割的加工方式,沿縱向切取完整的螺紋條狀試樣,通過制備內(nèi)外螺紋部分的金相試樣進(jìn)一步觀察螺紋的損壞情況。由于完整的螺紋試樣太長(zhǎng)無法完成金相試樣的制備,因此用線切割將完整的螺紋條狀試樣大致等分成三段,分別進(jìn)行金相試樣的制備。失效套管外螺紋微觀形貌如圖6所示。由圖6可以看到失效套管外螺紋從第1扣至第25扣均有損傷。其中第1~15扣螺紋導(dǎo)向面均有不同程度的變形,第1~5扣螺紋損傷尤為嚴(yán)重,并且螺紋向承載面方向變形,如圖7中箭頭所指方向;第16~25扣螺紋雖然沒有明顯變形但牙頂被磨平。由此可以判斷現(xiàn)場(chǎng)端螺紋上扣至第25扣。
在失效外螺紋第1扣至第7扣螺紋牙頂上存在一系列相互平行,且與螺紋牙頂大致呈2~3°左右的變形痕跡,如圖7中箭頭所示位置。
圖6 外螺紋損傷情況
圖7 外螺紋端部變形痕跡
與外螺紋相嚙合的接箍螺紋也有明顯損傷。觀察發(fā)現(xiàn)接箍現(xiàn)場(chǎng)端螺紋自端部向中心,第1扣至第18扣有變形,如圖8所示。第1扣至第6扣導(dǎo)向面明顯變形,且螺紋倒向接箍中心,如圖8中箭頭方向所示;第9扣至第17扣螺紋牙型發(fā)生變形,部分螺紋導(dǎo)向面變形明顯;接箍螺紋第18扣至第28扣螺紋牙型完整,無明顯變形。
脫扣套管規(guī)格為139.70mm×9.17mmN80QLC,按照標(biāo)準(zhǔn)要求該規(guī)格套管接箍極限連接強(qiáng)度為2 331kN。脫扣套管井深約2 300m,脫扣位置位于自井口向下第11支與第12支套管的連接處,不考慮套管柱在下放過程中承受的浮力與摩擦阻力,第11支與12支套管連接處的最大載荷約612kN,遠(yuǎn)小于套管實(shí)際的連接強(qiáng)度。對(duì)下井的本批次套管進(jìn)行了理化試驗(yàn)與現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量抽檢,抽檢中未發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題。本文3.1、3.2、3.3章節(jié)又對(duì)脫扣套管進(jìn)行了相關(guān)性能試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果符合標(biāo)準(zhǔn)要求。脫扣的第11支與12支套管實(shí)際載荷遠(yuǎn)小于套管的額定載荷,據(jù)此可基本排除因套管受力超過其極限連接強(qiáng)度而導(dǎo)致脫扣。
圖8 接箍?jī)?nèi)螺紋損傷情況
通過對(duì)管體和接箍理化性能測(cè)試發(fā)現(xiàn)失效套管管體與接箍的理化性能均符合API Spec 5CT-2009標(biāo)準(zhǔn)要求,因此,管體和接箍材質(zhì)能夠保證N80Q鋼級(jí)套管具有相應(yīng)的連接強(qiáng)度。
失效管體外螺紋和接箍?jī)?nèi)螺紋都有明顯的變形與損傷,特別是外螺紋第1扣至第13扣明顯向螺紋的承載面方向變形,即圖6中箭頭所指的方向;接箍?jī)?nèi)螺紋的第1扣至第6扣的變形方向也明顯倒向螺紋的承載面。API圓螺紋嚙合后的情況如圖9所示,若此時(shí)施加一個(gè)沿管體縱向的力使螺紋發(fā)生滑脫,則接箍和管體的螺紋在外力的作用下將發(fā)生變形,螺牙將會(huì)倒向?qū)蛎嬉粋?cè)。由此可以判斷螺紋牙型的變形損傷不是螺紋滑脫造成的,而是在螺紋嚙合過程中形成的。此外,圓螺紋嚙合后,齒兩側(cè)的接觸應(yīng)力大小在螺紋嚙合全長(zhǎng)上呈“馬鞍型”分布[3-5],即前后端螺紋接觸應(yīng)力高,中間螺紋接觸應(yīng)力低。接觸應(yīng)力高的螺紋部分在螺紋滑脫時(shí)變形越大,而通過對(duì)失效管體與接箍螺紋的分析可知,外螺紋的變形主要集中在第1~16扣,而第20~25扣齒底被磨平,并沒有明顯拉脫變形的痕跡。接箍螺紋變形損傷主要集中在螺紋前半部分,從第19扣開始牙型完好也沒有明顯拉脫變形的痕跡。
圖9 API圓螺紋嚙合形貌
在失效管體外螺紋第1至第6扣上觀察到相互平行的溝槽狀的螺紋變形痕跡,這些相互平行的溝槽與螺線大致呈2~3°角。造成這樣的損失主要是由于螺紋上扣錯(cuò)扣造成的。錯(cuò)扣是指螺紋旋合時(shí),螺紋軸線產(chǎn)生傾斜,使外螺紋未旋合到內(nèi)螺紋螺旋槽內(nèi),而外螺紋齒頂和內(nèi)螺紋齒頂發(fā)生干涉。錯(cuò)扣將會(huì)導(dǎo)致螺紋損傷,使螺紋齒形發(fā)生變形,并有可能導(dǎo)致螺紋粘扣。螺紋變形與損傷將會(huì)直接導(dǎo)致螺紋連接強(qiáng)度的降低。
從脫扣套管的實(shí)際載荷分析,脫扣處載荷遠(yuǎn)小于套管實(shí)際連接強(qiáng)度。結(jié)合宏觀斷口分析、金相組織檢測(cè)、失效螺紋形貌分析的結(jié)果可以判斷:螺紋嚴(yán)重?fù)p傷是導(dǎo)致套管脫扣的直接原因,而現(xiàn)場(chǎng)上扣錯(cuò)扣又是導(dǎo)致螺紋損傷的原因。
下套管作業(yè)是鉆井作業(yè)中極為重要的一個(gè)環(huán)節(jié),下套管作業(yè)操作不當(dāng)將會(huì)導(dǎo)致極為嚴(yán)重的質(zhì)量事故并對(duì)后續(xù)生產(chǎn)帶來難以估量的經(jīng)濟(jì)損失。結(jié)合本文脫扣套管的失效情況,建議今后在下套管作業(yè)中重點(diǎn)從以下幾個(gè)方面加強(qiáng)管理,防止類似事故再次發(fā)生。
1)上扣前將內(nèi)外螺紋清洗干凈并無污物殘留。
2)對(duì)扣前在內(nèi)外螺紋表面均勻涂抹螺紋脂,涂抹的螺紋脂應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
3)建議使用對(duì)扣器輔助對(duì)扣,若發(fā)生錯(cuò)扣應(yīng)及時(shí)卸扣并觀察螺紋是否有損傷,即使有輕微的損傷也應(yīng)更換套管。
4)上扣速度遵循慢-快-慢節(jié)奏,即起始兩扣與最后兩扣應(yīng)緩慢上扣,中間扣可適當(dāng)加速上扣,但上扣速度不應(yīng)超過25r/min,上扣扭矩值應(yīng)控制在標(biāo)準(zhǔn)要求范圍內(nèi)。
1)失效套管管體與接箍的材質(zhì)、力學(xué)性能符合API Spec 5CT-2009標(biāo)準(zhǔn)對(duì)N80Q鋼級(jí)套管的要求。
2)對(duì)脫扣套管的宏觀、微觀形貌分析以及對(duì)脫扣套管的性能參數(shù)、受力狀況進(jìn)行推斷,下套管作業(yè)中的套管錯(cuò)扣進(jìn)而粘扣、螺紋變形導(dǎo)致連接強(qiáng)度降低,最終在試壓作業(yè)中試驗(yàn)壓力遠(yuǎn)未達(dá)到其極限載荷的情況下出現(xiàn)脫扣。
3)為了防止套管脫扣事故再次發(fā)生,建議加強(qiáng)下套管作業(yè)管理,嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行相關(guān)作業(yè)。
[1]石油部石油勘探開發(fā)科研院.石油天然氣工業(yè)套管、油管和管線管螺紋的加工、測(cè)量和檢驗(yàn):GB/T 9253.2-1999[S].北京:中國標(biāo)準(zhǔn)出版社,1999.
[2]中國石油集團(tuán)石油管工程技術(shù)研究院.石油天然氣工業(yè)油氣井套管或油管用鋼管:GB/T 19830-2011[S].北京:中國標(biāo)準(zhǔn)出版社,2011.
[3]陳守俊,桑勝舉,張毅,等.套管螺紋牙齒面接觸應(yīng)力分布研究[J].泰山學(xué)院學(xué)報(bào),2010,32(3):49-55.
[4]袁光杰.API圓螺紋接頭力學(xué)性能的數(shù)值仿真與試驗(yàn)研究[D].上海:上海交通大學(xué),2004.
[5]王治國,張毅.API圓螺紋油管接頭上扣與拉伸過程的有限元應(yīng)力分析[J].試驗(yàn)與研究,2001,30(3):20-25.
The physical and chemical properties and the metallographic phase of the material of the dropped out Ф139.70×9.17 N80Q LC casing are tested and analyzed,and the macro morphology of its thread is analyzed according to the stress condition of casing in bore?hole and the process of dropout incident.It is pointed out that the direct cause leading to the dropout of the casing is the insufficient strength of casing thread,which is caused by the thread alternating and thread gluing in making-up process.It is suggested to strictly comply with the requirements in standard in the related operations to prevent the thread alternating and dropout of casing.
N80Q casing;thread alternating;dropout;standard
賈強(qiáng)
2016-04-27
曹峰(1984-),男,工程師,主要從事石油專用管材產(chǎn)品科研、質(zhì)量監(jiān)督及工程技術(shù)服務(wù)工作。