來(lái)威 王健 吳秋陽(yáng)(鞍鋼集團(tuán)朝陽(yáng)鋼鐵有限公司,遼寧 朝陽(yáng) 122000)
干熄焦生產(chǎn)實(shí)踐中的問(wèn)題及解決方法
來(lái)威 王健 吳秋陽(yáng)(鞍鋼集團(tuán)朝陽(yáng)鋼鐵有限公司,遼寧 朝陽(yáng) 122000)
125t/h干熄焦系統(tǒng)經(jīng)過(guò)年修投產(chǎn)后的生產(chǎn)實(shí)踐,出現(xiàn)了一些制約生產(chǎn)運(yùn)行的環(huán)節(jié),給干熄焦系統(tǒng)及外部工序的生產(chǎn)造成了較大的影響,為企業(yè)帶來(lái)巨大經(jīng)濟(jì)損失。因此通過(guò)對(duì)生產(chǎn)實(shí)踐操作的經(jīng)驗(yàn)總結(jié),我們制定了一系列優(yōu)化措施及補(bǔ)救的方式,來(lái)彌補(bǔ)出現(xiàn)的問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)連續(xù)、穩(wěn)定的運(yùn)行。
干熄焦;生產(chǎn)實(shí)踐;解決方法
朝陽(yáng)鋼鐵JN60-6型2×50孔6米焦?fàn)t匹配中冶焦耐院設(shè)計(jì)建造的125t∕h干熄焦系統(tǒng)一套,系統(tǒng)于2012年4月正式投產(chǎn),2014年9月-11月經(jīng)歷第一次年修。系統(tǒng)年修投產(chǎn)后,出現(xiàn)生產(chǎn)運(yùn)行不暢、耐材脫落及附屬設(shè)備設(shè)施使用壽命偏低等問(wèn)題。通過(guò)研究實(shí)踐及設(shè)備改進(jìn),優(yōu)化生產(chǎn)操作的模式,探索出解決問(wèn)題的方法。
1.1 生產(chǎn)工藝
干熄焦系統(tǒng)正常排焦負(fù)荷控制在114t∕h,2×50孔6米焦?fàn)t在周轉(zhuǎn)時(shí)間19小時(shí)的情況下焦炭產(chǎn)量可達(dá)2830t,若將這些焦炭全部處理需連續(xù)排焦24.82小時(shí),因此干熄焦系統(tǒng)存在負(fù)荷偏大的情況,是導(dǎo)致排焦溫度超過(guò)200℃的主要原因。另外焦餅中心溫度達(dá)1070℃,干熄爐預(yù)存室溫度(T5)達(dá)980℃,也是導(dǎo)致此問(wèn)題出現(xiàn)的因素之一。兩種因素造成了運(yùn)焦皮帶D101、D102出現(xiàn)不同程度的燙傷,使用壽命較大程度的降低。
1.2 崗位操作
風(fēng)料配比操作不善,排焦負(fù)荷穩(wěn)定性、連續(xù)性差,循環(huán)系統(tǒng)壓力控制能力差,導(dǎo)致干熄焦系統(tǒng)出現(xiàn)排焦不均、冷卻室各點(diǎn)(T3、T4)溫差偏大、惰性氣體溫度偏高及鍋爐入口負(fù)壓間斷性超標(biāo)等不利因素。
1.3 運(yùn)行模式
獨(dú)線生產(chǎn)企業(yè),干熄焦系統(tǒng)受外部生產(chǎn)工序影響頻繁出現(xiàn)停產(chǎn)悶爐情況;另外輔助設(shè)備運(yùn)焦皮帶及爐頂水封槽的壽命偏低,需要定期更換,也會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)停產(chǎn)悶爐情況的發(fā)生。頻繁的進(jìn)行停產(chǎn)悶爐作業(yè)勢(shì)必會(huì)造成耐材強(qiáng)度降低。
1.4 工程缺陷
一次除塵(1DC)與鍋爐間高溫膨脹節(jié)鋼結(jié)構(gòu)連接處澆注料經(jīng)系統(tǒng)升溫、降溫后出現(xiàn)脫落現(xiàn)象,鋼結(jié)構(gòu)出現(xiàn)裂紋及漏洞。此處為負(fù)壓區(qū)域,空氣的連續(xù)進(jìn)入將導(dǎo)致鋼結(jié)構(gòu)的侵蝕加劇,如不及時(shí)處理最終將造成系統(tǒng)停產(chǎn)損失嚴(yán)重。
2.1 生產(chǎn)模式及操作方式的調(diào)整
根據(jù)生產(chǎn)需要及對(duì)富余酚氰廢水的消耗,通過(guò)計(jì)算2×50孔6米焦?fàn)t與125t∕h干熄焦系統(tǒng)的生產(chǎn)平衡點(diǎn),在保證高爐正常用料的基礎(chǔ)上適當(dāng)降低干熄焦生產(chǎn)負(fù)荷至115爐∕天,干熄焦率92%。強(qiáng)化生產(chǎn)操作,控制風(fēng)料配比1140m3∕噸-1200m3∕噸,執(zhí)行連續(xù)、穩(wěn)定的排焦方式,實(shí)現(xiàn)了排焦系統(tǒng)溫度降低至170℃以下、冷卻室各點(diǎn)的溫差及鍋爐入口的負(fù)壓控制在工藝要求范圍內(nèi),從而延長(zhǎng)了運(yùn)焦皮帶的使用壽命,每年可減少更換D101、D102總長(zhǎng)180米皮帶1次,既降低了干熄爐停爐保溫的次數(shù)又節(jié)約了成本。
2.2 采取措施封補(bǔ)開(kāi)裂部位
針對(duì)膨脹節(jié)鋼結(jié)構(gòu)連接處填料脫落導(dǎo)致鋼結(jié)構(gòu)開(kāi)裂情況,我們采取安裝澆注料盒子在鋼結(jié)構(gòu)上方處,然后利用輕質(zhì)澆注料進(jìn)行澆注作業(yè),將事先制作的毛爪嵌入澆注料中,毛爪漏出處與上方鋼結(jié)構(gòu)進(jìn)行焊接作為澆注料牽引裝置。施工結(jié)束后,巡檢人員時(shí)時(shí)關(guān)注,保證系統(tǒng)嚴(yán)密性。
圖1 膨脹節(jié)鋼結(jié)構(gòu)開(kāi)裂處封補(bǔ)
2.3 爐頂水封槽改造
干熄焦附屬設(shè)備爐頂水封槽因朝陽(yáng)當(dāng)?shù)厮|(zhì)較差受熱后極易結(jié)垢,經(jīng)長(zhǎng)期累積導(dǎo)致水封用水無(wú)法及時(shí)保證水封槽降溫,裝焦過(guò)程中水封槽內(nèi)側(cè)與紅焦近距離接觸,造成水封槽內(nèi)壁炸裂漏水。我們對(duì)水封槽進(jìn)行改造,增加內(nèi)壁10cm澆注料內(nèi)襯以減少水封槽內(nèi)壁炸裂概率,使水封槽壽命延長(zhǎng)至2年,同樣降低了停爐保溫的次數(shù)。
圖2 爐頂水封增加槽內(nèi)襯
3.1 年修周期大幅度延長(zhǎng)
2014年11月干熄焦系統(tǒng)年修結(jié)束至2016年12月已經(jīng)連續(xù)運(yùn)行2年有余,未因干熄焦?fàn)t體問(wèn)題造成長(zhǎng)時(shí)間停產(chǎn)檢修的情況發(fā)生,預(yù)計(jì)2017年4月本套干熄焦系統(tǒng)進(jìn)行年修,年修周期較同行業(yè)延長(zhǎng)至少半年。
3.2 附屬設(shè)備設(shè)施使用壽命延長(zhǎng)
干熄焦兩條排焦皮帶由之前的4~5個(gè)月更換一次延長(zhǎng)壽命為6~7月更換一次,每年減少更換一次;干熄焦水封槽經(jīng)改造后由1年更換一次延長(zhǎng)至2年更換一次;干熄焦風(fēng)量調(diào)節(jié)磚未發(fā)生掉落造成旋轉(zhuǎn)密封閥卡堵事故發(fā)生。
125t∕h干熄焦系統(tǒng)對(duì)于獨(dú)線生產(chǎn)的鋼鐵企業(yè)起到至關(guān)重要的作用,因此干熄焦系統(tǒng)長(zhǎng)壽化是我們一直追求的生產(chǎn)目標(biāo),我們的管理技術(shù)人員需要一如既往地為目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)而努力奮斗,從而實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)的最大化。
[1]潘立慧魏松波,干熄焦技術(shù)[M]北京:冶金工業(yè)出版社,2005.
來(lái)威(1974-),男,鞍鋼集團(tuán)朝陽(yáng)鋼鐵有限公司焦化廠廠長(zhǎng),工程師。