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        雙離合器自動變速器靜扭試驗(yàn)工裝的優(yōu)化設(shè)計(jì)

        2017-02-25 09:32:10師愿葛宗強(qiáng)裴華軍
        汽車實(shí)用技術(shù) 2017年2期
        關(guān)鍵詞:臺架變速箱工裝

        師愿,葛宗強(qiáng),裴華軍

        (安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司,安徽 合肥 230601)

        雙離合器自動變速器靜扭試驗(yàn)工裝的優(yōu)化設(shè)計(jì)

        師愿,葛宗強(qiáng),裴華軍

        (安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司,安徽 合肥 230601)

        文章介紹了雙離合器自動變速器齒軸靜扭試驗(yàn)的評價(jià)指標(biāo),并以某國產(chǎn)雙離合器自動變速器的齒軸靜扭試驗(yàn)為例,通過對其試驗(yàn)過程中存在問題的描述,分析原因,提出優(yōu)化措施,解決工裝夾具問題。

        雙離合器;自動變速器;靜扭;工裝

        CLC NO.:U469.1Document Code:AArticle ID:1671-7988 (2017)02-56-03

        引言

        靜扭強(qiáng)度反映的是變速器齒軸所能承受的最大靜態(tài)載荷,通過考察變速箱齒軸系統(tǒng)所能承受的極限載荷,可以驗(yàn)證齒軸系統(tǒng)的彎曲強(qiáng)度是否滿足設(shè)計(jì)要求。

        1、靜扭試驗(yàn)的評價(jià)指標(biāo)

        對于雙離合器自動變速器齒軸靜扭試驗(yàn)來說,其評價(jià)指標(biāo)主要是靜扭強(qiáng)度后備系數(shù)。由下式計(jì)算靜扭強(qiáng)度后備系數(shù):

        式中:K1—靜扭強(qiáng)度后備系數(shù);M—試驗(yàn)結(jié)束時(shí)記錄的扭矩;Memax—變速箱最大設(shè)計(jì)扭矩[1]。

        根據(jù)QC/T 29063.2規(guī)定,輕型變速器的靜扭強(qiáng)度后備系數(shù)K1≥2.5,則判定被試輕型變速器的靜扭強(qiáng)度試驗(yàn)通過[2]。

        2、靜扭試驗(yàn)的試驗(yàn)方法

        通過超低速高負(fù)載電機(jī)向變速箱輸入軸靜態(tài)施加扭矩,直到變速箱齒軸零部件出現(xiàn)失效或者達(dá)到滿足設(shè)計(jì)要求的扭矩值為止。試驗(yàn)步驟如下:

        1)將預(yù)掛一擋的變速箱裝上臺架;

        2)通過工裝夾具固定變速箱輸出端;

        3)啟動電機(jī)加載到額定扭矩再卸載到0,記此時(shí)的轉(zhuǎn)角為0度,目的是為了消除齒輪之間的相互間隙;

        4)在輸入軸端從0開始逐步增加輸入扭矩,直到齒軸零部件發(fā)生破壞或者達(dá)到滿足設(shè)計(jì)要求的扭矩值為止;

        5)記錄齒軸零部件失效前的最大扭矩值和破壞轉(zhuǎn)角或滿足設(shè)計(jì)要求的試驗(yàn)臺最大扭矩和轉(zhuǎn)角;

        6)拆解并評價(jià)齒軸零部件。

        3、某國產(chǎn)雙離合器自動變速器靜扭試驗(yàn)

        3.1 變速箱裝配要求

        根據(jù)試驗(yàn)方法,本文選用2款國產(chǎn)雙離合器自動變速器進(jìn)行齒軸靜扭試驗(yàn)。變速器只需要安裝變速箱殼體及其連接螺栓、液壓模塊閥體、輸入軸、中間軸、輸出軸及其所有齒輪和1/3擋撥叉及其附件,駐車結(jié)構(gòu)可以省略。

        3.2 試驗(yàn)工裝夾具

        試驗(yàn)前需根據(jù)實(shí)際變速箱定做相應(yīng)的輸入軸承、輸入內(nèi)花鍵、殼體安裝板及輸出法蘭這四樣工裝,來保證變速箱可以牢固、準(zhǔn)確的和靜扭試驗(yàn)臺架相連接。

        3.3 試驗(yàn)設(shè)備要求

        1)驅(qū)動電機(jī)

        (1)輸出轉(zhuǎn)速:≤0.15r/min;

        (2)輸出扭矩:≥2000Nm;

        (3)布置形式:交流同步電機(jī)+擺線針輪減速器;

        (4)試驗(yàn)輸入轉(zhuǎn)速:0.08r/min。

        2)扭矩傳感器

        (1)扭矩傳感器測量精度:≤5‰FS;

        (2)扭矩范圍:0-2000Nm。最大能超越量程的10%,在輸入扭矩達(dá)到傳感器的最大量程時(shí),變速箱仍未被破壞時(shí),臺架會保護(hù)性停止加扭。

        3.4 試驗(yàn)要求

        試驗(yàn)過程應(yīng)遵循如下要求,以保障試驗(yàn)順利進(jìn)行:

        1)變速器殼體與連接板連接時(shí),按與發(fā)動機(jī)聯(lián)結(jié)狀態(tài)進(jìn)行安裝;

        2)在進(jìn)行輸出軸鎖死時(shí),應(yīng)使用帶有防止輸出軸旋轉(zhuǎn)滑移的固定專用工裝,并選用全新的螺栓(螺栓強(qiáng)度等級12.9)進(jìn)行相互連接;如無固定專用工裝,需先將輸出端螺栓初步打緊,臺架加載至額定扭矩后卸載,此時(shí)再完全打緊輸出端連接螺栓;

        3)輸出軸固定后,輸入軸穩(wěn)定緩慢旋轉(zhuǎn)(參考值:0.08r/min),避免沖擊加載;

        4)輸入軸與輸出軸應(yīng)只承受扭矩,不應(yīng)有附加的彎矩作用;

        采用氧化鎂半熔法處理樣品、熱水浸提時(shí)發(fā)現(xiàn),因氧化鎂顆粒較細(xì)且?guī)в须姾?,其在水中不易凝聚,形成的沉淀體積較大,對高錸酸根有一定的吸附作用,故試驗(yàn)嘗試采用加入凝聚劑的方式來凝聚沉淀以減少其對錸的吸附。選取2g氧化鎂和錸標(biāo)準(zhǔn)溶液為試驗(yàn)對象,按照實(shí)驗(yàn)方法,分別以氨水、硝酸銨、聚乙烯醇和氫氧化鈉為凝聚劑進(jìn)行試驗(yàn),以錸的測定值除以理論值計(jì)算錸回收率,結(jié)果見表2。

        5)輪齒受載工作面與汽車行駛工況相同。

        3.5 試驗(yàn)過程

        圖1 臺架搭建示意圖

        按照上述4.4試驗(yàn)要求,將變速箱與安裝板連接,驅(qū)動電機(jī)的輸出軸通過輸入花鍵經(jīng)過輸入軸承與變速箱的輸入花鍵進(jìn)行連接,變速箱輸出法蘭與輸出鎖死夾具上的第2個(gè)輸出法蘭通過定制的法蘭進(jìn)行連接,其中輸出鎖死夾具包括一個(gè)底座,2個(gè)L形支架和2個(gè)輸出法蘭。具體安裝結(jié)構(gòu)如下圖1所示。

        所有臺架搭建部分準(zhǔn)備好后,用刀片在每個(gè)連接部分劃直線做標(biāo)記,有高度差的連接部分用記號筆畫直線做記號,如圖2所示。然后按照3靜扭試驗(yàn)的試驗(yàn)方法開始試驗(yàn)。

        圖2 工裝夾具劃線

        3.6 試驗(yàn)結(jié)果

        2款變速箱試驗(yàn)數(shù)據(jù)見下圖3和圖4所示。

        圖3 1號變速箱試驗(yàn)數(shù)據(jù)

        圖4 2號變速箱試驗(yàn)數(shù)據(jù)

        單從試驗(yàn)結(jié)果來看,試驗(yàn)順利通過,靜扭強(qiáng)度后備系數(shù)K1≥2.5,但是我們在試驗(yàn)后重新檢查工裝夾具時(shí),發(fā)現(xiàn)原來劃的標(biāo)記在第二次試驗(yàn)后發(fā)生移動,如下圖5所示。

        圖5 劃線位置移動

        4、分析原因

        按照上述方法對臺架進(jìn)行搭建后,主要出現(xiàn)如下問題點(diǎn):→輸入轉(zhuǎn)角偏大

        →曲線中出現(xiàn)斜率平緩段

        →在小角度的轉(zhuǎn)角下,輸入扭矩上升緩慢

        4.1 輸入轉(zhuǎn)角偏大

        根據(jù)之前所進(jìn)行的多臺試驗(yàn)結(jié)果和工裝夾具對比,臺架搭建存在的區(qū)別主要為輸出端固定工裝,兩次使用工裝不相同。

        之前所進(jìn)行的多臺試驗(yàn):共5個(gè)連接工裝,2個(gè)旋轉(zhuǎn)法蘭、2個(gè)L形支架、1個(gè)底座。最后一個(gè)旋轉(zhuǎn)法蘭與L形支架連接孔徑分別為Φ17/Φ13,連接8個(gè)螺栓。

        本次試驗(yàn):共6個(gè)連接工裝,3個(gè)旋轉(zhuǎn)法蘭、2個(gè)L形支架、1個(gè)底座。最后一個(gè)旋轉(zhuǎn)法蘭與L形支架連接孔徑分別為Φ17/Φ13,僅能連接4個(gè)螺栓。

        故本次試驗(yàn)輸入轉(zhuǎn)角偏大是由于輸出端固定工裝改變,緊固螺栓變少,整體剛性較差導(dǎo)致。

        4.2 曲線中出現(xiàn)斜率平緩段

        2號變速箱試驗(yàn)在輸入到一定扭矩時(shí),曲線平緩了幾度(如下圖6所示),轉(zhuǎn)化至輸出端約0.7°。檢查夾具,在第一次試驗(yàn)中,L形支架未產(chǎn)生滑轉(zhuǎn)。但在第二次試驗(yàn)后,L形支架與底座之間存在滑轉(zhuǎn),滑轉(zhuǎn)照片見上圖5中的IV。故判斷由于L形支架滑轉(zhuǎn),使曲線變平緩。

        圖6 2號變速箱齒軸靜扭試驗(yàn)數(shù)據(jù)

        圖7 駐車極限靜扭試驗(yàn)數(shù)據(jù)

        4.3 在小角度的轉(zhuǎn)角下,輸入扭矩上升緩慢

        兩次試驗(yàn),都是在小角度轉(zhuǎn)角下輸入扭矩上升緩慢(見上圖3和圖4),但對比之前駐車試驗(yàn),在同樣轉(zhuǎn)角時(shí),駐車極限靜扭輸入扭矩是其10倍左右(見上圖7)。駐車極限靜扭相比齒軸靜扭試驗(yàn),多使用了1對齒輪副及棘輪、棘爪,未使用輸出法蘭及后端臺架固定工裝。故判斷齒軸極限靜扭小角度曲線平緩,是由于臺架輸出端固定工裝連接導(dǎo)致。

        5、工裝夾具優(yōu)化設(shè)計(jì)

        通過與之前試驗(yàn)結(jié)果及試驗(yàn)工裝夾具比較分析,判斷臺架輸出固定端的整體剛度較差是導(dǎo)致上述問題的主要原因,故應(yīng)對臺架固定端固定方式進(jìn)行優(yōu)化。

        具體方案如下:

        1)原工裝中底座側(cè)面安裝的2個(gè)L形支架與3個(gè)輸出法蘭替換成一個(gè)滑板,滑板設(shè)計(jì)為U型槽結(jié)構(gòu),直接用螺栓連接在底座上,U型槽和底座接觸的兩個(gè)側(cè)面,要求足夠平滑,并且垂直度良好,作用是防止輸出端在承受扭矩時(shí)發(fā)生旋轉(zhuǎn)。如下圖8所示。

        2)在滑板上除了留有和底座安裝的螺栓孔外,還需要特制三個(gè)和變速箱輸出法蘭安裝的孔位,在孔位中制作三個(gè)小軸套,起到定位的作用(如圖9所示紅色部位),其中具體位置及孔位大小、軸套孔徑大小應(yīng)根據(jù)具體變速箱的輸出法蘭進(jìn)行制作。

        圖8 滑板

        圖9 小軸套

        6、試驗(yàn)驗(yàn)證

        經(jīng)使用新優(yōu)化的工裝夾具進(jìn)行試驗(yàn),夾具整體剛度有較大提升。

        7、總結(jié)

        本文通過實(shí)際進(jìn)行雙離合器自動變速器的齒軸靜扭試驗(yàn),詳細(xì)介紹了變速箱齒軸靜扭試驗(yàn)的過程,并根據(jù)實(shí)際試驗(yàn)當(dāng)中發(fā)生的問題,剖析原因得出結(jié)論,針對工裝夾具整體剛度不夠的情況進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),從而獲得了較好的效果。

        [1]QC/T 568.2汽車機(jī)械式變速器總成臺架試驗(yàn)方法(征求意見稿).

        [2]QC/T 29063.2汽車機(jī)械式變速器總成技術(shù)條件(征求意見稿).

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        double clutch; automatic transmission; static torque; tooling

        U469.1

        A

        1671-7988 (2017)02-56-03

        師愿,就職于安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司。

        10.16638/j.cnki.1671-7988.2017.02.019

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