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        隧洞固結(jié)灌漿試驗(yàn)及效果評價(jià)

        2017-02-22 03:11:41李冠楠中國水利水電建設(shè)工程咨詢西北有限公司陜西西安710061
        東北水利水電 2017年2期
        關(guān)鍵詞:序孔壓水水灰比

        李冠楠(中國水利水電建設(shè)工程咨詢西北有限公司,陜西 西安 710061)

        隧洞固結(jié)灌漿試驗(yàn)及效果評價(jià)

        李冠楠
        (中國水利水電建設(shè)工程咨詢西北有限公司,陜西 西安 710061)

        水工過水隧洞開挖完成之后,需進(jìn)行混凝土襯砌及回填灌漿,再通過固結(jié)灌漿將被裂隙切割的巖石膠結(jié)起來,以提高圍巖的整體性及強(qiáng)度。文章以敦化抽水蓄能電站導(dǎo)流洞(兼泄洪放空洞)為對象,通過兩次現(xiàn)場試驗(yàn),并對兩次試驗(yàn)效果進(jìn)行了分析評價(jià),總結(jié)出適合該工程實(shí)際的施工工藝、灌漿壓力等施工參數(shù)。

        水工隧洞;固結(jié)灌漿;現(xiàn)場試驗(yàn)

        1 工程概況

        敦化抽水蓄能電站工程在右岸山體內(nèi)布置導(dǎo)流洞(兼泄洪放空洞),洞室斷面尺寸為3.5 m×5 m(寬×高),城門洞型。

        全部有壓段及部分無壓段,采用C30W6F300混凝土進(jìn)行襯砌,有壓段泄0+020~泄0+154.5,襯砌混凝土厚度為50 cm,無壓段自泄0+206.5進(jìn)行襯砌,泄0+206.5~泄0+336.5襯砌混凝土厚度為50 cm,泄0+336.5~泄0+356.50襯砌凝土厚度為1 m。全部有壓洞段及部分無壓段(泄0+296.5~0+ 356.500)進(jìn)行填及固結(jié)灌漿,固結(jié)灌漿在回填灌漿完成且檢查合格之后進(jìn)行,通過現(xiàn)場生產(chǎn)性試驗(yàn)最終確定隧洞固結(jié)灌漿參數(shù)。

        2 試驗(yàn)區(qū)位置、目的及檢查標(biāo)準(zhǔn)

        2.1 試驗(yàn)區(qū)位置

        按照灌漿試驗(yàn)的地點(diǎn)應(yīng)具有代表性,地質(zhì)條件復(fù)雜的工程應(yīng)布置多個試區(qū),進(jìn)行多次試驗(yàn)的原則[1]。先期在隧洞出口段Ⅳ類圍巖區(qū)進(jìn)行試驗(yàn),試驗(yàn)段樁號為泄0+326.5~泄0+336.5,排號為8~ 11,灌漿孔排距、孔距按設(shè)計(jì)要求布置,為避免鉆孔對襯砌鋼筋的破壞,隧洞襯砌混凝土澆筑時(shí),根據(jù)測量資料,采用預(yù)埋管對灌漿孔進(jìn)行了定位,排距為3 m,每排布置5個灌漿孔,梅花形布置,孔深入巖3 m。

        初次試驗(yàn)灌后檢查孔壓水結(jié)果未滿足設(shè)計(jì)小于0.03 l/(min.m.m)的標(biāo)準(zhǔn),因此,再次選定泄0+ 296.5~泄0+326.5段繼續(xù)進(jìn)行生產(chǎn)性試驗(yàn),排號為12~21,灌漿孔間排距、孔深、孔向、孔數(shù)等未發(fā)生變化,按原設(shè)計(jì)要求布置。

        2.2 試驗(yàn)?zāi)康?/p>

        主要為驗(yàn)證固結(jié)灌漿方式灌漿壓力以及在擬定壓力下襯砌混凝土是否會發(fā)生抬動變形,最終確定適宜的灌漿質(zhì)量檢查方法和檢查標(biāo)準(zhǔn),以期更好的指導(dǎo)現(xiàn)場施工。

        2.3 質(zhì)量評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

        施工質(zhì)量評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)見表1。

        表1 質(zhì)量評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

        1)巖體彈性波波速測試采用單孔聲波法,灌前聲波檢測孔結(jié)合Ⅰ序灌漿孔進(jìn)行布置,固結(jié)灌漿結(jié)束后,通過原孔掃孔進(jìn)行灌后檢測,在該部位灌漿結(jié)束14 d后進(jìn)行。在圍巖較好的洞段,若灌前聲波值較高,提高率可做適當(dāng)調(diào)整。

        2)壓水試驗(yàn)宜在該部位灌漿結(jié)束3 d后進(jìn)行,檢查孔的數(shù)量不宜少于該單元灌漿總孔數(shù)的5%。壓水檢查孔布置在灌前壓水透水率異常的孔附近。

        3 施工工藝

        1)鉆孔順序:抬動觀測孔 Ⅰ序孔Ⅱ序孔灌后檢查孔。

        2)抬動觀測:試驗(yàn)區(qū)布置抬動觀測孔,孔深入巖3.5 m,采用千(百)分表進(jìn)行變形觀測,所有孔段從裂隙沖洗至灌漿結(jié)束期間均連續(xù)進(jìn)行抬動變形觀測。

        3)裂隙沖洗及壓水試驗(yàn):試驗(yàn)區(qū)所有孔段均進(jìn)行裂隙沖洗,沖洗完成后進(jìn)行正規(guī)單點(diǎn)法壓水,裂隙沖洗壓力、沖洗時(shí)間均滿足規(guī)范要求。

        4)灌漿方式:按環(huán)間加密、環(huán)內(nèi)分序的施工原則,采用孔內(nèi)預(yù)埋管循環(huán)法進(jìn)行試驗(yàn),全孔段一次性灌注。

        5)灌漿壓力:初定Ⅰ序孔壓力為0.6 MP,Ⅱ序孔壓力為1.0 MP。

        6)灌漿水灰比比級:水灰比初定為2∶1,1∶1,0.8∶1,0.5∶1四個比級,以2∶1作為開灌水灰比。

        7)其他:漿液變換標(biāo)準(zhǔn)、灌漿結(jié)束標(biāo)準(zhǔn)、封孔等按規(guī)范要求執(zhí)行。

        4 初次試驗(yàn)效果分析

        4.1 單位注入量分析

        I序孔、II序孔單位注入量平均值分別為1406.2 kg/m、372.3 kg/m,在I序孔完成灌漿之后,II序孔注入量呈明顯遞減趨勢,降低降幅達(dá)到73.5%;此外,II序孔水泥總注入量為11 170.2 kg,相較 I序孔的42 184.9 kg減少了31 014.7 kg,說明I序孔灌漿完成之后,地層空隙得到有效充填。

        4.2 壓水成果分析

        I序孔、II序孔灌前壓水透水率平均值分別為0.876 4 l/(min.m.m)、0.286 1 l/(min.m.m),透水率數(shù)值減小幅度為67.4%;II序孔灌前單孔透水率數(shù)值較I序孔均明顯減小,灌前透水率數(shù)值分布更加均勻、變化幅度更小。

        灌后檢查孔透水率分別為0.070 4 l/(min.m. m)、0.040 8 l/(min.m.m),與灌前各序孔單孔透水率、透水率平均值比較,呈現(xiàn)出明顯減小的特點(diǎn),減小幅度亦較大。

        從以上數(shù)據(jù)變化來看,灌后II序孔單位注入率、透水率均呈現(xiàn)明顯降低的規(guī)律,說明灌漿取得了一定的成效。但檢查孔壓水成果均大于0.03 l/ (min.m.m),不滿足設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),試驗(yàn)未取得理想效果,試驗(yàn)結(jié)果不能用于指導(dǎo)正式生產(chǎn)施工。

        5 灌后透水率大的原因及采取的措施

        5.1 原因分析

        1)圍巖完整性好。采用公式Kv=(vp/vpτ)2對巖體完整性系數(shù)Kv進(jìn)行計(jì)算[2],vp~巖體縱波速度,m/s;vpτ~新鮮完整的巖體縱波波速,m/s。泄0+020~泄0+322段,圍巖條件整體較好,圍巖級別為I、II類,總長約為221 m,占到測試長度的73.1%,主要發(fā)育張開度小的微裂隙,僅在局部區(qū)域受地質(zhì)條件及開挖爆破影響發(fā)育較寬大裂隙。若繼續(xù)采用2:1的漿液作為開灌水灰比,漿液可能無法進(jìn)入微裂隙,僅在裂隙表面沉淀,造成吃漿量較小、滿足結(jié)束標(biāo)準(zhǔn)的假象,在壓水檢查時(shí)透水率可能會不合格。

        2)圍巖可灌性較差。地層中的空隙可分為片狀空隙、脈狀和洞穴狀空隙以及蜂窩狀空隙三種類型[3],漿液在不同類型空隙中的流動存在差異,該工程進(jìn)出口段巖體存在不同程度的風(fēng)化現(xiàn)象,主要發(fā)育蜂窩狀空隙,漿液在此類空隙中流動時(shí)速度及壓力衰減更快,漿液會在較短距離內(nèi)沉積,發(fā)育此類空隙的圍巖可灌性較差。初次試驗(yàn)I序孔灌漿壓力為0.6 MPa,灌漿壓力可能較小,在此壓力下,漿液的輻擴(kuò)散半徑受到限制,在灌漿孔間排距固定的情況下,各孔之間可能存在薄弱部位,導(dǎo)致壓水結(jié)果不合格。

        5.2 采取的措施

        選泄0+296.5~泄0+326.5段再次試驗(yàn),對相關(guān)參數(shù)進(jìn)行了適當(dāng)調(diào)整。

        1)以更稀得漿液作為開罐水灰比。漿液比級由原來的四級調(diào)整為五級,即3∶1,2∶1,1∶1,0.8∶1,0.5∶1,開灌水灰比調(diào)整為3∶1。

        2)在不破壞襯砌混凝土的前提下,適當(dāng)提高灌漿壓力,增大漿液的有效擴(kuò)散半徑。I序孔灌漿壓力增至0.8 MPa,II序孔壓力不作調(diào)整仍為1 MPa。

        3)單純以透水率來判斷固結(jié)灌漿效果,不能直觀反映巖體力學(xué)強(qiáng)度的變化。因此,在新的試區(qū)增加灌前灌后彈性波波速檢測來進(jìn)一步驗(yàn)證灌漿質(zhì)量。

        6 參數(shù)調(diào)整前后灌漿效果的對比分析

        6.1 單位注入量分析

        調(diào)整后,I序孔單位注入量最大值、最小值、平均值分別為424.9 kg/m、7.1 kg/m、154.83 kg/m;II序孔單位注入量最大值、最小值、平均值分別為107.8 kg/m、3.9 kg/m、28.3 kg/m。II序孔單位注入量平均值較I序孔減少81.7%,單位注入量遞減規(guī)律明顯,各序孔的單位注入量平均值均小于初次試驗(yàn)數(shù)值。

        6.2 壓水成果分析

        1)灌前壓水成果:對兩次試驗(yàn)灌前透水率數(shù)值分布區(qū)間進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析,初次試驗(yàn)中,I序孔透水率數(shù)值分布區(qū)間較為集中,大于0.3 l/(min.m. m)的孔段,其累計(jì)分布頻率達(dá)到90%;I序孔灌漿完成后,II序孔透水率數(shù)值大小有所改觀,大于0.3 l/(min.m.m)的孔段累計(jì)分布頻率雖有所降低,但仍達(dá)到30%,而小于0.1 l/(min.m.m)的孔段其累計(jì)分布頻率更是為0;調(diào)整后,在新試驗(yàn)區(qū)I序孔、II序孔透水率數(shù)值小于0.15 l/(min.m.m)的孔段,其累計(jì)分布頻率分別為40%、88%,說明微小裂縫得到有效充填。

        另一方面,參數(shù)調(diào)整后I序孔灌前透水率平均值由之前的0.876 4 l/(min.m.m)減小到0.275 3 l/ (min.m.m),II序孔透水率平均值由之前的0.286 1減小到0.071 7 l/(min.m.m),II序孔灌前透水率平均值較I序孔降幅達(dá)74.0%,降幅明顯。

        2)灌后檢查孔壓水:在試驗(yàn)區(qū)共布置四個灌后檢查孔,透水率最大值、最小值、平均值分別為0.022 7 l/(min.m.m)、0.008 9 l/(min.m.m)、0.016 l/ (min.m.m),檢查孔壓水結(jié)果均滿足設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。

        綜上,調(diào)整開灌水灰比、增大I序孔灌漿壓力之后,在更大的壓力及更稀的水泥漿液條件下,漿液的有效滲透半徑愈大,并且漿液能夠進(jìn)入更細(xì)微的裂隙,對提高灌漿質(zhì)量更有利。

        6.3 聲波檢測成果分析

        在試區(qū)共布置三個孔,進(jìn)行原孔灌前灌后聲波測試,聲波測試采用單孔法。從檢測結(jié)果來看,灌前14-1-5及15-1-4號孔的波速變化范圍較大,在不同深度上,各孔段灌前波速幾乎均未達(dá)到4 000 m/s,且存在明顯的低速段;20-1-3號孔灌前波速相對較高。灌漿完成后,各孔段波速在不同深度上較灌前均有了明顯提高,說明灌漿效果良好,灌漿對低速段改善效果明顯,圍巖整體性及強(qiáng)度均提高,加固效果理想。

        檢查孔灌后,聲波平均值分別為4 465 m/s、4 314 m/s、4 339 m/s,相對提高率分別達(dá)到11.1%、17.8%、20.9%,灌后波速平均值及相對提高率均滿足了設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。

        6.4 抬動變形觀測

        抬動變形允許值為200 μm,兩次試驗(yàn)過程中,所有孔從裂隙沖洗、壓水直至灌漿結(jié)束均進(jìn)行抬動變形觀測,記錄時(shí)間為間隔10 min,在提高I序孔灌漿壓力及最大壓力下,均未發(fā)生抬動變形破壞。

        7 結(jié)語

        1)當(dāng)圍巖完整性較好(以I、II類圍巖)、微小裂隙發(fā)育時(shí),通過提高灌漿壓力、以3∶1的水灰比開灌,能使微裂隙得到有效的充填,更有利于提高灌漿質(zhì)量。

        2)當(dāng)頂拱襯砌混凝土厚度在50 cm時(shí),I序孔壓力,采用0.8 MPa,II序孔采用1 MPa,不會使襯砌混凝土發(fā)生抬動變形破壞,并能保證漿液的輻射范圍。

        3)采用新試區(qū)灌漿參數(shù),的灌后彈性波檢測、單點(diǎn)法壓水檢查灌漿質(zhì)量都是可行的,在上述圍巖條件、灌漿壓力、孔間距及開罐水灰比的條件下,能滿足灌后聲波不小于4 000 m/s的標(biāo)準(zhǔn),同時(shí),相對提高率能達(dá)到5%以上;灌后檢查孔壓水結(jié)果亦能達(dá)到 小于 0.03 l/(min.m.m)的要求,表明此次灌漿試驗(yàn)效果是顯著的。

        [1](DL/T 5148-2012)水工建筑物水泥灌漿施工技術(shù)規(guī)范[S].北京:中國電力出版社,2012.

        [2](DL/T 5010-2005)水電水利工程物探規(guī)程[S].北京:中國電力出版社,2005.

        [3]張景秀.壩基防滲與灌漿技術(shù)[M].北京:中國水利水電出版社,2000.

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        1002-0624(2017)02-0055-03

        2016-10-21

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