陳嘯 何政毅
摘要:近年來,電力系統(tǒng)發(fā)展迅速,電網(wǎng)輸電容量大大增加,750kV變電站作為電網(wǎng)中非常重要的一部分,750kV 變電站數(shù)量 以及配套的輸電線路投運數(shù)量也在迅速的增加。750kV斷路器作為電網(wǎng)主設備之一,存在一些缺陷,比如液壓機構(gòu)頻繁打壓, 這一缺陷嚴重影響了發(fā)電機組和電網(wǎng)的安全穩(wěn)定運行,本文結(jié)合某 750kV 變電站斷路器液壓機構(gòu)頻繁打壓的故障,分析、總 結(jié)了問題的原因,并給出了預控措施,為750kV斷路器的穩(wěn)定運行提供了可靠地依據(jù)。
關(guān)鍵詞:電網(wǎng);斷路器;頻繁打壓
中圖分類號:TM561 文獻標識碼:A 文章編號:2095-3178(2018)19-0186-01
1 引言
750kV 變電站運行的 800kV 罐式斷路器為六氟化硫斷路器,其
操動機構(gòu)為液壓機構(gòu),液壓機構(gòu)采用集成塊模式,有壓力開關(guān)、儲 壓器、油泵、分閘線圈、合閘線圈等部件組成。
2 液壓機構(gòu)頻繁打壓情況
2011 年10 月26 日23 時34 分,某750kV 變電站后臺監(jiān)控機顯
示7530斷路器A相油泵電機打壓。截止10月27日01時55分,7530 斷路器轉(zhuǎn)為冷備用,期間7530 斷路器A 相油泵電機打壓32 次。
3 處理經(jīng)過
現(xiàn)場檢查結(jié)果如下:
3.1 A 相未處理前檢查結(jié)果
3.2 A、B、C 三相合閘狀態(tài)保壓檢查情況
當晚對該組斷路器手動操作至合閘位置進行保壓試驗,期間關(guān) 閉打壓電機電源,保壓12 小時三相平均降低2 Mpa,降低壓力值范 圍偏大(熱脹冷縮作用)
3.3 安全閥動作值檢查情況
(1)安全閥動作值未調(diào)整前(設備異常狀態(tài)下)
(2)安全閥動作值重新整定后(設備異常處理后)
3.4 油泵啟動、停止及重合閘告警、閉鎖信號檢查:
4 故障原因分析
由上述檢查、調(diào)整前后數(shù)據(jù)可知,造成機構(gòu)頻繁打壓原因是由
于安全閥的動作值在運行中發(fā)生變化(降低)造成。安全閥繼續(xù)泄 壓至電機啟動值,電機則繼續(xù)打壓,周而復始形成頻繁打壓情況。
分析存在問題一:安全閥動作值整定后,仍然存在設備在運行 中的安全閥動作值不明原因的自行變化問題。
分析存在問題二:安全閥動作值中僅啟動值可調(diào),復歸值不可
調(diào);
上述兩點原因造成了目前該設備安全閥定值整定的不確定性。 5 檢修預防措施
因為 750kV 罐式斷路器運行時出現(xiàn)頻繁打壓的情況后,運行中 的檢查處理風險難度較大,對變電站會產(chǎn)生很大的影響,因此建議 在停電檢修和日常維護中做好預控措施。
5.1 檢修預防
(1)檢查液壓表是否正常,壓力開關(guān)能否正確動作,避免因壓
力開關(guān)動作不正確導致頻繁打壓。
(2)檢查安全閥壓力,避免因為安全閥與壓控元件壓力不當導
致頻繁打壓。
(3)檢查各個管道連接處螺栓是否緊固,是否有滲漏油現(xiàn)象。
(4)檢查液壓油泵,避免因油泵出油壓力不足導致長時間打壓。 (5)檢查液壓機構(gòu)內(nèi)部是否有滲漏油現(xiàn)象。
5.2 日常運行維護預防
(1)定期檢查油位,冬季寒冷天氣下加強巡視,發(fā)現(xiàn)油位低時,
及時補油,避免因為油量不足導致頻繁打壓和長時間打壓。
(2)定期檢查集成塊,定期檢查管路,發(fā)現(xiàn)滲漏油現(xiàn)象及時處
理,避免因為滲漏油大致的頻繁打壓。
(3)定期檢查機構(gòu)箱加熱器和溫控器確保環(huán)境溫度,避免因為
溫度驟降導致頻繁打壓。
6 結(jié)語
750kV 斷路器作為變電站中非常重要的組成部分,起控制和保 護作用,對電網(wǎng)的安全穩(wěn)定運行有著至關(guān)重要的作用,頻繁打壓會 造成電機燒損,也會導致斷路器油壓無法維持最終拒動,對變電站 和電網(wǎng)的運行造成巨大威脅。通過案例,分析造成頻繁打壓的原因, 了解問題所在,給出處理方法以及檢修和日常運行巡視時的預控措 施,對750kV 斷路器的穩(wěn)定運行有重要的意義。
參考文獻
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