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        淺析高爐沖渣水余熱采暖的應(yīng)用

        2017-02-08 15:46:44王濤
        山東工業(yè)技術(shù) 2017年2期
        關(guān)鍵詞:高爐余熱

        摘 要: 本文綜述了國(guó)內(nèi)沖渣水余熱采暖利用現(xiàn)狀,并通過案例對(duì)直接換熱和間接換熱兩種方式進(jìn)行比較研究,間接換熱的形式重復(fù)利用沖渣水優(yōu)勢(shì)更加明顯,具有更好的推廣價(jià)值。

        關(guān)鍵詞:高爐;沖渣水;集中供暖;余熱

        DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.02.054

        1 概 述

        1.1 高爐沖渣水余熱利用大有可為

        近年來,隨著冶金行業(yè)節(jié)能降耗、資源綜合利用和建設(shè)資源節(jié)約、環(huán)境友好型企業(yè)水平不斷提高,加強(qiáng)能源優(yōu)化利用、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、余熱余能利用已成為各鋼鐵企業(yè)發(fā)展的趨勢(shì),以往被忽視的高爐沖渣水的余熱利用已在部分企業(yè)得以開發(fā)。

        高爐爐渣溫度高達(dá)1400 ~1500℃攝氏度,熱量大,屬高品質(zhì)的余熱資源。高爐渣處理方式多為水淬處理,與高溫爐渣進(jìn)行熱交換的沖渣水,水溫為60~80℃,濁度的質(zhì)量濃度為50~80mg/L,經(jīng)過渣水分離設(shè)施的濾池過濾后,濁度的質(zhì)量濃度能凈化到4~7mg/L,出水水溫為50~70℃。高爐爐渣帶走的熱量約占高爐總熱耗的16%左右。生產(chǎn)1t生鐵要產(chǎn)生 0.3~0.6 t 爐渣,每噸爐渣約含有( 1.26~1.88) × 106 kJ的顯熱, 相當(dāng)于0.04~0.06 t標(biāo)準(zhǔn)煤的能量[1]。以2010年為例,中國(guó)高爐渣排量高達(dá)2億t計(jì)算,每年造成約1000萬(wàn)t標(biāo)準(zhǔn)煤的熱量浪費(fèi)[2]。

        1.2 我國(guó)目前高爐沖渣水余熱利用的現(xiàn)狀

        沖渣水的利用方式主要有3種:一是供暖、供熱水,二是海水淡化(受地理?xiàng)l件限制),三是低溫余熱發(fā)電技術(shù),余熱發(fā)電無疑是一個(gè)最有價(jià)值的研發(fā)方向,但由于其技術(shù)要求相對(duì)較高、投資回收期較長(zhǎng),目前還處于研究開發(fā)階段。利用沖渣水進(jìn)行換熱,然后向浴室、食堂、游泳池供應(yīng)熱水,或給居民樓供暖,這些方式技術(shù)相對(duì)成熟,目前被部分鋼廠采納,并帶來了較好的經(jīng)濟(jì)效益。目前建成的沖渣水余熱利用工程以采暖方式為主,利用沖渣水的余熱采暖主要可通過兩種途徑來實(shí)現(xiàn):其一,經(jīng)凈化后的高爐沖渣水進(jìn)入采暖系統(tǒng)各用戶的末端采暖設(shè)備直接換熱;其二,經(jīng)凈化后的高爐沖渣水通過高效換熱器與采暖熱水間接換熱。

        自上個(gè)世紀(jì)80年代以來,一些鋼廠對(duì)此課題進(jìn)行了跟蹤。鞍鋼使用較早,高爐沖渣余熱水為鞍鋼和鞍山市鐵西區(qū)用戶供暖已達(dá)二十多年,原有余熱水量約3000m3/h。鞍鋼新1#高爐的投產(chǎn)后,增加余熱水量平均2300~2500m3/h。1999年,宣鋼投用了1260m3高爐沖渣水余熱采暖Ⅰ期工程[3]。濟(jì)鋼3200m3高爐沖渣水余熱已在2009年開發(fā)利用于廠區(qū)生產(chǎn)供暖。到目前為止,首鋼、萊鋼、邯鋼、安鋼、青鋼等北方鋼廠都已成功實(shí)施了高爐沖渣水余熱利用采暖工程。

        我國(guó)尚有大量高爐沖渣熱水沒有得到有效利用,造成了余熱余能的巨大浪費(fèi),而且沖渣水溫過高大量水蒸氣逸出,浪費(fèi)了寶貴的水資源,還造成了環(huán)境的二次污染,加劇了周圍設(shè)施腐蝕程度。

        2 案例分析

        2.1 直接式換熱系統(tǒng)

        以河北某鋼鐵廠為例,介紹高爐沖渣水余熱利用直接采暖系統(tǒng)的基本形式和組成。

        2.1.1 系統(tǒng)組成

        目前運(yùn)行的直接式換熱系統(tǒng),沖渣水多采用平流沉淀與高效自清洗過濾器相結(jié)合的工藝。在沖渣水退水管道上安裝鋼絲隔離網(wǎng),水流經(jīng)后部由水渣/鵝卵石和鋼絲網(wǎng)匹配的過濾層沉淀池,過濾后絕大多數(shù)雜質(zhì)留著了沉淀池,后再滲入清水池,再由水泵加壓后送到采暖用戶,水泵出口安裝高精度自清洗過濾器,清除細(xì)小的懸浮物。

        2.1.2 設(shè)計(jì)參數(shù)

        以河北某鋼廠為例,此鋼廠用于沖渣水采暖的為1座3200m3高爐,經(jīng)凈化后的高爐沖渣水直接送到新區(qū)煉鐵、煉鋼、熱軋、冷軋、燒結(jié)、焦化、自備電廠和辦公、公輔區(qū)域,最遠(yuǎn)處來回約7km??偛膳恳话銥?500m3/h,最大為2000m3/h。

        沖渣水采暖直接換熱系統(tǒng),熱水泵經(jīng)兩級(jí)過濾后將高爐沖渣水直接送至采暖用戶直接換熱。渣水凈化站出口處的供水溫度為62.5℃,回水溫度為47.5℃;各區(qū)域采暖用戶入口供水溫度為60℃,回水溫度為50℃,采用散熱器采暖。此高爐沖渣水余熱利用采暖工程于2009年初投入使用,采暖效果很好,但存在末端用戶管道及散熱器經(jīng)常堵塞問題,一個(gè)采暖季需拆卸檢修三、 四次, 給用戶帶來極大不便。

        2.2 間接采暖系統(tǒng)

        以山東某鋼鐵廠為例,介紹高爐沖渣水余熱利用間接采暖系統(tǒng)的基本形式和組成。

        2.2.1 系統(tǒng)組成

        高爐沖渣水經(jīng)濾池過濾后,用熱水泵送至換熱站,再經(jīng)過二級(jí)、三級(jí)過濾,濾后的清水經(jīng)板式換熱器對(duì)二次側(cè)采暖循環(huán)水進(jìn)行加熱,換熱后的沖渣水回到吸水井,與旁通到吸水井的部分供水采用水泵加壓送渣處理裝置沖渣使用。主要設(shè)備和構(gòu)筑物有:反洗風(fēng)機(jī)房、濾池及閥門室、熱水泵站、自清洗過濾器、砂過濾器和加藥裝置。

        2.2.2 設(shè)計(jì)參數(shù)

        山東某鋼廠一期為1座1950m3的高爐,可利用沖渣水量1200m3/h,制取采暖熱水量800m3/h,高爐的沖渣水經(jīng)凈化站多級(jí)凈化后進(jìn)入高效板式換熱器,與采暖熱水系統(tǒng)的回水進(jìn)行水-水換熱,板式換熱器熱側(cè)沖渣水的進(jìn)水溫度65℃,換熱后出水溫度55℃并返回高爐沖渣水系統(tǒng);板式換熱器冷側(cè)采暖水的進(jìn)水溫度48~50℃,換熱后的出水溫度63℃。換熱后63℃的采暖熱水通過采暖供水循環(huán)泵,從外網(wǎng)送至用戶??紤]沿途損失,到達(dá)用戶時(shí)的采暖溫度為61.5℃。進(jìn)入末端用戶點(diǎn)的進(jìn)水溫度為60℃,回水溫度為50~52℃,采用散熱器采暖。

        3 直接換熱與間接換熱系統(tǒng)優(yōu)缺點(diǎn)

        直接換熱的優(yōu)點(diǎn)主要是系統(tǒng)簡(jiǎn)單,一次性投資較低;由于是直接換熱,熱損耗相對(duì)小些。但不足主要在于:

        (1)高爐沖渣水工藝流程和采暖熱水系統(tǒng)不能保持各自的獨(dú)立,一個(gè)系統(tǒng)的某個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題就會(huì)直接影響另一個(gè)系統(tǒng)的正常運(yùn)行,一旦水系統(tǒng)堵塞,很難發(fā)現(xiàn)是在何處堵塞,不利于事故的排除和發(fā)現(xiàn);

        (2)沖渣水里的雜質(zhì)不能全部去除,長(zhǎng)時(shí)間在采暖熱水系統(tǒng)里運(yùn)行會(huì)堵塞末端采暖設(shè)備;

        (3)沖渣水循環(huán)系統(tǒng)水質(zhì)成分復(fù)雜、 各種有害物質(zhì)含量高,氯離子含量達(dá)到約 600 mg /L 以上,并且溶解性固體、含鹽量和含氧量都很高,直接用于采暖將造成整個(gè)系統(tǒng)的腐蝕與結(jié)垢,對(duì)采暖設(shè)備的腐蝕大;為保證采暖熱水系統(tǒng)的運(yùn)行正常,需對(duì)水質(zhì)進(jìn)行化驗(yàn)分析并不斷的投藥以保持水質(zhì)的穩(wěn)定,浪費(fèi)了大量的人力和物力。

        間接采暖雖然一次投資費(fèi)用相對(duì)高些,熱損耗相對(duì)大些,但可避免直接采暖的不足,采暖熱水系統(tǒng)采用閉式循環(huán),一旦高爐系統(tǒng)出現(xiàn)故障,也可啟動(dòng)蒸汽加熱系統(tǒng),保持部分供暖。閉式系統(tǒng)水壓穩(wěn)定,有利于系統(tǒng)長(zhǎng)期可靠運(yùn)行,也簡(jiǎn)化了管理和維護(hù),節(jié)約了成本。

        4 結(jié)語(yǔ)

        綜上所述,回收高爐渣余熱可以提高能源利用效率,減少二氧化碳排放量,有助于改善鋼鐵企業(yè)的環(huán)境,是節(jié)能減排、變廢為寶的典型應(yīng)用,值得推廣,但是在設(shè)計(jì)中要優(yōu)先考慮間接采暖的方式,在選型方面要多考慮防止堵塞問題。另外,還可以考慮開發(fā)非采暖季節(jié)的余熱利用途徑,壁如用于小區(qū)內(nèi)熱水供應(yīng)、低溫余熱制冷等,使高爐沖渣水大量余熱得以更加高效利用。

        參考文獻(xiàn):

        [1]許麗麗.高爐渣沖渣水余熱供暖監(jiān)控系統(tǒng)研究與開發(fā)[D].青島:青島理工大學(xué),2011.

        [2]王海風(fēng),張春霞,齊淵洪.高爐渣處理和熱能回收的現(xiàn)狀及發(fā)展方向[J].中國(guó)冶金,2007,17(06):53.

        [3]劉紅斌,楊冬云,楊衛(wèi)東.宣鋼利用高爐沖渣水余熱采暖的實(shí)踐[J].能源與環(huán)境,2010(03):45-46.

        作者簡(jiǎn)介:王濤(1985-),男,山東菏澤人,碩士,工程師,主要工作領(lǐng)域:暖通空調(diào)設(shè)計(jì)。

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