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        燒失量

        2017-02-05 03:15:51陳友德
        水泥技術(shù) 2017年1期
        關(guān)鍵詞:生料熟料進(jìn)料

        燒失量

        各種物料樣品在加熱過程中,蒸發(fā)或揮發(fā)而失去重量,所失去的部分,稱為燒失量(LOI)。熟料在煅燒過程中,生料所含的水分在100~105℃時(shí)蒸發(fā),有機(jī)物約在550℃時(shí)煅燒,碳酸鈣在800~1 000℃的溫度范圍內(nèi)分解,生成的CO2氣體排至大氣,上述過程均會(huì)失去重量。此外,熟料、水泥儲(chǔ)存時(shí)受潮,干燥時(shí)水分蒸發(fā),不僅會(huì)失去重量,還會(huì)影響質(zhì)量。由此可見,燒失量在水泥生產(chǎn)全過程中均會(huì)出現(xiàn)。

        1 生料

        入窯生料的主要成分為石灰石、粘土或砂頁巖及鋁、鐵等化合物。

        石灰石中主要成分為碳酸鈣(CaCO3),當(dāng)加熱至800℃以上時(shí),CaCO3分解產(chǎn)生CaO和CO2,當(dāng)溫度增至1 000℃時(shí),CaCO3全部分解,所產(chǎn)生的CO2數(shù)量與CaCO3純度有關(guān),最高達(dá)到總量的44%。

        粘土和頁巖中的吸附水和夾層水,當(dāng)加熱到某一溫度時(shí),水分因蒸發(fā)或揮發(fā)而消失。

        近年來,有些工業(yè)廢棄物作為水泥生產(chǎn)原料,在煅燒過程中會(huì)出現(xiàn)負(fù)的燒失量(增加重量)。如Fe2O3在還原氣氛下加熱還原成FeO,最終生成Fe,此過程失去重量。而在氧化氣氛下,F(xiàn)e氧化生成FeO和Fe2O3,從而增加重量。

        2 入窯生料和熟料

        預(yù)分解窯生產(chǎn)過程中,生料從頂部預(yù)熱器加入,經(jīng)各級(jí)預(yù)熱器加熱,進(jìn)入回轉(zhuǎn)窯。在此過程中,碳酸鈣受熱分解,生成的CO2隨煙氣排出,CaO進(jìn)入窯內(nèi)成熟料成分。在進(jìn)入回轉(zhuǎn)窯前,熱料中的碳酸鈣分解率是控制生產(chǎn)的一個(gè)關(guān)鍵數(shù)值。分解率過低,未分解的碳酸鈣在窯內(nèi)繼續(xù)加熱分解,一定程度上降低了回轉(zhuǎn)窯的功能,增加了熟料煅燒熱耗。而入窯物料分解率過高,易在進(jìn)料部位產(chǎn)生結(jié)皮堵塞,影響通風(fēng)和燃料燃燒。

        為控制入窯物料分解率,通常在窯尾進(jìn)料口部位對入窯熱料的燒失量進(jìn)行測試,通過公式計(jì)算其分解率。主要公式為:

        式中:

        LOIkf——生料樣品燒失量

        LOIhm——入窯熱料燒失量

        另一種計(jì)算入窯物料分解率的公式為:

        從圖1可知,入窯物料分解率與生料樣品燒失量和入窯熱料燒失量有一定的關(guān)系。通常,生料燒失量是穩(wěn)定的,熱料燒失量是唯一的變數(shù),而在正常煅燒的工況下,熱料燒失量也較穩(wěn)定,因而分解率與熱料燒失量呈線性關(guān)系。熟料煅燒過程中,大量的樣品檢測表明,通常有3%的燒失量保留在熱料樣品內(nèi)。按生料燒失量35%計(jì)算,對生料燒失量實(shí)際的影響為3/(100-35)×100%=4.6%。當(dāng)分解率為零時(shí),兩種計(jì)算方法得出的結(jié)果是相同的,當(dāng)熱料完全分解,兩種計(jì)算結(jié)果也是相等的。然而當(dāng)分解率為0%~100%的中間數(shù)值時(shí)式(2)計(jì)算的分解率稍高,因而式(2)計(jì)算的分解率是曲線。由上述兩種計(jì)算方式計(jì)算的結(jié)果差別似乎很小,但對入窯熱料的分解率仍有一定的影響,在生產(chǎn)過程中應(yīng)結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際情況予以應(yīng)用。

        在實(shí)際生產(chǎn)過程中,有些窯會(huì)產(chǎn)生大量的粉塵熟料,這些粉塵熟料經(jīng)窯返回,沉積在窯進(jìn)料口。此外,還有大量的粉塵熟料經(jīng)三次風(fēng)管進(jìn)入分解爐,再次加熱后進(jìn)入窯進(jìn)料口,與入窯熱料混合在一起。由于粉塵熟料已完全分解,此種情況下所測得的燒失量低于熱料燒失量。計(jì)算所得的分解率較高,而實(shí)際入窯熱料分解率卻較低。未完全分解的熱料入窯后,需增加熱量進(jìn)行分解,此時(shí)窯尾部位熱料因繼續(xù)加熱易產(chǎn)生結(jié)皮堵塞,影響窯氣通風(fēng)而產(chǎn)生還原氣氛。此種工況易在燒成帶內(nèi)生成粉塵熟料,從而加重循環(huán)。

        燒成帶產(chǎn)生的大量粉塵熟料經(jīng)三次風(fēng)管和窯返回至窯進(jìn)料口部位,會(huì)對在該部位所測得的燒失量和熱料分解率產(chǎn)生較大影響,通常在生產(chǎn)實(shí)踐中,按燒失量的實(shí)際測得數(shù)據(jù)來判斷熱料分解率,然后提出合適的操作控制方式。

        圖1 兩種方法計(jì)算的分解率和燒失量的比較

        3 熟料

        當(dāng)熟料儲(chǔ)存在熟料庫時(shí),燒失量通常較低。若熟料露天敞開儲(chǔ)存,部分熟料礦物水化,熟料中的游離鈣易與大氣中的濕氣作用,生成氫氧化鈣,熟料中C3A礦物水化也易生成鈣鋁水化物。熟料中的硫化物與水反應(yīng)生成硫的水化物。若熟料與雨水接觸,則熟料中的鈣硅礦物水化,形成鈣硅水化物,部分熟料中的水化物在水泥粉磨時(shí)會(huì)脫水揮發(fā),產(chǎn)生燒失量。

        露天長時(shí)期儲(chǔ)存的熟料又稱為“儲(chǔ)存熟料”,通過測試可得熟料中所含的水量,此類熟料在一定程度上會(huì)影響粉磨后的水泥質(zhì)量。圖2為含水的“儲(chǔ)存熟料”粉磨成水泥后制成的試樣所測得的28d抗壓強(qiáng)度與含水量之間的關(guān)系。

        4 水泥

        水泥的燒失量視環(huán)境而定。首先是上述的含水熟料水化對強(qiáng)度的影響;其次是水泥在粉磨時(shí),熟料和含水的石灰石、礦渣、粉煤灰等混合材以及含水的石膏一起粉磨;第三是水泥在粉磨時(shí),需在熟料內(nèi)加水或噴水以降低磨內(nèi)物料溫度。上述情況均會(huì)使水泥含有一些水分而產(chǎn)生燒失量。

        圖2 “儲(chǔ)存熟料”含水量與混凝土強(qiáng)度的關(guān)系

        熟料粉磨時(shí),可加入石膏,以延緩C3A凝結(jié)和阻止水泥快凝。石膏的分子式為CaSO4·2H2O、CaSO4·H2O,當(dāng)加溫至某一溫度時(shí),石膏脫水,但石膏內(nèi)可能含有粘土礦物,這些礦物均含有水。此外,混合材中的石灰石、礦渣、粉煤灰等含水物在水泥粉磨時(shí),所含的水分未必完全揮發(fā),這些均會(huì)使水泥產(chǎn)生燒失量。

        水泥在粉磨時(shí),若物料溫度過高,石膏將會(huì)脫水,影響水泥的凝結(jié)時(shí)間及和易性等。為降低溫度,一般采用噴水冷卻,但水不易蒸發(fā)。理想的方式是將水霧化,與水泥礦物盡量少接觸。水霧吸收熱量蒸發(fā),使磨內(nèi)溫度下降,有利于水泥質(zhì)量。

        入磨水量過多,磨內(nèi)部分水泥水化,此類水泥加熱會(huì)產(chǎn)生燒失量,對水泥28d強(qiáng)度的影響見圖2。

        4 燒失量測試

        熟料的燒失量單項(xiàng)測試可通過加熱來完成,方法也較簡單。若熟料預(yù)水化,出現(xiàn)新礦物則會(huì)給測試帶來困難。為解決此問題,一些學(xué)術(shù)研究、生產(chǎn)等單位使用差熱分析,通過連續(xù)增加樣品溫度,測試記錄樣品在某一溫度下的放熱和吸熱過程及樣品的重量變化,從而找出熟料、水泥、混合材內(nèi)礦物的品種和數(shù)量,有利于控制水泥生產(chǎn)所需原料、混合材、熟料、水泥的性能,也有利于穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量。

        陳友德編譯自

        No.9/2016 International Cement Review

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