胡凱敏++祁琳鵬
摘 要:江西銅業(yè)鉛鋅金屬有限公司鋅電積剝鋅機(jī)組2012年調(diào)試過程中,設(shè)備技術(shù)員就遇到了昆馳行車和剝鋅機(jī)組的通信時(shí)常丟失的問題。從2013年到2014年也請(qǐng)了相關(guān)技術(shù)人員和專家來解決完善,最后放棄了對(duì)這個(gè)通信頑固疾病的治療。本文主要介紹通過AB公司PLC編程,完成在昆馳自動(dòng)行車運(yùn)行時(shí)對(duì)運(yùn)板小車的自動(dòng)運(yùn)行,并保證對(duì)運(yùn)板小車的精確定位,達(dá)到節(jié)省人力,節(jié)約成本的目的。
關(guān)鍵詞:自動(dòng)運(yùn)行;PLC;精確定位;節(jié)約成本
中圖分類號(hào): P634.3+3 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼: A 文章編號(hào): 1673-1069(2016)35-173-2
0 引言
江銅鉛鋅金屬有限公司2012年鋅電極機(jī)組調(diào)試過程中,設(shè)備技術(shù)員就遇到了昆馳行車和剝鋅機(jī)組的通信時(shí)常丟失的問題。從2013年到2014年也請(qǐng)了相關(guān)技術(shù)人員和專家來解決完善,最后放棄了對(duì)這個(gè)通信頑固疾病的治療。正是因?yàn)檫@個(gè)問題剝鋅機(jī)組的四臺(tái)運(yùn)板小車不能完成自動(dòng)運(yùn)行。這四臺(tái)小車屬于流水工作線運(yùn)行設(shè)備,基本上處于滿時(shí)間負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài)。而且由于小車定位不準(zhǔn),工藝人員需要反復(fù)調(diào)整小車與陰極板對(duì)準(zhǔn),非常耽誤生產(chǎn),增強(qiáng)了工藝人員的工作量。所以這四臺(tái)小車完全占用兩個(gè)工作崗位,也即八個(gè)工藝操作人員,并且這個(gè)工作崗位的工作人員在工作時(shí)間內(nèi)一直處于運(yùn)動(dòng)操作中。
完成這四臺(tái)小車的自動(dòng)運(yùn)行能提高現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備的利用率,能提高生產(chǎn)勞動(dòng)力的利用率,從而更好的實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)人性化工作。
1 論述分析
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備運(yùn)行現(xiàn)狀,通過理論分析,可以通過對(duì)AB公司PLC及其編程軟件的研習(xí)完成小車自動(dòng)控制邏輯程序,完善小車安全生產(chǎn)的控制。通過改進(jìn)聯(lián)軸器的類型和連接方式,達(dá)到小車精準(zhǔn)定位的目的。結(jié)合軟件技能和硬件技術(shù)的共同改進(jìn),完成小車的安全可靠的全程自動(dòng)化運(yùn)行。根據(jù)以上思路,采取以下幾個(gè)方案:
①電解陰極板出槽模式為固定的奇偶方式分布,小車要完成一吊出槽陰極板需要搬運(yùn)三次(完成這一工作的小車命名為接收小車)。
因此接收小車自動(dòng)控制需要確定的信息有需要?jiǎng)冸x陰極板的三處位置的物料檢測(cè)和位置檢測(cè)、陰極板槽位的奇數(shù)位和偶數(shù)位檢測(cè)、接收小車放板的奇數(shù)和偶數(shù)位置。接收小車的邏輯控制流程圖如圖1所示,通過流程圖完成PLC的邏輯控制程序編輯。
接收小車的定位關(guān)鍵在于陰極板的奇偶位置信號(hào)的獨(dú)立確定和獨(dú)立鎖存。這個(gè)信號(hào)是接受小車的自動(dòng)運(yùn)行的舵盤,它指引著小車準(zhǔn)確的將陰極板放入正確的下一道生產(chǎn)工序設(shè)備上。這個(gè)舵盤的“船長(zhǎng)”就是PLC,如圖2所示的程序段。
這個(gè)航船除了上述“船長(zhǎng)”以外,其它“水手”都起到了其各自的重要作用。本次使用的編程方式采用分段模塊化編寫,集中式輸出,這樣提高了程序的可讀性和方便日后維護(hù)操作。
②電解陰極板裝槽模式也是固定的奇偶方式分布,小車要完成一吊裝槽陰極板需要搬運(yùn)三次(完成這一工作的小車命名為送出小車)。并且機(jī)組設(shè)計(jì)的送出陰極板驅(qū)動(dòng)鏈條是以偶數(shù)的固定方式送出,送出小車一次搬運(yùn)的陰極板數(shù)為奇數(shù),所以送出小車提板需要兩個(gè)位置。故送出小車自動(dòng)控制需要確定的信息有需要裝槽陰極板的六處位置的物料檢測(cè)和位置檢測(cè)、陰極板槽位的奇數(shù)位和偶數(shù)位檢測(cè)、送出小車提板的1號(hào)和2號(hào)位置。送出小車的邏輯控制流程圖如圖3所示,通過流程圖完成PLC的邏輯控制程序編寫。
送出小車送出位置的奇偶位置信號(hào)與上述接收小車奇偶位置相對(duì)應(yīng),因?yàn)樗统鲂≤囇b載的陰極板就是裝入接收小車搬運(yùn)的電解板位置。送出小車的自動(dòng)控制的關(guān)鍵在于接收鏈條處的1號(hào)位置和2號(hào)位置的確定,小車確定后,能準(zhǔn)確的調(diào)整位置完成送板工作。
送出小車能夠自動(dòng)完成無人操作運(yùn)板過程,通過了許多PLC邏輯控制程序完成。
③送出小車增加一個(gè)滿存等待位置,以增強(qiáng)運(yùn)輸線的承載能力和降低后續(xù)工序的停機(jī)等待率。在行車操作處增加一個(gè)緊急停止按鈕,用于小車自動(dòng)運(yùn)行緊急情況停止,增強(qiáng)設(shè)備的安全運(yùn)行。緊急停止觸發(fā)時(shí),小車立刻停止運(yùn)行,當(dāng)緊急停止復(fù)位后,小車會(huì)自動(dòng)從停止時(shí)的狀態(tài)繼續(xù)正常運(yùn)行。
④小車自動(dòng)運(yùn)行能夠順利進(jìn)行,小車的要求精準(zhǔn)定位。因?yàn)樵谟兴岬沫h(huán)境中使用,聯(lián)軸器存在很強(qiáng)腐蝕現(xiàn)象;同時(shí)電機(jī)頻繁正反轉(zhuǎn),且載荷變化大,不適于膜片聯(lián)軸器;要求有精確定位的功能,因?yàn)闃O板要準(zhǔn)確落入齒形軌道,偏差保持在中心5mm左右,便于昆馳行車吊裝。所以綜合各種因素,經(jīng)查機(jī)械手冊(cè),根據(jù)力學(xué)原理的分析,決定改為剛性聯(lián)軸器。聯(lián)軸器圖紙如圖4所示。
2 結(jié)論
當(dāng)接受梁上有陰極板時(shí),接收小車能夠自動(dòng)將接受梁上的陰極板準(zhǔn)確的運(yùn)輸?shù)浇邮苕湕l上。當(dāng)接受梁沒有陰極板時(shí),接收小車在接受鏈條處等待,直到有板條件觸發(fā)自動(dòng)繼續(xù)。當(dāng)送出鏈條陰極板滿杯時(shí),送出小車能準(zhǔn)確的將陰極板提出送往輸出梁,準(zhǔn)確的將陰極板送到指定位置,然后回到送出鏈條位置處等待。如果送出梁全部存滿板,而送出鏈條又滿杯時(shí),送出小車將陰極板運(yùn)到等待位置。直到行車將送出梁清空后,小車自動(dòng)將板子送到指定位置后回到送出梁原位等待。解放了八個(gè)機(jī)組工藝人員,四臺(tái)小車完成了自動(dòng)運(yùn)行功能。同時(shí)也大大縮短了極板運(yùn)輸與極板吊裝時(shí)間,使生產(chǎn)銜接更加順利。
參 考 文 獻(xiàn)
[1] 1AB RSLogix5000使用手冊(cè).
[2] AB PLC Logix5000編程手冊(cè).
[3] 機(jī)械設(shè)計(jì)手冊(cè).
[4] CAD機(jī)械制圖.