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        燃煤火電廠鍋爐節(jié)油淺析

        2017-01-20 18:11:58魏興勇
        中國設(shè)備工程 2017年9期
        關(guān)鍵詞:油槍冷態(tài)用油

        魏興勇

        (貴州粵黔電力有限責(zé)任公司,貴州 盤縣 553505)

        燃煤火電廠鍋爐節(jié)油淺析

        魏興勇

        (貴州粵黔電力有限責(zé)任公司,貴州 盤縣 553505)

        面對(duì)發(fā)電成本激增,上網(wǎng)電價(jià)下降,火電行業(yè)必須在企業(yè)內(nèi)部實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗,從各個(gè)方面去降低運(yùn)行發(fā)電成本,微油點(diǎn)火技術(shù)的應(yīng)用,節(jié)油效果非常顯著。另外,由于油槍油量小且燃燒完全,具有相當(dāng)高的環(huán)保價(jià)值。由于近年來燃煤供應(yīng)的緊張,入廠煤嚴(yán)重偏離了設(shè)計(jì)和校核煤種,導(dǎo)致鍋爐燃燒穩(wěn)定性差,抗干擾能力弱,容易在斷煤、跳磨煤機(jī)或變負(fù)荷工況下發(fā)生鍋爐MFT動(dòng)作,汽輪機(jī)跳閘,發(fā)電機(jī)組解列,不僅危及電網(wǎng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行,也影響電廠的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,為了減少機(jī)組非停次數(shù),減少對(duì)電網(wǎng)的影響,貴州粵黔電力有限責(zé)任公司根據(jù)實(shí)際情況從配煤、熱工邏輯、優(yōu)化啟動(dòng)流程、設(shè)備技改方面深挖節(jié)油潛能,以降低電廠生產(chǎn)成本。

        電站鍋爐;節(jié)油;燃煤機(jī)組;微油點(diǎn)火;焦?fàn)t煤氣摻燒

        隨著貴州電網(wǎng)電力改革的深入,實(shí)行計(jì)劃電和市場電(競價(jià)上網(wǎng)部分的電量),使得貴州電網(wǎng)各個(gè)火電廠售電市場逐漸由以前的計(jì)劃向市場競爭轉(zhuǎn)變。當(dāng)前,火力發(fā)電機(jī)組占全國發(fā)電機(jī)組的75%左右,而火力發(fā)電廠要消耗大量的煤炭資源,消耗大量的燃油,隨著計(jì)劃電、市場煤格局的形成,火力發(fā)電企業(yè)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。在煤質(zhì)嚴(yán)重下滑,鍋爐負(fù)荷波動(dòng)極大,燃煤電廠鍋爐熄火次數(shù)居高不下,鍋爐助燃用油和啟動(dòng)用油大幅增加,因此,火電廠要想走出經(jīng)營困境,只有從各方面想方設(shè)法降低油耗、煤耗,節(jié)約生產(chǎn)成本。本文根據(jù)貴州粵黔電力有限責(zé)任公司鍋爐節(jié)約燃油情況進(jìn)行詳細(xì)分析,從各個(gè)節(jié)油技術(shù)、技改、運(yùn)行操作等方面全面分析,總結(jié)節(jié)能降耗的經(jīng)驗(yàn),為進(jìn)一步開展節(jié)能降耗工作提供依據(jù)。

        貴州粵黔電力有限責(zé)任公司目前存在的問題:公司至投產(chǎn)以來,雖有與此配套的煤礦建設(shè),但因煤礦建設(shè)滯后,煤炭產(chǎn)量較少,而且所產(chǎn)出煤均為優(yōu)質(zhì)煤,煤礦與電廠獨(dú)立生產(chǎn)、獨(dú)立經(jīng)驗(yàn)、獨(dú)立核算,所以煤礦出的煤大部份通過火車外運(yùn),電廠只能通過周邊地方煤礦進(jìn)煤,由于電煤價(jià)格的飆升,但上網(wǎng)電價(jià)又受國家統(tǒng)一調(diào)控,所能承受的煤炭價(jià)格不高,供煤商均不愿向電廠供煤,即使由政府協(xié)調(diào)、干預(yù),煤礦也只能供一些非常差的煤,導(dǎo)致電廠實(shí)際用煤與設(shè)計(jì)用煤偏差較大,煤炭運(yùn)輸費(fèi)用增加,電廠生產(chǎn)成本大幅升高,運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增加較多,鍋爐熄火次數(shù)居高不下,燃油單耗及各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)嚴(yán)重受到影響,電廠各類人員增加,各項(xiàng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用大幅飆升,與最初的設(shè)計(jì)、規(guī)劃偏差較大,各層管理實(shí)施困難,電廠投產(chǎn)不久,已面臨運(yùn)行維護(hù)困難,經(jīng)營嚴(yán)重虧損的情況。尤其是2008年,全年發(fā)電油耗為3.96kg/萬kW·h,由此,降低油耗成了電廠降低生產(chǎn)成本的重中之重。

        1 鍋爐微油點(diǎn)火技術(shù)改造情況

        貴州粵黔電力有限責(zé)任公司4×600MW機(jī)組1、2號(hào)爐為東方鍋爐廠生產(chǎn)的前后墻對(duì)沖旋流燃燒器,每個(gè)燃燒器均配置一支1.6t/h的大油槍,3、4號(hào)爐為上海鍋爐廠生產(chǎn)的四角切圓燃燒器,每個(gè)燃燒器配置一支1.6t/h的大油槍,由于機(jī)組啟停次數(shù)比較多,加之機(jī)組低負(fù)荷燃燒不穩(wěn)投油穩(wěn)燃比較頻繁,所以公司機(jī)組每年的燃油耗量比較大,2008年全年發(fā)電110億kW·h,耗燃油2100t,燃油單耗達(dá)1.96kg/萬kW·h,鑒于這種情況,從2009年5月開始對(duì)利用機(jī)組大修過程中進(jìn)行了微油點(diǎn)火改造,微油點(diǎn)火系統(tǒng)采用的是大唐節(jié)能科技有限公司設(shè)計(jì)制造的氣化油槍系統(tǒng),其在每側(cè)熱一次風(fēng)總門后設(shè)置一只出力為200kg/h的油槍,用于鍋爐點(diǎn)火初期加熱一次風(fēng),盡快啟動(dòng)制粉系統(tǒng)運(yùn)行;對(duì)于D、F層主燃燒器,撤除原有大油槍,更換為出力為150kg/h的氣化油槍,將原燃燒器做局部改動(dòng),將煤粉進(jìn)行兩次濃縮,分三級(jí)點(diǎn)燃煤粉。

        2 微油點(diǎn)火技術(shù)改造前、后機(jī)組啟動(dòng)過程的節(jié)油對(duì)比分析

        貴州粵黔電力有限責(zé)任公司進(jìn)行微油點(diǎn)火技術(shù)改造前從鍋爐點(diǎn)火到磨煤機(jī)具備啟動(dòng)條件前投入五支油槍,單只油槍出力1.6t/h,當(dāng)鍋爐點(diǎn)火到磨煤機(jī)具備啟動(dòng)條件耗時(shí)大約2小時(shí),機(jī)組耗油16t,當(dāng)二次風(fēng)溫度超過125℃時(shí),啟動(dòng)一次風(fēng)系統(tǒng),對(duì)一次風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行暖管,當(dāng)風(fēng)溫大于155℃方可第一套制粉系統(tǒng),第一套制粉系統(tǒng)啟動(dòng)后也必須投入五支油槍運(yùn)行2小時(shí)左右,機(jī)組達(dá)到并網(wǎng)條件,耗油16t。機(jī)組并網(wǎng)前使用助燃油32t。

        微油點(diǎn)火技術(shù)改造后,單支油槍用油從1.6t/h降至0.15t/h,一次風(fēng)系統(tǒng)設(shè)置的風(fēng)道燃燒器投運(yùn)兩個(gè)小時(shí),用油0.8t(單只出力0.2t/h)。一層小油槍投運(yùn)5小時(shí)用油3.75t(單只出力0.15t/h),發(fā)電機(jī)并網(wǎng)前用油4.55t。機(jī)組并網(wǎng)前減少用油27.45t。

        微油點(diǎn)火技術(shù)改造前并網(wǎng)后即啟動(dòng)第二套制粉系統(tǒng),投運(yùn)該層小油槍運(yùn)行1小時(shí),用油16t左右,然后啟動(dòng)第三套制粉系統(tǒng)1小時(shí),用油在16t左右,從第三臺(tái)磨煤機(jī)啟動(dòng)到撤完所有油槍在20t左右,整個(gè)過程用油52t。

        改造后啟動(dòng)從第二套制粉系統(tǒng)啟動(dòng)到撤完所有油槍3個(gè)小時(shí),3個(gè)小時(shí)兩層小油槍運(yùn)行耗油4.5t。微油點(diǎn)火技術(shù)改造后整個(gè)過程節(jié)油47.5t

        冷態(tài)啟動(dòng)全過程節(jié)油:微油點(diǎn)火技術(shù)改造前,機(jī)組冷態(tài)啟動(dòng)全過程一次耗油均在100t以上,而經(jīng)過微油點(diǎn)火技術(shù)改造后,機(jī)組啟動(dòng)耗油一次共用油10t左右。機(jī)組冷態(tài)啟動(dòng)一次至少能節(jié)油90t,4臺(tái)機(jī)組按1年有10次冷態(tài)啟動(dòng)計(jì)算,1年總共節(jié)油900t。

        (1)改造前、后機(jī)組溫、熱態(tài)啟動(dòng)節(jié)油比較。微油點(diǎn)火技術(shù)改造前機(jī)組溫、熱態(tài)啟動(dòng)一次用油在52t,改為微油點(diǎn)火技術(shù)后,機(jī)組溫、熱態(tài)啟動(dòng)用油在6t左右,一次可以節(jié)約46t。每年全廠4臺(tái)機(jī)組每臺(tái)1.5次溫、熱態(tài)啟動(dòng)計(jì)算,可以節(jié)油276t。

        (2)改造前、后機(jī)組極熱態(tài)啟動(dòng)節(jié)油比較。小油槍技術(shù)改造以前,機(jī)組極熱態(tài)啟動(dòng)使用油10t以上,微油點(diǎn)火技術(shù)改造后,極熱態(tài)恢復(fù)一次耗油在3t左右,極熱態(tài)啟動(dòng)一次少用油7t,每年按每臺(tái)機(jī)組2.5次極熱態(tài)啟動(dòng)進(jìn)行計(jì)算,1年減少用油70t。

        (3)改造、后低負(fù)荷節(jié)油比較。電廠使用的大量的泥煤和機(jī)組低負(fù)荷的影響,低負(fù)荷時(shí)段因燃燒不好,給煤機(jī)堵煤等原因需要投油穩(wěn)燃,小油槍改造前油槍出力1.6t/h,改造后油槍出力為0.2t/h,因燃燒不穩(wěn)投油穩(wěn)燃投用兩只油槍,改造后穩(wěn)燃1小時(shí)節(jié)油2.8t。

        3 火電廠鍋爐節(jié)油過程分析

        3.1 冷態(tài)啟動(dòng)節(jié)油情況

        機(jī)組冷態(tài)啟動(dòng)過程是一個(gè)復(fù)雜的工質(zhì)轉(zhuǎn)換過程。因機(jī)組冷態(tài)啟動(dòng)機(jī)組各個(gè)主要部件參數(shù)接近環(huán)境壓力、溫度,機(jī)組冷態(tài)啟動(dòng)維持在低參數(shù)狀態(tài)下運(yùn)行時(shí)間長,需要消耗大量燃油。如何從機(jī)組各主要部件特性,對(duì)冷態(tài)啟動(dòng)全過程從節(jié)約燃油、減少外購電、盡量縮短啟動(dòng)時(shí)間做了大量的工作。

        (1)機(jī)組啟動(dòng)前,鍋爐提前上水,然后進(jìn)行提高給水溫度進(jìn)行鍋爐換水操作,從而提高鍋爐各個(gè)受熱部件的溫度,從而減少機(jī)組的啟動(dòng)時(shí)間,縮短汽包起壓時(shí)間,利于機(jī)組節(jié)油。

        (2)機(jī)組啟動(dòng)初期,鍋爐開始點(diǎn)火時(shí),油槍點(diǎn)不著,點(diǎn)燃后滅火,造成多次點(diǎn)火,用油增加。通過對(duì)現(xiàn)場的觀察與分析,根據(jù)就地觀察到的油槍燃燒情況從而通過調(diào)整燃油系統(tǒng)壓力、二次門開度最佳匹配關(guān)系,調(diào)整燃油壓力,使冷態(tài)油槍點(diǎn)火容易著火并且穩(wěn)定,減少了燃油不完全燃燒損失造成空預(yù)器著火燃燒的風(fēng)險(xiǎn)。

        (3)汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn)采用中缸沖轉(zhuǎn)方式,高缸的預(yù)暖在機(jī)組沖轉(zhuǎn)前提前進(jìn)行,通常在機(jī)組沖轉(zhuǎn)時(shí)高缸的預(yù)暖已經(jīng)結(jié)束,從而減少了機(jī)組的冷態(tài)啟動(dòng)時(shí)間,節(jié)約燃油。

        通過以上啟動(dòng)過程優(yōu)化分析,減少了整個(gè)冷態(tài)啟動(dòng)的耗時(shí),啟動(dòng)過程用油量由原來的110t以上減少到27t。

        3.2 熱態(tài)啟動(dòng)過程節(jié)油分析

        通過對(duì)機(jī)組整個(gè)啟動(dòng)過程的分析,提出了啟動(dòng)過程要節(jié)油的前提條件是盡早投入煤粉運(yùn)行。在啟動(dòng)過程中,機(jī)組啟動(dòng)初期爐膛熱負(fù)荷及爐溫都較低,投粉過早很容易造成煤粉在爐膛內(nèi)燃燒不充分,燃燒推遲,升溫升壓速率快,可能造成管壁超溫的風(fēng)險(xiǎn);因部分未往前燃燒的油粉混合物積聚在空預(yù)器換熱部件上,造成二次燃燒風(fēng)險(xiǎn),燒損空預(yù)器。所以,冷態(tài)啟動(dòng)制粉系統(tǒng)的啟動(dòng)應(yīng)該在機(jī)組并網(wǎng)后、鍋爐產(chǎn)生蒸汽通過高、低壓旁路排至凝汽器,以防止再熱器因無蒸汽干燒及管壁超溫的風(fēng)險(xiǎn)。將啟動(dòng)制粉系統(tǒng)時(shí)間控制在機(jī)組并網(wǎng)前,機(jī)組并網(wǎng)后加快了機(jī)組帶負(fù)荷時(shí)間,減少機(jī)組低負(fù)荷的時(shí)間,從而減少啟動(dòng)用油。

        3.3 使用焦?fàn)t煤氣助燃節(jié)油

        焦?fàn)t煤氣使用無論從機(jī)組啟動(dòng)還是平時(shí)的穩(wěn)燃在節(jié)約燃油方面都取得很好的效果,各臺(tái)爐都將焦?fàn)t煤氣引入各爐膛內(nèi)摻燒。1、2號(hào)爐煤氣燃燒器布置在底層及新增加的G、H層,其中底層在各個(gè)主燃燒器內(nèi)各安裝煤氣燃燒器,G、H層在燃盡風(fēng)層各安裝煤氣燃燒器。3、4號(hào)爐在下層每個(gè)燃燒器內(nèi)安裝煤氣燃燒器,BC層及DE層每層各安裝一層煤氣燃燒器,在機(jī)組的啟動(dòng)及運(yùn)行中可使用這些煤氣燃燒器從而達(dá)到節(jié)約的目的。

        4 未來節(jié)油需要做好以下幾點(diǎn)

        (1)冷態(tài)啟動(dòng)過程中盡早啟動(dòng)制粉系統(tǒng)。當(dāng)前許多發(fā)電企業(yè)都在摸索燃煤機(jī)組冷態(tài)啟動(dòng)中,如何在汽機(jī)沖轉(zhuǎn)前投粉從而減少啟動(dòng)時(shí)間、節(jié)約啟動(dòng)用油的方法,其主要是受到以下幾方面的影響:①煤質(zhì)與爐內(nèi)熱負(fù)荷是否允許,如何盡快提高爐膛的溫度,從而盡早的投入煤粉以達(dá)到節(jié)約燃油。②從技改方面增加設(shè)備,比如在鍋爐啟動(dòng)過程中,需要啟動(dòng)的制粉系統(tǒng)中增加暖風(fēng)器,從而提高進(jìn)入制粉系統(tǒng)的一次風(fēng)溫,已到達(dá)盡早的啟動(dòng)制粉系統(tǒng)投入煤粉,加快機(jī)組的啟動(dòng)速度。

        (2)加強(qiáng)配煤摻燒工作管理。在機(jī)組啟動(dòng)時(shí),用以做啟動(dòng)的磨煤機(jī)原煤倉提前安排上揮發(fā)份較高的煤種,在油槍投入后及時(shí)啟動(dòng)磨煤機(jī)參與機(jī)組的啟動(dòng)過程,以減少油槍的投運(yùn)時(shí)間,加快機(jī)組啟動(dòng)速度,以節(jié)約燃油。

        (3)將微油點(diǎn)火與天然氣混合使用。公司附近具有大型煤焦化企業(yè),其生產(chǎn)過程中要產(chǎn)生大量的煤氣,該企業(yè)未加以使用,大量排放到空中燃燒,不但不利于環(huán)境保護(hù),還浪費(fèi)了大量資源,經(jīng)評(píng)估后,盤南電廠將該煤氣引入鍋爐燃燒,大大提高了鍋爐燃燒的穩(wěn)定性,既有利于環(huán)保的改善又變廢為寶,大大減少了機(jī)組的啟動(dòng)與穩(wěn)燃用油。

        貴州粵黔電力有限責(zé)任公司在燃油節(jié)油工作中,各部門能夠根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況,從工作實(shí)際出發(fā)切實(shí)做好各項(xiàng)節(jié)油工作,機(jī)組用油量由每月200t下降到當(dāng)前月均10t,助燃用油各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)取得了很好的效果。貴州粵黔電力有限責(zé)任公司未來節(jié)油方面將從燃料精準(zhǔn)配煤管理、生產(chǎn)現(xiàn)場的操作、設(shè)備改造等方面立足生產(chǎn)實(shí)際出發(fā),從各個(gè)環(huán)節(jié)去節(jié)油,提高運(yùn)行職工的節(jié)油意識(shí),力爭使節(jié)油工作能夠在業(yè)內(nèi)都達(dá)到領(lǐng)先水平。

        [1]樊泉桂.亞臨界與超臨界參數(shù)鍋爐[M].中國電力出版社,2000,4.

        [2]華東六省一市電機(jī)工程學(xué)會(huì) .鍋爐設(shè)備及其系統(tǒng)(600MW火力發(fā)電機(jī)組培訓(xùn)教材)[M].中國電力出版社,2001,1.

        [3]黃新元.電站鍋爐運(yùn)行與燃燒調(diào)整[M].國電力出版社,2003,5.

        TM621

        A

        1671-0711(2017)05(上)-0060-03

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