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        越南中宋水電站機組安裝創(chuàng)新優(yōu)化措施

        2017-01-20 13:10:45
        中國設備工程 2017年11期
        關鍵詞:水輪機機架工位

        (長沙理工大學,湖南 長沙 410000)

        越南中宋水電站機組安裝創(chuàng)新優(yōu)化措施

        殷湘黔

        (長沙理工大學,湖南 長沙 410000)

        越南中宋水電站安裝4臺60MW混流式水輪發(fā)電機。水輪發(fā)電機組的安裝工期是整個電站投產發(fā)電的關鍵,通過首臺機組的安裝經驗總結,我部對后續(xù)機組轉子組裝、定子下線、下機架安裝、水輪機管路配制方案及措施進行了優(yōu)化調整,實現了水電站成套機電設備的快速優(yōu)質安裝。本文闡述了越南中宋水電站機組安裝優(yōu)化調整措施,并總結了部分經驗。

        水電站;轉子組裝;定子下線;水輪機管路配制;優(yōu)化調整

        越南中宋水電站安裝四臺60MW混流式水輪發(fā)電機。由于土建施工進度滯后,水電站下閘蓄水時間節(jié)點滯后45天,嚴重影響到電站投產發(fā)電關鍵目標。為了實現整個電站2017年6月四臺機組全部投產發(fā)電,經科學研究,創(chuàng)新制定了一系列安裝優(yōu)化措施,加快水輪發(fā)電機組本體安裝施工進度。通過對機組本體安裝關鍵線路的研究,我部在后續(xù)機組轉子組裝、定子下線、下機架安裝、水輪機管路配制方案及措施進行了優(yōu)化調整,實現了越南中宋水電站成套機電設備的快速優(yōu)質安裝。

        1 水輪機管路配制工序優(yōu)化措施

        水輪機管路配制及導葉拐臂安裝工序優(yōu)化措施:根據原1#機組水輪機安裝方案,頂蓋平壓管路、水輪機測壓管路安裝工序,在導水機構安裝完成后進行。我們將該項工序調整至導水機構預裝后,下機架吊裝前進行。導葉拐臂同樣按此執(zhí)行。

        原方案缺點:導水機構安裝完成后,意味著水車室內,導葉拐臂、連板、控制環(huán)、接力器等均已安裝完成,而且機坑內還預存有主軸密封、檢修密封、水導油槽等設備。水車室內空間狹小,管路配制人員施工難以展開,大量不銹鋼管設備的轉運不便。因為下機架已完成吊裝,整個機坑內即使采用人工照明,光線仍然不足。水輪機機坑內管路的配制還需要進行大量焊接工作,空間受限,通風不暢通,焊接煙塵難以揮發(fā)消散,我部已安裝一臺軸流風機,對機坑內焊接煙塵進行抽排,但是焊接煙塵仍然對施工人員有較大影響。

        工序調整后優(yōu)點:水輪機機坑內管路配制在導水機構安裝完成后、下機架吊裝前進行,那時機坑內僅完成頂蓋、轉輪、水輪機大軸吊裝,整個機坑上下通透,自然采光充足無遮擋,空氣循環(huán)流通好,作業(yè)場地及空間大。此時進行頂蓋平壓、量測系統(tǒng)測壓管路等配置工作,施工效率大大高于原方案。特別是管路配制過程中產生的焊接煙塵很快消散,既保護了施工作業(yè)人員身體健康,同時也極大提高了施工效率。機坑內管路配制完成后再進行導葉拐臂安裝,接力器安裝,控制環(huán)、主軸密封、水導油槽等設備的吊入預存。最后進行下機架吊裝,對機坑進行封閉。

        水輪機導葉拐臂的安裝同樣按照該調整思路進行了優(yōu)化,原方案導葉拐臂在下機架吊裝后安裝,現在改為下機架吊裝前,施工操作空間大、效率高。

        通過測算對比,該項創(chuàng)新的優(yōu)化措施,使得水輪機安裝工期合理縮短15天。

        2 下機架油冷器及管路配制工序優(yōu)化措施

        下機架油冷器及管路配制工序優(yōu)化措施:根據原1#機組下機架安裝方案,油冷器及管路安裝工序,在轉子吊裝后進行。我們將該項工序優(yōu)化調整至下機架吊裝前進行。

        在水輪機優(yōu)化措施中提到,水輪機管路配制、導葉拐臂安裝均在下機架吊裝前進行。我們對于下機架的安裝也進行了合理優(yōu)化,將6個油冷器及其管路在機坑外工位進行安裝及配管,留有充足時間讓水輪機完成機坑內管路及導葉拐臂安裝。

        原方案缺點:下機架油冷器共有六個,每個重達1噸,在轉子吊裝完成后,機坑內安裝,不僅空間狹小難以展開作業(yè),更缺乏吊裝手段,需要人為在轉子支架底部焊接增加吊耳。吊裝過程容易損壞冷卻器的銅管,造成冷卻器在油槽內漏水的質量事故。油冷器的管路配制也需要大量焊接作業(yè),同樣,轉子吊裝后,空氣狹小,通風不暢,焊接煙塵難以揮發(fā)消散,作業(yè)人員難以忍受,降低施工效率。施工照明完全依靠人工照明,沒有自然采光效果好。

        工序調整后優(yōu)點:在下機架吊入機坑前進行油冷器及管路安裝,作業(yè)場地在安裝工位進行,四周暢通,自然采光充足無遮擋,空氣循環(huán)流通好,作業(yè)場地及空間大。油冷器的安裝使用橋機吊裝,質量有保障,效率高。相對在機坑內安裝,每天只能安裝兩個油冷器需要3個工作日才能完成,而在機坑外工位采用橋機吊裝半個工作日即完成六個油冷器吊安裝。

        管路配制過程中產生的焊接煙塵很快消散,既保護了施工作業(yè)人員身體健康,同時也極大提高了施工效率。油冷器及管路配制工作完成后進行整體吊裝工作,及縮短了下機架自身安裝工期,同時預留了水輪機管路配制及導葉拐臂安裝時間。

        通過測算對比,該項創(chuàng)新的優(yōu)化措施,使得下機架安裝工期合理縮短15天。

        3 轉子組裝工序優(yōu)化措施

        轉子組裝工序優(yōu)化措施:根據原1#機組轉子組裝方案,制動閘門安裝以及螺栓堵板焊接,在轉子磁極掛裝后進行。我們將該項工序優(yōu)化調整至轉子支架拼裝后、磁軛疊裝前進行。

        轉子制動器閘門單塊重量大,轉子磁極掛裝后難以安裝。轉子制動閘門的螺栓有96塊堵板,堵板位于轉子支架內部,每塊堵板安裝完成后有兩條焊縫需要現場焊接。首臺機組由于考慮不足,將制動器閘板安裝以及堵板焊接工序安排在轉子磁極掛裝后進行,通過實踐經驗發(fā)現受磁極阻礙閘門安裝困難,焊接在轉子內部進行,煙塵難以消散,且不利于轉子清掃保護。

        原方案缺點:轉子制動器閘門單塊重量達80kg,在轉子磁極掛裝后,安裝區(qū)域空間低,施工操作難度大,安裝閘門需要異常小心,擔心由于操作不當損壞碰傷磁極,造成設備安全事故。制動器閘板螺栓的堵板焊縫安排在磁極掛裝后進行,此時焊接處外部被磁軛鐵皮包裹,鐵片通風槽外被磁極覆蓋,通風不暢,焊接煙塵難以揮發(fā)消散,作業(yè)人員難以忍受,降低施工效率。施工照明完全依靠人工照明,沒有自然采光效果好。

        工序調整后優(yōu)點:在轉子支臂拼裝完成后進行該項工序,作業(yè)場地外部未進行磁軛疊片,四周暢通,自然采光充足無遮擋,空氣循環(huán)流通好,作業(yè)場地及空間大,不會擔心碰傷磁極。制動器閘板的安裝使用叉車提升,質量有保障,安裝效率大大提高。

        通過測算對比,該項創(chuàng)新的優(yōu)化措施,使得發(fā)電機轉子組裝工期合理縮短10天。

        4 3#機組轉子組拼工位優(yōu)化措施

        3#轉子組裝工序優(yōu)化措施:越南中宋水電站轉子在安裝間設計有一個組裝工位,我們通過優(yōu)化安裝間布局,新增一個轉子支架組裝工位。

        通過1#、2#機組安裝經驗分析,轉子組裝是后續(xù)機組安裝的關鍵線路,據安裝施工進度分析,由于土建施工滯后1年,我部無法滿足2017年6月份四臺機組全部投產發(fā)電。為了保障合同工期的順利完成,關鍵就需要縮短發(fā)電機轉子組裝工期。我部計劃在安裝間新增加一個轉子支臂組裝工位,由于安裝地面未預先埋設鋼板,所以該工位僅能進行轉子支臂組裝,不能進行磁軛疊裝工序。當轉子支臂組裝、制動器閘板安裝完成,再將轉子支架吊入原設計工位進行轉子磁軛疊裝以及磁極掛裝工序。

        在安裝間進門口部位增設一個轉子組裝工位,不僅需要通過增加汽車吊、橋機轉運設備強度,加快機電設備轉運速率,才能保證場地的騰出。而且還需要增加用于3#機組轉子支臂拼裝的鋼支墩、千斤頂,以滿足3#機組轉子提前進入拼裝工作。才能是增加轉子支臂組裝工位計劃得以實現。

        對于增加3#機組轉子支臂組裝工位,不僅是需要對后續(xù)設備科學合理加強轉運效率,同時也需要對整個水輪發(fā)電機安裝流程具有相當豐富的實踐經驗。

        通過測算對比,該項創(chuàng)新的優(yōu)化措施,使得單臺轉子組裝工期合理縮短25天。

        5 結語

        通過分析首臺機組安裝經驗,優(yōu)化調整后續(xù)機組安裝工序順序,提高了單臺機組安裝效率??偨Y歸納出兩項經驗:第一,在安裝初步階段盡量安排完成那些安裝難度大、需要焊接作業(yè)的工作,降低后續(xù)施工對改道工序的影響,增加施工作業(yè)方便性,從而提高效率。第二,水電站機電安裝工作與廠房土建工作緊密聯(lián)系,兩者需要密切配合,大量土建工作需要機電安裝配合預埋,機電安裝過程也需要土建交面以及二期混凝土澆筑,一旦兩者配合不好,將會嚴重耽誤機電安裝工期,這也極大考驗了技術管理者經驗智慧,靈活根據土建施工進度,合理調整機電安裝順序,可以極大客服不利條件帶來的滯后影響。

        目前越南中宋水電站四臺水輪發(fā)電機組已投入商業(yè)運行,機組各項參數指標均滿足設計及標準。由此可見,越南中宋水電站多項創(chuàng)新優(yōu)化技術的應用是成功的,為今后水電站水輪發(fā)電機組安裝調試提供了可借鑒的經驗。

        [1]主編.白延年.水輪發(fā)電機設計與計算[D].1982.

        [2]孫旺,曲揚.流體力學在水輪機管路設計中的應用[J].大電機技術,2013(4):42-44.

        [3]嚴文.水輪發(fā)電機組安裝工程實踐[J].現代制造技術與裝備,2016(8):119-120.

        TV547.3

        :A

        :1671-0711(2017)06(上)-0050-02

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