秦承鵬,李梁
(西安熱工研究院有限公司,西安710032)
600MW超臨界機(jī)組低壓轉(zhuǎn)子葉片開裂分析
秦承鵬,李梁
(西安熱工研究院有限公司,西安710032)
通過宏觀形貌檢查、化學(xué)成分分析、力學(xué)性能試驗、金相組織檢驗、掃描電鏡及能譜分析等對某600MW超臨界機(jī)組汽輪機(jī)低壓轉(zhuǎn)子開裂的1Cr12Mo制次次末級葉片進(jìn)行了試驗分析。結(jié)果表明:葉片材料塑性偏低、沖擊韌性較差,在高速運(yùn)行中離心力形成的拉應(yīng)力和蒸汽中Cl-、S2-等腐蝕介質(zhì)的共同作用下,裂紋在應(yīng)力集中的蝕坑部位萌生,然后從葉片出汽側(cè)向葉片中部橫向擴(kuò)展,最終導(dǎo)致葉片發(fā)生應(yīng)力腐蝕開裂。
汽輪機(jī);低壓轉(zhuǎn)子;葉片;1Cr12Mo;應(yīng)力腐蝕
某電廠6號機(jī)組汽輪機(jī)為國產(chǎn)引進(jìn)技術(shù),由哈爾濱汽輪機(jī)廠有限責(zé)任公司生產(chǎn)制造。汽輪機(jī)為600MW超臨界、一次中間再熱、單軸、三缸四排汽、雙背壓、凝汽式汽輪機(jī),型號為CLN600-24.2/566/566。電廠在機(jī)組例行檢修時,發(fā)現(xiàn)該機(jī)組汽輪機(jī)1、2號低壓轉(zhuǎn)子次次末級葉片存在多處裂紋。該機(jī)組自投產(chǎn)至發(fā)現(xiàn)葉片開裂已累計運(yùn)行約41 000 h,其間運(yùn)行參數(shù)正常。
葉片材料為1Cr12Mo鋼。1Cr12Mo鋼是一種含12%(質(zhì)量分?jǐn)?shù),下同)Cr的馬氏體耐熱不銹鋼,它是在美國AISI 403鋼的基礎(chǔ)上適當(dāng)提高M(jìn)o元素的含量以抑制其回火脆性改進(jìn)研制而成,具有較高的室溫強(qiáng)度,較高的韌性和冷變形能力,較高的熱強(qiáng)性和耐蝕性[1-4]。為查明葉片開裂原因,避免事故發(fā)生,本工作對開裂的葉片進(jìn)行了試驗分析。
1.1 宏觀形貌檢查
由圖1可見,裂紋位于葉片出汽側(cè),距離葉根150 mm,開裂長度約20 mm。由圖2可見,葉片出汽側(cè)存在1處直徑2 mm,深1.5 mm的蝕坑,裂紋起裂部位位于蝕坑底部,沿葉片橫向由出汽側(cè)向內(nèi)擴(kuò)展,即裂紋擴(kuò)展方向垂直于葉片高速運(yùn)轉(zhuǎn)過程中的離心拉應(yīng)力方向。
1.2 化學(xué)成分分析
根據(jù)GB/T 223-2008《鋼鐵及合金化學(xué)成分分析方法》對送檢的葉片進(jìn)行濕法化學(xué)成分分析,結(jié)果見表1。由表1可見,葉片化學(xué)成分基本符合GB/T 8732-2004標(biāo)準(zhǔn)的要求。
表1 葉片化學(xué)成分分析結(jié)果(質(zhì)量分?jǐn)?shù))Tab.1 Chemical composition of 1Cr12Mo steel(mass)%
1.3 室溫拉伸試驗
在葉根部位制取?5 mm的縱向圓棒拉伸試樣,依照GB/T 228.1-2010《金屬材料拉伸試驗第1部分:室溫試驗方法》在SANS CMT5205型電子拉伸試驗機(jī)上進(jìn)行室溫拉伸試驗,結(jié)果見表2。
表2 室溫拉伸試驗結(jié)果Tab.2 Results of room temperature tensile test
由表2可知,葉片的室溫拉伸性能滿足GB/T 8732-2004的相關(guān)要求,但斷后伸長率已接近標(biāo)準(zhǔn)下限值,說明其塑性較差。
1.4 沖擊試驗
在葉身處制取沖擊試樣,依照GB/T 229-2007《金屬材料夏比擺錘沖擊試驗方法》在RTP450型試驗機(jī)上進(jìn)行沖擊試驗。結(jié)果表明,葉片材料的沖擊吸收能量KV2為32 J,遠(yuǎn)低于標(biāo)準(zhǔn)GB/T 8732-2004對1Cr12Mo鋼沖擊吸收能量KV2≥78 J的要求,可見該葉片的沖擊韌性較差。
1.5 硬度試驗
按照標(biāo)準(zhǔn)GB/T 231-2009在HB-3000C型布氏硬度試驗機(jī)上對葉片試樣進(jìn)行硬度檢驗,采用?5 mm的硬質(zhì)合金小鋼球,試驗力7.5 k N,保持時間12 s,結(jié)果見表3。由表3可見,葉片的硬度滿足標(biāo)準(zhǔn)要求,但接近標(biāo)準(zhǔn)上限值。
表3 硬度試驗結(jié)果Tab.3 Results of hardness test HBW
1.6 金相組織檢驗
從葉片開裂部位取樣,按照DL/T 884-2004《火電廠金相檢驗與評定技術(shù)導(dǎo)則》制備金相試樣,采用FeCl3+HCl水溶液浸蝕,依據(jù)GB/T 13299-1991《鋼的顯微組織評定方法》在OLYMPUS GX71金相顯微鏡下觀察試樣的金相組織。由圖3~4可見,葉片基體組織為回火馬氏體,未發(fā)現(xiàn)鐵素體、黑色晶界、粗晶等異常組織,金相組織正常。葉片主裂紋垂直于葉片拉應(yīng)力方向沿晶界擴(kuò)展,裂紋尖端的主裂紋分叉明顯,并伴隨有次生裂紋。
1.7 掃描電鏡觀察及能譜分析
由圖5可見,裂紋源位于葉片出汽側(cè)邊緣的蝕坑處,裂紋萌生后在應(yīng)力作用下沿葉片橫向擴(kuò)展,裂紋源處未見明顯的疲勞貝紋線[5],裂紋擴(kuò)展區(qū)域斷口呈冰糖狀形貌,且存在大量的沿晶二次裂紋,表明葉片開裂部位是裂紋沿晶界擴(kuò)展造成的脆性開裂。
采用Fei Quanta400 HV型掃描電子顯微鏡(SEM)及其附帶的能譜儀(EDS)對已開裂部位斷口進(jìn)行能譜分析,結(jié)果見圖6和表4。由圖6和表4可見,裂紋尖端的原奧氏體晶界處出現(xiàn)了Cl、S等腐蝕性元素的富集。而Cl、S等腐蝕性元素在晶界處的富集會造成晶界結(jié)合強(qiáng)度降低,導(dǎo)致裂紋容易在晶界處萌生并沿晶界擴(kuò)展。
由圖7可見,除斷口兩側(cè)邊緣部位具有韌性斷裂特征外,80%以上面積的斷口無明顯塑性變形,呈沿晶脆性斷裂特征,可見該葉片材質(zhì)呈脆性狀態(tài)。同時,沖擊斷口的沿晶斷裂特征亦表明該葉片材料的晶界強(qiáng)度明顯低于晶內(nèi)強(qiáng)度,晶界存在弱化。
表4 能譜分析結(jié)果(質(zhì)量分?jǐn)?shù))Tab.4 The results of the energy spectrum analysis(mass)%
次次末級葉片主要承受由于葉片高速運(yùn)行過程中離心力產(chǎn)生的沿葉片縱向的拉應(yīng)力。通常狀態(tài)下,1Cr12Mo不銹鋼具有良好的耐蝕性,表面會形成一層致密穩(wěn)定的氧化保護(hù)膜,但是當(dāng)蒸汽中含有Cl-、S2-等腐蝕離子時,葉片表面的保護(hù)膜會受到侵蝕并且很快向縱深方向發(fā)展,使葉片產(chǎn)生腐蝕坑[6]。而葉片蝕坑的存在更容易造成Cl-、S2-等腐蝕性離子富集且減小葉型截面積,影響葉片的振動特性,從而造成更大的應(yīng)力集中。該汽輪機(jī)次次末級葉片前后均布置有抽汽口,蒸汽濕度大且葉片經(jīng)過抽汽口時不可避免地會因蒸汽壓力的突變產(chǎn)生振動,此種振動會進(jìn)一步加劇蝕坑部位的應(yīng)力集中程度。
該葉片材料的斷后伸長率接近標(biāo)準(zhǔn)下限,硬度接近標(biāo)準(zhǔn)上限,沖擊吸收能量遠(yuǎn)低于標(biāo)準(zhǔn)要求,沖擊斷口為沿晶脆性斷裂形貌,可見該葉片材料強(qiáng)度高、塑韌性較差,材料性能欠佳。
該葉片在拉應(yīng)力及腐蝕性離子的共同作用下,裂紋在蝕坑處萌生并以沿晶方式垂直于拉應(yīng)力方向由出汽側(cè)向內(nèi)逐步擴(kuò)展,最終導(dǎo)致葉片發(fā)生應(yīng)力腐蝕開裂。
(1)該汽輪機(jī)次次末級葉片1Cr12Mo鋼的強(qiáng)度高、塑韌性較差,沖擊吸收能量遠(yuǎn)低于標(biāo)準(zhǔn)要求,材料性能欠佳;
(2)在拉應(yīng)力和蒸汽中Cl-、S2-等腐蝕性離子的共同作用下致使該葉片發(fā)生應(yīng)力腐蝕開裂。
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Damage Analysis of Low-Pressure Rotor Blade of 600MW Supercritical Unit
QIN Cheng-peng,LI Liang
(Xi′An Thermal Power Research Institute Co.,Ltd.,Xi′an 710032,China)
The damaged third last stage blade made of 1Cr12Mo martensite stainless steel of low-pressure rotor in a 600MW supercritical steam turbine was analyzed by series of tests such as macro-appearance inspection,chemical composition analysis,mechanical property testing,scanning electron microscopy and energy spectrum analysis.The results show that the impact toughness and ductility of 1Cr12Mo blade is poor.Under the combined action of blade centrifugal tensile stress and corrosion medium containing Cl-and S2-,the crack was initiated at the blade corrosion pit and then extended along the transversal blade from blade steam outlet side,at last resulted the blade stress corrosion cracking.
steam turbine;low-pressure rotor;blade;1Cr12Mo;stress corrosion
TG174
:B
:1005-748X(2016)11-0936-03
10.11973/fsyfh-201611018
2015-09-03
秦承鵬(1985-),工程師,碩士研究生,主要從事火力發(fā)電廠鍋爐壓力容器檢驗、金屬監(jiān)督及電站部件失效分析等工作,029-82002713,qinchengpeng@tpri.com.cn