大慶油田有限責(zé)任公司第五采油廠粘損QC小組
(黑龍江大慶163000)
降低注入系統(tǒng)粘損率
大慶油田有限責(zé)任公司第五采油廠粘損QC小組
(黑龍江大慶163000)
見表1。
根據(jù)《聚驅(qū)配注系統(tǒng)管理規(guī)定》:注入系統(tǒng)粘損率控制在15%以內(nèi)。杏十二區(qū)西聚驅(qū)工業(yè)區(qū)自2013年7月31日開始注聚,從2013年11月上半月開始注入系統(tǒng)粘損率超標(biāo)。截至2013年12月下半月,注入系統(tǒng)粘損率達(dá)到19.7%,高于指標(biāo)4.7個(gè)百分點(diǎn)(見表2)。根據(jù)《配注系統(tǒng)崗位技能培訓(xùn)》可知,粘損率上升1%,浪費(fèi)干粉總量的0.53%。2013年11和12月浪費(fèi)干粉34.5t,增加生產(chǎn)成本55.24萬元。因此選擇課題是:降低注入系統(tǒng)粘損率。
表1 小組概況
根據(jù)《聚驅(qū)配注系統(tǒng)管理規(guī)定》,小組把注入系統(tǒng)粘損率降低到15%作為本次活動(dòng)的目標(biāo)值。
1)統(tǒng)計(jì)2013年8~12月杏十二區(qū)西塊正注聚165口井的注入系統(tǒng)粘損率,其中105井次粘損率不達(dá)標(biāo),不達(dá)標(biāo)因素如下(表3)。由注入系統(tǒng)粘損率不達(dá)標(biāo)統(tǒng)計(jì)表3可以看出,由注入管線剪切大導(dǎo)致的粘損率不達(dá)標(biāo)次數(shù)為75次,占注入系統(tǒng)粘損率不達(dá)標(biāo)總數(shù)的71.4%。因此,解決注入管線剪切大的問題是本次活動(dòng)的主攻方向。
2)杏十三區(qū)聚驅(qū)工業(yè)區(qū)于2009年開始注聚,注聚工藝、設(shè)備類型和聚合物分子量、母液濃度均與杏十二區(qū)西塊相同。查閱杏十三區(qū)和杏十二區(qū)西塊投產(chǎn)以來每月注入系統(tǒng)粘損數(shù)據(jù)如下(圖1)。2013年8~12月杏十三區(qū)注入系統(tǒng)粘損率達(dá)標(biāo)。小組成員借鑒杏十三區(qū)注入系統(tǒng)粘損治理經(jīng)驗(yàn),有能力將杏十二區(qū)西塊注入系統(tǒng)粘損率降低到15%以內(nèi)。
表22013 年8-12月注入系統(tǒng)粘損率統(tǒng)計(jì)表
為了實(shí)現(xiàn)目標(biāo)QC小組針對(duì)注入管線剪切大這
表3 注入系統(tǒng)粘損率不達(dá)標(biāo)統(tǒng)計(jì)表
圖1 2013年8~12月注入系統(tǒng)粘損率折線圖
個(gè)主要問題進(jìn)行了分析,并繪制了因果圖(圖2),共找到了8項(xiàng)末端因素:管線長(zhǎng)、管線連接彎頭多、管徑小、碳鋼管線剪切大、污水含油量高、管線沖洗方式不合理、管壁細(xì)菌含量高、管線內(nèi)溶液溫度變化大。
6.1管線長(zhǎng)
以2014年1月杏十二區(qū)西塊注入系統(tǒng)粘損數(shù)據(jù)記錄為基礎(chǔ),統(tǒng)計(jì)不同管線長(zhǎng)度區(qū)間的注入管線粘損率(表4)。
圖2 注入管線粘損率影響因素因果圖
表4 不同管線長(zhǎng)度區(qū)間管線粘損率統(tǒng)計(jì)表
由不同管線長(zhǎng)度區(qū)間管線粘損率統(tǒng)計(jì)表可以看出,不同長(zhǎng)度的管線粘損波動(dòng)很小,最大相差僅為0.5%,根據(jù)《聚驅(qū)配注系統(tǒng)管理規(guī)定》,相同影響因素條件下,粘損率波動(dòng)超過1%時(shí),此因素對(duì)粘損影響大。因此管線長(zhǎng)對(duì)注入管線剪切大影響小。
結(jié)論:管線長(zhǎng)為非要因。
6.2 管線連接彎多
通過查閱文獻(xiàn),聚合物溶液屬于非牛頓流體,遇到彎頭流動(dòng)速度突變,剪切作用增強(qiáng),使聚合物溶液黏度降低。據(jù)統(tǒng)計(jì),杏十二區(qū)西塊只有22口井存在彎頭連接的現(xiàn)象,并且彎頭較少,單井管線最多只有3個(gè)彎頭。測(cè)試管線連接彎頭對(duì)注入管線粘損的影響(表5)。
由表5可以看出,不同管線連接彎頭的管線粘損波動(dòng)很小,管線粘損最大相差僅為0.3%,管線連接彎頭多對(duì)注入管線剪切大影響小。
結(jié)論:管線連接彎頭多為非要因。
6.3 管徑小
杏十二區(qū)西塊正在注聚的165口井中,包括管徑為DN40的井32口,DN50的井95口,DN65的井38口,測(cè)試不同管徑的管線粘損(表6)。
由表6可以看出,不同管徑管線粘損波動(dòng)很小,粘損相差僅為0.1%,管徑小對(duì)注入管線剪切大影響小。
表5 彎頭個(gè)數(shù)與管線粘損統(tǒng)計(jì)表
表6 不同管徑管線粘損統(tǒng)計(jì)表
結(jié)論:管徑小為非要因。
6.4 碳鋼管線剪切大
杏十二區(qū)西注入管線材質(zhì)分為碳鋼和玻璃鋼2種,其中碳鋼管線73條,玻璃鋼管線92條。測(cè)試管線長(zhǎng)度相同時(shí),碳鋼和玻璃鋼管線的注入管線粘損率(表7)。由表7可知,管線長(zhǎng)度相同時(shí),不同材質(zhì)管線粘損相近,最大相差僅為0.4%,管線材質(zhì)對(duì)注入管線剪切大影響小。
結(jié)論:碳鋼管線剪切大為非要因。
6.5 污水含油量高
1)查閱2014年3月杏十三-II聯(lián)合站出水含油量,繪制折線圖(圖3)?!洞髴c油田油藏水驅(qū)注水水質(zhì)指標(biāo)及分析方法》(Q/SYDQ0605-2006)規(guī)定:空氣滲透率小于0.1μm2,聯(lián)合站出水含油量標(biāo)準(zhǔn)為5mg/L。由圖4可知,含油量在標(biāo)準(zhǔn)5mg/L上下波動(dòng),全月有21天在合格范圍內(nèi),有10天含油量超標(biāo)。
表7 不同材質(zhì)管線粘損率統(tǒng)計(jì)表
圖3 2014年3月聯(lián)合站出水含油量折線圖
觀察管線切斷面,內(nèi)壁上沾附一層灰黑色的不易被沖刷掉的的粘泥,化驗(yàn)分析該粘泥含原油約30%~50%,其余部分為泥沙。粘泥導(dǎo)致管線內(nèi)壁凹凸不平,對(duì)聚合物溶液產(chǎn)生剪切大。
2)測(cè)試污水含油量高對(duì)聚合物溶液的剪切影響。測(cè)試聯(lián)合站污水含油量不同時(shí),注入管線粘損率(表8)。隨著污水含油量的增加,管線粘損增大,增加幅度為2%,污水含油量高對(duì)注入管線剪切大影響大。
結(jié)論:污水含油量高為要因。
6.6 管線沖洗方式不合理
注入管線每年沖洗2次,冬季存在沖洗、廢液處理困難等問題。2012年10月杏十二區(qū)西塊空白水驅(qū)時(shí)注入污水,經(jīng)歷冬季近半年不沖洗,注入管線結(jié)垢。由2014年3月粘損數(shù)據(jù)記錄統(tǒng)計(jì)可知,杏十二區(qū)西165口正在注聚的井中,有29口井取樣干凈,40口井取樣有少量雜質(zhì),96口井取樣雜質(zhì)多顏色黑。
采油三礦采用高壓水恒壓沖洗管線的方式。測(cè)試沖洗管線前后管線粘損和取樣情況變化,記錄如下表9。由表9可知,隨著管線結(jié)垢程度的增加,沖洗水量增加,管線結(jié)垢嚴(yán)重時(shí)管線粘損增大到15.2%。沖洗后,管線粘損下降2.4%,但是管線結(jié)垢較多和嚴(yán)重的井取樣仍有少量雜質(zhì)。因此,小組分析目前的管線沖洗方式不合理,導(dǎo)致管線沖洗不徹底,注入管線剪切大。
表8 污水含油量不同時(shí)管線粘損統(tǒng)計(jì)表
結(jié)論:管線沖洗方式不合理為要因。
6.7 細(xì)菌含量高
1)測(cè)試細(xì)菌含量。測(cè)試注入站污水和管壁細(xì)菌含量(表10)。污水細(xì)菌含量標(biāo)準(zhǔn)是根據(jù)《大慶油田油藏水驅(qū)注水水質(zhì)指標(biāo)及分析方法》(Q/SYDQ0605 -2006)規(guī)定。由表10可知,稀釋污水中細(xì)菌含量達(dá)標(biāo),細(xì)菌附著在注入管線管壁上,因此管壁上硫酸鹽還原菌、鐵細(xì)菌、腐生菌的含量均超標(biāo)。
2)測(cè)試細(xì)菌對(duì)聚合物溶液的剪切影響。細(xì)菌是成群或成菌落的附著在管壁上,形成絮狀物,對(duì)聚合物溶液產(chǎn)生剪切,導(dǎo)致注入管線粘損增大。測(cè)試加入不同絮狀物含量的聚合物溶液,同時(shí)放置30和60min后進(jìn)行黏度對(duì)比。由表11可知,聚合物黏度隨加入絮狀物加入量的增加而下降,即細(xì)菌含量越高,注入管線粘損越大。因此,管壁細(xì)菌含量高對(duì)注入管線剪切大影響大。
結(jié)論:細(xì)菌含量高是要因。
6.8 管線內(nèi)溶液溫度變化大
考慮到室外氣溫影響,小組成員于2014年1~7月對(duì)室外氣溫和管線內(nèi)溫度進(jìn)行監(jiān)測(cè),由表12可知,經(jīng)過不同氣溫的測(cè)量,管線內(nèi)溶液溫度變化在20~25℃之間。管線內(nèi)溫度不同時(shí),注入管線粘損最大相差0.2%,管線內(nèi)溶液溫度的變化對(duì)注入管線剪切大影響小。
結(jié)論:管線內(nèi)溶液溫度變化大為非要因。
通過以上8項(xiàng)末端因素的驗(yàn)證,小組成員確定注入管線剪切大的主要原因有:污水含油量高、管線沖洗方式不合理、管壁細(xì)菌含量高。
表9 沖洗管線前后管線粘損和取樣情況統(tǒng)計(jì)表
表10 污水和管壁細(xì)菌含量統(tǒng)計(jì)表
表11 絮狀物對(duì)聚合物黏度影響統(tǒng)計(jì)表
針對(duì)確定的3條要因,小組認(rèn)真調(diào)研,結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際制定相應(yīng)改進(jìn)措施,并制定了對(duì)策表(表13)。
8.1 降低污水含油量
通過延長(zhǎng)沉降罐沉降時(shí)間可增強(qiáng)沉降罐沉降效果,進(jìn)而降低污水含油量。杏十三-II聯(lián)合站污水處理采用序批工藝技術(shù),可以通過電腦程序調(diào)控沉降罐液位高度差來調(diào)整沉降罐沉降時(shí)間。因此,小組成員向廠家技術(shù)員請(qǐng)教,調(diào)節(jié)沉降罐液位高度差(表14)。通過多次現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試可知,沉降罐液位差是5.9m,沉降時(shí)間為6h,污水中含油量最低。
效果跟蹤:連續(xù)跟蹤2014年5月聯(lián)合站出水含油量以及管線粘損情況,繪制含油量折線圖和管線粘損柱狀圖(圖4)。
由圖4可知,措施實(shí)施后,聯(lián)合站出水含油量全月達(dá)標(biāo)率達(dá)到100%;由圖5可知,措施實(shí)施后,管線粘損下降2.6%,措施有效。
表12 聚合物溶液溫度與管線粘損統(tǒng)計(jì)表
表13 對(duì)策表
表14 含油量隨沉降時(shí)間變化統(tǒng)計(jì)表
圖4 含油量折線圖
圖5 2014年4~5月管線粘損柱狀圖
8.2 改變管線除垢方式
8.2.1 管線結(jié)垢嚴(yán)重的井采用化學(xué)藥劑的方式?jīng)_洗注入管線
降低污水中細(xì)菌含量后,杏十二區(qū)西塊平均管線粘損降低到11.5%,但是對(duì)于結(jié)垢較多和嚴(yán)重的井,管線粘損仍然很高,注入管線剪切大。
QC小組通過查閱相關(guān)資料,去其他采油廠調(diào)研,總結(jié)采用化學(xué)藥劑的方式?jīng)_洗注入管線能夠?qū)⒐芫€內(nèi)壁的硬質(zhì)粘泥化學(xué)分解、沖出,降低粘損效果明顯、持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)。小組成員向廠里申請(qǐng),選取6口井做為試驗(yàn)井,采用化學(xué)藥劑的方式?jīng)_洗注入管線。小組成員的建議得到廠領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可,上報(bào)聚驅(qū)項(xiàng)目部后得到公司批準(zhǔn),選取取樣雜質(zhì)多、管線結(jié)垢嚴(yán)重的6口注聚井化學(xué)沖洗管線(圖6)?;赐瓿珊?,取樣觀察沖洗效果,記錄如表15。
圖6 化學(xué)藥劑沖洗流程
效果跟蹤:化學(xué)藥劑沖洗管線后取樣無雜質(zhì),管線粘損為8.2%,化洗前后粘損降低9.1%,該措施有效。
8.2.2 管線結(jié)垢較多的井采用高壓水變壓的方式?jīng)_洗注入管線
選取取樣較臟的40口井采用高壓水變壓的方式?jīng)_洗注入管線。在沖洗過程中,站內(nèi)通過控制水量來控制出水壓力大小,當(dāng)壓力突變時(shí),能夠有效地將管線內(nèi)壁雜質(zhì)沖出,從而達(dá)到降低粘損的效果。對(duì)高壓水變壓沖洗管線的40口井取樣,記錄注入管線粘損和取樣臟的程度,記錄如表16。
效果跟蹤:高壓水變壓沖洗后取樣無雜質(zhì),管線粘損為8.8%,變壓沖洗前后管線粘損降低3.8%,該措施有效。
表15 化洗前后注入管線粘損統(tǒng)計(jì)表
表16 高壓水變壓沖洗前后注入管線粘損統(tǒng)計(jì)表
8.3 降低管壁細(xì)菌含量
室內(nèi)實(shí)驗(yàn),測(cè)試投加不同濃度殺菌劑對(duì)聚合物黏度的影響(表17)。
目前聯(lián)合站采用的殺菌劑濃度是50mg/L,測(cè)試表明,隨著殺菌劑濃度的增加,聚合物溶液黏度升高,但是殺菌劑上升到100mg/L時(shí),聚合物溶液黏度最高,殺菌劑濃度繼續(xù)上升時(shí),聚合物溶液黏度下降。因此小組成員分析最佳殺菌劑濃度是100mg/L。
因此,小組成員向廠油田管理部領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng),增加杏十三-II聯(lián)合站殺菌劑濃度。得到廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,按照100mg/L的濃度向污水中投加殺菌劑。測(cè)試殺菌劑濃度改變前后管壁細(xì)菌含量和管線粘損的變化(表18)。
效果跟蹤:殺菌劑濃度增加后,管壁細(xì)菌含量達(dá)標(biāo)。注入管線粘損率降低2%,目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。
表17 注入系統(tǒng)粘損率不達(dá)標(biāo)統(tǒng)計(jì)表
表18 措施實(shí)施前后管壁細(xì)菌含量和管線粘損率統(tǒng)計(jì)表
圖8 注入系統(tǒng)粘損率不達(dá)標(biāo)排列圖
9.1 目標(biāo)完成情況
上述對(duì)策實(shí)施后,經(jīng)過QC小組成員的集體努力和各部門的協(xié)調(diào)配合,見到了較好的效果。2014年9月1日至2014年12月31日共取樣659次,注入系統(tǒng)平均粘損率為14.2%,低于小組制定的目標(biāo)0.8個(gè)百分點(diǎn),實(shí)現(xiàn)了小組的目標(biāo)(圖7)。
圖7 效果對(duì)比柱狀圖
根據(jù)2014年9~12月粘損數(shù)據(jù),繪制注入系統(tǒng)粘損率不達(dá)標(biāo)排列圖(圖8)。由排列圖可以看出,由注入管線剪切大導(dǎo)致的不達(dá)標(biāo)次數(shù)為5次,靜態(tài)混合器剪切導(dǎo)致不達(dá)標(biāo)次數(shù)為32次,占整個(gè)注入系統(tǒng)粘損率不達(dá)標(biāo)總數(shù)的61.5%,靜態(tài)混合器剪切大成
9.2 經(jīng)濟(jì)效益
1)節(jié)約費(fèi)用:粘損下降5%,節(jié)約干粉總量的2.65%。2014年9~12月共節(jié)約干粉56.6t,節(jié)約成本90.63萬元。
2)投入費(fèi)用:化學(xué)沖洗6口井,共花費(fèi)金額10.1萬元。2014年共節(jié)約成本:90.63-10.1=80.53(萬元)。
9.3 社會(huì)效益
1)降低注入系統(tǒng)粘損率,增加了聚合物注入地層的黏度,提高驅(qū)油效率,保障聚驅(qū)開發(fā)效果。
2)改變管線沖洗方式后,管線沖洗徹底,聚合物注入過程中避免了雜質(zhì)堵塞地層。
9.4 鞏固期效果
2015年1~8月,沉降罐沉降時(shí)間延長(zhǎng)至6h后,杏十三-II聯(lián)合站污水含油量達(dá)標(biāo)率保持100%;高壓水變壓沖洗管線的方式在全廠推廣使用,經(jīng)聚驅(qū)項(xiàng)目部批準(zhǔn),2015年1~8月共沖洗90口管線結(jié)垢嚴(yán)重的井,沖洗效果明顯,沖洗后管線粘損為8%;將殺菌劑濃度增加至100mg/L后,管壁細(xì)菌含量達(dá)標(biāo),管壁絮狀物明顯減少。鞏固期內(nèi),每月注入系統(tǒng)粘損率均控制在15%以內(nèi),平均粘損率為14.23%,符合《聚驅(qū)配注系統(tǒng)管理規(guī)定》要求。
1)完善采油五廠地質(zhì)大隊(duì)下達(dá)的《第五采油廠專業(yè)化洗井管理方案》中的注入管線洗井管理部分。
2)將延長(zhǎng)沉降時(shí)間和增加殺菌劑濃度規(guī)定納入《大慶第五采油廠集輸隊(duì)管理手冊(cè)》。
本次PDCA循環(huán),小組解決了注入系統(tǒng)粘損大的問題,通過延長(zhǎng)污水沉降罐沉降時(shí)間,降低污水含油量;通過改變管線沖洗方式,有效地清除管線中的雜質(zhì);通過增加殺菌劑濃度,減少管壁細(xì)菌含量。通過小組活動(dòng),提高了小組成員動(dòng)手能力、創(chuàng)新思維和工作積極性。
本次活動(dòng)發(fā)現(xiàn)隨著注聚時(shí)間增加,靜態(tài)混合器對(duì)聚合物溶液造成剪切大,粘損增加,且易殘留雜質(zhì)。為此,2015年小組將利用本次活動(dòng)的經(jīng)驗(yàn),以《降低靜態(tài)混合器粘損率》為課題,展開新一輪的PDCA循環(huán)。
尉立崗
2015-11-09