大慶油田有限責(zé)任公司第四采油廠三元QC小組
(黑龍江大慶163511)
縮短套管除垢作業(yè)時(shí)間
大慶油田有限責(zé)任公司第四采油廠三元QC小組
(黑龍江大慶163511)
三元QC小組從三元采出井套管除垢作業(yè)施工出發(fā),圍繞套管除垢作業(yè)時(shí)間長的問題,開展PDCA活動(dòng),小組成員由三元?jiǎng)討B(tài)技術(shù)人員、作業(yè)現(xiàn)場監(jiān)督人員及油田化學(xué)技術(shù)人員共10人組成(表1)。
表1 三元QC小組概況表
隨著三元復(fù)合驅(qū)強(qiáng)堿的持續(xù)注入,井下套管結(jié)垢日趨嚴(yán)重,導(dǎo)致兩個(gè)方面危害:一是套管內(nèi)徑變小,最小直徑Φ74.9mm,常規(guī)井下工具(直徑Φ120mm)無法通過,環(huán)空測試、壓裂及補(bǔ)孔等井下增產(chǎn)措施也無法實(shí)施;二是套管射孔井段的炮眼和近井地帶出現(xiàn)堵塞,造成產(chǎn)量下降,因此必須進(jìn)行套管除垢。
統(tǒng)計(jì)2013年套管除垢作業(yè)8口井,平均單井除垢作業(yè)時(shí)間384h,平均單井除垢作業(yè)費(fèi)用17.95萬元,與2012年對比套管除垢作業(yè)時(shí)間增加了144h(表2),造成平均單井除垢作業(yè)費(fèi)用增加6.72萬元。
根據(jù)2013年12月17日廠專業(yè)辦公會要求:“套管除垢作業(yè)時(shí)間控制在10天以內(nèi)完成”。因此選擇課題是:縮短套管除垢作業(yè)時(shí)間。
根據(jù)廠專業(yè)會議提出“套管除垢作業(yè)時(shí)間控制在10天以內(nèi)完成”的要求,小組以一天24h計(jì)算,設(shè)定套管除垢作業(yè)時(shí)間縮短至240h為目標(biāo)。
4.1 查找影響套管除垢作業(yè)時(shí)間的癥結(jié)問題
統(tǒng)計(jì)2013年8口井每個(gè)工序作業(yè)時(shí)間的平均值,與2012年平均值對比,根據(jù)結(jié)果編制了2013年頻數(shù)表(表3)。
由此得出磨銑垢質(zhì)時(shí)間和起下管柱垢卡處理時(shí)間長,累計(jì)比例為78.47%,是癥結(jié)問題。
4.2 分析解決的可行性
4.2.1 套管結(jié)垢井對產(chǎn)量造成嚴(yán)重的影響
對2014年計(jì)劃套管除垢的13口井產(chǎn)量變化進(jìn)行統(tǒng)計(jì),平均單井日產(chǎn)液由36.5t下降到20.5t,平均單井日產(chǎn)油由2.2t下降到0.95t,嚴(yán)重影響三元采出井開發(fā)效果。
表2 2012年至2013年套管除垢井調(diào)查表
表3 2013年影響套管除垢作業(yè)時(shí)間頻數(shù)表
4.2.2 新技術(shù)為套管除垢提供技術(shù)保證
經(jīng)過近2年的研究,大慶油田采油工程研究院最新研發(fā)的油井硅酸鹽除垢劑,試驗(yàn)井作業(yè)施工264h,為套管除垢開辟了一種全新的思路,為套管除垢方法的改進(jìn)提供技術(shù)支撐。
針對“磨銑垢質(zhì)時(shí)間和起下管柱垢卡處理時(shí)間長”的癥結(jié)問題,利用頭腦風(fēng)暴法尋找原因,找出末端因素,繪制關(guān)聯(lián)圖(圖1)。
圖1 磨銑垢質(zhì)時(shí)間和起下管柱垢卡處理時(shí)間長原因關(guān)聯(lián)圖
小組成員以關(guān)聯(lián)圖為基礎(chǔ),采取現(xiàn)場調(diào)查、統(tǒng)計(jì)分析等方法,對5條末端因素逐一進(jìn)行確認(rèn)。
6.1 硅垢含量高
采集2013年套管除垢作業(yè)的8口井垢樣,對垢質(zhì)成分進(jìn)行化驗(yàn)分析。依據(jù)結(jié)果與套管除垢作業(yè)時(shí)間進(jìn)行對比統(tǒng)計(jì)(表4),得出隨著結(jié)垢總量的增加,2013年12月開始應(yīng)用《套管結(jié)垢預(yù)測模板》,可劃分臨界結(jié)垢區(qū),提高了技術(shù)人員對套管除垢井的分析和判斷能力,編制除垢磨銑井《施工設(shè)計(jì)申請單》由原來的13h縮減至10min完成,沒有對磨銑垢質(zhì)時(shí)間造成影響。硅酸鹽垢含量增多,垢質(zhì)硬度增高,導(dǎo)致作業(yè)時(shí)磨銑垢質(zhì)時(shí)間長。
結(jié)論:要因。
6.2 沒有預(yù)測套管結(jié)垢方法
三元復(fù)合驅(qū)數(shù)據(jù)管理平臺的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫不是按采出井除垢條件劃分,缺少采出液離子化驗(yàn)數(shù)據(jù),信息共享程度低,沒有套管結(jié)垢評價(jià)方法,給分析垢質(zhì)成分和判斷結(jié)垢時(shí)間帶來困難。調(diào)查時(shí)發(fā)現(xiàn),在
表4 磨銑垢質(zhì)時(shí)間與硅酸鹽總量的統(tǒng)計(jì)表
結(jié)論:非要因。
6.3 銑錐磨損沒有及時(shí)更換
查閱套管除垢作業(yè)施工總結(jié)和銑錐工具發(fā)放記錄,對2013年作業(yè)施工使用的8口井銑錐工具進(jìn)行檢查,使用新銑錐工具達(dá)到87.5%,使用銑錐工具的合格率達(dá)到100%,沒有影響磨銑施工。
結(jié)論:非要因。
6.4 重量指示表異常
查閱2013年套管除垢井的《作業(yè)現(xiàn)場記錄本》,在磨銑垢質(zhì)施工中,重量指示表沒有出現(xiàn)異?,F(xiàn)象,詢問作業(yè)施工人員,一致反應(yīng)重量指示表未發(fā)生故障,沒有延誤磨銑垢質(zhì)施工時(shí)間。
結(jié)論:非要因。
6.5 工具結(jié)構(gòu)不適應(yīng)
現(xiàn)場使用套管除垢管柱磨銑工具有刮刀鉆頭和梨形磨鞋2種類型。調(diào)查發(fā)現(xiàn):①刮刀鉆頭磨銑面是堅(jiān)硬的刀頭,在磨銑過程中極易損傷套管;②梨形磨鞋由于磨銑面與套管結(jié)垢面接觸少,現(xiàn)場調(diào)查6口井,磨銑效率52%。磨銑工具存在著磨銑下來的垢屑無法沖洗,每次將磨銑管柱起出后,再下入一趟沖洗管柱,造成磨銑速度緩慢,影響磨銑垢質(zhì)時(shí)間。
結(jié)論:要因。
最終確定硅垢含量高和工具結(jié)構(gòu)不適應(yīng)是主要原因。
7.1 優(yōu)選除垢方案
油田使用的套管除垢方法有機(jī)械、化學(xué)及復(fù)合式除垢法。針對3種方法分別從安全性、適應(yīng)性、操作性及經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)對比,優(yōu)選了機(jī)械和化學(xué)相結(jié)合的復(fù)合式除垢方法。
7.2 優(yōu)選除垢工具
對研制的磨銑工具從外部形狀、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、連接方式、表面材料進(jìn)行優(yōu)選,確定了套管除垢工具的最佳方案(圖2)。
7.3 制定對策
表5為制定的對策表。
8.1 采用復(fù)合式除垢方法
8.1.1 確定除垢劑溶垢指標(biāo)
確定反應(yīng)溫度:稱取1g垢樣加入50mL濃度5%的硅酸鹽除垢劑進(jìn)行溶垢實(shí)驗(yàn),設(shè)定除垢時(shí)間為16h,對不同的除垢溫度(30、35、40、45、50、60、70℃)進(jìn)行實(shí)驗(yàn),稱重計(jì)算溶垢率(表6),當(dāng)除垢溫度達(dá)到70℃時(shí),溶垢率可達(dá)95.1%。確定將70℃以上熱水與除垢劑按一定比例混合后注入,保證井下除垢溫度達(dá)到45~50℃。
確定作用時(shí)間:在45℃恒溫中,將50mL濃度5%的硅酸鹽除垢劑加入1g垢樣進(jìn)行溶垢實(shí)驗(yàn)。浸泡72h,計(jì)算溶垢率(表7),確定注入除垢劑后關(guān)井72h,可以保證除垢效果。
圖2 套管除垢工具的最佳方案
表5 對策表
表6 溫度與溶垢率的統(tǒng)計(jì)表
表7 除垢劑對不同垢質(zhì)的溶垢時(shí)間統(tǒng)計(jì)表
8.1.2 確定作業(yè)施工參數(shù)
對除垢劑用量和注入方式分別進(jìn)行計(jì)算和實(shí)驗(yàn)。確定除垢劑用量按照地層除垢半徑1m和套管結(jié)垢井段頂界(按照歷次施工的最淺下泵深度以上50m計(jì)算)至射孔井段以下15m油套環(huán)空段充滿來計(jì)算;確定注入方式從油套環(huán)空注入,用清水將除垢劑頂替到目的井段,然后利用清水替洗,廢液進(jìn)罐車集中處理。
8.2 改進(jìn)磨銑工具
8.2.1 繪制圖紙加工制作
小組成員繪制圖紙,完成除垢工具的機(jī)械加工。
8.2.2 現(xiàn)場試驗(yàn)
在2014年6月27日采用復(fù)合式除垢法進(jìn)行現(xiàn)場試驗(yàn),除垢前井徑測試曲線在1117.98m射孔井段處,最小直徑Ф85.7mm,經(jīng)過228h除垢作業(yè)施工,井徑測試曲線套管內(nèi)徑恢復(fù)到Ф122.3mm,截止2015年8月15日仍可正常進(jìn)行環(huán)空測試,采出井抽油泵沒有發(fā)生垢卡,有效期達(dá)到412天,除垢效果明顯。
9.1 目標(biāo)檢查
截止2014年12月31日套管除垢作業(yè)13口井,平均單井套管除垢作業(yè)時(shí)間由384h縮短到211h,實(shí)現(xiàn)了小組活動(dòng)制定的目標(biāo)。
9.2 直接經(jīng)濟(jì)效益
套管除垢平均單井除垢劑用量1.4t,價(jià)格1.82萬元/t,垢質(zhì)化驗(yàn)檢測費(fèi)用1.25萬元,工具研制費(fèi)用1.116萬元。
除垢13口井投入費(fèi)用:除垢劑費(fèi)+化驗(yàn)檢測費(fèi)+工具研制費(fèi)=1.4×1.82×13+1.25+1.116=35.49(萬元)。
每口井節(jié)約作業(yè)費(fèi)用:2013年平均作業(yè)費(fèi)/口-2014年平均作業(yè)費(fèi)/口=17.950-8.322=9.628(萬元)。因此,小組活動(dòng)期間創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益為:
經(jīng)濟(jì)效益=每口井節(jié)約作業(yè)費(fèi)用×施工井?dāng)?shù)-投入費(fèi)用=9.628×13-35.49=89.674(萬元)
本次活動(dòng)通過改進(jìn)套管除垢方法,研制除垢工具,直接創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益89.674萬元。
9.3 社會效益
通過小組活動(dòng),提高了套管除垢作業(yè)施工效率,節(jié)約了套管除垢作業(yè)費(fèi)用,降低了磨銑施工人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,減少了作業(yè)磨銑施工人員的工作量,節(jié)約了生產(chǎn)維護(hù)成本。
為了進(jìn)一步鞏固活動(dòng)成果,制定以下鞏固措施。
10.1 完善管理制度
編制《第四采油廠三元復(fù)合驅(qū)采出井套管除垢及近井地帶解堵管理辦法》,通過第四采油廠生產(chǎn)管理部門的批準(zhǔn),開始執(zhí)行。
10.2 補(bǔ)充標(biāo)準(zhǔn)
為了在施工前掌握每口除垢井的垢質(zhì)情況,有效地縮短套管除垢作業(yè)時(shí)間,對標(biāo)準(zhǔn)Q/SYDQ2013 -165《復(fù)合驅(qū)采出井檢泵作業(yè)施工規(guī)范》第2部分《資料錄取、填報(bào)和施工總結(jié)編寫》進(jìn)行補(bǔ)充,增加了5.1.1條款“卡泵狀態(tài)和見垢情況,光桿所卡位置和井下管柱及工具是否見垢”;補(bǔ)充8.2.1.7條款“結(jié)垢位置、結(jié)垢部位及結(jié)垢程度的填寫”,為編制除垢井施工設(shè)計(jì)奠定基礎(chǔ)。
10.3 QC成果推廣
成果在杏北開發(fā)區(qū)三元復(fù)合驅(qū)采出井套管除垢作業(yè)進(jìn)行推廣應(yīng)用,統(tǒng)計(jì)2015年1月至8月套管除垢共11口井,平均單井套管除垢作業(yè)193h,獲得較好效果。
本輪PDCA循環(huán),小組成員運(yùn)用QC方法,優(yōu)選了套管除垢工藝,對除垢工具進(jìn)行了改進(jìn),有效地縮短套管除垢作業(yè)時(shí)間?;顒?dòng)中組員都能積極地獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策,克服困難,加強(qiáng)了團(tuán)隊(duì)凝聚力。通過與作業(yè)技術(shù)管理部門的緊密合作,增強(qiáng)了自身的協(xié)調(diào)溝通能力,強(qiáng)化了成員之間合作意識,團(tuán)隊(duì)配合更加默契。尤其在實(shí)際工作中運(yùn)用QC思考的方法,去發(fā)現(xiàn)問題和解決問題,質(zhì)量意識得到明顯的提高,推進(jìn)了小組質(zhì)量管理的提升。
左學(xué)敏
2015-11-11