摘 要:B737-300飛機剎車蓄壓器的作用,是在液壓泵不工作時,把之前存儲在蓄壓器內(nèi)的液壓作為輔助液壓源,為正常剎車系統(tǒng)或停留剎車系統(tǒng)提供壓力。當蓄壓器不具備蓄壓的能力,或蓄壓時間不能在限制時間內(nèi)保持,則視為蓄壓器系統(tǒng)故障。
關(guān)鍵詞:正常剎車;防滯剎車;蓄壓器隔離活門;正常剎車計量活門
B737-300剎車蓄壓器系統(tǒng)的部件與正常剎車、防滯剎車、自動剎車共用,且這幾種剎車方式之間又有一定聯(lián)系,由于涉及的部件系統(tǒng)較多,因此每次的剎車蓄壓器故障都成為重復故障,均在多次排查后,才能得到徹底解決。如下面案例:
1 具體案例
某航空公司B-2985反映剎車儲壓器在關(guān)泵后段時間壓力掉到2000PSI。
2015年1月8日航后更換停留剎車關(guān)斷活門,次日反應故障依舊。
2015年1月9日,短停檢查,建立壓力后,機上及輪艙內(nèi)均為3000PSI,檢查充氣嘴無漏氣,關(guān)泵后15分鐘再次檢查,機上及輪艙內(nèi)壓力均為2800PSI,因飛機大夜航未進一步檢查其他活門。
2015年1月10日,航后按方案勤務壓力到上限后故障依舊,更換兩個單項活門,更換儲壓器釋壓活門和關(guān)斷活門后故障依舊,同時發(fā)現(xiàn)不設置剎車時壓力不降,設置剎車后壓力下降,懷疑儲壓器故障,更換儲壓器后故障依舊,交由下組完成排故。
2015年1月11日,設置停留剎車,檢查各接頭無滲漏,人工扳動停留剎車未見卡阻,之后多次打壓測試最后停留剎車壓力下降很慢,基本上到2800PSI就不會往下掉,懷疑剎車系統(tǒng)內(nèi)部有空氣,時間不足未進一步處理。
2015年1月12日,航后按方案調(diào)節(jié)停留剎車鎖桿至最短,檢查左右剎車計量活門已無調(diào)節(jié)量,地面測試壓力下降,踩剎車至最大位用人工保持,拉起停留剎車手柄,壓力下降很少,故障排除。
為了能在剎車蓄壓器故障中,準確判斷故障部件,少走彎路,避免重復故障,這里對剎車蓄壓器故障做簡單分析與探討。
2 故障原理分析
B737-300飛機剎車蓄壓器的作用,是在液壓泵不工作時,把之前存儲在蓄壓器內(nèi)的液壓作為輔助液壓源,為正常剎車系統(tǒng)或停留剎車系統(tǒng)提供壓力。當蓄壓器不具備蓄壓的能力,或蓄壓時間不能在限制時間內(nèi)保持,則視為蓄壓器系統(tǒng)故障(其蓄壓保持標準在AMM 32-44-00/501測試章節(jié)有詳細解釋,這里不做贅述)。就上面提到的壓力不能保持故障,在Trouble shooting 32-44-00/201里,將其分為不設置停留剎車、設置停留剎車兩種情況。下面就這兩種情況基礎(chǔ)上,將其結(jié)合作為第三種情況,展開三種情況的具體的分析(由于蓄壓器預充過低、外漏及指示故障易于判斷,這里不做考慮)。
2.1 僅不設置停留剎車時,蓄壓器壓力下降過快
在考慮該故障時,我們首先需要考慮的是,蓄壓器壓力是如何得以保持的?既然是保持壓力,在沒用外力做功的情況下,只可能是蓄壓器系統(tǒng)形成一個密閉腔室,才能得以保持。
蓄壓器系統(tǒng)在不設置停留剎車時的工作原理如圖1所示。當B系統(tǒng)EMDP建立壓力時,B系統(tǒng)液壓油通過單向活門,直接進入蓄壓器,此時,蓄壓器中的壓力建立,與蓄壓器氣端連接的傳感器直接傳感系統(tǒng)壓力。由于沒有設置停留剎車,B系統(tǒng)壓力傳遞到左右正常計量活門終止。當關(guān)斷B系統(tǒng)EMDP時,蓄壓器內(nèi)的液壓被單向活門,釋壓活門、蓄壓器隔離活門、正常剎車計量活門及Trouble shooting中未提及的蓄壓器隔絕組成密閉腔室,將蓄壓器內(nèi)的壓力保持。
這里我們可以繼續(xù)展開蓄壓器壓力下降快的進一步探討,就上面涉及部件,任意一處滲漏,蓄壓器系統(tǒng)密閉不成立,密閉腔室內(nèi)的壓力無法保持,進而出現(xiàn)壓力下降過快的現(xiàn)象。
故障部件已經(jīng)確定,下面就是準確的判斷篩選。
蓄壓器隔離活門的判斷:通常,在將蓄壓器內(nèi)的壓力釋放完全后,只建立A系統(tǒng)壓力時,蓄壓器內(nèi)是沒有壓力建立的。這主要是因為在備用剎車選擇活門的作用下,備用剎車選擇活門中出來的壓力傳遞到蓄壓器隔離活門上,被隔離活門的柱塞阻擋,不能進一步傳遞。而備用剎車選擇活門到隔離活門的油路方向正是隔離活門發(fā)生內(nèi)漏的反向。因此,可以通過將蓄壓器內(nèi)壓力釋放完全,只建立A系統(tǒng)壓力,來觀察蓄壓器壓力有無變化的方法,來判斷隔離活門的好壞。
釋壓活門的判斷:釋壓活門的作用是在蓄壓器系統(tǒng)壓力過高(大于3500PSI)時打開,釋放蓄壓器系統(tǒng)內(nèi)的壓力,壓力正常時關(guān)閉。這里可以通過將釋壓活門下游的回油管路拆下,在防滯活門的三通管上裝上堵頭(如圖2所示)。通過建立壓力,來觀察釋壓活門有無油液滲出的方式,來判斷釋壓活門的好壞。
正常剎車計量活門的判斷:我們可以在蓄壓器建立壓力后,只用A系統(tǒng)供壓,能保持,則是計量活門故障;不能保持,則不是。
單向活門的判斷:沒有很好的判斷方式,只能在對上述部件進行隔離后,進行排除。如有時間壓力,可以考慮先行拆換。
2.2 僅設置設置停留剎車時,蓄壓器壓力下降過快
設置停留剎車后,停留剎車關(guān)斷活門關(guān)斷,在不增壓的情況下,系統(tǒng)壓力在剎車蓄壓器系統(tǒng)組成密閉腔室中得以保持。與不設置停留剎車的區(qū)別在于,密閉腔室涉及的部件更多,壓力經(jīng)由正常剎車計量活門傳遞,至正常剎車往復活門。根據(jù)故障現(xiàn)象,僅設置停留剎車時,蓄壓器才下降過快,可以推斷上面故障現(xiàn)象1涉及的部件沒問題,除了正常剎車計量活門。正常剎車計量活門下游有壓力管上游還有回油管,下游壓力管上游及回油管均有可能內(nèi)漏。因此,當前故障現(xiàn)象中,涉及的部件應包括左右自動剎車往復活門、4個正常剎車往復活門、停留剎車關(guān)斷活門及正常剎車計量活門。
正常剎車往復活門內(nèi)漏,油液通過備用防滯活門泄漏;自動剎車往復活門內(nèi)漏,油液會通過自動剎車活門組件泄漏;停留剎車關(guān)斷活門無法關(guān)斷,油液壓力經(jīng)正常防滯活門泄漏。
在設置好停留剎車的情況下,通過將停留剎車活門回油方向的三通回油管路堵住,可以隔離出正常剎車計量活門與停留剎車關(guān)斷活門,如果蓄壓器壓力不再下降,則可以判斷出是正常剎車計量活門或停留剎車關(guān)斷活門故障;如果蓄壓器壓力仍然下降,則是自動剎車往復活門或正常剎車往復活門故障。
進一步縮小判斷范圍后,我們可在相應管路連接處進一步隔離每個部件,為方便施工,均需找到相應的管路三通連接處,拆掉三通,加裝相應的堵頭或堵蓋來隔離。
2.3 設置停留剎車與不設置停留剎車時,蓄壓器壓力均下降過快
該故障現(xiàn)象是現(xiàn)象1和2的結(jié)合,涉及的懷疑件為1、2的合集,即九個部件。假設整個系統(tǒng)只有一個部件內(nèi)漏,切是正常剎車往復活門、停留剎車關(guān)斷活門或自動剎車往復活門中任一活門內(nèi)漏,均不會影響未設置停留剎車時的蓄壓器系統(tǒng),不會出現(xiàn)不設置停留剎車壓力下降的情況。即得出此現(xiàn)象的懷疑件。事實上,大多數(shù)部件的隔離在上文已經(jīng)有過詳細分析,只要按照原理油路分析,相信會有一個正確的指引。最后,我們就案例展開實踐。
3 案例分析
B-2985機組反應停留剎車設置后,關(guān)泵后,很快降低。針對這一現(xiàn)象,我們展開進一步檢查發(fā)現(xiàn)如下現(xiàn)象:(1)蓄壓器壓力建立后,關(guān)泵,不設置停留剎車,壓力在3分鐘由2900降至1800;(2)蓄壓器壓力建立后,關(guān)泵,設置停留剎車,壓力在3分鐘由2900降至1800;(3)將蓄壓器油液壓力排盡后,開A系統(tǒng)EMDP,蓄壓器壓力沒變化;(4)當蓄壓器壓力建立后,關(guān)B系統(tǒng)EMDP,打開A系統(tǒng)EMDP,蓄壓器壓力能夠保持正常。
根據(jù)案例現(xiàn)象1和2,我們可以發(fā)現(xiàn)該蓄壓器確實存在故障,且屬于文章中的第三種故障現(xiàn)象;根據(jù)3,我們可以將隔離活門排除;故障重點就在現(xiàn)象4,現(xiàn)象4里,將A系統(tǒng)EMDP建立后,由油路可以發(fā)現(xiàn),A系統(tǒng)壓力建立后,壓力經(jīng)備用剎車活門,傳遞到蓄壓器隔離活門柱塞端,將蓄壓器隔離活門上游的系統(tǒng)封閉。現(xiàn)象4說明,蓄壓器隔離活門、釋壓活門、單向活門、蓄壓器均正常。再根據(jù)現(xiàn)象1,不設置停留剎車時,仍然存在內(nèi)漏,涉及蓄壓器隔離活門、釋壓活門、單向活門、蓄壓器、正常剎車計量活門,由此推斷,只能是正常剎車計量活門故障。
由案例我們得出,只要有現(xiàn)象1和現(xiàn)象4存在時,就是正常剎車計量活門故障。在今后的停留剎車系統(tǒng)的排故中,A系統(tǒng)EMDP的運用,可以成為拿來隔離故障件的重要手段。
參考文獻
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作者簡介:劉偉偉(1984,8-),男,漢族,本科,湖北荊門,助理工程師,主要從事飛機維修放行工作。