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        淺談板式水冷換熱器在復(fù)合肥冷卻系統(tǒng)的應(yīng)用

        2016-12-31 00:00:00王杰郭文龍
        科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2016年28期

        摘 要:近年來(lái),板式水冷換熱器逐步廣泛應(yīng)用與純堿、尿素、復(fù)合肥等化工、化肥生產(chǎn)領(lǐng)域。復(fù)合肥冷卻過(guò)程中使用好板式換熱器相當(dāng)關(guān)鍵,作者根據(jù)長(zhǎng)期的生產(chǎn)實(shí)踐,剖析其優(yōu)劣勢(shì)及曾經(jīng)遇到的問(wèn)題,對(duì)其在復(fù)合肥冷卻系統(tǒng)應(yīng)用做了一些簡(jiǎn)單總結(jié)。

        關(guān)鍵詞:高塔;轉(zhuǎn)鼓;換熱器;冷卻;板結(jié);溫度

        陽(yáng)煤豐喜是一個(gè)集化肥、化工、化機(jī)制造于一體的國(guó)家大型煤化工企業(yè)集團(tuán),化肥、化工產(chǎn)品實(shí)物總量360萬(wàn)噸以上,化工機(jī)械設(shè)備制造能力5萬(wàn)噸。主導(dǎo)產(chǎn)品尿素榮獲“國(guó)家免檢產(chǎn)品”等稱號(hào),“豐喜”商標(biāo)2006年被評(píng)為“中國(guó)馳名商標(biāo)”。公司擁有124項(xiàng)專利。聞喜復(fù)肥分公司是陽(yáng)煤豐喜的下屬全資分公司,其中高塔復(fù)合肥設(shè)計(jì)產(chǎn)能40萬(wàn)噸/年,轉(zhuǎn)鼓復(fù)合肥設(shè)計(jì)產(chǎn)能20萬(wàn)噸/年,水溶肥3萬(wàn)噸/年。

        1 冷卻效果差,是造成產(chǎn)品板結(jié)的重要原因

        1.1 造粒塔高度低,產(chǎn)品下塔溫度高,冷卻效果差,致使產(chǎn)品板結(jié)

        聞喜復(fù)肥分公司尿基生產(chǎn)線高塔為2006年建成,在全國(guó)屬于第三套復(fù)合肥造粒塔,總高95米,然而現(xiàn)在很多復(fù)合肥企業(yè)高塔都高于120米。因高度較低,產(chǎn)品下塔溫度較高,同時(shí)原設(shè)計(jì)的尿基、硝基生產(chǎn)線采用的冷卻是雙滾筒風(fēng)冷,無(wú)法徹底解決包裝溫度高的瓶頸。尤其高塔復(fù)合肥在夏季生產(chǎn)過(guò)程中,由于外部環(huán)境溫度高、濕度大,成品包裝溫度高,特別硝基復(fù)合肥在6-8月份,難以組織生產(chǎn),夏季包裝口溫度高于40℃,包裝后的產(chǎn)品,堆垛后熱量難以短時(shí)間散去,是造成產(chǎn)品板結(jié)的重要原因。

        1.2 轉(zhuǎn)鼓工藝采用“單烘單冷”工藝,同樣造成產(chǎn)品板結(jié)

        聞喜復(fù)合肥分公司轉(zhuǎn)鼓復(fù)合肥裝置為2010年6月建設(shè),同年9月份投產(chǎn)。其當(dāng)初設(shè)計(jì)規(guī)模是10萬(wàn)噸/年,后經(jīng)過(guò)歷次改造,其產(chǎn)能擴(kuò)增為20萬(wàn)噸/年。其裝置,主要是靠購(gòu)買部分舊設(shè)備拼湊而成,所以其設(shè)計(jì)的“單烘單冷”工藝,烘干、冷卻效果不理想,故無(wú)法在夏季高溫情況下進(jìn)行大批量生產(chǎn)。

        2 冷卻系統(tǒng)歷經(jīng)多次小規(guī)模改造,無(wú)法從根本解決成品溫度高

        因冷卻效果差,包裝口溫度高,2010年-2014年聞喜復(fù)肥分公司相關(guān)技術(shù)人員在高塔、轉(zhuǎn)鼓進(jìn)行了幾次重要改造。

        2.1 歷年高塔冷卻裝置改造情況

        2012年硝基高塔采用“兩滾筒風(fēng)冷”改為“三滾筒風(fēng)冷”,后又在滾筒冷卻后,增加循環(huán)流化床風(fēng)冷裝置,但雖有效果,同期產(chǎn)品包裝口下降2-3℃,達(dá)到40℃以下,后又考慮到夏季空氣濕度大,又在硝基、尿基成品線,各增加了1臺(tái)除濕機(jī),但效果仍不甚明顯。夏季氣溫高于35℃時(shí),產(chǎn)品中水分含量較低,包裝口溫度仍高于38℃,經(jīng)包裝后的產(chǎn)品部分出現(xiàn)板結(jié)。

        2.2 轉(zhuǎn)鼓裝置改造情況

        2013-2014年我公司轉(zhuǎn)鼓裝置經(jīng)過(guò)填平補(bǔ)齊,在原設(shè)計(jì)10萬(wàn)噸/年基礎(chǔ)上翻了一番,按時(shí)產(chǎn)能進(jìn)行核算,年能力突破了20萬(wàn)噸/年,但該套裝置僅限于每年1-5月份,9-12月份生產(chǎn),6-8月份也因高溫高濕度,被迫停運(yùn)。在改造前期技術(shù)人員注重到“單烘單冷”的工藝缺陷,如增加1臺(tái)冷卻滾筒,因滾筒占地面積較大,場(chǎng)地限制,難以施工,改造無(wú)法進(jìn)行。

        3 為解決高氣溫下冷卻工藝瓶頸,分別在高塔、轉(zhuǎn)鼓裝置增加板式水冷器

        2014年末,聞喜復(fù)肥分公司相關(guān)技術(shù)人員在與同行業(yè)交流過(guò)程中,得知山東壽光聯(lián)盟、四川美豐,這兩家復(fù)合肥公司在高塔硝基復(fù)合肥冷卻裝置中,采用板式水冷器換熱器,其原理主要靠低溫循環(huán)水的通過(guò)不銹鋼板式換熱器移去固體物料熱量,來(lái)實(shí)現(xiàn)復(fù)合肥成品溫度降低。

        3.1 尿基、硝基高塔生產(chǎn)線增加板式水冷換熱器獲得喜人效果

        在對(duì)以上兩家單位進(jìn)行充分調(diào)研后,2015年3月,我們首先對(duì)尿基、硝基高塔生產(chǎn)線進(jìn)行增加板式水冷換熱器的技術(shù)改造。根據(jù)我公司高塔設(shè)計(jì)產(chǎn)能,這兩臺(tái)板式換熱器設(shè)計(jì)能力為25噸/時(shí),物料進(jìn)口溫度≤55℃,物料出口溫度≤35℃,循環(huán)水溫度進(jìn)口≤28℃,出口≤32℃。

        2015年8月,尿基高塔復(fù)合肥板式水冷換熱器投運(yùn)。對(duì)照情況,參照2014年8月份與2015年8月份對(duì)照,室溫33℃。2015年10月,硝基高塔復(fù)合肥板式水冷換熱器投運(yùn)。對(duì)照情況,參照2014年10月份與2015年10月份對(duì)照,室溫28℃。

        3.2 轉(zhuǎn)鼓裝置新增板式水冷器改造完成,目前試生產(chǎn)穩(wěn)定,情況良好

        高塔板式水冷換熱器的改造成功,激發(fā)了技術(shù)員工對(duì)轉(zhuǎn)鼓冷卻裝置的改造。2016年4月份對(duì)20萬(wàn)噸/年轉(zhuǎn)鼓生產(chǎn)線進(jìn)行了增加板式水冷換熱器的改造。截至2016年6月中旬改造已經(jīng)完成,目前正在進(jìn)行試生產(chǎn)。根據(jù)目前聞喜復(fù)肥分公司生產(chǎn)系統(tǒng)獲取的數(shù)據(jù),較去年同期溫度下降了5℃左右,產(chǎn)品包裝溫度控制在35℃以下,取得了良好的冷卻效果。

        4 改造效益、效果

        尿基生產(chǎn)線增加板式水冷換熱器以后,產(chǎn)品溫度得到大幅度下降,夏季包裝口溫度均控制在30℃左右,同時(shí)原雙滾筒冷卻工藝,變更為1臺(tái)滾筒冷卻,1臺(tái)板式水冷換熱冷卻工藝。停用了1臺(tái)滾筒電機(jī)、1臺(tái)冷氣風(fēng)機(jī)、2條皮帶,取得明顯的節(jié)電效益,較該設(shè)備投運(yùn)前,同期電耗下降4kW·h/噸肥。

        硝基生產(chǎn)線增加板式水冷換熱器以后,產(chǎn)品溫度得到大幅度下降,夏季包裝口溫度均控制在33℃以下,同時(shí)原三滾筒冷卻工藝,1臺(tái)循環(huán)流化床冷卻工藝,改造后更替為1臺(tái)滾筒冷卻,1臺(tái)板式水冷換熱冷卻工藝。停用了2臺(tái)滾筒電機(jī)、1臺(tái)循環(huán)床鼓風(fēng)機(jī),3臺(tái)冷氣風(fēng)機(jī)、3條皮帶,節(jié)電效益尤為明顯,較該設(shè)備投運(yùn)前,同期電耗下降6kW·h/噸肥。

        轉(zhuǎn)鼓生產(chǎn)線采用一風(fēng)冷、一水冷的冷卻工藝,在國(guó)內(nèi)尚屬首創(chuàng),從目前試生產(chǎn)效果來(lái)看,效益、效果比較滿意。

        5 部分存在問(wèn)題與解決方案

        5.1 不是所有的復(fù)合肥配方都適用于板式水冷換熱器

        板式水冷換熱器在使用過(guò)程中,最棘手的問(wèn)題就是產(chǎn)品堵塞板間。2016年2月份,在我公司硝基生產(chǎn)線生產(chǎn)15-7-25配方中,出現(xiàn)了板式換熱器堵死。生產(chǎn)28-6-6、18-22-5、20-5-20、17-5-21等低鉀配方過(guò)程均不存在堵料問(wèn)題,但在生產(chǎn)含K2O高于25%就出現(xiàn)堵料。故經(jīng)過(guò)近一年的使用摸索,不適應(yīng)生產(chǎn)K2O含量較高的產(chǎn)品配方,當(dāng)K2O含量較高時(shí),滾筒風(fēng)冷仍是最好的選擇。

        5.2 嚴(yán)格控制成品溫度,防止成品溫度過(guò)低

        在冬季室溫較低時(shí),如成品出料口的溫度控制低于25℃,仍會(huì)造成產(chǎn)品板結(jié),其主要原因在于產(chǎn)品溫度較低時(shí),液體包膜液難以均勻噴涂在產(chǎn)品表面,而致使產(chǎn)品結(jié)塊。經(jīng)驗(yàn)總結(jié),板式水冷器產(chǎn)品出口溫度不得低于28℃。

        5.3 進(jìn)板式水冷器產(chǎn)品溫度過(guò)高,循環(huán)水溫過(guò)低,同樣造成產(chǎn)品板結(jié)

        尤其在夏季復(fù)合肥生產(chǎn)過(guò)程中,產(chǎn)品下塔溫度過(guò)高,空氣濕度較大,經(jīng)風(fēng)冷后,溫度仍高于65℃,而循環(huán)水溫不高于28℃,產(chǎn)品與循環(huán)水溫差較大,超過(guò)35℃,造成空氣中部分水分子冷凝在產(chǎn)品表面,無(wú)形中增加了產(chǎn)品的含水量,致使產(chǎn)品板結(jié)。

        6 結(jié)束語(yǔ)

        板式水冷換熱器在復(fù)合肥企業(yè)應(yīng)用,無(wú)疑是復(fù)合肥冷卻工藝的一次革命。經(jīng)過(guò)作者近一年來(lái)的技術(shù)改造、生產(chǎn)實(shí)踐證明,只要做好以上所述,就能較好使用板式水冷換熱器,對(duì)防止復(fù)合肥成本結(jié)塊,降低電耗,節(jié)約生產(chǎn)成本,起到積極作用。

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