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        簡析電液控技術(shù)在綜放工作面的應(yīng)用實(shí)踐

        2016-12-31 00:00:00陳振成
        科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2016年13期

        摘 要:簡述了9206工作面液壓支架電液控制系統(tǒng)的組成、主要部件參數(shù)、控制方式特性,通過應(yīng)用實(shí)現(xiàn)自動(dòng)帶壓移架、提高液壓支架的動(dòng)作速度,減輕工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,為下一步全面無人自動(dòng)化提供技術(shù)支持。

        關(guān)鍵詞:液壓支架;電液控制系統(tǒng);控制方式;特性分析

        引言

        東龐礦北井9206綜放工作面井下位置南至9200采區(qū)軌道巷,北至9200采區(qū)皮帶二期探巷附近,西鄰已回采的9204工作面,東鄰已回采的9208工作面。走向長平均983.5m,工作面長72.9m。工作面一采一放,放煤步距0.5m,放頂煤(含夾矸)4m,采放比1:1.8,采用多輪間隔順序放煤法。

        工作面基本支架采用4架ZF4000-16/26型、47架ZF4000-17/27型和6架ZFG4400-20/32H型低位放頂煤液壓支架。

        通過9208、9203、9202B工作面使用發(fā)現(xiàn)人工操作移架存在:(1)動(dòng)作速度慢,在頂板破碎情況下不能保證快速降架移駕。(2)支架工勞動(dòng)強(qiáng)度大。(3)操作液壓系統(tǒng)及配件損壞率高的弊端。9206工作面進(jìn)行電液控改造,通過使用解決存在以上弊端,提高工作效率。

        1 9206電液控系統(tǒng)構(gòu)成

        本次在放頂煤工作面采用電液控系統(tǒng)在本礦尚屬首次,本著投資少功能效果明顯目的,本次只對移架操作機(jī)紅外線跟蹤安裝進(jìn)行改造。

        電液控制系統(tǒng)采用北京天瑪公司國產(chǎn)SAC型電液控制系統(tǒng)。以上為支架電液控制系統(tǒng)電控系統(tǒng)部分:液壓支架電液裝置控制器、控制器接線板組件、電磁閥驅(qū)動(dòng)器、礦用壓力傳感器、礦用本安型鍵盤、放煤控制器保護(hù)罩、礦用隔爆兼本質(zhì)安全型穩(wěn)壓電源、隔離耦合器;支架電液控制系統(tǒng)電液控?fù)Q向閥部分:礦用本質(zhì)安全型電液換向閥;紅外線采煤機(jī)位置監(jiān)測系統(tǒng)部分:礦用本安型紅外線發(fā)送器、礦用本安型紅外線接收器、紅外線發(fā)射器安裝架;過濾系統(tǒng)部分:筒式過濾器、筒式大過濾器。(如圖1所示)

        2 主要部件技術(shù)參數(shù)選取

        2.1 電液控?fù)Q向閥

        型式:20功能20出口電液先導(dǎo)主控閥;18功能18出口電液先導(dǎo)主控閥;6功能6出口電液先導(dǎo)主控閥;數(shù)量:1組/架(過渡架2組/架);功能閥數(shù)量:20/18;電磁閥數(shù)量:10個(gè)三位四通電磁先導(dǎo)閥;9個(gè)三位四通電磁先導(dǎo)閥;公稱壓力:31.5MPa;公稱流量:DN20閥芯-320L/min/DN10閥芯-200L/min。

        2.2 液壓支架電液控制裝置控制器

        數(shù)量:1件/架;功能數(shù)量:控制功能20/18個(gè)(中間架);控制功能24個(gè)(過渡架)。

        2.3 電磁閥驅(qū)動(dòng)器

        數(shù)量:1件/架;開關(guān)量輸出:20路/18路。

        2.4 礦用壓力傳感器

        數(shù)量:1件/架(四柱式支架2件/架);量程:0~60MPa。

        2.5 礦用本安型紅外線接收器

        數(shù)量:1件/架;接收角度:-40~40°;有效接收距離:0~5m。

        2.6 礦用本安型紅外線發(fā)送器

        數(shù)量:1件/工作面;有效照射距離:0~5m;有效發(fā)射角度:-20~20°。

        2.7 礦用隔爆兼本質(zhì)安全型穩(wěn)壓電源

        供電能力:8臺(tái)支架。

        2.8 隔離耦合器

        數(shù)量:1件/4架。

        2.9 放煤鍵盤

        數(shù)量:1件/架。

        3 設(shè)備安裝位置選擇

        根據(jù)支架機(jī)構(gòu)特點(diǎn),本著結(jié)構(gòu)緊湊科學(xué)合理原則,安裝到原手動(dòng)閥組位置,控制器固定到閥組上,紅外線發(fā)射器安裝到下立柱距底座1米位置,電源箱及電源耦合器安裝到掩護(hù)梁千斤頂下部。

        4 電液控制系統(tǒng)的控制方式概述

        4.1 雙向鄰架控制系統(tǒng)

        在該工作面每個(gè)支架配備一臺(tái)控制器,本架及鄰架控制由支架工操作控制器來進(jìn)行,依照指令給出相應(yīng)的控制指令,使得鄰架上相對應(yīng)的電磁鐵發(fā)生動(dòng)作,使電信號向液壓信號轉(zhuǎn)化,控制主控閥開啟,并向支架液壓缸供液,鄰架的相應(yīng)的動(dòng)作因此實(shí)現(xiàn)。壓力傳感器以及位移傳感器將支架的工作狀態(tài)向控制器進(jìn)行反饋,控制器再依照反饋信號來對支架的下一動(dòng)作進(jìn)行決定。

        4.2 雙向成組控制系統(tǒng)

        以工作面的任何一個(gè)支架為基準(zhǔn)(操作架),向左或向右連續(xù)相鄰的5個(gè)支架設(shè)定為某次某一動(dòng)作的一個(gè)成組,支架的某一動(dòng)作(單動(dòng)作或自動(dòng)順序聯(lián)動(dòng)的復(fù)合動(dòng)作)在給出命令后從這個(gè)組一端的起始架開始運(yùn)行,按一定的程序在組內(nèi)自動(dòng)地逐架傳遞,每架的動(dòng)作自動(dòng)開始,自動(dòng)停止,直至本組另一端的末架完成該動(dòng)作為止。成組執(zhí)行動(dòng)作、組的位置、架數(shù)、動(dòng)作的傳遞方向取決于操作架位置以及在操作架上所鍵入的選擇命令。成組自動(dòng)控制必須先作一系列的參數(shù)設(shè)置,也就是給成組自動(dòng)控制設(shè)條件定規(guī)則,但不必每次都設(shè)置,參數(shù)存入后只在要改變時(shí)才重新設(shè)置。SAC系統(tǒng)的應(yīng)用程序?yàn)樽詣?dòng)降-移-升、推溜、拉溜、伸縮護(hù)幫板和伸縮梁、放頂煤、噴霧等動(dòng)作提供了成組自動(dòng)控制功能。

        4.3 放頂煤的控制

        將放煤鍵盤接在控制器上,通過提前程序設(shè)定實(shí)現(xiàn)以下六種類型的操作:鄰架單動(dòng)、鄰架自動(dòng)放煤、成組自動(dòng)放煤、鄰架“回高位”、成組“回高位”、停止功能。

        5 實(shí)踐應(yīng)用效果

        (1)解決在工作面支護(hù)中的一系列問題,例如,帶壓擦頂移架以及液壓支架初撐力具備初撐力自動(dòng)保持功能,補(bǔ)償初撐力可調(diào)(不超過泵壓),四柱式支架的前、后立柱的自動(dòng)補(bǔ)壓功能的啟閉可分別設(shè)置;具有帶壓移架功能。(2)由于實(shí)現(xiàn)鄰架遠(yuǎn)離工作面控制以及可根據(jù)采煤機(jī)的割煤方向選擇最佳操作位置收打護(hù)邦、移架、放煤,從而避免煤塵、頂板掉渣等危害,保證了人員的健康與安全。(3)實(shí)現(xiàn)放煤插板、尾梁自動(dòng)聯(lián)動(dòng),可以在工作面不同位置選擇放煤支架提高放煤效率。(4)實(shí)現(xiàn)在采煤機(jī)后及時(shí)準(zhǔn)確移架,成組自動(dòng)推溜,避免了刮板輸送機(jī)彎曲過死,溜槽連接處產(chǎn)生太大的應(yīng)力損壞設(shè)備現(xiàn)象。(5)在支架移設(shè)過程各工序銜接緊湊,消除了人工控制過程中的輔助時(shí)間,不僅提高了支架的推移速度,還可同時(shí)對多個(gè)支架進(jìn)行成組操作,減少循環(huán)時(shí)間,實(shí)現(xiàn)成組程序自動(dòng)控制,包括成組自動(dòng)移架、成組自動(dòng)推溜、成組自動(dòng)拉后溜、成組自動(dòng)伸收護(hù)幫板、成組自動(dòng)伸收伸縮梁、成組自動(dòng)放頂煤。(6)通過電液控改造減少液壓管路數(shù)量投入,減小液壓元件損耗。

        6 結(jié)束語

        通過9206工作面采用電液控的改革實(shí)踐,實(shí)現(xiàn)快速、自動(dòng)、成組移架放煤等技術(shù)難題,取得了明顯的技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益。

        參考文獻(xiàn)

        [1]韓素媛.綜采工作面液壓支架電液控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)[J].科學(xué)情報(bào)開發(fā)與經(jīng)濟(jì),2007,1.

        [2]劉培云.電液控制系統(tǒng)在液壓支架中的應(yīng)用[J].礦業(yè)快報(bào),2005,2.

        作者簡介:陳振成(1979-),男,山東夏津人,助理工程師,2010年畢業(yè)于山東科技大學(xué)采礦工程專業(yè),現(xiàn)在冀中能源股份有限公司東龐礦綜放隊(duì)負(fù)責(zé)采煤技術(shù)管理工作。

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