林義林 章 勇/五凌電力有限公司
安江水電廠機組功率振蕩原因分析
林義林章勇/五凌電力有限公司
電力系統(tǒng)發(fā)展初期系統(tǒng)的結構相對簡單松散其靜態(tài)穩(wěn)定問題通常表現(xiàn)為發(fā)電機與系統(tǒng)之間的非周期失步隨著電力系統(tǒng)的不斷擴大出現(xiàn)了大型電力系統(tǒng)的互聯(lián)系統(tǒng)聯(lián)系因此變得越來越緊密,整個電力系統(tǒng)也變得越來越復雜。系統(tǒng)的靜態(tài)穩(wěn)定問題由此常表現(xiàn)為發(fā)電機組之間的功率動態(tài)振蕩特別是在互聯(lián)系統(tǒng)的聯(lián)絡線上這種振蕩的表現(xiàn)更為突出。電力系統(tǒng)次同步諧振是指包含串補電容的電網(wǎng)系統(tǒng)和水輪發(fā)電機軸系系統(tǒng),通過發(fā)電機轉子氣隙中電氣轉矩的相互作用而形成的整個機網(wǎng)諧振的行為,輕則引起機組軸系疲勞損傷,重則可造成系統(tǒng)失穩(wěn)。
安江水電廠;機組功率振蕩;原因分析
安江水電站四臺35MW水輪發(fā)電機,兩臺主變,采用擴大單元接線方式,兩條110KV出線,110KV 母線Ⅰ段與110KV母線Ⅱ段并聯(lián)運行;2015年10月11日晚班,我廠上游水位164.85m,弧門全關。#2機組負荷33.6MW、#3機組負荷33.6MW、#4機組負荷30.8MW, #1機組檢修。110KV水安線負荷為零、水大線負荷為98MW。400V廠用電,Ⅰ段、Ⅱ段由#1廠變供,Ⅲ段由#2廠變供。
10月11日19:26左右,上位機監(jiān)盤發(fā)現(xiàn)#2、#3、#4機組無功功率、電壓分別跳變,從-2MW-8MW跳變又跳回2MW,有功隨著無功跳變,機組功率跟著跳變從33MW跳變至38MW,110KV水大線電壓由105KV跳變至116KV又跳回105KV,在此過程中,聽到#2主變運行聲音加大,但#2、#3、#4調速器運行正常,導葉開度無變化,機頻與網(wǎng)頻穩(wěn)定,將此情況匯報運行部主管卿政權,維護部主管林義林、黃總及程總。上位機反復報:“#2、#3、#4發(fā)電機勵磁系統(tǒng)強勵、強勵復歸、欠勵限制、欠勵限制復歸”,“#2主變高后備保護啟動”,隨即詢問調度對側系統(tǒng)電壓變化是否過大,調度告知:系統(tǒng)電壓穩(wěn)定,無任何異常,檢查電廠機組運行情況?,F(xiàn)地將#2、#3、#4機組分別將負荷減至30MW后,電壓仍然跳變?,F(xiàn)場增加機組勵磁電流,擺脫諧振點,穩(wěn)定機端電壓。隨即點擊#2、#3、#4機組監(jiān)控P/Q調節(jié)畫面無功功率“投入“,無功功率設為4MVar,5秒后,監(jiān)盤發(fā)現(xiàn)無功功率自動退出,無法調節(jié)無功功率,即勵磁電流。
經(jīng)現(xiàn)場檢查,要求將#3機組減負荷至20MW后,#2、#3、#4機組電壓、無功及系統(tǒng)電壓無跳變,恢復正常;確定是諧振引起的機組電壓、有功、無功大幅度波動。線路保護未動作,#2主變后備保護動作發(fā)信正常,#2、#3、#4機組保護裝置未發(fā)生誤動現(xiàn)象。
2015年10月11日19時23分,3號機組帶34MW負荷,導葉開度為88.7%,槳葉開度為88.7%運行時,有功功率出現(xiàn)較大振蕩,其中有功功率振蕩最大值為41MW,最小值為15MW。2015年10月11日19時24分,4號機組帶31MW負荷,導葉開度為85.4%,槳葉開度為79.2%運行時,有功功率出現(xiàn)較大振蕩,其中有功功率最大值為45MW,最小值為11MW。各臺機組在功率振蕩期間導槳葉開度基本穩(wěn)定,未出現(xiàn)調速器、導葉接力器、槳葉接力器的反復調節(jié)現(xiàn)象。2015年10月11日19時26分,2號機組帶 33MW負荷,導葉開度為89%,槳葉開度為89%運行時,有功功率出現(xiàn)較大振蕩,其中有功功率振蕩最大值為45MW,最小值為17MW。
機組在功率振蕩過程中,各臺機組導槳葉開度均基本穩(wěn)定,因此可以排除是由于調速器的影響造成的水輪機的有功功率振蕩。
查看監(jiān)控系統(tǒng)歷史曲線,機組發(fā)生振蕩前后勵磁調節(jié)器輸出電壓、輸出電流值均隨之呈現(xiàn)周期波動如圖4所示,初步懷疑造成功率出現(xiàn)大幅度振蕩的直接原因應是勵磁調節(jié)系統(tǒng)失穩(wěn),同時機組未投入PSS造成機組穩(wěn)定性較差也是造成功率振蕩的主要原因之一。
注意到在發(fā)生振蕩前3臺機組有功功率均存在一定的周期波動,如圖4所示。其中2號機組有功功率波動最大幅值在1.4MW左右,3號機組有功功率波動最大幅值在2MW左右,4號機組有功功率波動最大幅值1.45MW左右,功率波動過程中導槳葉開度均保持穩(wěn)定。初步懷疑功率的周期波動可能與流道內水壓的周期脈動有關,但是在監(jiān)控系統(tǒng)中調取了各機組各壓力脈動測點曲線,發(fā)現(xiàn)各測點壓力波動幅值較?。ù蟛糠譁y點在0.01MPa以內),且波動周期與有功功率波動周期無明顯的相關性。
2015年10月17日開展了安江水電廠#3機組一次調頻及調節(jié)系統(tǒng)參數(shù)建模試驗,試驗過程中基本正常。一次調頻試驗結果如圖8所示,監(jiān)控系統(tǒng)閉環(huán)功率調節(jié)試驗結果如圖9所示。試驗過程中機組有功功率基本穩(wěn)定,未出現(xiàn)較大的振蕩現(xiàn)象,調速器響應速度較快,調節(jié)系統(tǒng)穩(wěn)定性能較好。
試驗中主要發(fā)現(xiàn)的問題有:
(1)監(jiān)控系統(tǒng)在功率閉環(huán)調節(jié)過程中功率反調偏大,如圖10所示,34.333MW向31.217MW調節(jié)過程中,功率反調最大值達到了37MW,主要原因可能與低水頭水輪機引水系統(tǒng)TW值偏大、監(jiān)控系統(tǒng)功率調節(jié)參數(shù)有關,建議進一步優(yōu)化調節(jié)參數(shù),確保調節(jié)品質。
(2)試驗過程中在35MW工況下發(fā)現(xiàn)了功率存在一定的較小的周期波動,其中波動的最小幅值為34.390MW ,最大值為33.880MW功率波動幅值范圍為0.51MW,由于幅值較小應該對機組不會產(chǎn)生較大的影響,同時試驗中對尾水管進口壓力和導葉前壓力測點進行了監(jiān)測,各測點壓力脈動值均較小,未出現(xiàn)明顯的周期波動
(1)機組出現(xiàn)功率振蕩過程中水輪機導槳葉開度均保持穩(wěn)定,因此可排除由于調速器的原因導致的水輪機出力振蕩。
(2)建議進一步分析勵磁調節(jié)系統(tǒng)可能存在的主要影響因素,根據(jù)試驗結果,機組運行時可考慮投入PSS,以增加勵磁調節(jié)系統(tǒng)的穩(wěn)定性。
(3)機組在功率振蕩前出現(xiàn)了有功功率的小幅周期波動,試驗過程中也發(fā)現(xiàn)了機組有功功率也存在一定的小幅周期波動,該波動可能與流道內的水力波動有關,建議對水輪機各測壓管的位置進行確認,做好標記,檢查測壓管是否存在堵塞,必要時進行疏通,以全面可靠的監(jiān)測機組的運行狀態(tài)。
(4)機組在監(jiān)控系統(tǒng)功率閉環(huán)調節(jié)中存在明顯的功率反調,這與水流的Tw值偏大及監(jiān)控系統(tǒng)功率調節(jié)模式及參數(shù)設定有關,建議進一步優(yōu)化調節(jié)參數(shù),可考慮采用分段調節(jié)的方法來改善調節(jié)品質。
[1]谷水清主編.電力系統(tǒng)繼電保護[M].北京:中國電力出版社2005.
[2]劉學軍. 繼電保護原理[M]. 北京:中國電力出版社,2007.