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        QC案例:星敏支架精密控溫研究

        2016-12-21 01:02:22康奧峰
        上海質量 2016年11期
        關鍵詞:鉑電阻高精度測溫

        ◆李 鵬 陳 菡 康奧峰 / 文

        QC案例:星敏支架精密控溫研究

        ◆李 鵬 陳 菡 康奧峰 / 文

        編者按

        上海衛(wèi)星工程研究所是我國氣象衛(wèi)星的搖籃,成立至今已研制和發(fā)射40多顆衛(wèi)星,“星辰”QC小組主要由航天器熱控設計師組成,曾多次獲得全國、上海市、航天系統(tǒng)優(yōu)秀質量管理小組榮譽。本案例獲得2016年上海市QC小組發(fā)表賽特等獎。

        課題選擇

        FY-4衛(wèi)星是我國新一代高精度氣象衛(wèi)星,星敏感器是衛(wèi)星進行高精度姿態(tài)測量和軌道控制的重要儀器,其安裝支架在不穩(wěn)定溫度場下的結構熱變形,將引起星敏光學頭部整體剛性位移,如離軸、離焦和相對傾斜,給星敏光學系統(tǒng)測量精度帶來極大影響。為了保證衛(wèi)星姿態(tài)確定精度,減小星敏支架熱變形,需保證支架溫度在17℃~23℃范圍內,穩(wěn)定性優(yōu)于±0.1℃/15min。

        可行性分析

        QC小組圍繞“基于星敏支架微熱變形需求的空間熱控技術”主題,開展頭腦風暴,集思廣益,分析形成3個備選課題:柔性高導熱材料技術、全被動熱控技術,以及精密控溫技術。小組從技術能力、資源需求、技術難度及應用前景等方面進行評價。

        通過評估,精密控溫技術的控溫能力最強、適應性最好、綜合得分最高。因此確定本次QC活動的課題為:星敏支架精密控溫研究。結合型號背景需求及當前技術能力,對標“十三五”航天熱控領域發(fā)展規(guī)劃,確定課題目標為:精密控溫系統(tǒng)控溫精度優(yōu)于±0.1℃。

        QC小組針對控溫精度的三個關鍵影響因素溫度采集與標定、控制算法、輸出控制,進行了目標可行性分析。經理論分析結合國外研制經驗,通過以下技術集成應用,可實現(xiàn)優(yōu)于±0.1℃的控溫精度,接近國外±0.03℃水平:

        1)采用高精度鉑電阻代替?zhèn)鹘y(tǒng)熱敏電阻作為測溫傳感器,預計測溫精度從0.3℃提高到0.01℃~0.1℃,并通過高精度溫度采集與標定電路消除測溫誤差;

        2)采用先進控制算法代替?zhèn)鹘y(tǒng)開關控制方式可極大提高控制精度與穩(wěn)定性,從±0.5℃提高到±0.05℃;

        3)采用高頻控制輸出,縮短控制周期,進一步提高控制精度與穩(wěn)定性。

        方案選擇與確定

        根據本課題高精度、自適應控溫的特點,產品研制分解為三個主要研究模塊:高精度溫度采集與標定、自適應控制理論與算法、高精細化輸出控制。

        (1)高精度溫度采集與標定

        選取線性度、穩(wěn)定性、互換性好、響應時間短的四線制鉑電阻作為測控溫傳感器,這需合理地調理電路進行放大、轉換與校準。經分析,選擇700uA恒流源激勵電流,16位A/D轉換器,并進行標準通道+算法修正。

        QC小組開展了誤差處理方法對比試驗。采用鉑電阻測量恒溫槽裝置(溫度精度0.01℃)內溫度。結果表明:采用“標準電阻+算法修正”時測溫偏差小于0.05℃,僅采用“算法修正”時測溫偏差大于0.3℃,“無算法修證”時測溫偏差大于0.5℃。

        (2)自適應控制理論與算法

        控制算法選?。核惴ㄊ菍崿F(xiàn)溫度場高精度、高穩(wěn)定、高自適應控制的關鍵。小組基于Matlab平臺搭建了控制對象的動態(tài)模型,對不同PID算法的控溫效果進行了仿真。引入瞬態(tài)外熱流以及擾變內功耗考察算法抗干擾能力。實驗顯示,在內外擾動下,神經網絡PID控制穩(wěn)定性優(yōu)于±0.05℃,顯著優(yōu)于傳統(tǒng)位置式PID(±0.15℃)、增量式PID(±0.1℃)。

        QC小組開展驗證試驗:采用空調吹風模擬對控制對象的擾動。在外界擾動下,神經網絡PID控制穩(wěn)定性和抗干擾能力顯著優(yōu)于傳統(tǒng)PID。

        參數(shù)整定及優(yōu)化方案:PID參數(shù)Kp、Ki是決定超調量、穩(wěn)定時間等控制性能的關鍵。對算法初始參數(shù)Kp、Ki合理的整定與優(yōu)化,可以迅速建立精確、穩(wěn)定的溫度場。經小組仿真分析表明,采用單純型ITSE方法參數(shù)整定超調量0.1℃,穩(wěn)定時間約40min; Ziegler-Nichol法超調量、穩(wěn)定時間分別為0.5℃、100min。因此,參數(shù)整定優(yōu)化采用單純型ITSE方法。

        (3)高精細化輸出控制

        輸出頻率選?。涸诩訜崞骺刂屏浚≒WM)輸出端采用高頻處理,使加熱器開關控制無限近似于連續(xù)的電流控制,可極大提高控制穩(wěn)定性。QC小組開展了頻率對比試驗。結果表明,頻率越高控溫穩(wěn)定性越好,500Hz以上頻率時控制效果十分接近,均優(yōu)于±0.03℃。450Hz以下控制出現(xiàn)波動,超出±0.1℃。考慮軟、硬件資源需求,確定輸出頻率為高頻500Hz。

        安全開關選?。盒l(wèi)星上常用的加熱器開關控制器件為繼電器和MOS管。為滿足高速脈寬調制下長期可靠工作7年,且開關響應時間盡量短要求,經分析選用MOS管。

        PWM調制方案選?。篜WM調制量在每個周期內的分布情況影響最終控制效果,經分析確定采用均衡分布方式實現(xiàn)控制穩(wěn)定。小組進行了PWM調制方案的對比試驗,結果表明:采用PWM均衡分布控制效果明顯優(yōu)于集中分布方式,控制穩(wěn)定性優(yōu)于±0.03℃。

        經過對模塊研制方案的分析篩選,最終確定了最佳設計方案(見表1),制定了對策表(見表2)。

        對策實施

        QC小組依據上述對策表對各個模塊進行了實施。

        高精度溫度采集與標定模塊實施。小組成員編制鉑電阻加工技術要求,明確四線制鉑電阻要求,并對鉑電阻進行驗收,所有鉑電阻精度均優(yōu)于0.03℃。

        小組成員編制鉑電阻溫度采集電路技術要求,明確了700uA恒流源及允許偏差、16位A/D轉換等關鍵項目要求,全程參與裝調過程,確保電路設計、元器件規(guī)格等符合要求。

        小組開展單板測溫試驗和誤差修正驗證試驗,結果表明:恒流源電流700±1uA,偏差0.15%;測溫分辨率優(yōu)于0.01℃,均滿足要求;采用“標準通道+算法修正”方法,測溫精度、穩(wěn)定性偏差均≤0.03℃,優(yōu)于±0.05℃,滿足要求。

        自適應控制理論與算法模塊實施。小組制定了神經網絡PID算法流程,并基于控制對象Matlab動態(tài)模型,利用單純型ITSE法獲得了整定后初始參數(shù)范圍:Kp=1.4~1.6,Ki=0.03~0.05。為進一步提高參數(shù)選擇精度,減小超調量并縮短響應時間,小組通過正交試驗確定最優(yōu)解:Kp=1.6、Ki=0.03。

        表1 最佳方案

        表2 對策表

        小組隨后開展了軟件對接測試,控制對象初始溫度約0℃,控溫目標為20℃。測試表明:控溫精度優(yōu)于±0.1℃,控溫初始超調0.33℃,響應時間約20min(6000采樣序列)。

        高精細化輸出控制模塊實施。QC小組成員編制輸出電路技術要求,明確PWM控制量采用500Hz輸出頻率,開關控制元件采用MOS管,PWM控制周期內均衡分布要求。小組進行了輸出模塊單板電測以驗證輸出頻率。結果表明:模塊中PWM輸出頻率為500Hz。小組利用示波器對輸出模塊PWM分布波形進行了測試,PWM在控制周期內完全均勻分布,平均度100%。

        效果檢查

        圖1 控溫對象溫度結果控制圖

        小組根據對策表完成了3個模塊的研制及驗證,通過系統(tǒng)集成得到精密控溫原理樣機,搭建了星敏精密控溫試驗系統(tǒng),開展了專項真空熱試驗,依據衛(wèi)星在軌條件進行了轉移軌道、春秋分、夏至等試驗工況,全面考核精密控溫系統(tǒng)性能。由試驗結果控制圖(見圖1)可知,除在控制起始階段(40min內)僅有的個別點外,其余試驗期間內溫度在20±0.03℃范圍內。說明精密控溫系統(tǒng)可靠性高,抗干擾能力強。

        對課題目標(±0.1℃)進行過程能力分析,過程能力指數(shù)Cp=(TUTL)/6S=5.13,過程能力富余較多。如按當前國際最先進水平±0.03℃計算Cp=1.71>1.67,過程能力仍富余。

        至此,小組成員通過密切協(xié)作,本次QC課題目標圓滿完成!

        效益分析

        經核算,本次QC活動共花費15.4萬元。所研制的精密控溫裝置,控溫達到國際先進水平,可廣泛應用于高精度遙感衛(wèi)星平臺及載荷,具有巨大的直接和間接效益。

        通過本次QC活動,小組成員在質量意識、創(chuàng)新意識、技術能力、QC知識、團隊精神和工作熱情等方面都有了不同程度的提高。

        標準化

        本次QC課題活動總計形成分析論證報告、設計報告、試驗報告等技術文件15份,發(fā)表研究論文兩篇,申請相關專利一篇。

        (作者單位:上海衛(wèi)星工程研究所)

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