李四新,劉華陽
(河南中煙工業(yè)有限責任公司黃金葉生產制造中心,鄭州450016)
煙包夾包機夾包檢測裝置改進
李四新,劉華陽
(河南中煙工業(yè)有限責任公司黃金葉生產制造中心,鄭州450016)
統(tǒng)計與分析夾抱機故障頻次較高的問題,發(fā)現(xiàn)夾抱機故障中“夾具夾緊超時”的故障頻次最多,總故障時間最長。為此,進一步分析該機構檢測原理和裝置原材料特性,發(fā)現(xiàn)夾緊檢測裝置設計存在“信號不同步”缺陷,是造成夾抱機“夾具夾緊超時”故障的主要原因。改進夾緊檢測裝置,更換檢測開關,“夾具夾緊超時”的故障次數降低,故障處理時間減少,設備生產效率提高。
卷煙制造;夾包機;夾包檢測裝置;行程開關;改進
物流中心原料配方庫夾包機由國內公司設計制造,其主要功能是將200 kg煙包與托盤組合和分離,方便煙包進出高架庫,入庫區(qū)域和出庫區(qū)域各有兩臺夾包機,是原料庫的關鍵設備,它的穩(wěn)定運行是原料庫順利完成生產任務的前提。但該機組存在設計缺陷,在實際生產中出現(xiàn),煙包夾具已經將煙包夾緊,但是檢測裝置卻不能準確檢測到夾緊信號,出現(xiàn)“夾具夾緊超時”故障報警,同時,檢測裝置結構復雜,維修過程費時費力,導致設備有效作業(yè)率低下,影響設備正常生產。針對設備問題原因,對重復出現(xiàn)的問題通過技術改造加以解決,徹底排除故障隱患,提高設備運行效率。
1.1 夾抱檢測裝置的工作原理
當煙包夾抱機進行夾抱作業(yè)時,旋轉機構帶動擋板做旋轉運動,由半閉合狀態(tài)改變?yōu)閺堥_狀態(tài),擋板觸動機械式行程開關,使開關常開觸點閉合,發(fā)出夾抱到位信號后,再進行提升作業(yè),動作流程見圖1;夾抱機松開時,復位彈簧頂(拉動或彈動)動通軸運動,將擋板恢復到原位,等待下一次動作,動作流程見圖2。
1.2 夾抱檢測到位裝置結構
進行夾抱作業(yè)時,設置有物料夾緊到位檢測裝置,檢測到物料夾緊信號后才能將物料提起。檢測裝置如圖3所示,當設備工作時,兩個夾緊夾具在氣缸的帶動下向煙包靠近,首先接觸煙包的旋轉裝置,帶動設置有復位彈簧通軸和擋板向行程檢測開關側移動,觸發(fā)機械式行程開關,檢測到位后,夾包機抱起煙包,向前運動,煙包到達托盤上方后,夾具在氣缸的作用下放開煙包,旋轉裝置在復位桿的彈簧作用離開行程開關,煙包釋放完畢。
圖1 夾抱煙包動作流程
圖2 松開煙包動作流程
夾具在氣缸作用下執(zhí)行夾緊動作,如果行程檢測開關未被觸發(fā),夾包機顯示“夾具夾緊超時”故障;夾具在氣缸釋放后,如果行程檢測開關未復位,夾包機顯示“夾緊限位超時”故障。通過夾包機故障統(tǒng)計,發(fā)現(xiàn)“夾具夾緊超時”的故障次數最多,月平均總故障時間最長,總故障時間為380 min,占夾抱機故障總時間的62%??梢?,導致夾抱機故障時間較長的主要原因是“夾具夾緊超時”故障,減少該故障頻率,就可以快速提高夾包機的有效作業(yè)率。
圖3 檢測裝置示意圖
1.3 夾具夾緊超時原因分析
(1)機械式行程開關選型不當。
(2)夾包檢測裝置存在設計缺陷,動作復雜且運行不穩(wěn)定。
機械式行程限位開關在實際生產中,是將行程限位開關安裝在預先安排的位置,當裝于生產機械運動部件上的模塊撞擊行程開關時,行程限位開關的觸點動作,實現(xiàn)信號的切換。因此,限位開關是一種根據運動部件的行程位置而切換電路的電器,限位開關廣泛用于各設備的行程控制和進行終端限位保護。設備自帶的機械式行程開關由德國Turck公司制造,動作可靠,自身不存在質量問題,如前所述,機械式行程限位開關適用于不經常動作的終端限位保護,不適合頻繁動作的位置檢測,再加上為機械式行程限位開關設計的夾包檢測裝置結構復雜,動作不可靠,因此需要對檢測開關重新選型,提高設備可靠性,降低故障率。
維修人員依據目前的檢測技術,準備選用光電開關或感應開關,并從可靠性、可行性和經濟性等方面進行了對比分析(表1)。漫反射光電開關的檢測變化行程距離最小為5~10 mm,而夾抱機夾具由松開到夾緊距離變化<5 mm,對光電開關的安裝方式要求較高,由于作業(yè)現(xiàn)場粉塵較大、煙末較多,容易產生誤動作,接近開關檢測的是金屬擋板,不受環(huán)境影響,且檢測動作變化范圍在5 mm以內,因此綜合各項因素決定采用接近開關,并對檢測機構進行改進。
表1 光電開關和感應開關可行性對比評分表分
圖4 安裝的感應開關
圖5 新設計感應裝置
(1)安裝金屬接近開關。拆除原來的機械行程開關,在夾壁上安裝支架固定金屬接近開關,感應距離也可以隨現(xiàn)場實際情況進行調整(圖4)。
(2)設計感應擋板。拆除原有檢測觸發(fā)裝置,重新設計、加工感應擋板(圖5)。選用不銹鋼彈簧板,一端用固定裝置固定在夾壁上,一端加工成折角與煙箱接觸,當夾壁夾抱煙箱時,固定在夾壁上的彈簧板與煙箱接觸,煙箱頂動彈簧板擋板向外移動,并調整感應開關前后距離到合適位置,彈簧板外移到位即觸動開關,彈簧板復位,感應開關斷開,壓緊釋放動作可靠(圖6)。
(3)調試感應開關(圖7)。當夾具夾緊時,簧片與接近開關的距離<3 mm時,接近開關被觸發(fā);當夾具松開時,簧片與接近開關的距離>5 mm,此時,接近開關不應被觸發(fā)。
圖6 改進后夾壁位置檢測機構
圖7 接近開關位置圖
表2 夾抱機月平均故障統(tǒng)計
改進后又對夾抱機的總故障進行了統(tǒng)計(表2)。經過技術改造,夾抱機夾具夾緊超時故障時間占夾抱機總故障時間的2%,達到了預期的效果。經過一段時間的運行,又將以上成熟的改造方案推廣應用到其他3臺夾包機上,經過近半年的觀察,成功降低了夾抱機故障率,縮短了夾抱機故障總時間,同時減少了操作工和維修工的工作量,也使原料配方庫的出入庫效率有了較大的提高。
目前,技術人員已經將該項技術申請了專利,并獲得批準,該類夾包機在國內多家煙草加工企業(yè)使用,具有很高推廣價值。
〔編輯 凌瑞〕
TS43
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10.16621/j.cnki.issn1001-0599.2016.11.28