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        國外燃煤電站鍋爐冷態(tài)通風試驗內(nèi)容差異分析

        2016-12-14 07:23:51劉海明黃中柏
        湖北電力 2016年12期
        關(guān)鍵詞:冷態(tài)燃燒器爐膛

        劉海明,羅 凱,黃中柏,許 濤

        (國網(wǎng)湖北省電力公司電力科學研究院,湖北 武漢 430077)

        國外燃煤電站鍋爐冷態(tài)通風試驗內(nèi)容差異分析

        劉海明,羅 凱,黃中柏,許 濤

        (國網(wǎng)湖北省電力公司電力科學研究院,湖北 武漢 430077)

        由于國外并沒有冷態(tài)試驗的相關(guān)規(guī)程或?qū)t,國際上也沒有類似ASME的相關(guān)國際標準,這導致國外項目業(yè)主對于冷態(tài)試驗內(nèi)容有不同的見解和要求。結(jié)合在國外調(diào)試的經(jīng)歷,介紹了幾個項目不同類型鍋爐冷態(tài)試驗,分析了試驗過程中遇到的問題,以期為國外調(diào)試項目提供參考。

        國外燃煤電站;鍋爐調(diào)試;冷態(tài)試驗

        0 引言

        隨著“一帶一路”國家戰(zhàn)略的深入,國內(nèi)越來越多的設(shè)備制造和施工企業(yè)走出國門去開拓更廣闊的國際市場。湖北省電力科學研究院作為國內(nèi)最早走出去的調(diào)試單位,從20世紀80年代先后承接了巴基斯坦、印尼、馬來西亞、伊朗、印度、越南、敘利亞、巴西等十多個國家的電站調(diào)試項目[1],積累了豐富的調(diào)試經(jīng)驗。

        鍋爐冷態(tài)試驗是鍋爐首次點火前必做的試驗項目,工作量大,安全風險高,受到調(diào)試單位、安裝單位和業(yè)主的重視。但目前印尼、越南、巴西、印度等國家并沒有冷態(tài)試驗的相關(guān)規(guī)程或?qū)t,國際上也沒有類似ASME的相關(guān)國際標準,這導致國外項目業(yè)主對于冷態(tài)試驗內(nèi)容有不同的見解和要求。

        本文結(jié)合結(jié)合國外調(diào)試經(jīng)歷,介紹了幾個項目不同類型鍋爐冷態(tài)試驗的內(nèi)容,分析了試驗過程中遇到的問題和處理,以期為國外調(diào)試項目提供參考。

        1 國內(nèi)對于冷態(tài)試驗內(nèi)容的要求

        鍋爐冷態(tài)通風試驗的目的是在冷態(tài)工況下檢驗鍋爐煙風、制粉、燃燒設(shè)備安裝是否正常,掌握燃燒系統(tǒng)及有關(guān)設(shè)備的基本性能,為鍋爐及機組熱態(tài)運行及燃燒調(diào)整提供技術(shù)數(shù)據(jù)。當鍋爐燃燒不穩(wěn)定時,可以通過冷態(tài)試驗,分析和發(fā)現(xiàn)問題,對設(shè)備或運行方式進行改進。

        按《DL/T 852-2016鍋爐啟動調(diào)試導則》[2]中的要求,鍋爐冷態(tài)通風試驗包含以下內(nèi)容:1)通風試驗前應(yīng)對風門擋板包括調(diào)風器、煙氣調(diào)溫擋板進行動作檢查,對其動作位置的準確性進行確認;2)風量測量裝置標定;3)一次風的測量和調(diào)平試驗;4)切向燃燒的鍋爐,點火前應(yīng)進行燃燒器擺動試驗;5)在不同的通風量工況下,記錄煙風系統(tǒng)的壓力、流量、溫度等特性參數(shù),得出制粉系統(tǒng)、空氣預(yù)熱器、煙風道在清潔狀態(tài)下的通風阻力特性,作為熱態(tài)投運后積粉、粘灰渣程度的判斷參照,并對風壓表的準確性進行確認;6)正壓制粉系統(tǒng),應(yīng)通過通風試驗確認各點密封風暢通,且壓力足夠。

        對于國外項目,業(yè)主對于冷態(tài)試驗方案會提出很多疑問和要求,因《DL/T 852-2016鍋爐啟動調(diào)試導則》并無英文版本,導則內(nèi)有關(guān)冷態(tài)試驗的內(nèi)容很難同業(yè)主解釋,所以很難獲得業(yè)主的認可,冷態(tài)試驗方案要經(jīng)過多次商談和修改后才會獲批。

        2 國外項目冷態(tài)試驗內(nèi)容

        2.1 越南廣寧電廠冷態(tài)試驗

        越南廣寧4×300 MW燃煤電站項目配置的鍋爐為雙拱形“W”火焰、單爐膛、一次中間再熱、強制水循環(huán)、亞臨界汽包爐,鍋爐燃煤使用當?shù)爻霎a(chǎn)的低揮發(fā)份鴻基無煙煤。針對無煙煤的難燃特性,鍋爐除采用“W”火焰型式外,燃燒及制粉系統(tǒng)也采取了相應(yīng)的特殊設(shè)計,以實現(xiàn)鍋爐的穩(wěn)定燃燒。鍋爐燃燒系統(tǒng)布置型式如圖1所示。

        圖1 鍋爐燃燒系統(tǒng)布置圖Fig.1 Boiler combustion system layout

        鍋爐燃燒器采用直流縫隙式,共32只,布置在爐膛的前后拱上,煤粉噴嘴與二次風噴嘴交錯布置。每個二次風噴嘴又分成三個間隔,風量由左右側(cè)的調(diào)節(jié)擋板單獨控制。燃燒器布置圖見圖2。直流縫隙式燃燒器有較大的高寬比,能卷吸更多的高溫煙氣回流進入著火區(qū),從而提高火焰根部溫度水平,有利于低速煤粉空氣混合物中揮發(fā)份迅速析出、加強燃燒固定碳的著火。

        圖2 鍋爐燃燒器布置圖Fig.2 Boiler burner layout

        按試驗方案,冷態(tài)試驗內(nèi)容有:1)風門擋板的檢查;2)風機的投運及調(diào)整;3)鍋爐一次風風量、二次風風量、三次風量測量和標定;4)粉管一次風臨時靠背管標定,因機組未安裝風粉在線裝置,為便于對一次風速的監(jiān)測,加工了臨時靠背管;5)各粉管一次風風速測量;6)用長飄帶觀察爐內(nèi)空氣動力場。由于腳手架的影響,效果不明顯。

        除以上例行試驗外,試驗單位在爐內(nèi),對各二次風噴口風速進行了測量,觀察二次風量的沿爐膛寬度方向的均勻性。調(diào)整二次風箱風道A/B/C擋板的開度,觀察風量分布的變化情況,為熱態(tài)二次風調(diào)整提供依據(jù)。

        在初始設(shè)計中,粉管沒有安裝國內(nèi)通常采用的可調(diào)縮孔調(diào)節(jié)裝置,而是使用不同孔徑的節(jié)流孔板來平衡各粉管間的通風阻力。通過冷態(tài)試驗,發(fā)現(xiàn)了多個節(jié)流孔板安裝在錯誤的粉管上,導致了較大的風速偏差。后由安裝單位進行了改正,但更正后多個粉管的風速偏差仍超過±10%。在機組試運過程中,多次發(fā)生粉管堵塞的情況,于是將粉管節(jié)流縮孔全部更換為可調(diào)縮孔。因機組試運時粉管堵塞皆發(fā)生于后墻粉管,結(jié)合投粉后鍋爐前后墻粉管內(nèi)流動阻力的變化,在冷態(tài)試驗時,通過調(diào)整縮孔開度,將后墻粉管風速調(diào)高于前墻風速5%~10%。改造后,基本杜絕了粉管堵塞的發(fā)生。

        2.2 越南汪密電廠冷態(tài)試驗

        越南汪秘熱電廠II期擴建1×330 MW工程配置的鍋爐為單爐膛平衡通風、中間一次再熱、亞臨界參數(shù)、自然循環(huán)單汽包“W”形火焰鍋爐。設(shè)計煤種為越南無煙煤,為此配置專門用于燃用低揮發(fā)份燃料的濃縮型EI-XCL低NOx雙調(diào)風旋流燃燒器。

        制粉系統(tǒng)為鋼球磨煤機配中間儲倉式熱風送粉系統(tǒng)。系統(tǒng)配置4臺鋼球磨煤機、4臺排粉機,磨煤機磨制的煤粉儲存在2個煤粉倉內(nèi)。同時,系統(tǒng)配置16個給粉機,對應(yīng)16只燃燒器。每個煤粉倉引出8個出粉管,每個出粉管出來的煤粉經(jīng)給粉機引入風粉混合器,與熱一次風混合后經(jīng)過一段偏心異徑管加速,大多數(shù)煤粉由于離心力作用沿彎頭外側(cè)內(nèi)壁流動,在氣流進入一次風濃縮裝置之后,使50%的一次風和10%~15%煤粉分離出來,經(jīng)乏氣管垂直向下引到乏氣噴口直接噴入爐膛燃燒,其余的50%一次風和85%~90%的煤粉由燃燒器一次風噴口噴入爐內(nèi)燃燒。制粉系統(tǒng)乏氣經(jīng)排粉機進入乏氣風箱,每個排粉機對應(yīng)的乏氣風箱出口引出2個排粉管,亦即三次風管,每個三次風管在爐前一分為二,將系統(tǒng)乏氣引入爐膛燃燒。鍋爐燃燒系統(tǒng)布置型式如圖3所示。

        圖3 鍋爐燃燒系統(tǒng)布置圖Fig.3 Boiler combustion system layout

        機組啟動前,調(diào)試單位按冷態(tài)試驗方案進行了如下試驗:1)風門擋板的檢查;2)風機的投運及調(diào)整;3)鍋爐各風量測量裝置的標定;4)粉管、三次風管及排粉風機入口上加裝靠背管的標定;5)三次風調(diào)平;6)各粉管一次風調(diào)平;7)測量沿爐膛寬度方向各燃燒器之間風量并調(diào)平;8)燃燒器噴口測試。機組啟動調(diào)試期間,鍋爐燃燒不穩(wěn)定,在滿負荷下需要多只油槍助燃運行。調(diào)試單位與鍋爐廠技術(shù)人員根據(jù)鍋爐的設(shè)計特點,從燃燒器、一次風壓、三次風量、二次風配風方式等方面進行了調(diào)整。通過調(diào)整,雖然減少了油槍投用的數(shù)量,但無法完全斷油。繼續(xù)停油槍鍋爐燃燒變得不穩(wěn)定,爐膛負壓波動大,鍋爐有熄火的趨勢。

        為查找鍋爐無法斷油的原因,試驗單位同鍋爐廠技術(shù)人員在機組停機和改造后又進行了多次冷態(tài)試驗。通過冷態(tài)試驗來驗證設(shè)計數(shù)據(jù)與運行數(shù)據(jù)之間的差異,從而發(fā)現(xiàn)問題發(fā)生的根本原因。

        2.2.1 燃燒器內(nèi)、外二次風特性測試

        在調(diào)風盤及調(diào)風套筒于固定開度下,維持二次風箱壓力不變,利用內(nèi)、外二次風測風裝置分別測量內(nèi)、外二次風門在0%、30%、50%、80%開度下的內(nèi)、外二次風速,并繪制風門特性曲線。

        2.2.2 調(diào)風盤特性測試

        在內(nèi)、外二次風旋流葉片及調(diào)風套筒于固定開度下,改變調(diào)風盤的開度,并保證總風量不變的情況下,利用內(nèi)、外二次風測風裝置測量調(diào)風盤在不同開度下的風量,并繪制其特性曲線。

        2.2.3 調(diào)風套筒特性測試

        在內(nèi)、外二次風旋流葉片及調(diào)風盤于固定開度下,改變調(diào)風套筒的開度,維持二次風箱壓力不變的情況下。通過內(nèi)、外二次風測風裝置測量調(diào)風套筒在不同開度下的風量,并繪制其特性曲線。

        2.2.4 乏氣風與一次風比率測試

        測試各粉管在濃縮裝置之前的一次風量和經(jīng)濃縮裝置之后的乏氣風量,驗證分離出的乏氣風量是否為一次風量的50%。

        2.2.5 燃燒器噴口測試

        選擇一支燃燒器,分別調(diào)整內(nèi)、外二次風開度和調(diào)風盤開度,在爐內(nèi)用飄帶示蹤,觀察氣流的剛性和旋流強度。掌握內(nèi)、外二次風葉片、調(diào)風盤對燃燒器回流區(qū)、擴散角的影響特性。

        2.2.6 三次風特性測試

        考慮到三次風對燃燒的影響,機組停機后在不同制粉系統(tǒng)負壓工況下測量入磨風量和三次風量,掌握制粉系統(tǒng)漏風情況;在入磨風量一定的前提下,控制不同的再循環(huán)風門開度,測量入磨風量和三次風量。經(jīng)測試,未發(fā)現(xiàn)制粉系統(tǒng)有異常漏風。由于三次風的風溫比較低,對爐膛燃燒不利,鍋爐廠對三次風管道進行了改造:1)調(diào)整三次風管道入爐角度,由原來的15°增大至35°,使三次風對主火焰的影響區(qū)域下移,更加有利于保持主火焰的穩(wěn)定形成。2)關(guān)閉原三次風噴口下對應(yīng)的分級風噴口,從三次風分叉管處各引一根DN250的管道,接入原來的分級風噴口。原來前后墻各16個分級風噴口保留為前后墻各8個,其余8個被對應(yīng)的三次風噴口占用,當磨煤機停運時,冷卻風管道應(yīng)及時投運,繼續(xù)行使原分級風的作用。此改進降低了三次風風速,能減少風速對主火焰的干擾。3)改造現(xiàn)有的三次風冷卻管道,爐前爐后各從兩側(cè)主二次熱風道上(擋板前)引DN200~250的連通母管,再以DN150的子管引入每根三次風總管,每支子管前應(yīng)裝設(shè)有電動門。

        改造后,對各處三次風量進行測試,掌握三次風系統(tǒng)優(yōu)化后三次風在原三次風噴口與分級風噴口中的分配比例,掌握三次風系統(tǒng)優(yōu)化后三次風和分級風沿爐寬度方向的分布,掌握三次風系統(tǒng)優(yōu)化后主火焰、乏氣風、三次風和分級風的相互影響情況。

        經(jīng)過大量的冷態(tài)試驗后,制粉系統(tǒng)、煙風系統(tǒng)和燃燒器未見異常,排除了設(shè)備方面的原因。結(jié)合大量的冷態(tài)試驗和熱態(tài)燃燒調(diào)整數(shù)據(jù),初步判定鍋爐的熱負荷設(shè)計不足是鍋爐在滿負荷無法斷油的根本原因。汪密電廠鍋爐后經(jīng)兩次改造,在爐膛增加了共約600m2的衛(wèi)燃帶,最終實現(xiàn)了滿負荷斷油并達到了70%的最低穩(wěn)燃負荷,鍋爐改造成功。

        2.3 印度塔爾萬迪冷態(tài)試驗

        印度塔爾萬迪3×660 MW燃煤電站鍋爐采用不帶爐循泵的大氣式擴容啟動系統(tǒng),新型切圓布置,低NOx燃燒器,6層共24只燃燒器。鍋爐采用雙進雙出直吹式制粉系統(tǒng),燃燒器采用新型切圓燃燒方式,形成大直徑單切園,以獲得沿爐膛水平斷面較為均勻的空氣動力場。燃燒器采用固定式,共設(shè)六層水平濃淡煤粉一次風噴口,四層油風室,一層緊湊型燃盡風室,四層分離型燃盡風室和七層輔助風室。

        四角切圓燃燒方式的鍋爐在國內(nèi)配置多,按國內(nèi)調(diào)試方案,四角切圓鍋爐冷態(tài)通風試驗包含以下內(nèi)容:1)風門擋板的檢查;2)風機的投運及調(diào)整;3)鍋爐各風量測量裝置的標定;4)各粉管一次風調(diào)平;5)爐內(nèi)空氣動力場試驗;6)爐膛出口水平煙道風速測量。

        方案審批過程中,業(yè)主堅持增加方案的內(nèi)容。印方擔心爐膛出口水平煙道及尾部煙道存在氣流偏差而導致鍋爐受熱面出現(xiàn)磨損,于是要求調(diào)試人員在冷態(tài)試驗時對水平及尾部煙道多個截面(如圖4所示)測量煙氣流速,并要求控制各截面風速偏差﹤±15%;若偏差超出此范圍,則需布置擾流板對煙氣流速進行調(diào)整,直到風速偏差滿足要求。印方無法提供相關(guān)的試驗規(guī)程或風速偏差﹤±15%標準的出處,只提供了印度某試驗機構(gòu)對同類鍋爐的試驗報告[3]。

        圖4 冷態(tài)試驗風速測量截面Fig.4 Measuring sections of CAVT test

        印方試驗單位的測試報告主要內(nèi)容是對尾部煙道的各個截面按網(wǎng)格法逐點測量風速,對于風速較高的點進行調(diào)整,然后再次進行測量。報告中對于風速偏差控制范圍和調(diào)整的手段并未提及。以截面1為例,表1是2013年6月9日的測試數(shù)據(jù),表2是2013年6月26日調(diào)整后的測試數(shù)據(jù),圖5是截面1調(diào)整前后的風速分布圖。

        表1 調(diào)整前的測試結(jié)果Tab.1 Test result before adjustment

        表2 調(diào)整后的測試結(jié)果Tab.2 Test result after adjustment

        如果按業(yè)主要求進行試驗,若風速偏差不滿足要求,將進行反復的測量和調(diào)整,試驗工作量大。我方與鍋爐廠進行了溝通,由鍋爐廠發(fā)正式文件向業(yè)主解釋鍋爐在設(shè)計過程中控制風速偏差采取的措施以及在運行過程中調(diào)整煙溫偏差的方法,并承諾當前設(shè)計可確保鍋爐受熱面安全穩(wěn)定運行。經(jīng)過多次解釋后,業(yè)主最終認可了我方的試驗方案。

        3 結(jié)語

        目前國內(nèi)外并沒有冷態(tài)試驗的相關(guān)規(guī)程或?qū)t,這導致外方業(yè)主同中方承包商在冷態(tài)試驗內(nèi)容、測試方法、驗收標準等方面存在較大分歧,影響了項目的進度,造成中方單位的經(jīng)濟損失。本文結(jié)合國外三個項目鍋爐冷態(tài)試驗的經(jīng)歷,分析了不同爐型冷態(tài)試驗的內(nèi)容和試驗過程,希望能給國外電站項目調(diào)試人員提供參考和幫助。

        因爐內(nèi)動力場試驗工期長、安全風險大,建議冷態(tài)試驗方案簡單明了,先不涉及爐內(nèi)動力場試驗內(nèi)容。國外調(diào)試人員要加強項目合同、國內(nèi)外技術(shù)規(guī)范、試驗標準的學習,對于差異要同業(yè)主保持積極的溝通,以促進調(diào)試工作的順利開展。

        建議國內(nèi)發(fā)布鍋爐冷態(tài)試驗的中英文試驗規(guī)程,對冷態(tài)試驗的目的、不同爐型的試驗內(nèi)容、試驗方法和儀器、試驗合格的標準等進行定義,便于國外項目調(diào)試人員同外方進行宣講和解釋。

        (References)

        [1] 劉海明,羅凱,許濤,等.國外燃煤電站鍋爐調(diào)試技術(shù)難點及分析[J].湖北電力,2016,40(3):67-69.LIU Haiming,LUO Kai,XU Tao,et al.Technical difficulties and analysis for boiler commissioning of oversea power plant projects[J].Hubei Electric Power,2016,40(3):67-69.

        [2] 國家能源局.DL/T 852-2016鍋爐啟動調(diào)試導則[S].北京:中國電力出版社,2017.National Energy Administration.DL/T 852-2016 Guide of boiler start-up commissioning[S].Beijing:China Electric Power Press,2017.

        [3] Heavy Metal Engineering PVT Ltd.Pre and post CAVT report[R].Heavy Metal Engineering PVT Ltd,2013.

        Contrast Analysis for Boiler CAVT Test of Oversea Power Plant Projects

        LIU Haiming,LUO Kai,HUANG Zhongbai,XU Tao
        (State Grid Hubei Electric Power Research Institute,Wuhan Hubei 430077,China)

        Since there are no any CAVT(cold air velocity test)test guides or rules at oversea countries,and no ASME rules as well,this leads to different opinions and requirements of CAVT test for foreign project owners.Based on oversea commissioning experience,several CAVT tests of different types of boiler are presented,and the problems encountered during the tests are analyzed,in order to provide reference for oversea commissioning projects.

        oversea power plant projects;boiler commissioning;CAVT test

        TM621.2

        B

        1006-3986(2016)12-0028-05

        10.19308/j.hep.2016.12.007

        2016-11-01

        劉海明(1978),男,山東日照人,碩士,高級工程師。

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