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        風(fēng)電機(jī)組發(fā)電機(jī)繞組端溫度高故障分析及處理

        2016-12-12 07:28:46張新旺
        風(fēng)能 2016年8期
        關(guān)鍵詞:信號(hào)電纜接線盒機(jī)艙

        文 | 張新旺

        風(fēng)電機(jī)組發(fā)電機(jī)繞組端溫度高故障分析及處理

        文 | 張新旺

        機(jī)組電控系統(tǒng)或測(cè)量?jī)x器采集信號(hào)時(shí),可能受到各種干擾而產(chǎn)生誤差。這種誤差輕則使測(cè)量準(zhǔn)確度降低,重則使測(cè)量結(jié)果失去意義。當(dāng)受干擾的信號(hào)用于控制和保護(hù)機(jī)組系統(tǒng)時(shí),可能導(dǎo)致誤報(bào)故障或誤動(dòng)作,甚至造成重大事故的發(fā)生。發(fā)電機(jī)自身就是一個(gè)交變的強(qiáng)電磁場(chǎng),它產(chǎn)生的干擾屬于人為噪聲,在物理空間內(nèi)影響范圍較大。用于發(fā)電機(jī)繞組溫度測(cè)量的電子元件和設(shè)備,由于置身于強(qiáng)電磁場(chǎng)中,必將受到極強(qiáng)的電磁干擾,或者由于接線工藝不規(guī)范,也有可能受到電磁干擾。

        一臺(tái)功率為3.0MW機(jī)組,發(fā)電機(jī)繞組溫度測(cè)量系統(tǒng)如圖1所示,定子采用了6套Pt100溫度傳感器測(cè)量繞組溫度(另有6套傳感器為備用),然后通過信號(hào)電纜傳送至發(fā)電機(jī)旁邊的機(jī)艙柜內(nèi)的巴赫曼PLC,最后經(jīng)PLC處理發(fā)送至就地控制面板和中央監(jiān)控后臺(tái)。

        故障現(xiàn)象描述

        22#機(jī)運(yùn)行時(shí),通過就地控制面板或中央監(jiān)控可以明顯地看出發(fā)電機(jī)繞組溫度值波動(dòng)較大,特別是1V相溫度波動(dòng)非常大(70℃-135℃之間跳變),而且從中央監(jiān)控的瞬態(tài)數(shù)據(jù)中也可以明顯地看出發(fā)電機(jī)繞組溫度跳變幅值和變化頻率較大,其生成的曲線不平滑,迭加有高次諧波,并有隨機(jī)粗大干擾信號(hào),如圖2所示。

        但是,22#機(jī)處于停機(jī)或待機(jī)時(shí),面板顯示的發(fā)電機(jī)繞組溫度值基本無變化、比較穩(wěn)定。只要機(jī)組并網(wǎng),發(fā)電機(jī)繞組溫度值就連續(xù)波動(dòng),并且主干擾波隨著發(fā)電機(jī)負(fù)荷的增加,其幅值也增大。查看故障文件,可知這臺(tái)發(fā)電機(jī)繞組的溫度最大值已超過故障報(bào)警值。

        故障分析

        當(dāng)環(huán)境溫度稍高(大于20℃)和并網(wǎng)負(fù)荷較大時(shí),22#機(jī)報(bào)發(fā)電機(jī)繞組溫度高故障,查看故障手冊(cè)故障值為120℃。 這臺(tái)發(fā)電機(jī)無法與其他機(jī)組對(duì)比分析繞組溫度,因?yàn)樵擄L(fēng)電場(chǎng)這臺(tái)機(jī)組的發(fā)電機(jī)與其他機(jī)組的發(fā)電機(jī)不相同。

        分析繞組溫度值波動(dòng)大的原因:6個(gè)傳感器同時(shí)損壞的概率很小,所以先判斷發(fā)電機(jī)溫度采集模塊PLC是否正常;如果模塊正常,那么可以斷定故障原因是電磁干擾造成的,須查出受干擾的部位。從機(jī)組裝配方面分析,機(jī)組無論是總裝廠電氣接線還是現(xiàn)場(chǎng)電氣接線,都可能存在一些問題,如接入機(jī)艙控制柜的各種電纜和信號(hào)線的工藝較差,特別是現(xiàn)場(chǎng)安裝單位接線很不規(guī)范,以至于機(jī)艙柜和底板下方布線混亂,這對(duì)模擬信號(hào)傳輸造成很大的影響,

        如圖3所示;或者設(shè)計(jì)方面電纜選型不合理,造成信號(hào)傳輸中受到嚴(yán)重的干擾。

        由經(jīng)驗(yàn)可知,如果信號(hào)電纜(線)使用不合理、不正確,那么其屏蔽層起不到抗干擾的能力。發(fā)電機(jī)的強(qiáng)電磁場(chǎng)對(duì)測(cè)溫傳感器的金屬測(cè)溫探頭及導(dǎo)線在強(qiáng)電磁場(chǎng)下將產(chǎn)生相當(dāng)大的感應(yīng)電流,其在傳感器輸入回路上產(chǎn)生的壓降與有用信號(hào)疊加一并送入后面的測(cè)量電路,直接成為干擾信號(hào),使溫度示值產(chǎn)生很大誤差或者根本無法進(jìn)行穩(wěn)定的溫度測(cè)量。同時(shí),感應(yīng)電流在探頭及導(dǎo)線上將產(chǎn)生歐姆熱,使其自身溫度升高,將會(huì)產(chǎn)生很大的熱誤差。

        故障處理方案

        對(duì)故障數(shù)據(jù)分析,可知溫度跳變的可能原因是采集信號(hào)受電磁干擾造成,干擾信號(hào)是發(fā)電機(jī)內(nèi)部電磁場(chǎng)和外部干擾共同引起(如機(jī)艙變壓器和動(dòng)力電纜),如果干擾源主要來自發(fā)電機(jī)內(nèi)部電磁場(chǎng),那么可能需要設(shè)計(jì)和制造一套濾波器,用以消除發(fā)電機(jī)內(nèi)部的干擾;如果主要干擾源來自發(fā)電機(jī)外部,那么需要重新布線或更換信號(hào)電纜。排查順序?yàn)椋?/p>

        (1)先用萬用表測(cè)量傳感器的阻值是否正常,以初步判斷溫度傳感器是否正常。參照經(jīng)驗(yàn)公式:

        其中:Y為計(jì)算阻值,單位為Ω;X為當(dāng)前溫度,單位為℃。計(jì)算當(dāng)前溫度下的Pt100 的阻值,如阻值偏差超過1Ω則需更換傳感器。

        (2)與其他正常的溫度傳感器倒換模塊通道以判斷PLC是否正常。

        (3)檢查信號(hào)接地是否正常,以排查受電磁干擾的部位。

        (4)重新敷設(shè)發(fā)電機(jī)溫度傳感器接線盒至機(jī)艙控制柜的溫度傳感器信號(hào)電纜。

        故障處理過程

        在機(jī)艙控制內(nèi)的溫度采集模塊上,將環(huán)境溫度傳感器信號(hào)線與任一相發(fā)電機(jī)繞組溫度傳感器的信號(hào)線(如1V相)對(duì)換通道,觀察機(jī)組在停機(jī)和并網(wǎng)時(shí)就地面板顯示的環(huán)境溫度和1V相繞組溫度值。試驗(yàn)結(jié)果是:環(huán)境溫度值波動(dòng)較大,1V相繞組溫度值正常,這就說明PLC模塊是正常的,并用萬用表測(cè)得發(fā)電機(jī)繞組溫度傳感器的阻值也是正常的,所以故障原因可確定為發(fā)電機(jī)溫度信號(hào)受到了電磁干擾。

        經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),從發(fā)電機(jī)溫度傳感器接線盒至機(jī)艙控制柜的溫度信號(hào)電纜兩端屏蔽層都未接地,并且走線不規(guī)范。因此,

        將電纜兩端屏蔽層剝出并按照工藝要求接地,一端接至機(jī)艙柜接地銅排,另一端接至發(fā)電機(jī)溫度傳感器接線盒內(nèi)的接地端子處,并且重新布置溫度信號(hào)電纜走線。啟機(jī)并網(wǎng)觀察數(shù)據(jù),發(fā)電機(jī)繞組溫度值仍然存在較大的波動(dòng),問題未解決。

        模擬量信號(hào)采集和傳輸受電磁干擾是多方面因素造成的,應(yīng)按照一定的順序一步一步排查。再仔細(xì)檢查發(fā)電機(jī)溫度傳感器接線盒,用萬用表測(cè)得接線盒內(nèi)的接地端子與任何接地都是不導(dǎo)通的,即接地端子與導(dǎo)軌未接通,如圖4所示。按技術(shù)規(guī)范,將接線端子排的接地端子與其導(dǎo)軌接通。啟機(jī)并網(wǎng)觀察數(shù)據(jù),發(fā)電機(jī)繞組溫度值仍然存在較大的跳變,問題還是沒有解決。

        最后,拆除發(fā)電機(jī)溫度傳感器接線盒至機(jī)艙控制柜的這段信號(hào)電纜,將事先準(zhǔn)備好的若干米長(zhǎng)的多芯信號(hào)(屏蔽)電纜接至二者之間。通過更換信號(hào)電纜,可以將干擾范圍縮小至發(fā)電機(jī)。啟機(jī)并網(wǎng)觀察發(fā)電機(jī)繞組溫度數(shù)據(jù):面板顯示除2V相之外其余繞組溫度跳變幅值和頻率都很小,溫度傳感器受干擾的問題基本解決了,但2V相的溫度值仍然劇烈跳變;再將2V相溫度傳感器出線接至備用溫度傳感器。啟機(jī)并網(wǎng),發(fā)電機(jī)繞組溫度值無跳變,完全滿足發(fā)電機(jī)穩(wěn)定運(yùn)行的要求,如圖5所示。由此可知,2V相溫度傳感器存在測(cè)量誤差大的原因很可能是溫度傳感器在發(fā)電機(jī)內(nèi)部存在安裝問題,或傳感器本體存在問題。

        結(jié)論

        這臺(tái)機(jī)組的發(fā)電機(jī)繞組溫度信號(hào)電纜屏蔽性能差以及未良好接地,在機(jī)組并網(wǎng)運(yùn)行時(shí)發(fā)電機(jī)和外部環(huán)境產(chǎn)生很大的交變電磁場(chǎng),這對(duì)繞組溫度測(cè)量和信號(hào)傳輸產(chǎn)生較大的干擾,或者在電機(jī)內(nèi)部溫度傳感器安裝不合理,如預(yù)埋位置或布線,也將使溫度傳感器信號(hào)受到很大的電磁耦合,這都是造成發(fā)電機(jī)溫度傳感器測(cè)溫不準(zhǔn)確的原因。由這個(gè)故障處理可知,處理模擬量信號(hào)采集和傳輸失真的問題,應(yīng)考慮受電磁干擾原因,逐步縮小受干擾范圍,最終找到干擾源;對(duì)干擾信號(hào)進(jìn)行測(cè)試,是分析干擾的前提。防電磁干擾主要有四項(xiàng)措施,即屏蔽、濾波、布線和接地。

        (作者單位:新疆金風(fēng)科技股份有限公司)

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