李英偉 , 宋軍麗 , 年里珂
(河南省煤氣(集團(tuán))有限責(zé)任公司 義馬氣化廠 , 河南 義馬 472300)
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甲醇?xì)庀嗝撍贫酌焉a(chǎn)工藝的節(jié)能優(yōu)化
李英偉 , 宋軍麗 , 年里珂
(河南省煤氣(集團(tuán))有限責(zé)任公司 義馬氣化廠 , 河南 義馬 472300)
結(jié)合10 kt/a二甲醚裝置實際生產(chǎn)能耗狀況,介紹了甲醇?xì)庀嗝撍贫酌压に嚿a(chǎn)過程中,節(jié)能工藝的改進(jìn)和優(yōu)化,對優(yōu)化前后的能耗情況進(jìn)行了對比分析,并根據(jù)國內(nèi)外先進(jìn)二甲醚生產(chǎn)工藝發(fā)展情況,探討了節(jié)能優(yōu)化的發(fā)展趨勢和新工藝。
氣相脫水 ; 二甲醚 ; 能耗 ; 優(yōu)化
河南某氣化廠共有兩套100 kt/a二甲醚裝置,均采用四川天一科技股份有限公司設(shè)計的甲醇?xì)庀嗝撍贫酌焉a(chǎn)技術(shù),具有工藝技術(shù)成熟、操作控制簡單、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定等特點。兩套二甲醚裝置分別于2007年5月和2008年4月投產(chǎn),是我國較早建成投產(chǎn)的10萬t級二甲醚裝置。但兩套二甲醚裝置投運以來,存在二甲醚耗蒸汽單耗偏高的問題。二甲醚耗蒸汽單耗設(shè)計為1.56 t/t,實際運行過程中基本在1.3 t/t左右,與后來其它地方建設(shè)的裝置相比差距較大,不符合節(jié)能降耗要求。
原料甲醇經(jīng)過預(yù)熱后,進(jìn)入甲醇汽化塔進(jìn)行汽化,塔頂甲醇蒸汽經(jīng)過換熱后分兩股進(jìn)入反應(yīng)器,其中第一股甲醇?xì)膺^熱到反應(yīng)溫度,從頂部進(jìn)入反應(yīng)器;第二股甲醇?xì)馍赃^熱后作為冷激氣從第二段催化劑床層的上部進(jìn)入反應(yīng)器。從反應(yīng)器出來的反應(yīng)氣體經(jīng)多級換熱、冷卻后進(jìn)入粗甲醚貯罐進(jìn)行氣液分離,液相為粗甲醚,氣相為氫氣、一氧化碳、甲烷、二氧化碳等不凝性氣體和飽和的二甲醚、甲醇蒸汽。粗甲醚貯罐出來的不凝性氣體經(jīng)進(jìn)一步冷卻、洗滌、吸收后,尾氣送燃料氣管網(wǎng)。粗甲醚貯罐出來的粗甲醚預(yù)熱后送入精餾塔進(jìn)行精餾。其中精餾塔塔頂為產(chǎn)品,含醇塔釜液大部分作為循環(huán)液送往汽化塔,小部分作為尾氣洗滌液。汽化塔的塔底廢水經(jīng)過汽提塔進(jìn)一步回收甲醇后,工藝廢水送往污水生化處理裝置。流程簡圖如圖1所示。
圖1 甲醇?xì)庀嗝撍贫酌蚜鞒虉D
2.1 改用新型高效組合導(dǎo)向浮閥塔盤
兩套二甲醚裝置汽化塔塔盤原設(shè)計均采用傳統(tǒng)的F1型浮閥塔盤,F(xiàn)1型塔板存在著液層厚度不均勻、分離效率低等缺點,特別是對于大型浮閥塔板而言,其上液面梯度大,返混嚴(yán)重,致使傳質(zhì)效率降低,生產(chǎn)能耗偏高。針對 F1浮閥存在的不足之處,華東理工大學(xué)自主研發(fā)了新型的高效組合導(dǎo)向浮閥。 該浮閥具有良好的導(dǎo)向作用,可以大大減少塔板上液面梯度和液體返混現(xiàn)象及霧沫夾帶, 故可明顯提高板效率,同時該浮閥具有較高的操作彈性以及較低的壓降,因此生產(chǎn)使用過程中,能耗相比F1浮閥明顯下降。該導(dǎo)向型浮閥具有以下特點:①浮閥的閥蓋上有一個或兩個導(dǎo)向孔,導(dǎo)向孔的開口方向與塔板上的液流方向一致。 在操作中,從導(dǎo)向孔噴出的少量氣體能推動塔板上液體流動,從而可減少塔板上的液面梯度。②氣體從浮閥的兩側(cè)流出,氣體流出的方向垂直于塔板上的液體流動方向。因此高效導(dǎo)向浮閥塔板上的液體返混很小。③由于浮閥在操作過程中不轉(zhuǎn)動,浮閥無磨損,不脫落。
改用新型高效組合導(dǎo)向浮閥塔盤后,汽化塔運行狀態(tài)平穩(wěn),各項指標(biāo)均在正常范圍內(nèi),塔壓差<0.07 MPa,塔底廢水指標(biāo)也未出現(xiàn)超指標(biāo)的情況,裝置整體蒸汽能耗明顯下降。
2.2 充分利用反應(yīng)氣的高位熱能
原工藝流程中,從反應(yīng)器出來的高溫反應(yīng)氣體(約380 ℃)經(jīng)氣體換熱器、甲醇預(yù)熱器、粗甲醚預(yù)熱器換熱、粗甲醚冷凝器分別冷卻至220、180、110、40 ℃后進(jìn)入粗甲醚貯罐進(jìn)行氣液分離。該流程中,反應(yīng)器出口高溫氣體余熱未能得到充分利用,最終通過水冷降溫至40 ℃,造成了冷量和熱量的雙重浪費。
為了充分利用反應(yīng)氣的高位熱能,在汽化塔和精餾塔塔釜分別增加一臺再沸器,利用高溫反應(yīng)氣作為熱源為兩臺再沸器提供熱量。即從反應(yīng)器出來的高溫反應(yīng)氣體(約380 ℃) 經(jīng)氣體換熱器冷卻至220 ℃后,先進(jìn)入汽化塔再沸器,與汽化塔塔釜(170 ℃)進(jìn)行換熱,為汽化塔提供部分熱量。反應(yīng)氣經(jīng)汽化塔再沸器后溫度降至170 ℃,再進(jìn)入精餾塔再沸器,與精餾塔塔釜140 ℃液體進(jìn)行換熱,為精餾塔提供部分熱量,然后再進(jìn)入甲醇預(yù)熱器,回至原流程,流程圖見圖2。
通過對反應(yīng)氣流程進(jìn)行優(yōu)化,既能充分利用反應(yīng)氣的高位熱能,也能使反應(yīng)氣得到更一步降溫,從而既節(jié)省了汽化塔和精餾塔所使用的蒸汽用量,也在一定程度上降低了循環(huán)水的消耗量。
圖2 甲醇?xì)庀嗝撍贫酌蚜鞒虉D
兩套二甲醚裝置改用新型塔盤,并對反應(yīng)氣換熱工藝流程進(jìn)行了優(yōu)化后,每噸二甲醚耗蒸汽消耗降低約0.2 t,具體數(shù)據(jù)見表1。如果按照單套10萬t/a的設(shè)計產(chǎn)能進(jìn)行核算,每年可節(jié)約蒸汽約4萬t,按每噸蒸汽100元進(jìn)行核算,每年即可節(jié)約資金400萬元,而該廠兩套二甲醚裝置優(yōu)化改造總投資還不足150萬元。另外改造后,由于對反應(yīng)氣進(jìn)行了充分降溫,也在一定程度上減少了徹底冷卻反應(yīng)氣所用循環(huán)水的消耗量,據(jù)估算改造后在滿負(fù)荷運行狀態(tài)下,可節(jié)約循環(huán)水用量約300 t/h。
表1 二甲醚優(yōu)化改造前后蒸汽消耗對比表
通過對二甲醚生產(chǎn)工藝進(jìn)行改進(jìn)和優(yōu)化,能耗得到了大幅度的降低,但還有很大的節(jié)能空間,下述幾項生產(chǎn)工藝技術(shù)如果能夠得到有效成熟的應(yīng)用,二甲醚裝置能耗在目前的基礎(chǔ)上還將會進(jìn)一步降低。
4.1 精餾采用氣相進(jìn)料
目前二甲醚的反應(yīng)、精餾流程中,出反應(yīng)器的高溫氣體(320~380 ℃)經(jīng)過反復(fù)的冷卻之后,徹底冷卻成液態(tài),進(jìn)入粗甲醚買蘋果貯罐,然后再經(jīng)過加熱后才進(jìn)入精餾塔,這種“先冷卻再加熱”的流程既浪費了高溫氣體的高位熱能,同時也大大增加了蒸汽和循環(huán)水耗量,從而造成蒸汽消耗和循環(huán)水耗量均偏大,甚至還造成高溫天氣時,高負(fù)荷運行困難。因此取消粗甲醚冷卻器、氣體冷卻器、粗甲醚預(yù)熱器等,出甲醇預(yù)熱器的氣相粗甲醚不經(jīng)過循環(huán)水徹底降溫冷凝,直接以氣相形式送入精餾塔,回收反應(yīng)氣熱量,既可以節(jié)約循環(huán)水用量,也可以為精餾塔提供熱源,從而大幅度節(jié)約蒸汽消耗。
4.2 采用新型蒸發(fā)式冷凝器
新型蒸發(fā)式冷凝器利用管外的噴淋水部分蒸發(fā)吸收管內(nèi)熱量,而使管內(nèi)介質(zhì)被冷凝,可淋水最大限度包容管壁,較大提高了換熱系數(shù),降低循環(huán)水小時流量,降低電耗。循環(huán)水冷卻器需要耗費大量的循環(huán)水,耗電量大。而新型蒸發(fā)式冷凝器因其獨特的結(jié)構(gòu)形式及高效的熱交換性能,冷凝溫度比較低,效果好,運轉(zhuǎn)功率小,耗電量少,其先進(jìn)的運行原理及優(yōu)良的淋水配套裝置,使冷卻水的消耗量也減少,加之所用材料都具備良好的防腐能力,延長了使用壽命。配套大流量的軸流風(fēng)機(jī),噪聲低,不污染環(huán)境,是真正的節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品。另外維修也簡單,運行費用比較低。
4.3 提高二甲醚合成反應(yīng)單程轉(zhuǎn)換率
目前全國80%的二甲醚生產(chǎn)裝置均采用的冷激式兩段二甲醚合成反應(yīng)器,該反應(yīng)器存在著單程轉(zhuǎn)化率低的問題,單程轉(zhuǎn)化率最高只能達(dá)到85%左右,大量沒有參加反應(yīng)的甲醇在反應(yīng)器→換熱器→精餾塔→汽化塔→反應(yīng)器之間,進(jìn)行反復(fù)無效的“氣化—冷卻—氣化”循環(huán),大大增加了整個裝置的能量消耗??梢钥紤]在主反應(yīng)器后再串人一個二甲醚反應(yīng)器,以提高二甲醚合成反應(yīng)的單程轉(zhuǎn)化率,減少未反應(yīng)甲醇的無效循環(huán),減少無效能耗。
目前,全國二甲醚生產(chǎn)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩,今后二甲醚在市場上的競爭優(yōu)勢主要取決于生產(chǎn)成本,而生產(chǎn)成本決定于各項消耗。采用先進(jìn)的工藝技術(shù)和先進(jìn)的節(jié)能設(shè)備是降低消耗最直接和最有效的途徑??傊ㄟ^對甲醇?xì)庀喾ㄉa(chǎn)二甲醚裝置節(jié)能優(yōu)化方面的改造、分析及探索,可以看出我國二甲醚行業(yè)生產(chǎn)節(jié)能優(yōu)化空間還較大,還需要不斷的進(jìn)行改進(jìn)和優(yōu)化。
2016-08-11
李英偉(1975-),男,工程師,從事化工生產(chǎn)管理工作,電話:15839868355。
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1003-3467(2016)11-0038-02